胡 皓,傅婉芝,徐夢甜
(杭州建德自來水有限公司,浙江 杭州 311600)
新安江水庫即“千島湖”,是建德市主城區(qū)唯一供水來源,其位于錢塘江上游新安江主流上,是為建設(shè)新安江發(fā)電站而形成的大型水庫,也是杭州市面積最大的水體,為國家Ⅰ類水體。新安江第二水廠源水濁度常年保持在0.2~0.5 NTU,其水質(zhì)清澈、透明,在水廠制水過程中無需投加任何混凝劑、助凝劑即可達(dá)到國家飲用水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)。因此,水廠在日常運行期間,不需要投加混凝藥劑進(jìn)行混凝沉淀。但在每年5~7月梅雨季節(jié)來臨時降雨量增大,導(dǎo)致新安江支流壽昌江江水暴漲,上游洪水夾雜著泥土、垃圾等雜質(zhì)順流而下,在新安江城區(qū)匯入新安江主流。如遇新安江水電站因防汛原因降低下泄流量,易導(dǎo)致渾濁的壽昌江水返流入水廠取水口,導(dǎo)致源水濃度在一定時間內(nèi)升高至1~20 NTU[1]。針對這一問題,在水廠制水過程中通過實驗?zāi)M汛期新安江惡劣水質(zhì)對混凝劑的投加量進(jìn)行探索就顯得非常重要,為應(yīng)急水處理工作提供相關(guān)依據(jù)。
采用杭州地區(qū)相關(guān)制水廠普遍使用的,杭州天健流體控制設(shè)備有限公司生產(chǎn)的濃度為10%的液體聚合氯化鋁(PAC)溶液:氯化鋁(以Al2O3計)質(zhì)量分?jǐn)?shù)≥10%,鹽基度為40.0%~85.0%,不溶物的質(zhì)量分?jǐn)?shù)≤0.2%,pH值為3.5~5.0;氫氧化鈉溶液為50 g/L。其他試劑均為常用的分析純。
六聯(lián)混凝實驗攪拌器MY3000-6B(武漢市梅宇儀器有限公司);濁度儀,2100N哈希濁度儀;pH計,雷磁PHS-3C(上海精科儀器有限公司)。
實驗取用為受汛期壽昌江洪水倒流至新安江水電站下游約100處,新安江第二自來水廠取水泵站集水井內(nèi)源水。其夏季水溫普遍在25.0 ℃左右,pH值為7.15~7.40,濁度為1.32~7.60 NTU。因非汛期水質(zhì)較好,濁度為0.2~0.5 NTU,故水廠在汛期水質(zhì)變化時需應(yīng)急加藥,進(jìn)行混凝實驗,確保出廠水水質(zhì)達(dá)到國家《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749-2006)的要求。本次實驗取用當(dāng)日水廠取水泵站進(jìn)水并按要求配置高、中、低三個不同濁度水樣,其主要水質(zhì)指標(biāo)如表1所示[2]。
表1 水樣原始數(shù)據(jù)
①取實驗當(dāng)日取水泵站一定量的源水,加入少量高嶺土,攪拌均勻待測;
②測定水樣的理化指標(biāo)包括濁度、pH值、溫度;
③分別取1 L配置好的水樣,裝入已編號的攪拌混凝實驗杯中;
④低濁度實驗組分別加入0.05 mL、0.10 mL、0.15 mL、0.20 mL、0.25 mL、0.30 mL10%的聚合氯化鋁溶液;中等濁度組依次加入0.01 mL、0.02 mL、0.03 mL、0.05 mL、0.07 mL、0.09 mL的聚合氯化鋁溶液;高濁度組分別加入0.01 mL、0.03 mL、0.05 mL、0.07 mL、0.09 mL、0.11 mL聚合氯化鋁溶液,不同濃度各6個實驗單元;
⑤設(shè)定攪拌強(qiáng)度為75 r/pm,攪拌10 min,觀察礬花的產(chǎn)生情況并記錄;
⑥靜置1 h后,從混凝實驗杯龍頭處放出適量水樣,測定其濁度、pH值;
⑦對檢測結(jié)果進(jìn)行記錄、分析。
通過對低濁度實驗組混凝后的上清液測定,其實驗結(jié)果如表2所示:
表2 水樣混凝實驗測定數(shù)據(jù)
實驗數(shù)據(jù)分析結(jié)果如圖1、圖2所示。
圖1
圖2
從低濁度實驗組結(jié)果圖1、圖2可以看出,處理后清液的濁度在①處達(dá)到最低值,該投藥量混凝效果最好,隨著PAC投加量的增加,渾濁度緩慢上升,在④處達(dá)到最高值并繼續(xù)緩慢下降。同時,通過對各水樣混凝結(jié)束后pH值的檢測發(fā)現(xiàn),由于實驗中使用的聚合氯化鋁呈酸性,加入混凝實驗杯中導(dǎo)致杯內(nèi)水樣pH呈下降趨勢,在④處pH值為6.40,已超出生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的要求。在正常生產(chǎn)中需要加入NaOH溶液調(diào)節(jié)酸堿度,這不僅增加了制水的工藝難度,也增加了生產(chǎn)成本,不具備經(jīng)濟(jì)性。綜上所述,在不加NaOH溶液的情況下,加0.05 mL10%PAC溶液,效果最為理想[3]。
通過對中等濁度實驗組混凝后的上清液測定,其實驗結(jié)果如表3所示:
表3 水樣混凝實驗測定數(shù)據(jù)
實驗數(shù)據(jù)分析結(jié)果如圖3、圖4所示。
圖3
圖4
從中等濁度水樣混凝實驗結(jié)果圖3可以看出,在實驗中往水樣中投加了聚合氯化鋁溶液,隨著投加量的增加水體中渾濁度有了明顯的降低,在投加0.07 mL時,在圖3中的⑤處達(dá)到了最低值0.147 NTU,此時的去除率為97.1%,這時的投加量混凝效果最好,隨后又有部分上升,說明投加已過量。在觀察混凝的同時測定其水樣的pH值,可見6個實驗組pH值都在7.01~7.44之間,未受到酸性的聚合氯化鋁投加的影響,符合國家《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749-2006)的標(biāo)準(zhǔn)。
通過對高濁度實驗組混凝后的上清液測定,其實驗結(jié)果見表4。
表4 水樣混凝實驗測定數(shù)據(jù)
實驗數(shù)據(jù)分析結(jié)果如圖5、圖6所示。
圖5
圖6
從高等濁度水樣混凝實驗結(jié)果圖5可以看出,實驗中往水中投加0.01~0.03 mL聚合氯化鋁時顯著降低,去除率達(dá)到峰值。隨后渾濁度穩(wěn)定在0.1~0.4 NTU左右,隨著混凝劑PAC的增加在④0.07 mL處時為最高值,水體內(nèi)的礬花也較其他組份明顯。同時,各混凝實驗杯中pH值呈正比例下降,在④實驗杯中pH值為7.17。所以當(dāng)渾濁度為15.00 NTU左右時,加入0.03 mL液體PAC絮凝效果明顯,加入0.07 mL液體PAC效果最好。
實驗室內(nèi)混凝實驗是在人為控制變量的情況下相對靜態(tài)的實驗,相對而言結(jié)論也是靜態(tài)的,而聚合氯化鋁在水中絮凝水體中的膠質(zhì)在此實驗中也是處于相對均一恒定狀態(tài)的。而在一般水廠制水工藝中,聚合氯化鋁對水體膠質(zhì)的絮凝是個動態(tài)的過程,該過程與水體的流動速率、水體中膠質(zhì)的種類(水體中雜質(zhì)的種類)、水力停留時間、水體在流動中損失的能量、水體的pH值等都有著重要關(guān)系,且其與后端沉淀池、濾池的配合作用影響也很大,其中任何一項的變化都能影響聚合氯化鋁的絮凝效果,對實際的消耗量也有很大的影響。如礬花生成較少則達(dá)不到除濁的效果,若產(chǎn)生較多導(dǎo)致出水帶泥,可能導(dǎo)致出廠水出現(xiàn)雜質(zhì),同時也可能造成出水鋁超標(biāo)。在絮凝未能用精確數(shù)學(xué)模式表達(dá)前,各制水廠對聚合氯化鋁的投加量都是根據(jù)實際情況按照經(jīng)驗值來計算的。所以,混凝實驗的實驗結(jié)果只能是按照理想狀態(tài)下的理論值來參考,指導(dǎo)實際生產(chǎn)中加藥[4]。
通過實驗我們可以看出,濁度的去除率隨混凝劑投量的增加而提高,但當(dāng)混凝劑的投加量達(dá)到一定值后,混凝效果達(dá)到頂峰,再增加混凝劑用量時混凝效果反而會下降。這一現(xiàn)象可能是由于加入混凝劑使得水體中膠體顆粒物去除率不斷提高,在達(dá)到飽和狀態(tài)后,由于混凝劑本身存在一定量的顆粒,一旦投加過量,反而增加了水體中的濁度,所以在混凝過程中選擇合適的投藥量十分關(guān)鍵。
在實驗中我們也發(fā)現(xiàn):在投加混凝劑時還要同時對水體中的pH值進(jìn)行監(jiān)測?;炷齽┮话愠仕嵝?,在制水過程中要保證混凝沉淀后的出水保持在中性范圍內(nèi),如果出現(xiàn)出水偏酸,可以通過投加NaOH溶液來調(diào)節(jié)[5]。另一方面,投加過量的聚合氯化鋁還會提高水體中鋁的含量,造成出廠水超標(biāo)。所以在混凝實驗結(jié)論的基礎(chǔ)上可以確定化驗室混凝實驗的投加量為0.05~0.07 mL聚合氯化鋁溶液,這樣既可以保證凈水運行的要求,又降低了藥劑投加量。經(jīng)過初步理論換算制水工藝中每千噸水的混凝劑投加量為50~70 L。
建德市新安江第二自來水廠因其優(yōu)質(zhì)的源水,在日常生產(chǎn)運行中常會遇到原水水質(zhì)較好、水廠凈水設(shè)備運行負(fù)荷較小,在正常制水工藝過程中無需投加任何混凝劑進(jìn)行混凝沉淀。因此,使用混凝劑混凝沉淀是在源水水質(zhì)異常變化較大時應(yīng)急使用。其優(yōu)點在于有較高的去濁率,較少的藥劑使用量,有效地達(dá)到了節(jié)能降耗的目的,日常運行經(jīng)濟(jì)、有助于降低制水成本,同時也充分利用了水廠平流式沉淀池的沉淀作用。但其缺點是沉淀階段較低投藥量會加重后續(xù)制水工序的工作負(fù)荷,如濾池濾料表層含泥量高等不利狀況,因此在應(yīng)急加藥的同時需要對后序工藝環(huán)節(jié)進(jìn)行實時監(jiān)測。
在實際應(yīng)用中,混凝沉淀技術(shù)普遍應(yīng)用于制水工藝和污水處理工程中,其作用也越來越重要。作為混凝沉淀技術(shù)的關(guān)鍵環(huán)節(jié),如何確定藥劑的投加量,精確投加混凝劑、助凝劑和pH調(diào)節(jié)劑,已成為所有水處理行業(yè)工藝人員需要認(rèn)真研究的課題。
在這次實驗中,以建德新安江主城區(qū)水域?qū)嶋H水質(zhì)變化要求及制水標(biāo)準(zhǔn)為參考,設(shè)計了三種不同濃度的原水混凝劑投加量的方法,為水廠能夠根據(jù)實際凈水工藝運行狀況選擇適合的水質(zhì)質(zhì)控點來組織制水生產(chǎn),提供了一種行之有效的解決方法,對利用混凝實驗指導(dǎo)水廠規(guī)?;a(chǎn)具有現(xiàn)實意義。同時,本次實驗的結(jié)果也表明:(1)混凝攪拌試驗中溫度對混凝效果稍有影響,但影響不大。(2)在混凝攪拌試驗中加入一定量的液體聚合氯化鋁后,會出現(xiàn)明顯的絮凝效果。(3)混凝攪拌試驗中不用調(diào)節(jié)源水的pH值,實驗條件更容易控制。(4)在實驗中發(fā)現(xiàn),加入單一混凝劑聚合氯化鋁后即出現(xiàn)較大礬花,故實驗中不適用助凝劑,以免產(chǎn)生不必要的浪費。(5)本次混凝攪拌試驗的應(yīng)用證明了混凝試驗在水廠水質(zhì)控制中起著重要的指導(dǎo)性作用,但要將燒杯試驗結(jié)果運用到水廠中必須要結(jié)合水廠生產(chǎn)的實際情況及源水水質(zhì)變化情況酌情調(diào)整[6]。