張順林 王平江1, 陳志鋒 柯榕彬
(1、華中科技大學(xué)機(jī)械科學(xué)與工程學(xué)院,湖北 武漢 430074 2、泉州華中科技大學(xué)智能制造研究院,福建 泉州 362000)
我國2018 年在長三角地區(qū)建立國內(nèi)最大5G 外場(chǎng)技術(shù)試驗(yàn)網(wǎng),2019 年率先開始商用,2020 年成為國內(nèi)首批商用地區(qū)之一。國家發(fā)改委此前批準(zhǔn)了中國聯(lián)通在北京、天津、青島、貴陽等12 個(gè)城市試點(diǎn)建設(shè)5G 網(wǎng)絡(luò),多個(gè)手機(jī)品牌也推出了5G 手機(jī)。
在5G 手機(jī)中玻璃既是功能材料,也是裝飾材料,從前蓋板、觸摸屏、顯示器到后蓋板,玻璃均是合適的材料。以后蓋為例,金屬材料對(duì)5G 高頻天線有明顯的吸收,5G 手機(jī)的后蓋不能采用金屬材料,而玻璃對(duì)電磁信號(hào)可順利傳輸,因此玻璃是5G 手機(jī)后蓋較理想的材料[1],如圖1。
圖1 玻璃機(jī)雙工位加工示意圖
我國以5G 手機(jī)為典型代表的3C 電子產(chǎn)業(yè)巨大,近年來,視頻、移動(dòng)和無線等新技術(shù)以及通訊、電腦與消費(fèi)電子融合的發(fā)展趨勢(shì),促使包括智能手機(jī)、平板電腦等在內(nèi)的新產(chǎn)品不斷涌現(xiàn),3C 電子產(chǎn)業(yè)新興領(lǐng)域快速成長,整體產(chǎn)業(yè)始終保持活躍,銷售額連年保持兩位數(shù)的持續(xù)高速增長。這一趨勢(shì)引發(fā)了3C電子產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)對(duì)3C 數(shù)控機(jī)床需求爆發(fā)式增長,整個(gè)行業(yè)處在快速擴(kuò)張階段[2]。
在3C 產(chǎn)品配件加工領(lǐng)域,數(shù)控機(jī)床的普及程度已經(jīng)非常高,而且數(shù)控機(jī)床的數(shù)量也較多,但數(shù)控機(jī)床的上下料工作大部分仍然是由人工來完成,該環(huán)節(jié)導(dǎo)致出現(xiàn)大量的用工;只有部分企業(yè)采用工業(yè)機(jī)器人進(jìn)行上下料,通過一臺(tái)機(jī)器人、料倉儲(chǔ)運(yùn)單元、導(dǎo)軌移動(dòng)單元或AGV 與若干臺(tái)數(shù)控機(jī)床組合成自動(dòng)化生產(chǎn)線[3-4],但該方案投資成本相對(duì)較大,且整線換款調(diào)試較為復(fù)雜。
本文針對(duì)3C 產(chǎn)品玻璃結(jié)構(gòu)件全自動(dòng)加工需求,通過對(duì)通道并行控制技術(shù)和通道間協(xié)同控制技術(shù)的研究,解決系統(tǒng)集成關(guān)鍵技術(shù)難點(diǎn),開發(fā)通用的系統(tǒng)集成功能模塊,實(shí)現(xiàn)數(shù)控NC 加工單元(玻璃機(jī))與自動(dòng)上下料單元的控制系統(tǒng)集成,提高玻璃加工效率。
全自動(dòng)玻璃加工單元主要包括玻璃NC 加工單元和自動(dòng)上下料單元。其中玻璃NC 加工單元主要完成玻璃板的銑邊、開孔、銑曲面等工序,典型的玻璃NC 加工單元為龍門式結(jié)構(gòu),有X、Y、Z 三個(gè)運(yùn)動(dòng)軸,其中X 軸為加工主軸頭沿龍門橫梁的水平方向運(yùn)動(dòng)軸,Y 軸為機(jī)床工作臺(tái)前后方向的運(yùn)動(dòng)軸,Z 軸為加工主軸頭豎直上下方向的運(yùn)動(dòng)軸。
自動(dòng)上下料單元主要完成玻璃毛坯板的上料、加工后玻璃板的下料并裝入專用料架,典型的上下料機(jī)構(gòu)采用桁架機(jī)械手,有X1、X2、Y1、Z1 四個(gè)運(yùn)動(dòng)軸,其中X1、X2 軸為水平方向運(yùn)動(dòng)的主臂和副臂,與玻璃機(jī)X 軸方向平行,Y1 軸為桁架機(jī)械手前后方向運(yùn)動(dòng)軸,與玻璃機(jī)Y 軸方向平行,Z1 軸為桁架機(jī)械手豎直上下方向的運(yùn)動(dòng)軸,全自動(dòng)玻璃加工單元結(jié)構(gòu)示意圖如圖2 所示。
為盡量縮減因上下料工序?qū)е碌牟AC(jī)停機(jī)等待時(shí)間,玻璃機(jī)工作臺(tái)上安裝兩套玻璃板裝夾夾具,作為兩個(gè)工位,如圖3所示,兩個(gè)工位輪流作為加工工位和備料工位,實(shí)現(xiàn)不停機(jī)連續(xù)加工,提高機(jī)床稼動(dòng)率,提升生產(chǎn)效率。
在連續(xù)加工過程中,工作臺(tái)停頓(加工玻璃板短邊時(shí)工作臺(tái)停止)的時(shí)間非常短,機(jī)械手無法在工作臺(tái)靜止時(shí)間內(nèi)完成玻璃板的上、下料,如圖4 所示,因此上下料機(jī)械手的一個(gè)伺服軸(Y1 軸)要與工作臺(tái)運(yùn)動(dòng)軸(Y 軸)保持同步,實(shí)現(xiàn)上下料機(jī)械手吸盤與玻璃機(jī)工作臺(tái)的相對(duì)靜止,在玻璃機(jī)加工過程中完成對(duì)備料工位的上、下料動(dòng)作流程。
圖4 典型玻璃板加工軌跡示意圖
基于通道并行控制的技術(shù)方案,一個(gè)通道作為玻璃NC 加工單元控制系統(tǒng),另一個(gè)通道作為上下料機(jī)械手單元控制系統(tǒng),全自動(dòng)玻璃加工單元集成控制系統(tǒng)配置如圖5 所示。
圖5 全自動(dòng)玻璃加工單元集成控制系統(tǒng)配置
為實(shí)現(xiàn)在玻璃NC 加工單元不停機(jī)的狀態(tài)下,完成備料工位的上、下料動(dòng)作,關(guān)鍵點(diǎn)在于上下料機(jī)械手單元的一個(gè)軸要實(shí)現(xiàn)與玻璃NC 加工單元一個(gè)軸的同步,實(shí)現(xiàn)上下料機(jī)械手吸盤與玻璃機(jī)工作臺(tái)的相對(duì)靜止,完成上、下料動(dòng)作流程。本文結(jié)合通道間同步技術(shù)和數(shù)控系統(tǒng)運(yùn)動(dòng)疊加模塊的開發(fā),提出了一種“先同步、再跟隨”的雙軸同步跟隨控制方案。
華中8 型數(shù)控系統(tǒng)提供的二次開發(fā)平臺(tái),其中1msinterface接口函數(shù)功能:以邏輯軸軸指令增量作為對(duì)象,通過axse.c 文件在1ms 時(shí)間內(nèi)把插補(bǔ)器中1ms 周期內(nèi)所有已配置的邏輯軸的指令增量,采用軸號(hào)增加的方式,依次調(diào)用1msinterface 接口,將系統(tǒng)中已配置的邏輯軸的增量傳遞給1msinterface 接口,用戶即可根據(jù)使用的實(shí)際情形,記錄或者修改該邏輯軸所對(duì)應(yīng)的指令增量。該接口函數(shù)調(diào)用狀態(tài)機(jī)圖如圖6 所示,該功能的開啟可通過M代碼實(shí)現(xiàn)。
圖6 1msinterface 接口函數(shù)調(diào)用狀態(tài)機(jī)圖
本方案中,以玻璃NC 加工單元的Y 軸為主動(dòng)軸,以上下料機(jī)械手單元的Y1 軸為從動(dòng)軸,通過1msinterface 接口函數(shù),實(shí)時(shí)查詢主動(dòng)軸當(dāng)前插補(bǔ)周期指令增量,并將其疊加到從動(dòng)軸當(dāng)前插補(bǔ)周期指令增量中,從而實(shí)現(xiàn)主、從動(dòng)軸的同步,然后通過比較開啟同步功能第1 個(gè)插補(bǔ)周期時(shí)刻主、從動(dòng)軸的實(shí)際位置,確定從動(dòng)軸的跟隨位移,實(shí)現(xiàn)從動(dòng)軸對(duì)主動(dòng)軸的跟隨,該同步跟隨功能模塊控制流程如圖7 所示。
圖7 雙軸自動(dòng)同步跟隨功能模塊控制流程
針對(duì)玻璃NC 加工和自動(dòng)上下料集成控制的需求,采用“華中8 型”數(shù)控系統(tǒng)雙通道方案,對(duì)玻璃NC 加工單元和上下料機(jī)械手單元進(jìn)行集成控制,控制系統(tǒng)硬件架構(gòu)如圖8 所示。
圖8 全自動(dòng)玻璃加工單元控制系統(tǒng)硬件架構(gòu)
基于數(shù)控系統(tǒng)提供的二次開發(fā)平臺(tái),在1msinterface 接口函數(shù)中實(shí)現(xiàn)主、從動(dòng)軸的同步,通過數(shù)控系統(tǒng)G 代碼程序、M代碼和PLC 程序[5]的設(shè)計(jì),實(shí)現(xiàn)上下料機(jī)械手單元從動(dòng)軸(Y1 軸)對(duì)玻璃NC 加工單元主動(dòng)軸(Y 軸)的同步,進(jìn)而實(shí)現(xiàn)了上下料機(jī)械手吸盤與玻璃機(jī)工作臺(tái)的相對(duì)靜止,完成玻璃機(jī)不停機(jī)自動(dòng)上下料。
按照主、從軸實(shí)現(xiàn)同步的方案不同,本文提出兩種同步方案,方案一是采取玻璃NC 加工單元主動(dòng)軸(Y 軸)運(yùn)行到設(shè)定位置等待,上下料機(jī)械手單元從動(dòng)軸(Y1 軸)從固定位置開始執(zhí)行與主動(dòng)軸的同步,完成上、下料動(dòng)作流程后,從設(shè)定位置退出與主動(dòng)軸的同步。數(shù)控系統(tǒng)雙通道G代碼程序、PLC 程序設(shè)計(jì)如圖9 所示。該方案需要對(duì)玻璃NC 加工單元原G 代碼程序作修改,在原G 代碼程序中添加M代碼,設(shè)定運(yùn)行等待點(diǎn),通過通道間協(xié)同控制,實(shí)現(xiàn)主、從軸的同步。
圖9 同步方案一控制系統(tǒng)雙通道G 代碼、PLC 程序圖
該方案控制簡單可靠,上下料機(jī)械手單元相對(duì)于玻璃NC 加工單元的運(yùn)行軌跡固定,但NC加工單元、上下料機(jī)械手單元節(jié)拍匹配較為麻煩,節(jié)拍調(diào)試難度較大,上下料意外處理較復(fù)雜;且需要改動(dòng)玻璃NC 加工單元的G 代碼程序,終端客戶接受度較差。
針對(duì)方案一存在的問題,本文提出了方案二,該方案通過數(shù)控系統(tǒng)G 代碼程序、M代碼和PLC 程序的合理設(shè)計(jì),實(shí)現(xiàn)上下料機(jī)械手單元從動(dòng)軸(Y1 軸)對(duì)玻璃NC 加工單元主動(dòng)軸(Y軸)的先同步,再跟隨,進(jìn)而實(shí)現(xiàn)了上下料機(jī)械手吸盤與玻璃機(jī)工作臺(tái)的相對(duì)靜止,完成玻璃機(jī)不停機(jī)自動(dòng)上下料。本方案可以由玻璃NC 加工單元通道在任意時(shí)刻開啟同步,從開啟同步的時(shí)刻起,上下料機(jī)械手單元從動(dòng)軸(Y1 軸)開始疊加玻璃NC加工單元主動(dòng)軸(Y 軸)的運(yùn)動(dòng),主、從軸開始實(shí)現(xiàn)同步,與此同時(shí),通過獲取玻璃NC 加工單元主動(dòng)軸Y 軸此刻實(shí)際位置,確定上下料機(jī)械手單元從動(dòng)軸Y1 軸的跟隨位移,完成跟隨后,上下料機(jī)械手單元從動(dòng)軸(Y1 軸)即到達(dá)設(shè)定上、下料位置,且與玻璃NC 加工單元主動(dòng)軸(Y 軸)保持同步,完成上、下料動(dòng)作流程后,從設(shè)定的安全位置退出與主動(dòng)軸的同步。數(shù)控系統(tǒng)雙通道G代碼程序、PLC 程序設(shè)計(jì)如圖10 所示。
方案二采用“先同步、再追隨”的方案,實(shí)現(xiàn)在任意時(shí)刻、任意位置,上下料機(jī)械手單元從動(dòng)軸(Y1 軸)對(duì)玻璃NC 加工單元主動(dòng)軸(Y 軸)的實(shí)時(shí)、自動(dòng)跟隨,省去同步跟隨節(jié)拍匹配的問題,相較于方案一,同步跟隨功能的靈活性有較大程度的提高,且無需修改玻璃NC 加工單元通道G 代碼程序,終端客戶操作也較為簡單。
本文中,結(jié)合圖11、圖12,對(duì)自動(dòng)同步跟隨功能進(jìn)行詳細(xì)說明,圖11 為主、從動(dòng)軸同步跟隨位置示意圖,圖12 為主、從動(dòng)軸同步跟隨測(cè)試數(shù)據(jù)分析圖,由數(shù)控系統(tǒng)配套測(cè)試軟件SSTT 采集、處理[6]。自動(dòng)同步跟隨功能由M代碼M65 開啟,此時(shí)為同步起點(diǎn),此刻起從動(dòng)軸Y1 軸即開始疊加主動(dòng)軸Y 軸的運(yùn)動(dòng),與此同時(shí),通過獲取主動(dòng)軸Y 軸此刻實(shí)際位置,確定從動(dòng)軸Y1 軸的跟隨位移,完成跟隨后,上下料機(jī)械手吸盤運(yùn)動(dòng)至工位1 同步點(diǎn)1(P11 點(diǎn)),然后上下料機(jī)械手吸盤運(yùn)動(dòng)至工位1 同步點(diǎn)2(P12 點(diǎn)),即開始取件/放料動(dòng)作,完成后回退至工位1 同步點(diǎn)1(P11 點(diǎn)),上下料機(jī)械手吸盤運(yùn)動(dòng)至安全無干涉位置,最后由M 代碼M66 關(guān)閉同步跟隨功能,上下料機(jī)械手運(yùn)動(dòng)至待機(jī)位置,完成取件/放料動(dòng)作子程序。工位2 取件/放料動(dòng)作流程類似,在此不在贅述。
圖11 主、從動(dòng)軸同步跟隨位置示意圖
圖12 主、從動(dòng)軸同步跟隨測(cè)試數(shù)據(jù)分析圖
本文面向3C 產(chǎn)品玻璃結(jié)構(gòu)件全自動(dòng)加工需求,通過對(duì)通道并行控制技術(shù)和通道間協(xié)同控制技術(shù)的研究,實(shí)現(xiàn)NC 加工單元與自動(dòng)上下料單元的控制系統(tǒng)集成,主要工作和結(jié)論總結(jié)如下:
4.1 結(jié)合“華中8 型”數(shù)控系統(tǒng)多軸多通道的技術(shù)優(yōu)勢(shì),采用數(shù)控系統(tǒng)雙通道方案對(duì)玻璃NC 加工單元和上下料機(jī)械手單元進(jìn)行集成控制。
4.2 基于數(shù)控系統(tǒng)提供的二次開發(fā)平臺(tái),實(shí)現(xiàn)兩個(gè)控制通道兩軸的同步,通過數(shù)控系統(tǒng)G 代碼程序、M代碼和PLC 程序的合理設(shè)計(jì),完成數(shù)控系統(tǒng)通道間信息的實(shí)時(shí)交互,實(shí)現(xiàn)上下料機(jī)械手一個(gè)伺服軸對(duì)玻璃NC 加工通道一個(gè)伺服軸的“先同步,再跟隨”,完成玻璃機(jī)不停機(jī)(暫停)自動(dòng)上下料的控制方案。
4.3 本文針對(duì)自動(dòng)上下料機(jī)械手對(duì)NC 加工單元同步跟隨并取放料的需求,提出了一種“先同步、再跟隨”的雙軸協(xié)同控制方案,可在任意時(shí)刻、任意位置,實(shí)現(xiàn)上下料機(jī)械手對(duì)NC 加工單元的自動(dòng)同步跟隨。實(shí)踐證明,該集成控制方案可適用于“機(jī)床NC 加工+自動(dòng)上下料”這一類型的應(yīng)用場(chǎng)景,實(shí)現(xiàn)數(shù)控機(jī)床連續(xù)加工,提高機(jī)床稼動(dòng)率。