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絹紡廢水處理提升改造工程

2022-02-08 08:15朱建強(qiáng)
關(guān)鍵詞:構(gòu)筑物混凝廢水處理

朱建強(qiáng)

(浙江斯科能科技股份有限公司,浙江湖州 313000)

1 引言

隨著人們對(duì)服裝用品需求的增長(zhǎng),我國(guó)蠶絲加工工業(yè)也隨之迅速發(fā)展,絹紡廢絲下腳料的深度加工與開(kāi)發(fā)利用日益被人們重視。下腳料加工工序主要包括浸泡發(fā)酵、精煉、漂洗、脫水等,將原料放入水槽中精煉,加入泡花堿、純堿、雙氧水,通入蒸汽,浸泡一定時(shí)間,使蠶絲殘留雜質(zhì)得到溶解。離心脫水后再將浸泡后的原料放入煮煉桶,加入保險(xiǎn)粉,再通入蒸汽,浸泡一定時(shí)間,使精煉廢液從原料中分離出來(lái)。之后用清水進(jìn)行漂洗,徹底去除殘存的煉液和懸浮物等雜質(zhì),用脫水機(jī)進(jìn)行脫水,再自然晾曬干,最后經(jīng)開(kāi)繭機(jī)、元梳機(jī)、排棉機(jī)、元展機(jī)等加工設(shè)備,制成產(chǎn)品[1]。生產(chǎn)過(guò)程中將產(chǎn)生大量生產(chǎn)廢水,該廢水具有COD,NH3-N,TN,TP 高等特點(diǎn)。

2 項(xiàng)目概況

2.1 廢水處理站工藝流程

湖州某絹紡加工企業(yè)主要加工繅絲生產(chǎn)過(guò)程中的下腳料,廢水主要來(lái)自浸泡發(fā)酵、精煉、漂洗、脫水等工序。企業(yè)現(xiàn)有1 座廢水處理站,處理能力為120 m3/d,采用“預(yù)曝調(diào)節(jié)池+氣浮池+SBR 反應(yīng)池”處理工藝,具體工藝流程見(jiàn)圖1。

圖1 現(xiàn)有廢水處理站工藝流程

2.2 廢水處理站工藝說(shuō)明及存在的問(wèn)題

2.2.1 現(xiàn)有廢水處理站工藝說(shuō)明

生產(chǎn)廢水經(jīng)簡(jiǎn)單網(wǎng)柵過(guò)濾后進(jìn)入預(yù)曝調(diào)節(jié)池,調(diào)節(jié)池內(nèi)設(shè)置曝氣管路,調(diào)節(jié)池廢水經(jīng)提升泵打入氣浮池,通過(guò)加壓溶氣達(dá)到固液分離,氣浮池需加入PAC,PAM 藥劑進(jìn)行絮凝。廢水經(jīng)氣浮處理后清液流至SBR 反應(yīng)池,在厭氧、好氧交替條件下,微生物將有機(jī)物水解的產(chǎn)物進(jìn)一步分解為CO2,H2O,同時(shí)將氨氮轉(zhuǎn)變?yōu)橄跛猁},聚磷菌吸附廢水中的磷,通過(guò)排泥實(shí)現(xiàn)除磷。處理后的清水通過(guò)排放水池納管排放。污水處理系統(tǒng)產(chǎn)生的污泥,通過(guò)板框壓泥機(jī)進(jìn)行機(jī)械脫水。脫水污泥委托外運(yùn),濾液自流至調(diào)節(jié)池進(jìn)行再處理。

2.2.2 現(xiàn)有廢水處理站存在的問(wèn)題

由圖1 可知,現(xiàn)有廢水處理站前端采用加藥氣浮,原水中含有大量纖維類(lèi)、顆粒狀的懸浮物和脂類(lèi)物質(zhì),現(xiàn)有的氣浮設(shè)備溶氣泵經(jīng)常污堵、泡沫外逸導(dǎo)致氣浮設(shè)備已停用。同時(shí),由于廢水處理站設(shè)計(jì)時(shí)間較早,投入運(yùn)行時(shí)間較長(zhǎng),現(xiàn)有的SBR 池曝氣、鼓風(fēng)系統(tǒng)和板框壓泥機(jī)等設(shè)備均已不能發(fā)揮應(yīng)有的作用,整個(gè)廢水處理站運(yùn)行狀態(tài)較差。廢水排放執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)為GB 8978—1996《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》。

3 改造工程設(shè)計(jì)

3.1 設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)

考慮企業(yè)實(shí)際生產(chǎn)情況,改造后處理能力為200 m3/d,廢水處理采用24 h 工作制。改造后生產(chǎn)廢水經(jīng)自建廢水處理站處理后排入當(dāng)?shù)爻擎?zhèn)污水處理廠,出水需執(zhí)行GB 4287—2012《紡織染整工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》中的間接排放標(biāo)準(zhǔn),具體指標(biāo)見(jiàn)表1。

表1 設(shè)計(jì)出水水質(zhì)情況 mg/L

3.2 廢水特點(diǎn)及設(shè)計(jì)思路

(1)廢絲下腳料除了絲素外,還有大量絲膠以及脂類(lèi)和雜質(zhì),故廢水中懸浮物及脂類(lèi)濃度含量高,廢水預(yù)處理需考慮沉淀除渣功能。

(2)經(jīng)水質(zhì)檢測(cè)分析,本項(xiàng)目廢水B/C 值>0.5,廢水可生化性較好,COD 濃度約3 500 mg/L,屬高濃度有機(jī)廢水。

(3)該廢水NH3-N,TN 濃度含量高,分別約為260,320 mg/L,出水水質(zhì)對(duì)NH3-N,TN 的要求比較嚴(yán),廢水處理工藝需采用缺氧/好氧脫氮工藝進(jìn)行處理,脫氮工藝需設(shè)計(jì)合理。

(4)該廢水TP 濃度約27 mg/L,出水水質(zhì)對(duì)TP要求很高,單純采用好氧除磷工藝無(wú)法保證廢水的穩(wěn)定達(dá)標(biāo)排放,后端需再設(shè)置化學(xué)除磷工藝。

(5)該廢水含有大量絲膠、脂類(lèi)物質(zhì),產(chǎn)生的污泥黏度較高,污泥脫水采用疊螺脫水機(jī),并對(duì)污泥進(jìn)行加藥絮凝。

(6)在保證出水達(dá)標(biāo)排放的前提下,充分利用現(xiàn)有條件,因地制宜,少占地,盡可能利用現(xiàn)有的構(gòu)筑物和設(shè)備,降低工程投資。

(7)提升改造過(guò)程中應(yīng)優(yōu)化廢水處理工藝,降低日常運(yùn)行費(fèi)用,減少污泥產(chǎn)生量。

(8)經(jīng)改造后廢水處理站采用就地控制與集中控制相結(jié)合的方式,均配有“自動(dòng)/停/手動(dòng)”三檔控制,系統(tǒng)自動(dòng)化程度高。

3.3 改造工藝說(shuō)明

3.3.1 改造后廢水處理工藝流程

針對(duì)該廢水特點(diǎn),改造后的廢水處理工藝流程見(jiàn)圖2。

圖2 改造后廢水處理工藝流程

3.3.2 改造后廢水處理工藝說(shuō)明

污水處理主要的工藝環(huán)節(jié)大致包括格柵、調(diào)節(jié)池、水解沉淀池、缺氧池、好氧池、二沉池、混凝氣浮池。污泥處理主要工藝為污泥池、疊螺脫水機(jī)。

(1)格柵。利用物理過(guò)濾原理,用于截留廢水中的纖維物質(zhì),避免水泵、管道阻塞,格柵需人工定期清理。

(2)調(diào)節(jié)池。各生產(chǎn)工藝產(chǎn)生的廢水混合收集于此,均勻水質(zhì)、穩(wěn)定水量,不受高峰流量、高濃度廢水的影響,減少對(duì)后續(xù)處理設(shè)備的沖擊。調(diào)節(jié)池中設(shè)置曝氣裝置,利用風(fēng)機(jī)進(jìn)行充氧攪拌。

(3)水解沉淀池。用于沉淀廢水中的懸浮物,并通過(guò)水解發(fā)酵分解廢水中的不可溶性有機(jī)物和可溶性大分子有機(jī)物,減少污泥排放量,提高B/C 比[2]。

(4)缺氧池。缺氧池溶解氧控制在0.5 mg/L 以?xún)?nèi),在缺氧段異養(yǎng)菌將蛋白質(zhì)、脂肪等污染物進(jìn)行氨化(有機(jī)鏈上的N 或氨基酸中的氨基)游離出氨(NH3,NH4+),同時(shí)進(jìn)行反硝化作用將硝態(tài)氮、亞硝態(tài)氮還原為分子態(tài)氮(N2),實(shí)現(xiàn)廢水脫氮[3]。缺氧生化過(guò)程廢水中易降解有機(jī)物質(zhì)減少較少,而一些難降解大分子物質(zhì)被轉(zhuǎn)化為易于降解的小分子物質(zhì)(如有機(jī)酸),從而使廢水的可生化性和降解速度大幅度提高。

(5)好氧池。好氧池溶解氧控制在3.0~5.0 mg/L之間,在充足供氧條件下,自養(yǎng)菌的硝化作用將NH3-N(NH4+)氧化為NO3-,同時(shí)聚磷菌進(jìn)一步從外部環(huán)境攝取磷,通過(guò)排泥的方式達(dá)到除磷效果[3]。硝化液通過(guò)好氧池中設(shè)置的硝化液回流泵回流至缺氧池。再利用好氧微生物(包括兼性微生物)在有氧氣存在的條件下進(jìn)行生物代謝以降解有機(jī)物,使其穩(wěn)定、無(wú)害化地處理廢水。

(6)二沉池。用于沉淀生化污泥,實(shí)現(xiàn)泥水分離,防止生化污泥隨著水流帶出生化池,影響出水水質(zhì)。再通過(guò)污泥回流泵將二沉池底部污泥大部分回流至生化池,用于補(bǔ)充生化池污泥,提高污泥濃度,小部分剩余污泥排至污泥池。

(7)混凝氣浮池。在氣浮池混凝區(qū)中依次加入大量PAC,PAM 藥劑,使廢水中的懸浮物形成較大的絮體,再通過(guò)加壓溶氣方式形成高度分散的微小氣泡,黏附廢水中疏水基的固體或液體顆粒,形成水—?dú)狻w粒三相混合體系,顆粒黏附氣泡后,形成表觀密度小于水的絮體而上浮到水面,進(jìn)行固液分離[4],浮泥通過(guò)上部刮泥機(jī)刮除,排入污泥池。

(8)排放水池。陽(yáng)光排放口,排放水池設(shè)置在線流量計(jì)、在線COD 檢測(cè)儀、在線氨氮檢測(cè)儀、在線pH 計(jì)等。

(9)污泥處理系統(tǒng)。各處理工藝產(chǎn)生的污泥排至污泥濃縮池,通過(guò)污泥泵打至疊螺脫水機(jī),采用物理擠壓脫水原理進(jìn)行機(jī)械脫水。脫水污泥委托外運(yùn),濾液自流至調(diào)節(jié)池進(jìn)行再處理[5]。

3.4 工藝設(shè)計(jì)參數(shù)

(1)格柵。利用原有構(gòu)筑物,廢水收集溝內(nèi)設(shè)置2 道格柵網(wǎng)。粗格柵網(wǎng)過(guò)濾孔隙5 mm,細(xì)格柵網(wǎng)過(guò)濾孔隙3 mm,材質(zhì)均為SUS304。

(2)調(diào)節(jié)池。利用原有構(gòu)筑物,材質(zhì)為混凝土,尺寸為11.0 m×5.0 m×2.5 m,有效容積為90.8 m3。池內(nèi)設(shè)置曝氣攪拌裝置,材質(zhì)為ABS。

(3)水解沉淀池。新建構(gòu)筑物,材質(zhì)為混凝土,尺寸為3.5 m×3.5 m×7.0 m,有效容積為40.6 m3;水力停留時(shí)間為4.9 h;上升流速為1.5 m/h。運(yùn)行方式為底部進(jìn)水、頂部出水。

(4)缺氧池。原有構(gòu)筑物改造,材質(zhì)為混凝土,尺寸為11.0 m×5.0 m×6.0 m,有效容積為241.3 m3;水力停留時(shí)間為28.9 h;反硝化污泥負(fù)荷0.08 kg NO3-N/(kgMLVSS·d);BOD 污泥負(fù)荷0.3 kg BOD/(kgMLVSS·d)。池內(nèi)配備2 臺(tái)1.5 kW 潛水?dāng)嚢杵鳌?68 m3高比表面積生物載體填料。

(5)好氧池。新建構(gòu)筑物,材質(zhì)為混凝土,尺寸為11.0 m×7.5 m×6.0 m,有效容積為403.1 m3;水力停留時(shí)間為48.5 h;污泥負(fù)荷0.06 kg BOD/(kgMLVSS·d);硝化負(fù)荷0.05 kg NH3-N/(kgMLVSS·d)。池內(nèi)配備2臺(tái)鼓風(fēng)機(jī)、2 臺(tái)混合液回流泵、282 m3高比表面積生物載體填料;曝氣裝置采用高分子材料微孔曝氣器,220 套。

(6)二沉池。新建構(gòu)筑物,材質(zhì)為混凝土,尺寸為3.5 m×3.5 m×6.0 m;水力停留時(shí)間為2.6 h,表面水力負(fù)荷為1.0 m3/(m2·h)。配有2 臺(tái)污泥回流泵、1 套中心導(dǎo)流筒。

(7)混凝氣浮池。新建設(shè)備,混凝氣浮池采用一體化鋼制成套設(shè)備,主體結(jié)構(gòu)分為混凝攪拌區(qū)、固液分離區(qū)和清水區(qū),最大處理能力為15 m3/h。配有1臺(tái)刮泥機(jī)、1 臺(tái)高壓泵、1 臺(tái)溶氣罐、1 臺(tái)空壓機(jī)、2 臺(tái)攪拌器、3 臺(tái)加藥泵、6 套釋放器。

(8)排放水池。利用原有構(gòu)筑物,設(shè)有1 臺(tái)在線流量計(jì)、1 臺(tái)在線COD 檢測(cè)儀、1 臺(tái)在線氨氮檢測(cè)儀、1 臺(tái)在線pH 計(jì)。

(9)污泥處理系統(tǒng)。污泥池利用原有構(gòu)筑物,設(shè)有1 臺(tái)301 型疊螺脫水機(jī)、1 套自動(dòng)加藥裝置、1 臺(tái)污泥泵。

4 工程運(yùn)行結(jié)果

調(diào)試正常后,經(jīng)過(guò)1 周時(shí)間穩(wěn)定運(yùn)行,對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行取樣檢測(cè),檢測(cè)結(jié)果見(jiàn)表2。從表2 可以看出,其出水CODCr,BOD5,NH3-N,TN,TP 的濃度分別達(dá)到137,37,14.3,22.5,1.2 mg/L,出水水質(zhì)均達(dá)到GB 4287—2012《紡織染整工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》中的間接排放標(biāo)準(zhǔn)。

表2 廢水水質(zhì)監(jiān)測(cè)結(jié)果mg/L

提升改造后,新系統(tǒng)連續(xù)運(yùn)行安全、可靠,設(shè)備故障率低,出水穩(wěn)定,CODCr去除率可達(dá)95.9%,BOD5去除率可達(dá)97.9%,NH3-N 去除率可達(dá)94.6%,TN去除率可達(dá)93.0%,TP 去除率可達(dá)95.5%。

5 經(jīng)濟(jì)分析

(1)改造項(xiàng)目工程總投資約166.3 萬(wàn)元,其中,設(shè)備與材料費(fèi)68.3 萬(wàn)元,安裝費(fèi)10.2 萬(wàn)元,設(shè)計(jì)與調(diào)試費(fèi)7.8 萬(wàn)元,土建費(fèi)約80 萬(wàn)元(建設(shè)方自行承擔(dān))。

(2)污水站總功率45.2 kW,電費(fèi)按0.7 元/(kW·h)計(jì),功率因素取0.75,則處理廢水所消耗的電費(fèi)為2.85 元/m3。

(3)本項(xiàng)目需在混凝氣浮池投加除磷劑、PAC、PAM,疊螺脫水機(jī)投加藥劑PAM,初步統(tǒng)計(jì)每月藥劑費(fèi)用約為0.95 萬(wàn)元,則處理廢水所消耗的藥劑費(fèi)約為1.75 元/m3。

(4)提升改造后,在實(shí)際運(yùn)行過(guò)程中污泥產(chǎn)生量大幅減少,降低了固廢處置費(fèi)用。

6 結(jié)論

(1)運(yùn)用“水解沉淀+AN/O+二沉池+混凝氣浮”處理工藝處理絹紡廢絲下腳料加工廢水,對(duì)污染物CODCr,BOD5,NH3-N,TN,TP 的去除率分別達(dá)到了95.9%,97.9%,94.6%,93.0%,95.5%,出水各污染物指標(biāo)滿足GB 4287—2012《紡織染整工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》中的間接排放標(biāo)準(zhǔn),證明該工藝是可行的。

(2)水解沉淀池能夠較好地改善廢水的可生化性,同時(shí)降低了污泥的產(chǎn)生量。

(3)本提升改造工程處理廢水量為200 m3/d,總投資約為166.3 萬(wàn)元,處理費(fèi)用約4.6 元/m3。

(4)該系統(tǒng)自動(dòng)化程度高,操作簡(jiǎn)單,便于管理維護(hù)。

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