楊斌,曾小輝,張建超
1.中國瑞林工程技術(shù)股份有限公司,江西 南昌 330038;2.江西省宜豐萬國礦業(yè)有限公司,江西 宜豐 336305)
某鉛鋅礦石屬含金原生鉛鋅礦和氧化鉛鋅礦組成的混合礦礦石類型。礦石中金屬礦物以黃鐵礦為主,次為閃鋅礦、方鉛礦、黃銅礦和錳菱鐵礦;脈石礦物主要是石英和鐵白云石。其中,方鉛礦分布不均勻,僅見于黃鐵礦含量較低的礦塊中,常呈不規(guī)則團(tuán)塊狀,嵌布粒度屬微細(xì)粒構(gòu)造類型,可交代閃鋅礦。閃鋅礦多呈不規(guī)則狀集合體交代黃鐵礦和脈石,部分呈稀疏—星散浸染狀嵌布在脈石中。黃鐵礦分布極為廣泛,晶體形態(tài)變化大,部分與閃鋅礦的交生關(guān)系極為密切。
鉛鋅礦的化學(xué)成分分析結(jié)果見表1。
表1 礦石的化學(xué)成分分析結(jié)果%
從表1中可以看出,礦石中Pb品位為0.44%,Zn品位為4.55%,S品位為15.65%,金屬Au、Ag的含量分別為1.07 g/t和37.50 g/t,有害雜質(zhì)元素As品位為0.38%。
礦石中鉛和鋅的化學(xué)物相分析結(jié)果見表2、表3。
表2 礦石中鉛的化學(xué)物相分析結(jié)果 %
表3 礦石中鋅的化學(xué)物相分析結(jié)果 %
從表2、表3可以看出,礦石中的鉛屬于硫化鉛和氧化鉛的混合礦,鋅屬于硫化礦。
該鉛鋅礦選礦廠于2009年建成投產(chǎn),實際處理能力為20×104t/a(即606 t/d),采用兩段一閉路破碎流程,主要設(shè)備有粗碎PD50100顎式破碎機(jī)、預(yù)先檢查篩分2YJA1540雙層振動篩、細(xì)碎GP11F圓錐破碎機(jī),篩下最終產(chǎn)品粒度為-22 mm。
磨礦采用一段球磨閉路磨礦,“螺旋分級機(jī)+水力旋流器”兩段分級,溢流粒度為-0.074 mm的產(chǎn)品占70%。浮選工藝采用一粗兩掃三精流程優(yōu)先選鉛,獲得鉛精礦;然后采用一粗兩掃流程對選鉛尾礦進(jìn)行鋅硫混?。讳\硫混浮精礦再采用一粗兩掃流程進(jìn)行鋅硫分離浮選;分離粗精礦再經(jīng)3次精選獲得鋅精礦。分離掃選尾礦為硫精礦,鋅硫混浮掃選尾礦為最終尾礦,金銀主要賦存在鉛精礦中。磨浮主要設(shè)備有2臺φ2 142球磨機(jī)、2臺2FC15螺旋分級機(jī)、1組φ250 mm×4水力旋流器組、20臺SF-4浮選機(jī)、13臺SF-2.8浮選機(jī)。
鉛、鋅、硫精礦脫水工藝采用“濃密+過濾”流程,最終精礦水分質(zhì)量分?jǐn)?shù)均≤12%。精礦脫水主要設(shè)備有1臺9 m鉛精礦濃密機(jī)、1臺12 m鋅精礦濃密機(jī)、1臺18 m硫精礦濃密機(jī)、1臺5 m2鉛精礦陶瓷過濾機(jī)、1臺8 m2鋅精礦陶瓷過濾機(jī)、1臺30 m2硫精礦陶瓷過濾機(jī)。
改造前的選礦廠生產(chǎn)累計指標(biāo)見表4,改造前的選礦工藝流程見圖1。
圖1 改造前的選礦工藝流程
表4 改造前的選礦廠生產(chǎn)累計指標(biāo) %
原有選礦廠設(shè)備配置和工藝流程存在以下問題:1)生產(chǎn)能力偏小,年處理礦石僅200 kt,選礦廠經(jīng)濟(jì)效益不高。2)設(shè)備老化嚴(yán)重,原粗碎顎式破碎機(jī)已運行了12 a,故障率高,日常維護(hù)量大,排礦間隙難以調(diào)節(jié)。得到的粗碎產(chǎn)品粒級偏粗,導(dǎo)致細(xì)碎圓錐破碎機(jī)負(fù)荷較大。3)入磨物料粒度較粗,達(dá)到-22 mm,磨礦功耗大。4)年處理礦石僅200 kt,卻采用了2個磨礦系列。球磨機(jī)規(guī)格較小,能耗大,且分級設(shè)備采用的是螺旋分級機(jī),分級效率不高。5)磨礦細(xì)度-200目占比70%,部分嵌布粒度細(xì)的礦物未單體解離,磨礦細(xì)度偏粗。6)浮選機(jī)臺數(shù)多,規(guī)格較小,占地面積較大,且老化嚴(yán)重,自動化程度低;部分設(shè)備槽體已修補(bǔ)多次,“跑、冒、滴、漏”嚴(yán)重,給生產(chǎn)管理帶來諸多不便;設(shè)備作業(yè)率低,浮選指標(biāo)波動大,難以控制,嚴(yán)重影響企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。7)鉛精礦中金回收率低,跑尾嚴(yán)重,尾礦中的金品位和回收率偏高。8)原浮選流程中采用鋅硫先混選、再分離的流程,實際操作難度大,產(chǎn)出的硫精礦品位偏低,回收率也較低,造成硫精礦銷售價格不高。9)采用石灰作為鋅硫分離的抑制劑,降低了鋅、硫的回收率,同時石灰乳配置工作量大,勞動強(qiáng)度高,石灰乳溶液輸送容易造成管道堵塞,影響正常生產(chǎn)。10)原礦中鐵資源未回收,造成資源浪費。
針對原選礦廠規(guī)模小、生產(chǎn)系列數(shù)多的問題,該企業(yè)擬對原有選礦流程進(jìn)行改造,改造方案按照各工藝流程只采用一個系列進(jìn)行設(shè)計,設(shè)備選型大型化;同時,為了獲得更大的經(jīng)濟(jì)效益,擬將產(chǎn)能擴(kuò)大至原來的2.25倍,即改擴(kuò)建設(shè)計處理量為450 kt/a(即1 363 t/d)。本次改擴(kuò)建擬在現(xiàn)有車間內(nèi)進(jìn)行改擴(kuò)建,不新建廠房[1-3]。
改造后的選礦工藝流程見圖2。
圖2 改造后的選礦工藝流程
針對原粗碎PD50100顎式破碎機(jī)設(shè)備老化、處理能力低、粗碎產(chǎn)品粒度偏粗、細(xì)碎圓錐破碎機(jī)負(fù)荷較大等問題,本次改造將粗碎設(shè)備更換為C96顎式破碎機(jī),以控制粗碎產(chǎn)品粒度,減輕細(xì)碎圓錐破碎機(jī)的負(fù)荷。同時,將預(yù)先檢查篩分設(shè)備更換為2YKR1560H重型圓振動篩,篩孔比原振動篩更細(xì),控制篩下最終產(chǎn)品粒度為-15 mm。改造后,生產(chǎn)能力可提高至150 t/h,使細(xì)碎圓錐破碎機(jī)處理能力得到充分發(fā)揮,有效縮短了破碎車間的工作時間,減少了操作班組。
為了擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模,減少設(shè)備臺數(shù),將現(xiàn)有磨浮車間設(shè)備全部拆除,磨礦浮選改造為一個系列,其中一段球磨選用1臺φ2 736 mm格子型球磨機(jī),二段球磨選用1臺φ2 736 mm溢流型球磨機(jī)。
為了提高分級效率,避免已單體解離的粗粒級含金方鉛礦過磨、跑尾,在一段球磨分級作業(yè)中采用高頻細(xì)篩作為分級設(shè)備,即一段磨礦排料先經(jīng)隔渣后再采用高頻細(xì)篩進(jìn)行一段分級,高頻細(xì)篩篩下礦漿粒度控制在-0.074 mm占比約30%,直接進(jìn)入YX-4快速浮選機(jī),對已單體解離的粗粒級含金方鉛礦進(jìn)行有效回收,獲得粗粒含金鉛精礦,從而提高金的回收率。
快速選鉛尾礦采用二段水力旋流器組進(jìn)行分級,溢流粒度控制在-0.074 mm占比為85%左右。二段分級溢流進(jìn)入后續(xù)細(xì)粒浮選作業(yè),沉砂和高頻細(xì)篩篩上進(jìn)入二段球磨機(jī)進(jìn)行磨礦,排料與快速選鉛尾礦合并,形成二段磨礦分級閉路。
原浮選工藝為“優(yōu)先選鉛—鋅硫混選—再鋅硫分離”的工藝流程?!跋蠕\硫混選,再鋅硫分離”會造成鋅精礦、硫精礦品位不高;原礦中鐵資源被浪費,未回收;選鋅作業(yè)時,加入大量石灰作為抑制劑,還會造成鋅、硫回收率降低等問題。
針對原浮選工藝存在的問題,本次改擴(kuò)建采用“快速浮選粗粒鉛—細(xì)粒優(yōu)先選鉛—再選鋅—再選硫—最后選鐵”的選礦工藝流程,即粗磨后進(jìn)行快速粗粒選鉛獲得粗粒含金鉛精礦,細(xì)磨后采用“一粗三掃兩精”優(yōu)先選鉛獲得細(xì)粒鉛精礦;選鉛尾礦采用“一粗三掃三精”選鋅獲得鋅精礦;選鋅尾礦采用“一粗三掃兩精”選硫獲得硫精礦;選硫尾礦采用“一粗一精”磁選鐵獲得鐵精礦;磁選尾礦為最終尾礦。其中,在選鋅作業(yè)時,優(yōu)化藥劑制度,采用新型選擇性強(qiáng)的黃鐵礦抑制劑D52,取代石灰作為黃鐵礦的抑制劑,取消石灰配制工作,簡化生產(chǎn)操作。
鉛、鋅、硫粗掃選浮選選擇XCFⅡ/KYFⅡ-10浮選機(jī),鉛精選浮選選擇XCFⅡ/KYFⅡ-1.2浮選機(jī),鋅精選浮選選擇XCFⅡ/KYFⅡ-2.8浮選機(jī),硫精選浮選選擇XCFⅡ/KYFⅡ-4浮選機(jī),磁選選用2CTB1024磁選機(jī)。
精礦脫水工藝流程仍沿用“濃密+過濾”的方式,校核原有精礦脫水設(shè)備能力,充分利舊,減少基建投資,對鋅、硫精礦脫水設(shè)備進(jìn)行改造:將現(xiàn)有的1臺φ18 m硫精礦濃密機(jī)改為鋅精礦濃密機(jī);新增1臺φ24 m硫精礦濃密機(jī),新增1臺45 m2陶瓷過濾機(jī)用于硫精礦過濾;新增1臺NCTD1021濃縮磁選機(jī)和1臺30 m2陶瓷過濾機(jī)用于鐵精礦過濾,其他原有脫水設(shè)備滿足改擴(kuò)建后生產(chǎn)能力要求,鉛、鋅、硫、鐵精礦濾餅含水率控制在10%以下。
改造后選礦廠各項生產(chǎn)指標(biāo)穩(wěn)定,生產(chǎn)能力穩(wěn)定在1 363 t/d,折算成年處理量約為450 kt,改選后的選礦工藝生產(chǎn)指標(biāo)見表5。
表5 改造后的選礦工藝生產(chǎn)指標(biāo)%
改造后,該廠產(chǎn)能擴(kuò)大至原處理量的2.25倍,鉛精礦中金回收率提高了20.81%,銀回收率提高了10.10%,鉛回收率提高了1.56%;鋅精礦中金回收率提高了2.63%,銀回收率提高了2.57%,鋅回收率提高了4.54%;硫精礦回收率提高了19.96%;并且多回收了產(chǎn)率為6.96%的鐵精礦,每年可為礦山多回收31.3 kt的鐵精礦,大幅提高了企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。
在充分利用現(xiàn)有廠房的基礎(chǔ)上,通過調(diào)整選礦工藝流程,將原“優(yōu)先選鉛—鋅硫混選—再鋅硫分離”工藝,調(diào)整為“快速浮選粗粒鉛—細(xì)粒優(yōu)先選鉛—再選鋅—再選硫—最后選鐵”工藝;選用相對大型的設(shè)備,將該鉛鋅選礦廠產(chǎn)能從200 kt/a提高至450 kt/a,并且各精礦品位和回收率均有所提高,特別是金、銀、硫、鋅的回收率大幅提高,鉛精礦的回收率也有小幅度提高,且在選硫尾礦后增加磁選選鐵,每年可為礦山多回收31.3 kt的鐵精礦;更換新的浮選設(shè)備,提高了選礦廠自動化控制水平,采用了新型選擇性強(qiáng)的黃鐵礦抑制劑,避免了因石灰乳輸送管道堵塞而影響生產(chǎn),同時提高了鋅回收率,達(dá)到了改擴(kuò)建的目的,提高了企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益,改善了車間內(nèi)操作環(huán)境。