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高密度低水分智能碼垛煉焦技術(shù)開發(fā)與應(yīng)用

2022-02-06 03:49:34崔長青耿哲榮姚潤生
煤化工 2022年6期
關(guān)鍵詞:堆密度煉焦碼垛

田 輝,崔長青,耿哲榮,姚潤生

(1.中化學(xué)賽鼎焦化工程科技有限公司,山西 太原 030032;2.山西碳中和產(chǎn)業(yè)研究院,山西 太原 030032;3.山西博嘉慧科技有限公司,山西 太原 030032)

引 言

我國煤炭資源和煤的種類分布不均勻,近年來隨著鋼鐵工業(yè)的發(fā)展,可用優(yōu)質(zhì)煉焦煤炭資源越來越稀缺。如何開發(fā)利用其他新煤種,降低焦炭生產(chǎn)成本,滿足大型高爐的需求是焦化行業(yè)一直關(guān)注的難題。在焦化企業(yè)中,煉焦用煤成本是焦炭生產(chǎn)的主要成本,通常占焦炭成本的75%~85%,所以降低焦炭生產(chǎn)成本主要就是降低裝爐煤成本。煉焦是將氣、肥、焦、瘦不同煤種的煤按一定比例進(jìn)行混合,一般配煤比(質(zhì)量分?jǐn)?shù))為氣煤25%、肥煤15%、瘦煤10%、主焦煤和1/3 焦煤50%,由焦?fàn)t炭化室頂部或側(cè)部裝入炭化室進(jìn)行干餾的工藝。從焦?fàn)t炭化室頂部裝煤,配合后可燃基揮發(fā)分在25%左右,稱為頂裝煉焦工藝。搗固煉焦是近幾年快速發(fā)展的側(cè)裝煉焦工藝,即將配合煤在搗固機(jī)內(nèi)搗實(shí)成體積略小于炭化室的煤餅后,推入炭化室進(jìn)行干餾煉焦。煤料搗固后,煤餅水分10%~12%,堆密度可由散裝煤的0.72 t/m3提高到0.95 t/m3~1.05 t/m3(干基),因煤粒接觸致密,可增加氣煤或弱黏煤配比,因此,在少配入焦、肥煤的條件下,多配劣質(zhì)煤也可以得到抗碎和耐磨指標(biāo)均較好的焦炭。

高密度低水分智能碼垛煉焦技術(shù)(簡稱智能碼垛煉焦技術(shù))是一種新型的側(cè)裝高密度低水分煉焦專利工藝技術(shù),該技術(shù)先將配合煤高壓靜壓成型,排出煤吸附的氣體和多余的水分,形成工藝需要的煤塊,煤塊水分6.0%~9.5%,堆密度可由散裝煤的0.72 t/m3提高到1.20 t/m3~1.30 t/m3(干基),并具備特定的機(jī)械性能,如密度高、外形尺寸規(guī)整、抗壓抗折強(qiáng)度高、抗沖擊強(qiáng)度高等;再通過智能機(jī)械人將煤塊碼垛成滿足工藝需要的煤餅,側(cè)裝入焦?fàn)t炭化室高溫?zé)捊梗@得低成本、高熱強(qiáng)度、高質(zhì)量的優(yōu)質(zhì)焦炭。當(dāng)裝爐煤堆密度提高時(shí),煤粒間接觸更加緊密,在熱解過程中產(chǎn)生的氣相產(chǎn)物的逸出阻力增大,熱解氣體不易散出,使焦炭的氣孔率和比表面積下降,同時(shí)爐內(nèi)膠質(zhì)體膨脹壓力提高[1],焦炭的反應(yīng)性有所降低[2]。因此,增加裝爐煤堆密度可以提高焦炭質(zhì)量。

智能碼垛煉焦技術(shù)具有智能性和標(biāo)準(zhǔn)性,在滿足煉焦入爐煤基本控制條件的情況下,針對各地煤炭資源質(zhì)量情況的不同,配煤技術(shù)方案也不完全相同;其入爐煤適用范圍廣,可多配入高揮發(fā)分弱黏煤與低揮發(fā)分不黏煤,且能保證焦炭質(zhì)量基本相同。在智能碼垛煉焦生產(chǎn)中,只要是適合企業(yè)生產(chǎn)實(shí)際,在保證焦炭質(zhì)量的前提下,能充分利用煉焦煤資源、降低焦炭生產(chǎn)成本、穩(wěn)定焦炭生產(chǎn)操作的配煤技術(shù)都是可行的。

1 智能碼垛煉焦技術(shù)

1.1智能碼垛煉焦工藝流程

智能碼垛煉焦工藝流程示意圖見圖1。

圖1 智能碼垛煉焦工藝流程示意圖

智能碼垛煉焦工藝流程主要包括:計(jì)量給料、均化調(diào)濕、液壓成型和智能碼垛等過程,具體依據(jù)項(xiàng)目情況可以進(jìn)行煤調(diào)濕組合延伸,減少焦化過程的熱量消耗和焦化廢水產(chǎn)生。

1.2技術(shù)原理

(1)智能成型碼垛技術(shù):采用數(shù)字高液壓裝置,使成型物料四周受力均勻,煤餅密度均勻,全自動智能控制,實(shí)時(shí)采集工藝過程控制參數(shù),實(shí)現(xiàn)無人操作。

(2)高密度煉焦:配合煤經(jīng)超高靜壓成型后,堆密度可由散裝煤的0.72 t/m3提高到1.20 t/m3~1.30 t/m3(干基),煤粒間接觸更加致密,減少所需的膠質(zhì)體液相產(chǎn)物,可以煉制出結(jié)構(gòu)均勻致密、強(qiáng)度高、塊度均勻、氣孔率低的優(yōu)質(zhì)焦炭,滿足高爐大型化的要求。

(3)資源化、減量化、無害化綜合利用:熱廢煙氣進(jìn)行煤調(diào)濕,充分利用廢煙氣的顯熱,同時(shí)減少帶入焦?fàn)t的水分,降低加熱耗熱量,實(shí)現(xiàn)廢熱資源化梯級化利用,減少溫室氣體排放;焦化過程收集的粉塵、廢渣等危廢和廢鹽渣等配入煉焦煤作為黏結(jié)劑,經(jīng)超高靜壓成型,廢棄物循環(huán)利用,實(shí)現(xiàn)資源化綠色工廠。

1.3技術(shù)特點(diǎn)

(1)模塊化:實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)裝置的模塊化,滿足大型焦化數(shù)字化建設(shè),提升焦化技術(shù)在國際市場的競爭力。配合煤通過調(diào)濕計(jì)量、均化、送裝入模具后高壓成型,通過數(shù)字化裝煤裝置碼成與焦?fàn)t尺寸相匹配的煤餅,并整體推入炭化室進(jìn)行煉焦,確保焦化生產(chǎn)工藝穩(wěn)定,實(shí)現(xiàn)焦炭質(zhì)量高質(zhì)化。

(2)大型化:碼垛煉焦技術(shù)符合焦化行業(yè)“集約化、高質(zhì)量”的發(fā)展要求,滿足焦化行業(yè)建設(shè)現(xiàn)代化大型焦?fàn)t的需求。

(3)智能化:碼垛煉焦技術(shù)與數(shù)字化信息技術(shù)的融合,可智能成型、數(shù)字碼垛、無人裝煤,提高安全生產(chǎn)效率,促進(jìn)本質(zhì)安全,實(shí)現(xiàn)焦化生產(chǎn)的智能數(shù)字化升級。

(4)潔凈化:焦化企業(yè)生產(chǎn)過程產(chǎn)生的廢水、廢氣和污染物達(dá)到行業(yè)先進(jìn)值,創(chuàng)建綠色清潔智能工廠。

(5)精細(xì)化:優(yōu)化配煤結(jié)構(gòu),做好優(yōu)質(zhì)煤種和劣質(zhì)煤種的合理搭配;優(yōu)化成型煤塊密度、水分等參數(shù),提高煤餅的強(qiáng)度及穩(wěn)定性;生產(chǎn)裝備的數(shù)字化升級帶來智能化的工藝操作,便于調(diào)整工藝參數(shù)。

(6)資源化利用:噸產(chǎn)品廢氣產(chǎn)生量減少,廢氣顯熱充分利用,高濃度、難降解的焦化廢水減量化產(chǎn)生,廢渣、回收粉塵充分回用,難處理的焦化廢鹽資源化利用。

2 智能碼垛煉焦與常規(guī)煉焦技術(shù)對比

搗固煉焦技術(shù)是利用固定式搗固機(jī)將細(xì)度(粒度≤3 mm)90%~93%的煤料搗固成煤餅,煤餅堆密度在1.00 t/m3以上,水分在11%,穩(wěn)定性較好,不易坍塌;存在不足是煤料粉碎耗能高,煉焦過程廢水產(chǎn)生量多、耗熱量大,裝煤過程容易造成環(huán)境污染。

智能碼垛煉焦的核心技術(shù)是增加入爐煤料的堆密度、降低入爐煤水分,即高密度低水分煉焦理論。利用靜壓成型與智能碼垛設(shè)備將細(xì)度(粒度≤3 mm)75%~90%的煤料液壓碼垛成煤餅,煤餅堆密度在1.20 t/m3以上,水分在8%。煤餅具有砌塊性能,可以烘干預(yù)熱,穩(wěn)定性好,裝煤過程環(huán)境友好。采用物理高靜壓成型法增加入爐煤料堆密度,通過測試煤料的堆密度,調(diào)整混合煤水分,設(shè)計(jì)好混合煤料的壓縮比,得到不同密度的煤塊用于試驗(yàn)。

利用山西某廠配合煤采樣開展試驗(yàn)研究。根據(jù)配煤方案采用液壓機(jī)及特制模具預(yù)制堆密度為1.00 t/m3(干基)和1.20 t/m3(干基)的煤塊,成型壓力15 MPa~30 MPa,成型尺寸250 mm×250 mm×250 mm,炭化溫度1 050 ℃。

2.1堆密度提高對焦炭質(zhì)量的影響

不同裝煤堆密度的焦炭質(zhì)量指標(biāo)見表1。

從表1 可知,隨著裝煤堆密度的提高,焦炭粒徑向20 mm~80 mm 集中;堆密度在1.20 t/m3時(shí),粒徑在20 mm~80 mm 的焦炭質(zhì)量分?jǐn)?shù)達(dá)80%以上,與堆密度為0.73 t/m3時(shí)相比,>80 mm 和<20 mm 的焦炭占比分別降低了8.8 個(gè)百分點(diǎn)和1.9 個(gè)百分點(diǎn),相應(yīng)的焦粉產(chǎn)量減少。

表1 不同裝煤堆密度的焦炭質(zhì)量指標(biāo)

2.2堆密度提高對膨脹壓力的影響

提高入爐煤堆密度,煉焦時(shí)對爐墻產(chǎn)生的膨脹壓力增加,一般入爐煤安全膨脹壓力應(yīng)小于15 kPa[3],極限壓力<20 kPa。利用山西某廠配合煤采樣進(jìn)行膨脹壓力試驗(yàn)研究,測試高密度(1.20 t/m3)時(shí)煤塊膨脹壓力與煉焦焦炭的反應(yīng)后強(qiáng)度(CSR),并與文獻(xiàn)[3]中低密度(0.73 t/m3)和中密度(1.00 t/m3)的結(jié)果進(jìn)行對比,結(jié)果見表2。

表2 不同配煤方案及堆密度下煤塊的膨脹壓力與煉焦焦炭CSR 值[3]

從表2 可知,入爐煤的膨脹壓力越大,焦炭的反應(yīng)后強(qiáng)度越高。與低密度入爐煤相比,相同的配煤方案下,中密度時(shí)入爐煤密度增加0.27 t/m3,膨脹壓力高2.0 kPa 左右;高密度時(shí)入爐煤密度增加約0.50 t/m3,膨脹壓力高5.0 kPa 左右,反應(yīng)后強(qiáng)度提高9 個(gè)百分點(diǎn)左右。為了滿足入爐煤安全膨脹壓力的要求,有兩種方法:一是調(diào)整配煤方案,減少焦、肥煤配比來降低膨脹壓力;二是采取類似搗固焦?fàn)t的解決辦法,即減少煤餅的體積,為爐體安全,建議碼垛煤餅比搗固煤餅的寬度窄10 mm~15 mm。

2.3堆密度提高對煉焦工藝參數(shù)的影響

堆密度提高后,煤粒間的間隙減小,使煤粒間的接觸更加緊密,傳熱和傳質(zhì)都加快,且在煉焦過程中膠質(zhì)體易于填滿空隙,膠質(zhì)體的膨脹性和流動性都增加,焦炭質(zhì)量改善。不同堆密度時(shí)的煉焦工藝參數(shù)見表3(炭化室平均寬度500 mm)。

表3 不同堆密度時(shí)煉焦工藝參數(shù)(炭化室平均寬度500 mm)

從表3 可知,相同水分的情況下,由于裝煤量增加,碼垛煉焦與搗固煉焦相比結(jié)焦時(shí)間延長了30 min。碼垛煉焦煤餅上下密度、厚度均勻一致,要求的火道標(biāo)準(zhǔn)溫度低,在焦化過程中產(chǎn)生的NOx和CO2排放低。

2.4堆密度提高對配煤指標(biāo)的影響

配合煤水分、灰分、揮發(fā)分、黏結(jié)指數(shù)G、膠質(zhì)層厚度Y、膨脹度b、粒度組成等參數(shù)對焦炭質(zhì)量都有一定的影響,依據(jù)高密度煉焦理論,增加低膨脹性煤的配入量,減少對爐墻的膨脹壓力,建議的不同堆密度時(shí)的配煤指標(biāo)見表4。

表4 不同裝煤堆密度時(shí)的配煤指標(biāo)

由于煉焦時(shí)使用的煉焦煤資源具有區(qū)域性,往往配煤的煤料變化不大,使用高密度煤煉焦時(shí),可以適當(dāng)?shù)卦黾痈邠]發(fā)分煤和弱黏結(jié)性煤配比,使配合煤的揮發(fā)分在30%以上,節(jié)約寶貴的主焦煤資源,降低配煤成本。

3 工業(yè)性單孔或群孔試驗(yàn)

工業(yè)性單孔、群孔試驗(yàn)在山東某焦化廠進(jìn)行,焦?fàn)t炭化室高度4.3 m、5.5 m,炭化室寬度450 mm。采用搗固機(jī)制得的搗固煤餅水分10.5%,堆密度1.05 t/m3,煤餅厚度400 mm,結(jié)焦時(shí)間20 h。智能碼垛煉焦設(shè)備采用1 250 t 靜壓成型機(jī)及特制模具,成型煤塊尺寸550 mm×390 mm×500 mm,煤餅水分8%,堆密度1.28 t/m3,結(jié)焦時(shí)間20 h。

3.1焦炭質(zhì)量提高

在相同的配煤條件下,智能碼垛煉焦與搗固煉焦焦炭的質(zhì)量對比見表5。

表5 智能碼垛煉焦和搗固煉焦焦炭的質(zhì)量對比 %

從表5 可知,智能碼垛煉焦技術(shù)的應(yīng)用不僅可提高焦炭質(zhì)量,而且可減少焦粉率,給企業(yè)帶來可觀的經(jīng)濟(jì)收益。

3.2降低成本,提高經(jīng)濟(jì)效益

在相同焦炭質(zhì)量時(shí),智能碼垛煉焦和搗固煉焦配煤比例對比見表6。

表6 智能碼垛煉焦和搗固煉焦的配煤比例對比(質(zhì)量分?jǐn)?shù)) %

由表6 可知,智能碼垛煉焦擴(kuò)大了煉焦煤源,可提高不黏煤、弱黏煤配煤比例20~30 個(gè)百分點(diǎn),降低配煤成本50 元/t~200 元/t。

3.3低碳節(jié)能、環(huán)保友好

(1)相比于傳統(tǒng)焦?fàn)t裝爐煤餅水分11%,智能碼垛煉焦碼垛煤餅水分可降至8%,可降低焦化廢水生成量27.3%。

(2)入爐煤水分降低,意味著耗熱量降低,水分每降低1 個(gè)百分點(diǎn),噸煤耗熱量降低45.6 MJ[4];相比傳統(tǒng)煉焦,智能碼垛煉焦僅入爐煤水分降低噸煤就可降低耗熱量136.8 MJ,噸焦可減少CO2排放5 m3。

4 結(jié) 論

近年來,隨著“雙碳”政策的驅(qū)動,無論是從低碳發(fā)展角度出發(fā),還是從提高焦化企業(yè)的利潤考慮,采用清潔型高密度智能碼垛煉焦技術(shù)與裝備,適應(yīng)焦化行業(yè)高質(zhì)量低碳發(fā)展,是加強(qiáng)企業(yè)競爭力、實(shí)現(xiàn)可持續(xù)健康發(fā)展的良好選擇。

4.1在焦炭質(zhì)量穩(wěn)定的情況下,在現(xiàn)有配煤基礎(chǔ)上,智能碼垛煉焦可增加不黏煤、弱黏煤配入量20~30 個(gè)百分點(diǎn),顯著降低配煤成本,節(jié)約寶貴的主焦煤資源,降低生產(chǎn)成本。

4.2在相同的配煤情況下,智能碼垛煉焦較搗固煉焦焦炭的反應(yīng)后強(qiáng)度提高2~5 個(gè)百分點(diǎn),焦炭反應(yīng)性改善2~7 百分點(diǎn),焦炭質(zhì)量提高。

4.3相同規(guī)模的焦化裝置,智能碼垛煉焦較搗固煉焦焦化廢水減少27.3%,焦粉減少3~5 個(gè)百分點(diǎn),噸煤耗熱量減少136.8 MJ,具有顯著地減少廢水排放、降低能源消耗的效果。

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