王繼萍
(首鋼長(zhǎng)治鋼鐵有限公司,山西 長(zhǎng)治 046031)
首鋼長(zhǎng)治鋼鐵有限公司(以下簡(jiǎn)稱長(zhǎng)鋼)9號(hào)1 080 m3薄壁爐襯高爐設(shè)計(jì)有2個(gè)鐵口,20個(gè)風(fēng)口。2019年2月26日停爐大修改造,2019年4月20日點(diǎn)火送風(fēng)開爐,設(shè)計(jì)有20個(gè)風(fēng)口,2個(gè)鐵口。爐頂采用串罐式無鐘爐頂及皮帶上料,爐體全冷卻,加藥的開路水循環(huán)冷卻方式,嘉恒法渣處理系統(tǒng),在原有3座霍戈文改進(jìn)型內(nèi)燃式熱風(fēng)爐的基礎(chǔ)上增加一座頂燃式熱風(fēng)爐,煤氣布袋除塵工藝,TRT發(fā)電,噴煤采用中速磨制粉+總管+分配器+雙槍直接噴吹工藝等。在開爐后的1年多時(shí)間里,通過不斷地探索薄壁爐襯技術(shù),采取了靈活的操作方針,保持了爐況長(zhǎng)期穩(wěn)定順行,各項(xiàng)指標(biāo)明顯改善。
近年來燒結(jié)混料投入自動(dòng)加水系統(tǒng)、實(shí)施厚料層操作技術(shù)等,改善燒結(jié)礦質(zhì)量;焦炭投入了干熄焦系統(tǒng),提高了焦炭的熱性能,原燃料性能有了很大的改善,但長(zhǎng)鋼仍重視對(duì)原燃料的管理。
1)杜絕低倉(cāng)位放料;每班至少檢查3次倉(cāng)儲(chǔ)量,當(dāng)倉(cāng)儲(chǔ)量減少至1/2時(shí),及時(shí)聯(lián)系放料補(bǔ)倉(cāng)。避免因倉(cāng)位低落差大導(dǎo)致粉末量增大。
2)提高機(jī)燒礦質(zhì)量,控制w(FeO)≥8.1%,控制轉(zhuǎn)鼓指數(shù)在≥76.1%。燒結(jié)成品篩原來為橢圓等厚篩,體積笨重,故障率高,逐步把橢圓等厚篩換成棒條篩,增加了自清理能力,提高了燒結(jié)礦的篩分效率。
3)外購(gòu)球團(tuán)、生礦,做好入場(chǎng)前的檢測(cè),把好質(zhì)量關(guān)。發(fā)現(xiàn)粉末過大的要先在料場(chǎng)過篩后在送往高爐。高爐槽下二次篩粉后再進(jìn)行使用。為了利用焦丁,但要保證透氣性,焦丁與礦石混裝入爐。
加強(qiáng)四班統(tǒng)一操作,嚴(yán)禁操作自由化,對(duì)鐵口深度、出鐵正點(diǎn)率、出鐵均衡率等主要操作指標(biāo)都制定了詳細(xì)標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)條例。嚴(yán)格的考核細(xì)則,使各項(xiàng)操作規(guī)范化、制度化,確保按時(shí)出凈渣鐵,保證爐內(nèi)煤氣流的合理分布,滿足了高爐高強(qiáng)度、快節(jié)奏生產(chǎn)的需要。
推行全員設(shè)備管理。為減少設(shè)備故障,降低設(shè)備慢風(fēng)和休風(fēng)率,提出“操作者是設(shè)備第一責(zé)任人”,實(shí)行包機(jī)到人制,加強(qiáng)操作者的責(zé)任感,保證設(shè)備正常運(yùn)行,為生產(chǎn)創(chuàng)造條件。
注重爐型管理,建立合理的的操作爐型。要維護(hù)爐況長(zhǎng)期穩(wěn)定順行,建立合理的操作爐型是非常重要的,這必須有適宜的煤氣流分布和適當(dāng)?shù)睦鋮s強(qiáng)度。
1.4.1 送風(fēng)制度
針對(duì)薄壁爐襯高爐,設(shè)計(jì)爐型基本就是操作爐型[1]。結(jié)合薄壁爐襯設(shè)計(jì)的“自保護(hù)理念”[2]其他單位的經(jīng)驗(yàn),長(zhǎng)鋼摸索開發(fā)出適合9號(hào)高爐實(shí)際的“發(fā)展中心氣流為主,適當(dāng)兼顧邊緣氣流為輔”的煤氣流控制技術(shù)。高爐操作上堅(jiān)持“以下部調(diào)劑為主,上部調(diào)劑為輔”上下部調(diào)劑相結(jié)合原則,做到“上穩(wěn)下活”。下部保證足夠的風(fēng)量、氧量,吹活爐缸,為高爐下部活躍奠定基礎(chǔ)。2019年4月至今,高爐風(fēng)量由開爐初期2 800m3/min逐步提升并穩(wěn)定在目前3400~3500m3/min水平,為了保證正常風(fēng)速和足夠鼓風(fēng)動(dòng)能風(fēng)口面積從開爐的0.21 m2擴(kuò)大到目前0.23 m2。根據(jù)原燃料條件控制壓差,當(dāng)原料條件改善時(shí),控制壓差上限為170KPa,當(dāng)原燃料條件差時(shí),壓差下限為140~155kPa。
1.4.2 裝料制度
軟融帶的形狀直接決定煤氣流的分布和爐況的順行程度,為了形成與發(fā)展中心氣流為主,適當(dāng)兼顧邊緣氣流相適應(yīng)的倒“V”軟融帶形狀[3],高爐主要從穩(wěn)定原料結(jié)構(gòu)入手進(jìn)行研究,目前高爐爐料結(jié)構(gòu)為80%燒結(jié)+8%球團(tuán)+12%生礦,隨著高爐下部風(fēng)口面積擴(kuò)大,為實(shí)現(xiàn)“上部穩(wěn)定下部活躍的”需要,上部裝料制度必須與下部調(diào)整相對(duì)應(yīng),課題研究期間上部裝料制度調(diào)整情況;礦批從開爐初期30 t—32 t—33 t—35 t;裝料制度從開爐初期的礦二環(huán)焦炭三環(huán)—礦三環(huán)焦炭四環(huán)—礦四環(huán)焦炭五環(huán)—礦五環(huán)焦炭五環(huán)。
1.4.3 爐缸熱制度
爐況長(zhǎng)期穩(wěn)定順行的重要條件是爐缸活躍,爐缸活躍的重要標(biāo)志是渣鐵物理熱充沛,爐缸熱量充沛的同時(shí)還必須穩(wěn)定[4],如果爐缸工作狀態(tài)不穩(wěn)定,爐缸初始煤氣流也不穩(wěn)定,從而造成操作爐型的不穩(wěn)定。所以,使?fàn)t缸熱量充沛、穩(wěn)定的措施是維持爐況順行穩(wěn)定的重要手段。9號(hào)高爐經(jīng)過幾個(gè)月來的實(shí)踐摸索,在確保渣鐵熱量的前提下,鐵水溫度控制在1 480~1 510℃,w[Si]控制在0.35%~0.60%為宜。
1.4.4 冷卻制度
9號(hào)高爐經(jīng)過幾個(gè)月來的實(shí)踐摸索,通過調(diào)整冷卻水流量、壓力及進(jìn)水溫度的辦法來控制冷卻壁溫度,對(duì)各段冷卻壁溫度和冷卻水進(jìn)出水溫差的控制有了大至的一個(gè)合理范圍,冷卻水流量爐底450~550m3/h,風(fēng)口帶1100~1300m3/h,爐體5600~5 800 m3/h,冷卻水進(jìn)水溫度控制在26~30℃,進(jìn)出水溫差控制在0.5~8.0℃。
由于“薄壁爐襯”的特性,所以各層冷卻壁壁面溫度穩(wěn)定在一個(gè)小范圍內(nèi),就表明渣皮也很穩(wěn)定[5]。實(shí)踐證明:9號(hào)高爐6層爐腹上部冷卻壁壁面溫度在40~100℃之間,7層爐腰冷卻壁溫度在35~55℃之間,8層爐身下部冷卻壁壁面溫度在40~70℃之間,是長(zhǎng)鋼條件下相對(duì)合理的操作爐型,是穩(wěn)定生產(chǎn)重要參數(shù)。9號(hào)高爐各層冷卻壁及爐底爐缸碳磚溫度溫度控制見表1。
表1 9號(hào)高爐冷卻壁及爐底爐缸碳磚溫度 ℃
1.4.5 造渣制度
爐渣要保證有良好的流動(dòng)性和較好的穩(wěn)定性,有足夠的脫硫能力,近年來,長(zhǎng)鋼進(jìn)口用礦量增加,特別是澳礦、巴粗,渣中(Al2O3)含量增加,爐渣流動(dòng)性降低,影響脫硫能力。MgO可以降低高Al2O3渣熔點(diǎn),改善其流動(dòng)性和穩(wěn)定性。9號(hào)高爐經(jīng)過幾個(gè)月來的實(shí)踐摸索,MgO應(yīng)根據(jù)渣中Al2O3而定:w(Al2O3)≤15%,0.45≤m(Mg):m(Al)≤0.5;w(Al2O3)>15%以上,m(Mg):m(Al)>0.50以上。在爐況順行的前提下,維持相對(duì)高的爐渣堿度有利于提高爐缸的熱量。
經(jīng)過上下部一系列調(diào)整,高爐煤氣流實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)定合理分布,達(dá)到了預(yù)期效果,煤氣利用逐步提高,高爐燃料比逐步降低,高爐系數(shù)最好達(dá)到3.5以上,燃料比在510 kg/t以下好成績(jī)。2020年5月—2021年2月各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)見表2。
表2 長(zhǎng)鋼高爐2020年5月—2021年2月份主要技術(shù)指標(biāo)
薄壁爐襯高爐爐況的穩(wěn)定順行是一項(xiàng)綜合性的管理工作。通過近二年的摸索,長(zhǎng)鋼9號(hào)高爐取得了較好的效果。
1)對(duì)于薄壁爐襯,一味地采用邊緣抑制的布料制度和下部調(diào)節(jié)制度對(duì)穩(wěn)定爐爐況是不利的,上部裝料制度必須與下部調(diào)整相對(duì)應(yīng),操作上應(yīng)以發(fā)展中心氣流為主,適當(dāng)兼顧邊緣氣流;要確保高爐保持一定的冷卻強(qiáng)度,使得冷卻壁維持適當(dāng)?shù)臒崃鲝?qiáng)度。
2)規(guī)范爐前、值班工長(zhǎng)日常操作,做到內(nèi)外協(xié)調(diào),狠抓設(shè)備點(diǎn)檢工作,保障高爐設(shè)備正常運(yùn)行,為高爐長(zhǎng)期穩(wěn)定順行奠定基礎(chǔ)。