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旅大C油田某大斜度井尾管憋堵及卡掛情況處理與分析

2022-01-17 08:31袁毅章王丹陽(yáng)張啟龍喬中山
云南化工 2021年12期
關(guān)鍵詞:頂驅(qū)起鉆尾管

袁毅章,劉 鵬,王丹陽(yáng),張啟龍,喬中山

(1.中海油能源發(fā)展股份有限公司工程技術(shù)分公司,天津 300459;2.中海石油(中國(guó))有限公司天津分公司,天津 300459)

隨著鉆井技術(shù)的發(fā)展,大位移井、大斜度井、水平井及小井眼大曲率側(cè)鉆井眼越來(lái)越多。在這些彎曲井眼中下入套管柱作業(yè),經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)下放遇阻時(shí),上提活動(dòng)套管柱遇卡的情況。在渤海灣旅大C油田某大斜度井的前期鉆井過(guò)程中,由于復(fù)雜的地質(zhì)條件、井眼軌跡和地層預(yù)測(cè)不準(zhǔn)等原因,發(fā)生了井漏,并進(jìn)行了多次堵漏作業(yè),但在 Ф177.8 mm 尾管下入過(guò)程中,又出現(xiàn)套管憋堵和阻卡的情況,且處理困難,嚴(yán)重影響了作業(yè)時(shí)效[1]。分析該井尾管阻卡原因,提出相應(yīng)預(yù)防處理措施,對(duì)于該區(qū)塊后期鉆井施工作業(yè)具有重要的指導(dǎo)意義。

1 XX井基本概況

旅大C油田位于渤海遼東灣海域南部,構(gòu)造位于遼東走滑構(gòu)造帶的南段,郯廬走滑斷裂東支的轉(zhuǎn)折端。主要含油層系為東一段、東二上段、東三段,常溫常壓油藏,具有高孔、高滲的物性特征[2-3]。為進(jìn)一步提高東二下段、東三段Ⅲ油組目標(biāo)砂體邊部?jī)?chǔ)量動(dòng)用程度,XX井設(shè)計(jì)成一口生產(chǎn)井。其井身結(jié)構(gòu)如圖1所示。

圖1 XX井井身結(jié)構(gòu)圖

該井設(shè)計(jì)完鉆井深 4101 m,實(shí)際完鉆井深 3867 m。第一次造斜點(diǎn)為 196 m,造斜率在1.67°~4.05°/30 m;第二次造斜點(diǎn)為 2934 m,最大井斜角61.46°,造斜率在1.12°~2.44°/30 m。采用密度1.21~1.33g/cm3的PEM鉆井液開(kāi)始三開(kāi)8-1/2″鉆進(jìn)作業(yè),三開(kāi)鉆進(jìn)至 3867 m,發(fā)生井漏。進(jìn)行二次堵漏作業(yè)后,鑒于已鉆穿東營(yíng)組主要目的層,且已滿足完井作業(yè)需求,就地提前完鉆。起鉆至井口,做下入 Ф177.8 mm 尾管準(zhǔn)備工作。

2 尾管憋堵和卡掛及處理過(guò)程

2.1 尾管憋堵及卡掛經(jīng)過(guò)

1)正常下尾管。2021年4月30日,正常下7″(177.8 mm)尾管(3Cr-L80、CLS、29lb/ft)至 755 m,尾管內(nèi)灌滿鉆井液。接著,連接斯倫貝謝尾管懸掛器總成,連接5-1/2″(139.7 mm)鉆桿1柱,小排量打通循環(huán),返出正常,累計(jì)循環(huán)663沖;測(cè)上提懸重 52 t,下放懸重 51 t。

2)下鉆至套管鞋嘗試打通憋壓。下鉆至 3237 m,鉆桿內(nèi)灌滿鉆井液;接頂驅(qū),測(cè)上提懸重 143 t,下放懸重 95 t,旋轉(zhuǎn)懸重 113 t。開(kāi)泵嘗試小排量打通,即憋壓至 3 MPa,未見(jiàn)返出,停泵壓力不降,檢查地面循環(huán)系統(tǒng)正常;憋壓至 5 MPa,停泵壓力不降;起一柱鉆桿,固井泵嘗試憋壓至 6.8 MPa(尾管掛坐掛壓力 10.3 MPa),期間上下活動(dòng)鉆具,嘗試憋通未果;繼續(xù)以固井泵憋壓至 8 MPa,未憋通,起鉆檢查鉆具及尾管串。

3)起尾管串遇卡。起尾管串組合至 1054.53 m,懸重由正常 72 t 突增至 237 t,立即下放至頂驅(qū)懸重 25 t ,未放活。設(shè)置蹩停扭矩 24 kN·m,嘗試開(kāi)轉(zhuǎn),下放至懸重 60 t,轉(zhuǎn)速 2 r/min,扭矩 18 kN·m,鉆具未放活;下放至懸重 40 t,頂驅(qū)蹩停;釋放扭矩,上提懸重至 65 t,開(kāi)轉(zhuǎn)頂驅(qū)蹩停,在懸重61~30 t 之間嘗試開(kāi)轉(zhuǎn),均未轉(zhuǎn)活。

2.2 卡尾管處理過(guò)程

1)驗(yàn)封封隔器。關(guān)上閘板防噴器,固井泵對(duì)環(huán)空打壓驗(yàn)尾管掛封隔器。以排量 0.4 bbl/min(63.6 L/min) 打壓至 1 MPa,停泵后壓力穩(wěn)定不降,繼續(xù)打壓,壓力快速上漲至 2 MPa,停泵后壓力穩(wěn)定不降,驗(yàn)證封隔器已經(jīng)坐封。

2)上下活動(dòng)機(jī)械解卡作業(yè)。下放至頂驅(qū)懸重 25 t,設(shè)置頂驅(qū)蹩停扭矩為 29.8 kN·m(尾管掛抗扭 33.8 kN·m),嘗試開(kāi)轉(zhuǎn),即蹩停,緩慢釋放扭矩,期間懸重緩慢上升至 38 t,鉆具緩慢下行至 1056.42 m 后無(wú)法繼續(xù)下行。

上提懸重至 100 t,懸重緩慢下降至 83 t。繼續(xù)上提鉆具至遇卡點(diǎn) 1054.53 m,懸重迅速上漲至 100 t,鉆具未活,下放鉆具至懸重 30 t,鉆具仍下行至 1056.42 m 后無(wú)法繼續(xù)下行。

在懸重 100 t~36 t 上下活動(dòng)鉆具,鉆具活動(dòng)范圍1054.53~1056.42 m 無(wú)變化;下放鉆具懸重至 65 t,開(kāi)轉(zhuǎn)速 10 r/min,鉆具下行至 1061.53 m 后無(wú)法繼續(xù)下行(累計(jì)鉆具下行7.00 m);期間間歇性釋放扭矩,上提鉆具至 100 t、120 t、150 t、180 t鉆具無(wú)法上行。

3)大力上提解卡作業(yè)。階梯性上提鉆具懸重至 240 t,懸吊 5 min,下放鉆具至頂驅(qū)懸重 25 t,穩(wěn)定 3 min;重復(fù)操作10次。再次上提至 240 t,懸重突降至 130 t,鉆具上行至 1054.53 m 后無(wú)法繼續(xù)上行。釋放扭矩,再次上提懸重至 240 t,懸重突降至 107 t,鉆具上行,懸重維持在 107 t~132 t。

起鉆至 755 m,拆甩、檢查斯倫貝謝尾管掛。期間環(huán)空持續(xù)灌漿。尾管掛回接筒本體有1~2 mm 輕微環(huán)形螺旋劃痕,銷釘全部剪切,封隔器反向卡瓦片磨損變形,出井3片(共計(jì)6片),單片尺寸:長(zhǎng) 9 cm×寬 6 cm×厚 1.2 cm。封隔器膠皮基本磨損殆盡,懸掛器所有銷釘均已剪斷,懸掛器表面有明顯劃痕。繼續(xù)起甩尾管串組合,尾管及扶正器全部出井。

3 尾管憋堵與卡掛原因分析

3.1 尾管憋堵原因

鉆井過(guò)程中發(fā)生井漏,經(jīng)過(guò)2次堵漏作業(yè)后,井況穩(wěn)定基本無(wú)漏失。尾管堵塞的主要原因:1)循環(huán)系統(tǒng)管線、彎角內(nèi)的堵漏材料沒(méi)有篩除干凈,導(dǎo)致循環(huán)期間在球座、2#浮箍處堆積越來(lái)越多;2)接尾管掛循環(huán)后,下鉆至管鞋再次循環(huán),兩次間隔時(shí)間較長(zhǎng),重晶石逐漸沉淀,最終造成浮箍處被堵塞[4]。

3.2 起鉆速度過(guò)快

起鉆速度過(guò)快產(chǎn)生的抽吸作用力可能會(huì)導(dǎo)致封隔器意外坐封。根據(jù)起鉆曲線,假設(shè)每柱鉆具的長(zhǎng)度為 28 m,在管柱遇卡前幾柱,上提每柱最少耗時(shí) 35 s,最大 84 s,折算成管柱上提平均速度為 0.8 m/s 和 0.334 m/s,封隔器理論允許最大過(guò)流速度為 15 bbl/min(2385 L/min),相當(dāng)于起鉆速度允許最大值 2.548 m/s。在管柱遇卡并且憋堵時(shí),管柱上提速度并未超過(guò)封隔器理論允許的最大上提速度,封隔器膠筒因環(huán)空液體沖涮、抽吸破壞而意外坐封的可能性很低。

3.3 井下溫度變化

該款封隔器的橡膠材質(zhì)為氫化丁腈橡膠(HNBR),其耐溫等級(jí)為4~162 ℃,在這個(gè)范圍內(nèi)膠筒和其他組件不會(huì)發(fā)生變形或膨脹[5]。井下泥漿溫度最高 70 ℃,遇卡時(shí)封隔器距離井口只有 295 m,井下溫度不會(huì)超過(guò) 70 ℃。分析封隔器膠筒的適用溫度范圍完全可以滿足現(xiàn)場(chǎng)井下泥漿溫度的要求,膠皮等組件不會(huì)因溫度作用而發(fā)生膨脹或變形,進(jìn)而導(dǎo)致封隔器意外坐封的可能性很低。

3.4 封隔器卡瓦被損壞或自身質(zhì)量問(wèn)題

封隔器卡瓦為一體式卡瓦,其材質(zhì)為高硬度合金鋼,比常規(guī)鋼材較脆??ㄍ咂g連接環(huán)的厚度為 2.54 mm,寬度為 54 mm,中間弱點(diǎn)寬度為 13 mm,弱點(diǎn)軸向剪切力8噸。在以往作業(yè)案例中,出現(xiàn)過(guò)因吊裝過(guò)程中硬物直接撞擊卡瓦而導(dǎo)致卡瓦環(huán)斷裂的情形。本井作業(yè)前,檢查了封隔器兩排剪切銷釘、封隔器卡瓦環(huán)等;銷釘裝配到位,卡瓦牙狀態(tài)良好;封隔器膠筒及組件外觀狀態(tài)良好,膠筒未發(fā)生微膨脹。使用的型號(hào)為PV-3封隔器為2019年3月份生產(chǎn),同類型的封隔器已經(jīng)在渤海地區(qū)成功應(yīng)用了10年;2019年3月生產(chǎn)的同批次的封隔器到貨20個(gè),已經(jīng)成功入井17個(gè),并未出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題。工廠質(zhì)檢報(bào)告以及工具庫(kù)房組裝及入井前外觀檢查未見(jiàn)異常,封隔器卡瓦及膠筒組件均未見(jiàn)明顯裂紋及可能的磕痕。如果封隔器卡瓦突然斷裂,理論上可能導(dǎo)致封隔器在起鉆通過(guò)套管接箍位置時(shí)意外坐掛、坐封進(jìn)而使管柱遇卡。

3.5 井下異物硬卡回接筒

封隔器卡瓦上下本體管柱居中時(shí)單邊間隙 4.25 mm,卡瓦片座掛前外徑 209 mm,厚度 12 mm,封隔器座掛前后,上下活動(dòng)管柱時(shí),卡瓦片不可能發(fā)生翻滾,更不可能脫離此間隙,不會(huì)進(jìn)入上部回接筒或下部懸掛器環(huán)空間隙內(nèi);回接筒外表螺旋狀寬壓痕不是封隔器卡瓦所致,壓痕寬度與卡瓦片寬度 60 mm 不相符。結(jié)合封隔器坐封原理,起鉆過(guò)程中若尾管掛總成遭遇異物硬卡,快速起鉆的瞬時(shí)作用力會(huì)通過(guò)回接筒傳遞使封隔器銷釘剪切進(jìn)而坐封,當(dāng)過(guò)提力超過(guò)封隔器最大坐掛能力79 t后封隔器卡瓦牙會(huì)逐步受損,處理復(fù)雜情況期間反復(fù)旋轉(zhuǎn)憋扭上下活動(dòng)最終使卡瓦完全破壞,最終得以將尾管起出。鑒于此,井下異物硬卡導(dǎo)致封隔器坐封的可能性最大[6]。

4 結(jié)論與認(rèn)識(shí)

1)細(xì)化作業(yè)程序。所有尾管掛作業(yè),嚴(yán)格要求每 500 m 或每 3 h 打通循環(huán)。針對(duì)堵漏過(guò)的井,下尾管灌漿要求使用新漿且下尾管前嚴(yán)格排查、清洗流程,確認(rèn)管路流程內(nèi)無(wú)任何堵漏材料殘留。

2)入井前嚴(yán)格檢查工具。確認(rèn)所有銷釘安裝到位,膠皮卡瓦均無(wú)損傷、拍照存檔。后續(xù)尾管掛工具包裝/運(yùn)輸時(shí)使用專用硬質(zhì)護(hù)套,保護(hù)封隔器膠皮、卡瓦等關(guān)鍵部位,吊裝時(shí),工程師全程值守,規(guī)避潛在磕碰風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí),在作業(yè)指令上明確套管內(nèi)起下鉆速度要求(0.2~0.3 m/s),操作平穩(wěn),遇阻過(guò)提/下壓不超過(guò) 5 t。

3)建議補(bǔ)充完善在異常復(fù)雜作業(yè)下工具不能解卡切割芯軸的回收方案和套銑封隔器卡瓦的應(yīng)急預(yù)案等。

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