李亞光,魏紅玉
(山西通才工貿(mào)有限公司,山西 臨汾 043400)
山西建邦集團(tuán)通才工貿(mào)有限公司煉鐵廠(以下簡稱我廠)現(xiàn)有3座高爐,其中1號(hào)爐有效容積為450 m3,2號(hào)爐有效容積為550 m3,3號(hào)爐有效容積為1 860 m3。由于只有一座大高爐,使得3號(hào)爐的正常生產(chǎn)在公司的生產(chǎn)調(diào)度中占有很大的作用,且生鐵產(chǎn)量對保障煉鋼的正常生產(chǎn)意義重大。本文從改善外圍原料和原燃料入爐條件入手,通過合理優(yōu)化入爐結(jié)構(gòu)、采用大礦批、富氧燒爐提高風(fēng)溫、合理控制爐頂煤氣流、加強(qiáng)外圍出鐵管理、低硅冶煉等措施,實(shí)現(xiàn)了3號(hào)高爐的提產(chǎn)降耗。
燒結(jié)質(zhì)量的穩(wěn)定是高爐穩(wěn)定產(chǎn)出的保證,燒結(jié)礦的轉(zhuǎn)鼓強(qiáng)度、粒度組成等物理指標(biāo)對高爐的透氣性影響非常大,而高溫冶金性能的熔滴性能、低溫還原粉化性能和還原性能,對于高爐軟熔帶的形成位置及高爐的透氣性也有較大影響。我廠緊抓燒結(jié)內(nèi)部管理、持續(xù)優(yōu)化燒結(jié)配礦結(jié)構(gòu)及進(jìn)行現(xiàn)場技改,在優(yōu)化燒結(jié)礦化學(xué)成分的同時(shí),燒結(jié)料層厚度逐步由720 mm提高到830 mm,燒結(jié)礦轉(zhuǎn)鼓指數(shù)穩(wěn)定在80以上,平均粒徑穩(wěn)定在20 mm以上,燒結(jié)礦產(chǎn)質(zhì)量明顯改善。3號(hào)高爐的燒結(jié)粒度和燒結(jié)轉(zhuǎn)鼓強(qiáng)度如表1、表2所示。
表1 3號(hào)高爐燒結(jié)粒度分析
表2 3號(hào)高爐燒結(jié)轉(zhuǎn)鼓強(qiáng)度
通才公司由于沒有自己的焦化廠,焦炭全部來自于外購。受到市場等因素的影響,前期進(jìn)入煉鐵廠的焦炭廠家多,進(jìn)廠數(shù)量不穩(wěn)定,造成入爐焦炭全部是混焦,且進(jìn)廠焦炭的質(zhì)量本身就有差別,給后期高爐的操作帶來很大的困擾,尤其是高爐正常爐況下的爐溫波動(dòng)問題,更是多次將問題矛頭指向混焦。我廠積極與公司溝通,克服困難,實(shí)現(xiàn)了入爐焦炭的分堆堆放和分倉入爐,并加強(qiáng)對入廠焦炭的粒級管理,最終實(shí)現(xiàn)了對焦炭問題的追根溯源。
由于受到鐵礦石漲價(jià)影響,外購球團(tuán)價(jià)格也上漲較多。3號(hào)爐入爐結(jié)構(gòu)由原來的燒結(jié)+本廠球團(tuán)+外購球團(tuán)=65%+11%+24%,改變?yōu)闊Y(jié)+本廠球團(tuán)+外購球團(tuán)+塊礦=69%+9%+12+10%,綜合入爐品位由59.36%下降到58.42%。
大礦批在實(shí)踐中的應(yīng)用對高爐的提產(chǎn)降耗作用明顯。礦批重決定著爐內(nèi)料層的厚度,對爐料在爐喉的分布情況有較大影響。批重小時(shí)布料不均勻,若小到一定程度,將使邊緣和中心無礦石;批重增大,礦石分布變均勻,中心會(huì)出現(xiàn)加重而邊緣相對疏松,而且軟熔帶氣窗增大,料柱界面效應(yīng)減小,有利改善透氣性。3號(hào)高爐通過摸索實(shí)踐,礦批由原來的50~52 t,提升到63~64.5 t。隨著礦石批重的增加,焦層厚度由原來的490 mm提高到595 mm,高爐穩(wěn)定性和煤氣利用率明顯提升。經(jīng)過12月份一個(gè)月的運(yùn)行,每日礦耗較11月份增加550 t左右,煤氣利用率變化如圖1所示。
圖1 3號(hào)爐煤氣利用率趨勢
熱風(fēng)是高爐的直接能源,提高風(fēng)溫就能降低燃料消耗。3號(hào)高爐配備有4座頂燃式熱風(fēng)爐,采用兩燒兩送的模式,全部燒高爐煤氣。采用富氧燒爐進(jìn)行改造后,富氧量達(dá)到了1 500 m3/h,燒爐速度明顯加快,同時(shí)優(yōu)化熱風(fēng)爐的燒爐和換爐模式,實(shí)現(xiàn)對煤氣和空氣的雙預(yù)熱,使煤氣預(yù)熱到220℃左右,助燃風(fēng)預(yù)熱到190℃左右,提高風(fēng)溫到1 220℃。
提高富氧率有利于高爐提產(chǎn),富氧率每提高1%,產(chǎn)量就能提高2.5%左右,3號(hào)高爐采用機(jī)前富低壓氧、加機(jī)后富高壓氧氣的模式。在安全前提下進(jìn)行機(jī)前富氧,并穩(wěn)定最大量使用,一般將富氧量控制在13 000 m3/h,機(jī)后高壓氧氣量穩(wěn)定在8 500 m3/h左右,高爐富氧率基本穩(wěn)定在7%以上。目前行業(yè)內(nèi)對噴煤比的認(rèn)識(shí)是一致的[1],在增加煤量的同時(shí),高爐的燃料比沒有升高,高爐除塵灰中的w(C)沒有升高,高爐順行并未受到影響。3號(hào)高爐有穩(wěn)定的1 220℃的高風(fēng)溫以及7%的富氧率,為噴煤創(chuàng)造了條件。配煤結(jié)構(gòu)采用煙煤+無煙煤=30%+70%,提高煤粉的細(xì)度,加強(qiáng)管理,實(shí)現(xiàn)均勻噴吹和穩(wěn)定噴吹。目前煤比穩(wěn)步提高,現(xiàn)已實(shí)現(xiàn)了175 kg/t以上的煤比。隨著煤比的增加,高爐保持了順行的態(tài)勢,且燃料比呈下降趨勢,定期跟蹤布袋除塵灰w(C),均保持在20%左右。
實(shí)現(xiàn)對高爐進(jìn)口關(guān)和出口關(guān)高效管理一直都是高爐工作者追求的目標(biāo)。由于3號(hào)高爐爐缸直徑小,隨著冶強(qiáng)的進(jìn)一步提高,爐前出鐵對爐內(nèi)的操作影響愈發(fā)重要。鐵口狀況一旦不穩(wěn)定,將會(huì)嚴(yán)重影響到爐況穩(wěn)定順行,對高爐各項(xiàng)指標(biāo)的提升也會(huì)造成很大影響。因此,根據(jù)高爐生產(chǎn)實(shí)際,對炮泥廠家提出了出鐵時(shí)間大于80 min的要求,對爐前提出將出鐵間隔控制在10 min以內(nèi)的要求。此外,與炮泥廠家就炮泥使用情況進(jìn)行了密切的溝通與協(xié)調(diào),以保證炮泥的性能與高爐生產(chǎn)的匹配達(dá)到良好狀態(tài),并制訂嚴(yán)格的鐵口日常維護(hù)與保養(yǎng)計(jì)劃,使鐵口合格率顯著上升,爐前的漏鐵口以及出鐵延誤現(xiàn)象明顯減少,現(xiàn)全天爐次基本控制在15~16爐。
低硅冶煉技術(shù)是現(xiàn)代高爐煉鐵工作中追求低燃料比最常采用的技術(shù),該技術(shù)有利于爐況順行、煤氣流分布合理、爐缸工作活躍,為低硅冶煉創(chuàng)造了條件。3號(hào)爐在日常操作中堅(jiān)持低硅不低熱、低硅不低質(zhì)的方針。在高爐降硅的同時(shí),對工長提出了物理熱需控制在1 490℃以上的要求,在降硅的同時(shí)也保證了生鐵質(zhì)量,為下道工序提供了保證。目前3號(hào)爐高爐鐵水w(Si)基本控制在0.30%以內(nèi),具體指標(biāo)如圖2所示。
圖2 3號(hào)爐生鐵含硅變化情況
采取了一系列提產(chǎn)降耗措施和技術(shù)手段后,3號(hào)高爐的產(chǎn)量明顯提升,燃耗也穩(wěn)步降低。在2020年12月份取得了較好的指標(biāo),具體指標(biāo)見表3。
表3 3號(hào)高爐12月份技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
在3號(hào)爐提產(chǎn)降耗的進(jìn)程中,也暴露了一些問題,制約著指標(biāo)的的進(jìn)一步提升。主要問題總結(jié)如下:
1)邊緣氣流不穩(wěn)定,導(dǎo)致渣皮不穩(wěn)定,工作中陸續(xù)出現(xiàn)小套漏水現(xiàn)象,休風(fēng)更換后發(fā)現(xiàn),基本都是由小套上部破損引起,說明了在操作中存在邊緣氣流不穩(wěn)定的情況,小套的漏水和休風(fēng)對高爐的產(chǎn)量和指標(biāo)影響都比較大,因此,加強(qiáng)對邊緣氣流的控制是下一步生產(chǎn)中的重點(diǎn)工作;
2)目前,我國煉鐵的結(jié)構(gòu)仍是以燒結(jié)為主要爐料結(jié)構(gòu),提高和穩(wěn)定燒結(jié)質(zhì)量是高爐取得高產(chǎn)低耗的保證,因此,為高爐提供優(yōu)質(zhì)燒結(jié)礦仍是今后主要的工作;
3)在此次3號(hào)爐提產(chǎn)過程中,對焦丁料序進(jìn)行了優(yōu)化,并在每批料前后進(jìn)行了兩次布料的試驗(yàn),由于時(shí)間較短,且焦丁量較少,整體對生產(chǎn)的影響還有待觀察;
4)通才新1 280 m3高爐將于今年投產(chǎn),現(xiàn)有的360 m2燒結(jié)機(jī)肯定無法滿足兩座高爐的生產(chǎn),因此,必須采用大球團(tuán)比例的爐料結(jié)構(gòu),并對大球團(tuán)比例的生產(chǎn)做好準(zhǔn)備;
5)在12月份的生產(chǎn)中,3號(hào)爐出現(xiàn)了一次設(shè)備故障休風(fēng),因此也對設(shè)備工作者提出更高的要求,需要運(yùn)用目前先進(jìn)的設(shè)備管理手段TNPM,以實(shí)現(xiàn)精益化生產(chǎn),提高設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)率,降低事故休風(fēng)。
1)穩(wěn)定的外圍原燃料和原料條件是高爐穩(wěn)定順行和高產(chǎn)低耗的保證。
2)大礦批在生產(chǎn)實(shí)踐中對產(chǎn)量的提升和燃料的下降有積極的作用。
3)在高風(fēng)溫和高富氧的配合下,煤粉有較好的置換比,為進(jìn)一步的提高煤比打下了基礎(chǔ)。
4)在日常進(jìn)行低硅冶煉時(shí),充足的物理熱是實(shí)現(xiàn)高效冶煉的保證,還要加強(qiáng)對爐缸溫度的監(jiān)控,保證活躍的爐缸溫度。