馬金旭 解統(tǒng)平 鐘富萍 李春保
(1.青海油田公司鉆采工藝研究院;2.青海油田公司采油三廠)
當(dāng)油田進(jìn)入開采后期時(shí),水驅(qū)采油已經(jīng)成為保持地層壓力,實(shí)現(xiàn)穩(wěn)產(chǎn)、保產(chǎn)目標(biāo)的有效措施。注水量大幅度增加,注水費(fèi)用在原油生產(chǎn)成本中所占的比例日趨增高,注水系統(tǒng)也逐漸成為油田地面工程中能耗最大的系統(tǒng)。
通過對(duì)花土溝油田注水系統(tǒng)現(xiàn)狀及存在問題調(diào)研,對(duì)花土溝油田注水系統(tǒng)改造后節(jié)能效果進(jìn)行全面評(píng)價(jià),探索花土溝油田注水系統(tǒng)進(jìn)一步節(jié)能提效的潛力,為花土溝油田注水系統(tǒng)提效工作提供較明確的思路和目標(biāo),對(duì)油田其它新建、改建等注水系統(tǒng)方案的優(yōu)化也具有較好的指導(dǎo)作用[1-2]。
花土溝油田現(xiàn)有1座注水站,包括北泵房和南泵房共有注水泵機(jī)組10臺(tái),主要存在設(shè)備老化,機(jī)械損失大,機(jī)組負(fù)載率低等問題。
花土溝油田建有較為完善的注水管網(wǎng),自1992年建設(shè)以來(lái),花土溝油田注水管網(wǎng)隨著油田產(chǎn)能建設(shè)發(fā)展,經(jīng)歷了多次的調(diào)整改造,注水管網(wǎng)形成以南山、北山及溝口3個(gè)方向的3條注水主干線的枝狀管網(wǎng)。存在腐蝕結(jié)垢嚴(yán)重、泄漏頻繁等問題。
花土溝油田實(shí)際日注水能力2900m3/d,實(shí)際年注水能力105.85×104m3/d。向北山和溝內(nèi)注水的北泵房實(shí)際注水壓力18.5MPa,向南山注水的南泵房實(shí)際注水壓力19MPa。
花土溝油田注水系統(tǒng)改造前運(yùn)行泵機(jī)組6臺(tái),機(jī)組效率平均值為68.60%,合格2臺(tái),合格率為16.6%。花土溝油田注水泵機(jī)組效率評(píng)價(jià)[3-4]見表1。
表1 花土溝油田往復(fù)式注水泵機(jī)組效率評(píng)價(jià)
花土溝油田改造前共有注水系統(tǒng)2套,系統(tǒng)效率平均值為37.65%,單位壓力注水量耗電0.76kWh/m3·MPa,注水系統(tǒng)效率未達(dá)到GB/T31453—2015《油田生產(chǎn)系統(tǒng)節(jié)能監(jiān)測(cè)規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)大于或等于40%的要求,花土溝油田注水系統(tǒng)效率評(píng)價(jià)見表2。距離青海油田注水系統(tǒng)效率46.5%及中石油平均水平55.46%還有較大差距[5-6]。
表2 花土溝油田注水系統(tǒng)效率評(píng)價(jià)
1)注水泵機(jī)組改造。將北山、溝底和南山注水壓力統(tǒng)一調(diào)整為25MPa,停用南注水泵房,將泵房?jī)?nèi)1臺(tái)泵搬遷至北泵房,另外1臺(tái)報(bào)廢。北泵房?jī)?nèi)更新注水泵(Q=24.3m3/h,p=25MPa,N=185kW)5臺(tái),原注水泵利舊1臺(tái)。
2)注水管網(wǎng)改造。更換花土溝油田注水站至北山、溝底和南山的DN125注水支干線8.8km,材質(zhì)為熱塑性塑料內(nèi)襯玻璃鋼復(fù)合管[7-8]。
3)配水間改造。在H80配水間處增設(shè)利舊注水增壓撬(Q=10m3/h,p=25MPa,N=30kW)1座,新建十井式配水間(PN25MPa)2座,更換注水閥組(PN25MPa)8套。
改造完成后,對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行了全面測(cè)試。本次共測(cè)試采油三廠花土溝油田注水泵機(jī)組5臺(tái)。機(jī)組效率平均值為86.7%,按照GB/T31453—2015《油田生產(chǎn)系統(tǒng)節(jié)能監(jiān)測(cè)規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的注水泵機(jī)組效率大于或等于78%節(jié)能評(píng)價(jià)值要求,5臺(tái)注水泵機(jī)組均為節(jié)能監(jiān)測(cè)節(jié)能運(yùn)行設(shè)備[9-10]?;ㄍ翜嫌吞锿鶑?fù)式注水泵機(jī)組效率評(píng)價(jià)見表3。
表3 花土溝油田往復(fù)式注水泵機(jī)組效率評(píng)價(jià)
此次測(cè)試花土溝油田注水系統(tǒng)效率為43.55%,達(dá)到了GB/T31453—2015《油田生產(chǎn)系統(tǒng)節(jié)能監(jiān)測(cè)規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)中注水系統(tǒng)效率限定值大于或等于40%的要求,未達(dá)到GB/T31453—2015《油田生產(chǎn)系統(tǒng)節(jié)能監(jiān)測(cè)規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)中注水系統(tǒng)效率大于或等于45%的節(jié)能評(píng)價(jià)值要求。管網(wǎng)效率50.17%,注水單耗6.17kWh/m3,注水單位壓力注水量耗電平均0.62kWh/m3·MPa。
3.3.1 系統(tǒng)效率對(duì)比
改造后系統(tǒng)效率由34.32%提高至43.55%,提高9.32%;機(jī)組效率86.81%,提高18.2%,全部達(dá)到節(jié)能評(píng)價(jià)值要求(≥78%)。管網(wǎng)效率50.17%,沒有明顯改善;注水單耗由7.96kWh/m3降低至6.17kWh/m3。
3.3.2 能耗對(duì)比
改造后站內(nèi)損失率降低20%,能量利用率提高10%,管網(wǎng)損失率增加10%,管網(wǎng)效率沒有達(dá)到改善。能耗細(xì)分對(duì)比,機(jī)組能量損失減少191.75kW,電動(dòng)機(jī)輸入功率減少210.83kW,管線摩阻及節(jié)流能量損失變化不大。花土溝油田注水系統(tǒng)改造前后能耗細(xì)分對(duì)比見圖1。
圖1 花土溝油田注水系統(tǒng)改造前后能耗細(xì)分對(duì)比
機(jī)組節(jié)能效果評(píng)價(jià)分別從電動(dòng)機(jī)負(fù)荷率、柱塞泵機(jī)械效率、柱塞泵容積效率等方面進(jìn)行對(duì)比。改造后機(jī)組效率全部達(dá)到節(jié)能評(píng)價(jià)值要求(≥78%),提高18.2%。
電動(dòng)機(jī)負(fù)荷率:改造前S2、N3電動(dòng)機(jī)存在大馬拉小車現(xiàn)象,改造后電動(dòng)機(jī)均處于高效工作區(qū)。
機(jī)械效率:改造前除S2泵機(jī)組,其余泵機(jī)組機(jī)械效率均未達(dá)到78%,改造后所有泵機(jī)組機(jī)械效率均高于83%。
容積效率:改造前所有注水泵機(jī)組容積效率低于80%,改造后機(jī)組平均容積效率92%,處于高效工作區(qū)。
影響管網(wǎng)效率的因素主要有管道水頭損失、泵管壓差損失、回流損失、配水間節(jié)流損失和井口節(jié)流損失等。改造后管網(wǎng)效率50.17%,沒有明顯改善,管網(wǎng)損失率占比增加10%。
從能耗變化分析,改造后管網(wǎng)摩阻損失降低18.48kW,節(jié)流損失增加14.56kW,管網(wǎng)總能耗沒有明顯改善,雖然通過更換支干線,管網(wǎng)摩阻損失降低,節(jié)約的能量全部消耗在井口節(jié)流損失中?;ㄍ翜嫌吞镒⑺到y(tǒng)改造前后能耗對(duì)比見表4。
表4 花土溝油田注水系統(tǒng)改造前后能耗對(duì)比單位:kW
依據(jù)SY-T6473—2012《石油企業(yè)節(jié)能技措項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)方法》中,以單耗降低計(jì)算節(jié)能量的計(jì)算公式為:
式中:Dq、Dh為技措前、后單耗,kWh/m3;;Qh為技措后的年產(chǎn)量(工作量),kWh/a。
計(jì)算得出:按注水量92.48×104m3/a,年節(jié)約電量165.53×104kWh。以國(guó)家統(tǒng)計(jì)局每度電折0.404kg(標(biāo)煤),作為電力折算標(biāo)準(zhǔn)煤系數(shù),折合668.7t(標(biāo)煤)。
預(yù)計(jì)今后按項(xiàng)目提供的改造方案進(jìn)行調(diào)整,管網(wǎng)效率可以達(dá)到61%,提高10%,系統(tǒng)效率可以達(dá)到52%,再提高9%,單耗5.26kWh/m3,再降低0.91kWh/m3。
花土溝油田注水系統(tǒng)通過節(jié)能改造,更新了5臺(tái)柱塞注水泵,對(duì)2臺(tái)利舊注水泵柱塞進(jìn)行更換,機(jī)組效率大幅提高,從68.6%提高到86.8%。更換了南1、南2、北1、北2等4條注水支干線8.8km,支干線的管網(wǎng)摩阻損失降低18.48kW,但是管網(wǎng)效率沒有改善。主要問題是節(jié)約的這部分能量由于系統(tǒng)內(nèi)注水井吸水壓力嚴(yán)重不均勻而消耗在節(jié)流損失中。
花土溝油田注水系統(tǒng)管網(wǎng)效率只有50.17%,嚴(yán)重制約了花土溝油田注水系統(tǒng)效率進(jìn)一步提升和精細(xì)注水的要求。通過對(duì)23個(gè)配水間161口注水井井口壓力對(duì)比分析,有125口井的井口壓力與配水間壓力相差5MPa以上,為滿足其余36口高壓井注水需要,注水泵壓19MPa,而對(duì)于吸水壓力低于10MPa的井產(chǎn)生了大量節(jié)流損失,導(dǎo)致系統(tǒng)能耗高,管網(wǎng)效率低。
針對(duì)上述情況提出總體降壓注水,局部增壓、部分井單井增壓或酸化處理的方案。
1)花土溝注水站出口壓力調(diào)整為14MPa,能夠滿足N6-24等11個(gè)配水間60口注水井的注水要求。
2)N7-20等8個(gè)配水間10口注水井進(jìn)行酸化處理,仍然達(dá)不到配注要求的可進(jìn)行單井增壓,其余42口注水井均可在14MPa泵壓下吸水。
3)在S4-15配水間增加一臺(tái)注水增壓泵,對(duì)井實(shí)施增壓注水,泵壓16MPa。S3-1-2下、新S3-1-3、新S4-153口低壓注水井移至S3-3配水間注水。
4)在S6-17配水間增加一臺(tái)注水增壓泵,對(duì)井實(shí)施增壓注水,泵壓15MPa。
5)在N2-3-4配水間增加一臺(tái)注水增壓泵,對(duì)井實(shí)施增壓注水,泵壓15MPa。
1)花土溝油田注水系統(tǒng)通過節(jié)能改造,系統(tǒng)效率有較大的提升,由34.32%提高到43.55%。機(jī)組效率提升明顯,運(yùn)行的5臺(tái)泵機(jī)組效率平均值86.7%,全部達(dá)到了GB/T31453—2015《油田生產(chǎn)系統(tǒng)節(jié)能監(jiān)測(cè)規(guī)范》評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn),屬于節(jié)能運(yùn)行設(shè)備。
2)提高注水系統(tǒng)效率需從地面設(shè)備、注水管網(wǎng)及井下地層吸水能力等各方面綜合考慮,制定提高注水系統(tǒng)效率的方案。
3)油田注水系統(tǒng)效率是一個(gè)隨著油田的開發(fā)不斷變化的參數(shù),需根據(jù)油田地質(zhì)配注需求變化及注水井注入壓力的變化及時(shí)進(jìn)行調(diào)整改造,才能有效減少注水管網(wǎng)能量損失,提高注水系統(tǒng)運(yùn)行效率。
4)項(xiàng)目研究制定的對(duì)策、注水效率目標(biāo)值和節(jié)能潛力,為今后花土溝油田注水系統(tǒng)提效工作提供了較明確的思路和目標(biāo),對(duì)油田其它新、擴(kuò)建注水系統(tǒng)方案的優(yōu)化也具有較好的指導(dǎo)作用。