王軼韜,王建鵬,孫 寧,陰瑞強(qiáng),鄧 波
(陜鋼集團(tuán)漢中鋼鐵有限責(zé)任公司,陜西 勉縣 724200)
當(dāng)前,鋼鐵行業(yè)正在由規(guī)模發(fā)展轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈,競(jìng)爭(zhēng)力將成為決定企業(yè)生存發(fā)展的首要因素。要追求企業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展,通過(guò)提質(zhì)降本高效完成生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)就成了鋼鐵企業(yè)的核心要素。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的完成是通過(guò)各類(lèi)指標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)來(lái)支撐。陜鋼漢鋼燒結(jié)圍繞年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo),確定了“燒結(jié)礦成分均質(zhì)化”、“降低返礦率”兩個(gè)提質(zhì)指標(biāo)及“降低熔劑成本”、“降低固燃單耗”、“降低煤氣成本”三個(gè)降本指標(biāo),支撐生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的完成。
根據(jù)堆料過(guò)程中堆料流量、堆料機(jī)行走速度、混勻礦安息角、混勻礦堆比重四個(gè)參數(shù),實(shí)施自動(dòng)堆料操作,隨著堆料層數(shù)的增加,變起點(diǎn)、變終點(diǎn)向內(nèi)收縮的距離從大變小,實(shí)現(xiàn)混勻礦堆料起點(diǎn)、終點(diǎn)自動(dòng)化化調(diào)整,減少混勻礦在端部的偏析,從而提升混勻礦質(zhì)量,同時(shí)也助推燒結(jié)礦指標(biāo)窄區(qū)間控制。
通過(guò)對(duì)不同粒度混合料取樣化驗(yàn)發(fā)現(xiàn),不同粒度下混合料小球的成分均存在不同差異(見(jiàn)表1)[2]。
表1 不同粒徑下混合料小球成分 %
結(jié)合生產(chǎn)節(jié)奏及原料結(jié)構(gòu)變化,對(duì)近幾年來(lái)燒結(jié)加水方式不斷總結(jié),對(duì)加水管路不斷進(jìn)行優(yōu)化,目前在混合機(jī)內(nèi)安裝三路水管,分別應(yīng)對(duì)不同原料條件下階段性的加水需求(見(jiàn)表2);同時(shí)根據(jù)含鐵料在混合機(jī)內(nèi)落料點(diǎn)的變化及揚(yáng)起角度,對(duì)加水管水眼布局再次調(diào)整,提高水分穩(wěn)定性,穩(wěn)定混合料平均粒徑,減少混合料粒度不穩(wěn)定造成的成分偏析。
表2 分段加水后制粒小球各粒徑分布 %
通過(guò)不斷摸索布料操作,最終調(diào)整九輥布料器角度為38°,輥間距由3-3-3-5-5-5-7-7 mm調(diào)整為1-1-1-2-2-2-3-3 mm,燒結(jié)礦中w(CaO)層級(jí)差由2.41%縮小至0.43%;燒結(jié)料層從上至下w(C)由3.34%降低至3.18%(見(jiàn)表3)。
表3 不同料層高度下燒結(jié)料固定碳分布
圍繞燒結(jié)礦質(zhì)量指標(biāo)的窄區(qū)間控制,先后摸索試驗(yàn)建立了“自動(dòng)上料模型”,根據(jù)倉(cāng)距、皮帶秤速度、皮帶速度情況,制定工藝要求,自動(dòng)化編程實(shí)現(xiàn)自動(dòng)順序啟停,降低了給二次配料上料或停料時(shí)的波動(dòng)影響;“物料倉(cāng)儲(chǔ)模型”,對(duì)混勻礦、生石灰粉、焦末、返礦庫(kù)存定量區(qū)間管理,從倉(cāng)位的穩(wěn)定上為配料設(shè)備穩(wěn)定下料創(chuàng)造了條件,減少了下了波動(dòng)后皮帶秤的反饋調(diào)整;“皮帶秤校稱(chēng)模型”,針對(duì)不同配料秤的設(shè)備參數(shù)、運(yùn)行時(shí)間以及原料特性,制定配料秤校驗(yàn)管理制度,定期對(duì)配料秤校驗(yàn),并對(duì)校稱(chēng)后皮帶秤系數(shù)、頻率的變化形成物料調(diào)整模型;“質(zhì)量控制模型”,主要根據(jù)原燃料及返礦的質(zhì)量、循環(huán)時(shí)間變化建模,精確指導(dǎo)調(diào)整。
在生產(chǎn)過(guò)程中,隨著料層厚度的增加,強(qiáng)度差的所占的比重相應(yīng)降低,成品率相應(yīng)提高,返礦率下降[1]。2019年漢鋼燒結(jié)利用燒結(jié)機(jī)大修機(jī)會(huì),將欄板高度由750 mm提升至1 000 mm,同時(shí)對(duì)臺(tái)車(chē)動(dòng)靜滑道、頭尾密封、燒結(jié)機(jī)風(fēng)箱、大煙道等部位集中治理漏風(fēng),有效降低漏風(fēng)率。大修后燒結(jié)機(jī)采用“定料層、調(diào)機(jī)速、變流量”的操作方針,實(shí)現(xiàn)了1 000 mm的超厚料層燒結(jié),形成漢鋼燒結(jié)特有的工藝操作控制模型。
結(jié)合礦槽內(nèi)部混合料儲(chǔ)存狀態(tài)下存在的粒度自然偏析,調(diào)整梭式布料小車(chē)行程,將大粒度混合料沿拋物線反彈至礦槽中部區(qū)域,并通過(guò)通過(guò)改造寬皮帶兩側(cè)出料口,提升寬皮帶兩側(cè)出料量和料層高度,采用壓料輥將兩側(cè)物料壓實(shí)。改造后,兩側(cè)料層較中部厚50~80 mm,保證了料面平整性的同時(shí)也降低了兩側(cè)料層透氣性,有效的抑制了燒結(jié)過(guò)程的邊緣效應(yīng)。
通過(guò)對(duì)焦末緩沖料倉(cāng)改造,控制進(jìn)對(duì)輥破碎機(jī)料層厚度<50 mm,破碎后燃料<3 mm比例按75%~78%、>5 mm比例按小于5%控制;同時(shí)根據(jù)內(nèi)返焦末、外購(gòu)焦末不同粒度差異,確定混合比例,穩(wěn)定焦末平均粒徑在(2.1±0.1)mm,使料層中焦末均勻分布燃燒,確保了燒結(jié)過(guò)程熱量分布均勻(見(jiàn)表4)。
表4 焦末粒徑分布
將片狀松料器更換為圓鋼棒條松料器,增加了松料器與混合料的接觸面積,料層松散程度加強(qiáng),不僅透氣性較之前提高,還可以通過(guò)對(duì)松料器棒條數(shù)量和位置的調(diào)整來(lái)調(diào)節(jié)料層的透氣性。同料層厚度下,大煙道負(fù)壓能降低0.5~1.0 kPa左右。
對(duì)工藝銜接的環(huán)節(jié)實(shí)施自動(dòng)化,實(shí)施了板礦機(jī)速度與倉(cāng)位匹配自動(dòng)調(diào)整、中間倉(cāng)倉(cāng)位自動(dòng)控制等措施,打通了工藝與智能化的通道,有效減輕了燒結(jié)礦摔打,降低返礦率。
因石灰石粉與生石灰粉有較大的價(jià)差,降低熔劑成本的主要手段就是在確保燒結(jié)礦生產(chǎn)及質(zhì)量穩(wěn)定的前提下,最大程度提高熔劑生料比例。根據(jù)原料結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)節(jié)奏、堿度控制的變化,漢鋼燒結(jié)研究并形成三個(gè)生料比匹配模型(見(jiàn)表5)。當(dāng)條件發(fā)生變化時(shí),調(diào)整石灰石粉配加比例,降低生石灰粉消耗,有效降低了熔劑成本。
表5 生料比匹配模型
受進(jìn)購(gòu)石灰石塊質(zhì)量差異的影響,漢鋼燒結(jié)用的生石灰粉CaO含量(質(zhì)量分?jǐn)?shù))在70%~85%波動(dòng)。當(dāng)質(zhì)量波動(dòng)調(diào)整不及時(shí),會(huì)造成燒結(jié)礦堿度超出目標(biāo)范圍,從而造成熔劑浪費(fèi)。為減少該部分浪費(fèi),漢鋼燒結(jié)總結(jié)出根據(jù)生石灰粉質(zhì)量預(yù)判調(diào)整模型,制定出一套檢測(cè)生石灰粉消化時(shí)間的方法,規(guī)范員工統(tǒng)一操作,根據(jù)每班定期檢測(cè)生石灰粉消化時(shí)間的變化,提前對(duì)生石灰粉配加量進(jìn)行調(diào)整。該方法使用后,燒結(jié)礦堿度±0.05穩(wěn)定率提升8.2%。
利用水煤氣反應(yīng)機(jī)理(C+H2O=H2+CO),在燒結(jié)機(jī)料面上噴灑蒸汽,使用焦末燃燒后的殘?zhí)己驼羝磻?yīng)生成H2和CO參與料層燃燒反應(yīng),補(bǔ)充料層上部熱量。同時(shí)將0.30~0.35 MPa飽和蒸汽通過(guò)高效射流噴頭通至混合料倉(cāng)下部,將料倉(cāng)倉(cāng)位控制在2/3,保證蒸汽與混合料換熱充分,將混合料溫度從57℃提升至65℃,避免了過(guò)濕層的產(chǎn)生影響燒結(jié)過(guò)程透氣性,從而降低固體燃料消耗。
燒結(jié)料層梯度控溫預(yù)熱器主要由蒸汽分配器和透氣棒裝配兩部分組成。蒸汽分配器上設(shè)有汽源接口和疏水器接口。蒸汽分配器內(nèi)部設(shè)有自動(dòng)疏水裝置,可借用蒸汽的壓力將冷凝水自動(dòng)排出,在疏水器接口處直接連接疏水閥便可達(dá)到疏水的目的。透氣棒既有在布料過(guò)程中疏松燒結(jié)料的功能,又有向料層中持續(xù)釋放蒸汽的功能。伴隨臺(tái)車(chē)的前進(jìn),透氣棒持續(xù)穩(wěn)定地將蒸汽釋放在燒結(jié)料層中,一般可將燒結(jié)料溫度提高5~10℃。
根據(jù)除塵灰固定碳含量的差異性,將重力除塵灰與環(huán)境除塵灰分類(lèi)堆放、分倉(cāng)使用。同時(shí)根據(jù)重力除塵灰與氧化鐵皮的回收儲(chǔ)備情況分期不同時(shí)配加,確保不同配比料垛之間含鐵料原始FeO含量的穩(wěn)定,從而提高燒結(jié)礦FeO窄區(qū)間穩(wěn)定率,減少固體燃料消耗。
利用預(yù)熱空氣助燃點(diǎn)火可以提高煙氣中的氧含量,降低點(diǎn)火煤氣消耗[2]。將點(diǎn)火爐增加助燃空氣管道,預(yù)熱點(diǎn)火空氣至80℃以上,為燒結(jié)過(guò)程補(bǔ)充熱量,改善上層燒結(jié)溫度水平,有效降低煤氣消耗。
將燒結(jié)料面點(diǎn)火控制將人工操作經(jīng)驗(yàn)與傳統(tǒng)的理論算法結(jié)合起來(lái),建立知識(shí)庫(kù),并尋求由于爐況引起的空燃比修正系數(shù),以確定實(shí)時(shí)的最佳空燃比。通過(guò)分析燒結(jié)點(diǎn)火爐溫度,自動(dòng)調(diào)節(jié)空、煤氣閥位,達(dá)到最優(yōu)點(diǎn)火溫度。實(shí)現(xiàn)了點(diǎn)火溫度的優(yōu)化控制,其操作可手、自動(dòng)切換,可在監(jiān)控畫(huà)面上遠(yuǎn)程集中操作,能完成點(diǎn)火溫度的自動(dòng)采集、工藝參數(shù)優(yōu)化、回路調(diào)節(jié)及趨勢(shì)報(bào)表等功能,使得空煤氣調(diào)節(jié)過(guò)程各項(xiàng)工藝參數(shù)可追溯,大大提高了點(diǎn)火和燒結(jié)過(guò)程的穩(wěn)定性。
表6 近三年燒結(jié)指標(biāo)變化
三年來(lái),漢鋼燒結(jié)提質(zhì)降本成效顯著:
1)2020年燒結(jié)礦堿度±0.05穩(wěn)定率較2018年提升11.21%,F(xiàn)eO±0.5穩(wěn)定率較2018年提升18.08%。
2)2020年燒結(jié)礦返礦率較2018年降低了7.44%,固體燃料消耗降低了4.74 kg/t。
3)2020年熔劑成本較2018年降低3.04元/t,煤氣成本降低2.13元/t。
陜鋼集團(tuán)漢鋼公司燒結(jié)廠將生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)提煉成“燒結(jié)礦成分均質(zhì)化”、“降低返礦率”、“降低熔劑成本”、“降低固燃單耗”、“降低煤氣成本”五項(xiàng)提質(zhì)降本指標(biāo),根據(jù)指標(biāo)解碼制定標(biāo)準(zhǔn)措施,分解細(xì)化到各級(jí)人員,形成責(zé)任網(wǎng)絡(luò)體系。各級(jí)人員以措施支撐指標(biāo)的完成,用指標(biāo)支撐生產(chǎn)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn),有效助推了漢鋼燒結(jié)各項(xiàng)指標(biāo)的進(jìn)步。