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柳鋼2號(hào)高爐低風(fēng)溫爐況恢復(fù)研究

2022-01-24 07:56邱未名陳元洪汪玉華
山西冶金 2021年5期
關(guān)鍵詞:爐況爐缸風(fēng)溫

邱未名,陳元洪,汪玉華,全 建

(廣西柳州鋼鐵集團(tuán)有限公司煉鐵廠(chǎng),廣西 柳州 545002)

柳鋼2號(hào)高爐于2021年3月2日—3月6日進(jìn)行計(jì)劃年修,計(jì)劃用時(shí)80 h,3月2日早晨07:45休風(fēng),3月6日凌晨00:53復(fù)風(fēng)生產(chǎn),實(shí)際檢修時(shí)間為89 h,實(shí)際檢修時(shí)間超出計(jì)劃時(shí)間9 h。

高風(fēng)溫對(duì)高爐生產(chǎn)具有極為重要的作用,高風(fēng)溫可以大幅度地降低高爐焦比,風(fēng)溫每提高100℃,其高爐風(fēng)口區(qū)域的理論燃燒溫度便能提高60~80℃,可降低燃料比20~30kg/t,并且能夠允許多噴煤15kg/t,在降低焦比的同時(shí),高爐利用系數(shù)也會(huì)得到提高。但是柳鋼2號(hào)高爐在2021年3月年修復(fù)風(fēng)時(shí)出現(xiàn)了熱風(fēng)閥故障,導(dǎo)致被迫采取了1燒1送(正常為3燒1送)的送風(fēng)模式,這就使復(fù)風(fēng)時(shí)的風(fēng)溫不足600℃,在如此低風(fēng)溫的情況下,果斷對(duì)柳鋼2號(hào)高爐采取了上下部調(diào)劑相結(jié)合的手段來(lái)應(yīng)對(duì)風(fēng)溫不足問(wèn)題,以達(dá)到快速恢復(fù)爐況的目的。

1 休風(fēng)前及休風(fēng)時(shí)爐況狀態(tài)的控制

1.1 控制適宜的爐溫

由于高爐要進(jìn)行長(zhǎng)時(shí)間休風(fēng),因此對(duì)休風(fēng)前爐溫一定要做到準(zhǔn)確控制,如果休風(fēng)時(shí)爐溫水平過(guò)低,極易因爐渣排放不好而導(dǎo)致休風(fēng)時(shí)發(fā)生風(fēng)口灌渣,對(duì)高爐后期的爐況恢復(fù)極為不利。對(duì)此,2號(hào)高爐休風(fēng)前保證爐溫充足,w(Si)保證在0.5%以上,同時(shí)調(diào)整好爐渣堿度,保證渣鐵流動(dòng)性良好,從而保證休風(fēng)安全;另一方面確保爐缸熱量充足,以利于復(fù)風(fēng)后爐況的快速恢復(fù)。

1.2 休風(fēng)前保證爐況順行

休風(fēng)前高爐走料順暢、料速均勻、壓量關(guān)系正常,沒(méi)有發(fā)生偏料、滑料的情況,這為后續(xù)爐況的快速恢復(fù)奠定了良好的基礎(chǔ)。

1.3 休風(fēng)料加入情況

休風(fēng)料加入情況如表1所示。

表1 休風(fēng)料加入情況

1.4 休風(fēng)過(guò)程及休風(fēng)時(shí)爐況狀態(tài)

于3月2日夜班班末,打開(kāi)南北兩個(gè)鐵口出鐵,當(dāng)兩邊鐵口見(jiàn)噴,且同時(shí)計(jì)算理論出鐵量與實(shí)際出鐵量相吻合時(shí),可判斷爐內(nèi)渣鐵已經(jīng)出盡,于是當(dāng)班工長(zhǎng)在07:02開(kāi)始減風(fēng),減風(fēng)前物理熱(1、2號(hào)鐵口)均超過(guò)1 500℃,爐內(nèi)w(Si)處于0.40%~0.55%之間的水平,堿度適中,阻力系數(shù)為2.48,透氣性在18.5萬(wàn)~20.17萬(wàn)(后期因?yàn)樾蒿L(fēng)料的加入使得透氣性變好,煤氣利用率大幅度降低)。因?yàn)樾蒿L(fēng)后要進(jìn)行爐頂點(diǎn)火、放空受料斗及料罐等爐頂檢修作業(yè),所以要求當(dāng)班工長(zhǎng)必須嚴(yán)格把握放料時(shí)間來(lái)控制爐頂溫度至較高水平,以利于爐頂點(diǎn)火。至夜班07:45時(shí),高爐休風(fēng)完畢,整個(gè)休風(fēng)過(guò)程持續(xù)時(shí)間為43 min,休風(fēng)前爐況順行,休風(fēng)后無(wú)風(fēng)口灌渣、涌渣發(fā)生。

1.5 做好爐缸保溫工作

休風(fēng)完畢后,立即通知崗位人員采用有水炮泥對(duì)30個(gè)風(fēng)口進(jìn)行封堵,休風(fēng)0.5 h后控制高爐爐體軟水流量為2 000 m3/h,防止因冷卻強(qiáng)度太大而造成爐墻黏結(jié),并及時(shí)控制有漏水的冷卻壁及風(fēng)口設(shè)備水量,防止冷卻水進(jìn)入爐內(nèi)造成爐缸熱量損失。

2 復(fù)風(fēng)過(guò)程

3月6日夜班00:53時(shí),重力除塵出口處補(bǔ)償器焊接試壓完畢。確定一切正常后開(kāi)始送風(fēng),送風(fēng)前封堵22號(hào)—26號(hào)風(fēng)口。至00:58時(shí),風(fēng)量加至6000m3/h,熱風(fēng)壓力為0.036 MPa,此時(shí)風(fēng)口設(shè)備工作正常,無(wú)漏風(fēng)現(xiàn)象,于是關(guān)閉東、西大放散,開(kāi)始引煤氣。

于01:18時(shí),風(fēng)量加至19萬(wàn)m3/h,熱風(fēng)壓力0.20 MPa,壓量關(guān)系對(duì)稱(chēng),適時(shí)加風(fēng);至01:24,加風(fēng)至22.8萬(wàn)m3/h,熱風(fēng)壓力0.232 MPa,頂壓加至127 kPa,透氣性良好,壓量關(guān)系正常。

于02:16時(shí),風(fēng)量加至26.27萬(wàn)m3/h,此時(shí)出現(xiàn)風(fēng)壓走高,而后發(fā)生滑料,料滑后壓量關(guān)系恢復(fù)正常;復(fù)風(fēng)3 h后(03:48),富氧至1 800 m3/h,根據(jù)爐況,后續(xù)逐步小幅度增加氧量,夜班末富氧至12000m3/h,風(fēng)量于03:25恢復(fù)至32萬(wàn)m3/h,頂壓190 kPa,參數(shù)恢復(fù)至90%的水平,后續(xù)根據(jù)爐溫、出鐵及走料情況緩慢恢復(fù)。

3 造渣制度調(diào)節(jié)

送風(fēng)前維持休風(fēng)料最終燒結(jié)比(69%,塊礦維持7%不變),改善渣鐵流動(dòng)性,以利于渣鐵的排放,送風(fēng)2 h后提升燒結(jié)比至71%,夜班至白班班初逐步將燒結(jié)比提升至75%的正常水平,以穩(wěn)定鐵水質(zhì)量。

4 送風(fēng)制度調(diào)節(jié)

送風(fēng)前封堵22號(hào)—26號(hào)風(fēng)口,而后送風(fēng),堵風(fēng)口標(biāo)準(zhǔn)按照不能被吹開(kāi)但要易捅開(kāi)的標(biāo)準(zhǔn)組織,送風(fēng)面積為正常生產(chǎn)時(shí)的83.3%,以利于快速吹透爐缸中心,活躍爐缸。03:15時(shí),風(fēng)量加至30萬(wàn)m3/h,開(kāi)22號(hào)、26號(hào)風(fēng)口;03:40時(shí),開(kāi)25號(hào)風(fēng)口;04:45時(shí),開(kāi)23號(hào)風(fēng)口;24號(hào)風(fēng)口于6日中班16:20時(shí)捅開(kāi)。此時(shí)便實(shí)現(xiàn)了全風(fēng)口送風(fēng),風(fēng)量達(dá)到33.11萬(wàn)m3/h,頂壓211 kPa,各項(xiàng)參數(shù)恢復(fù)至96%水平,后續(xù)根據(jù)壓量關(guān)系及走料情況而逐步恢復(fù)。

5 熱制度調(diào)節(jié)

5.1 以往年修風(fēng)溫情況

柳鋼2號(hào)高爐于2020年3月10日至3月12日進(jìn)行定期年修,休風(fēng)時(shí)間為69 h,所加休風(fēng)料與2021年年修休風(fēng)料基本接近,但休風(fēng)時(shí)間比2021年縮短了20 h。復(fù)風(fēng)后熱風(fēng)溫度到800℃,復(fù)風(fēng)8 h后風(fēng)溫達(dá)到1100℃。

5.2 風(fēng)溫對(duì)高爐操作參數(shù)的影響

高風(fēng)溫對(duì)高爐冶煉具有極為重要的意義,風(fēng)溫提高,熱風(fēng)帶入爐內(nèi)的熱量增加,風(fēng)口前燃燒的碳量可有效減少,從而使風(fēng)口前產(chǎn)生的CO減少,同時(shí)煤氣帶走的熱量也相對(duì)減少,提高了煤氣利用率;同時(shí)還會(huì)使得高溫區(qū)下移,中溫區(qū)有明顯擴(kuò)大,有利于間接還原的發(fā)展,利于降低焦比。根據(jù)統(tǒng)計(jì),風(fēng)溫每提高100℃,可以實(shí)現(xiàn)降低大約15~20 kg/t的焦比,這對(duì)于昂貴的冶金焦炭來(lái)說(shuō)也是極具意義的。此外,對(duì)于大型高爐而言,風(fēng)溫提高后會(huì)使得鼓風(fēng)動(dòng)能增加,有利于快速吹透爐缸中心,活躍爐缸,這對(duì)于大型高爐長(zhǎng)時(shí)間休風(fēng)后的爐況恢復(fù)初期,也有著重要的意義。

5.3 本次年修風(fēng)溫情況

2021年年修實(shí)際用時(shí)89 h,送風(fēng)后2-2、2-3熱風(fēng)爐不可用,熱風(fēng)爐送風(fēng)方式為1燒1送,因此導(dǎo)致送風(fēng)后風(fēng)溫不到600℃,相比往年平均風(fēng)溫低了超過(guò)300℃,加之休風(fēng)時(shí)間超出計(jì)劃時(shí)間太久,所以爐缸欠熱太多,故復(fù)風(fēng)后負(fù)荷為3.20,維持在休風(fēng)時(shí)的全焦冶煉水平,并且每隔10批正常料加入1批凈焦,共計(jì)加入3批循環(huán)焦進(jìn)行補(bǔ)熱,直到3月7日白班之后熱風(fēng)溫度才逐漸恢復(fù)到1000℃以上。復(fù)風(fēng)1.5 h后打開(kāi)1號(hào)鐵口出鐵,此時(shí)物理熱不足1 400℃,爐渣流動(dòng)性不好,為防止大溝凝結(jié),整個(gè)夜班連開(kāi)5次1號(hào)鐵口,直至爐溫升起來(lái),渣鐵流動(dòng)性得到改善。

5.4 噴煤調(diào)節(jié)

在噴煤方面,復(fù)風(fēng)3 h后(03:40)開(kāi)始噴煤至10 t/h,于04:46噴煤至15 t/h,于05:30噴煤至20 t/h,因?yàn)闊犸L(fēng)溫度過(guò)低,20 t/h的煤量一直持續(xù)到白班,白班風(fēng)溫逐漸恢復(fù),噴煤量分階段加至35 t/h,后續(xù)依據(jù)壓量關(guān)系、爐溫水平及走料情況調(diào)節(jié)噴煤量,至6日中班22:00時(shí)加至40 t/h,走料正常,壓量關(guān)系對(duì)稱(chēng)。

6 裝料制度調(diào)節(jié)

送風(fēng)時(shí)料線(xiàn)為5.2 m,送風(fēng)后縮批重至50 t,裝料制度為,礦焦角度差為-4°,疏松邊緣后,根據(jù)料線(xiàn)深度逐步回收角度,至6日白班08:55時(shí),批重?cái)U(kuò)至60 t,負(fù)荷加至3.90,裝料制度:,礦焦角度差縮至-3°,逐步強(qiáng)化中心氣流。

3月6日中班時(shí),高爐正處于爐況恢復(fù)階段,22:43時(shí),因料罐滿(mǎn)料而被迫對(duì)上料故障進(jìn)行大減風(fēng)處理,整個(gè)過(guò)程持續(xù)了將近1 h的時(shí)間。

于3月7日夜班02:10,大減風(fēng)之后參數(shù)逐步恢復(fù),更改裝料制度為礦焦角度差縮至-2°,進(jìn)一步松邊洗刷爐墻,以利于操作爐型的重新形成,礦石批重縮至50 t。7日夜班后期,隨著亂料的到達(dá),壓量關(guān)系出現(xiàn)緊張,被迫減煤減氧至較低水平,后續(xù)根據(jù)壓量關(guān)系又逐步恢復(fù)。

3月8日時(shí),氣流逐漸平穩(wěn),適時(shí)分階段擴(kuò)批重至74 t,微調(diào)制度為,但因持續(xù)采用松邊制度洗刷爐墻,在8日中班時(shí),水溫差逐漸上升,至9日夜班達(dá)到11℃,渣皮大量脫落,氣流分布再次紊亂。夜班接班后,于00:15連續(xù)2次出現(xiàn)小管道,頂壓升至242 kPa,管道消除后各參數(shù)恢復(fù)正常,水溫差逐漸下降并穩(wěn)定,氣流逐步平穩(wěn),隨后改制為,以實(shí)現(xiàn)逐步調(diào)節(jié)氣流。至白班之后,壓量關(guān)系平穩(wěn),走料正常,9日全天產(chǎn)量達(dá)到7400t,煤比達(dá)到151kg/t。年修前后裝料制度及變化如表2所示。

表2 年修前后裝料制度調(diào)節(jié)

3月10日開(kāi)始,氣流逐步穩(wěn)定,后續(xù)采取小幅度調(diào)節(jié)制度來(lái)優(yōu)化氣流及參數(shù)指標(biāo)。

7 應(yīng)當(dāng)注意的問(wèn)題

要合理控制煤氣流分布,送風(fēng)制度的調(diào)節(jié)決定了爐缸初始煤氣流的分布,上部氣流通過(guò)采取控制礦批重量以及布料角度來(lái)調(diào)節(jié)。2號(hào)高爐送風(fēng)時(shí)采取封堵5個(gè)出鐵死區(qū)風(fēng)口進(jìn)行送風(fēng),在很大程度上提升了鼓風(fēng)動(dòng)能,并可及時(shí)活躍爐缸,這一措施在一定程度上解決了低風(fēng)溫不利于鼓風(fēng)動(dòng)能提高的問(wèn)題,此時(shí)上部氣流采用縮小礦時(shí)批重輔以調(diào)節(jié)。在風(fēng)溫過(guò)低,而且爐缸持續(xù)熱量虧損的時(shí)候,需采取有效措施以盡快活躍爐缸。

8 結(jié)論

1)高爐年修應(yīng)當(dāng)充分計(jì)劃好檢修時(shí)間,保證檢修工作在計(jì)劃時(shí)間內(nèi)完成,這將有利于準(zhǔn)確計(jì)算休風(fēng)料,并利于后期爐況的快速恢復(fù)。

2)對(duì)于長(zhǎng)時(shí)間休風(fēng)來(lái)說(shuō),如果爐缸熱量損失過(guò)大,復(fù)風(fēng)后要準(zhǔn)確掌握好爐前出鐵時(shí)機(jī),以利于爐缸冷渣鐵的及時(shí)排放,從而快速恢復(fù)參數(shù)指標(biāo)。

3)要想在低風(fēng)溫條件下快速恢復(fù)高爐爐況,首先要通過(guò)調(diào)節(jié)送風(fēng)制度來(lái)保證一定的鼓風(fēng)動(dòng)能,最為有效的方法為封堵部分風(fēng)口送風(fēng),最佳位置選擇出鐵死區(qū)的風(fēng)口,堵風(fēng)口數(shù)量視風(fēng)溫水平及休風(fēng)前爐缸工作狀態(tài)而定。柳鋼2號(hào)高爐本次年修前爐缸工作狀態(tài)良好,但檢修后風(fēng)溫過(guò)低,所以本次采取封堵5個(gè)風(fēng)口送風(fēng),送風(fēng)面積為正常送風(fēng)時(shí)的83.33%。

4)爐況恢復(fù)初期面臨的問(wèn)題是爐缸煤氣流的重新分布,而初始煤氣流的分布對(duì)軟融帶二次分布以及塊狀帶三次分布有直接的影響,所以送風(fēng)初期要控制好送風(fēng)參數(shù),保證各參數(shù)對(duì)稱(chēng),且能快速吹透中心、活躍爐缸。通過(guò)上部調(diào)劑輔以縮小礦批,采用負(fù)角差的制度來(lái)達(dá)到松邊,從而實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定中心氣流的目的。

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