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高爐低成本冶煉的工業(yè)研究

2022-01-07 00:27紀(jì)林華
現(xiàn)代冶金 2021年3期
關(guān)鍵詞:風(fēng)溫爐料熱風(fēng)爐

紀(jì)林華

(南京鋼鐵股份有限公司, 江蘇 南京 210035)

引 言

目前中國(guó)鋼鐵行業(yè)面臨節(jié)能減排的巨大壓力,國(guó)家對(duì)鋼鐵行業(yè)能源消耗總量控制,作為鋼鐵企業(yè)的煉鐵高爐消耗的資源占整個(gè)鋼鐵流程的90%,而能源消耗占鋼鐵成本的70%。因此不斷降低高爐燃料比不僅有利于提升鋼鐵企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,而且符合國(guó)家“低碳煉鐵,低碳排放”的要求。

南京鋼鐵股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“南鋼”)5號(hào)高爐(1800 m3)采用PW串罐無(wú)料鐘爐頂,全鑲磚的薄壁內(nèi)型結(jié)構(gòu),爐腰、爐腹、爐缸下部采用銅冷卻壁軟水密閉循環(huán)冷卻技術(shù),3座頂燃式熱風(fēng)爐加煤氣和空氣雙預(yù)熱,干法布袋除塵系統(tǒng)等。開(kāi)爐后高爐有效利用系數(shù)達(dá)到2.35 t/m3·d,燃料比531.0 kg/t,焦比387.2 kg/t,煤比140.0 kg/t,實(shí)現(xiàn)了南鋼大型高爐開(kāi)爐達(dá)產(chǎn)達(dá)效的較好的水平。但與國(guó)內(nèi)同類型高爐相比較,經(jīng)濟(jì)指標(biāo)仍有較大的差距(寶鋼和京唐高爐燃料比保持在490.0 kg/t)。面對(duì)差距,鐵廠全面部署和實(shí)施煉鐵事業(yè)部降低燃料比計(jì)劃,發(fā)揮設(shè)備和技術(shù)優(yōu)勢(shì),強(qiáng)化原燃料管理,不斷優(yōu)化高爐操作參數(shù)促進(jìn)高爐長(zhǎng)期穩(wěn)定順行,配合采取最大限度提高煤粉置換比等措施,燃料比降至511.82 kg/t。

1 高爐低成本制造措施

隨著高爐煉鐵技術(shù)的發(fā)展,大型化、高利用系數(shù)、低成本的操作模式獲得企業(yè)的認(rèn)同。為了降低冶煉成本,最大限度提高煤粉置換比,噴煤比不斷提高,高爐對(duì)原燃料的質(zhì)量要求不斷提高。由于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng),企業(yè)對(duì)高爐冶煉成本嚴(yán)格控制,同時(shí)原燃料的穩(wěn)定性趨于下滑,為了保證高爐穩(wěn)定順行,實(shí)現(xiàn)高利用系數(shù)、低燃料比生產(chǎn),南鋼根據(jù)企業(yè)自身情況,以穩(wěn)定爐料質(zhì)量、強(qiáng)化原燃料管理工作、優(yōu)化高爐操作工藝參數(shù)、穩(wěn)定設(shè)備運(yùn)行等手段,保證低成本冶煉的穩(wěn)定推進(jìn)。

2 高爐低成本制造方法

2.1 穩(wěn)定爐料質(zhì)量 ,優(yōu)化爐料結(jié)構(gòu)

5號(hào)高爐用料基本結(jié)構(gòu)為燒結(jié)礦70-75%、廠球10-15%、生礦15%。燒結(jié)礦用料比例大,穩(wěn)定燒結(jié)礦質(zhì)量對(duì)高爐穩(wěn)定生產(chǎn)至關(guān)重要。在減少燒結(jié)礦質(zhì)量波動(dòng)對(duì)高爐影響方面采取主要措施有:

(1)減少混勻料換堆影響。燒結(jié)生產(chǎn)由于受原料廠混勻場(chǎng)地的限制(原料廠鋪料能力10×104噸),一般每周要進(jìn)行換堆,頻繁的換堆造成入爐燒結(jié)礦成分及性能指標(biāo)波動(dòng)大,影響高爐穩(wěn)定順行。為減少換堆對(duì)燒結(jié)礦質(zhì)量的影響,一方面,換堆時(shí)燒結(jié)主控工記錄好新堆混勻料進(jìn)料倉(cāng)時(shí)間和噸位,根據(jù)原料廠提供的新堆化學(xué)成分,及時(shí)調(diào)整工藝參數(shù)和灰石比例,穩(wěn)定堿度、減少性能指標(biāo)波動(dòng);另一方面,為減少燒結(jié)礦成分波動(dòng)對(duì)高爐的影響,換堆時(shí)燒結(jié)主控室及時(shí)與鐵廠調(diào)度聯(lián)系,做好預(yù)警,讓高爐值班室調(diào)整操作,做好換堆相對(duì)穩(wěn)定操作。

(2)控制適宜燒結(jié)礦FeO含量。FeO含量對(duì)燒結(jié)礦質(zhì)量影響主要表現(xiàn)在強(qiáng)度和還原性兩方面,普遍規(guī)律是FeO含量高,強(qiáng)度好但還原性相對(duì)差,高爐燃料比上升。2×220 m2燒結(jié)機(jī)采用低碳厚料層慢機(jī)速燒結(jié)法,生產(chǎn)高堿度、FeO適宜、強(qiáng)度和還原性好的燒結(jié)礦。2015年7月,2×220 m2燒結(jié)機(jī)臺(tái)車欄板由760 mm改造加高到840 mm,生產(chǎn)過(guò)程中控制機(jī)速1.65-1.70 m/min。厚料層使燒結(jié)垂直速度變慢,自動(dòng)蓄熱增強(qiáng),燒結(jié)氣氛向氧化性發(fā)展,有利于鐵酸鈣液相生成,F(xiàn)eO含量下降,F(xiàn)eO控制在8.5±0.5%,獲得強(qiáng)度和還原性好的燒結(jié)礦。

(3)大力發(fā)展球團(tuán)礦生產(chǎn),為合理爐料結(jié)構(gòu)提供優(yōu)質(zhì)酸性爐料,球團(tuán)礦品位達(dá)64.19%左右(燒結(jié)礦品位55.6%左右)。適當(dāng)提高球團(tuán)礦用料比例,使入爐平均品位提高到58.51%,渣量大幅度減少,降低冶煉過(guò)程熱量消耗,產(chǎn)量提高,燃料比下降。

2.2 穩(wěn)定焦炭質(zhì)量

5號(hào)高爐沒(méi)有配套自產(chǎn)焦,全部使用外購(gòu)的焦炭,種類繁多,質(zhì)量波動(dòng)大。焦炭質(zhì)量變化對(duì)高爐生產(chǎn)影響很大,特別高爐提高入爐噴煤比更為明顯。煉鐵事業(yè)部安排人員到焦炭廠家進(jìn)行駐廠監(jiān)管,從源頭抓焦炭的質(zhì)量。外購(gòu)焦的水分含量在4.0-10.0%左右,有時(shí)高達(dá)12.0%左右,水分波動(dòng)引起焦炭實(shí)際量變化,造成爐溫波動(dòng),同時(shí)過(guò)高的水分使焦粉黏附在焦塊上,影響焦炭的篩分效果,惡化爐缸透氣性。首先,大幅度減少外購(gòu)焦炭的品種,確定首山焦、陽(yáng)光焦等為主要品種,并且保證高爐焦炭使用比例基本穩(wěn)定為一級(jí)焦∶二級(jí)焦∶混合焦=60∶20∶20。其次設(shè)置1套焦炭干燥系統(tǒng),用熱風(fēng)爐熱廢氣干燥焦炭,通過(guò)煙氣烘干使焦炭中的含水量下降至3.0%,能夠降低燃料比3.0-5.0 kg/t。干燥的碎焦粉返回2×220 m2燒結(jié)廠燃料1#中間倉(cāng)經(jīng)破碎后供4#燒結(jié)機(jī)使用,改善燒結(jié)燃料性能,優(yōu)化燒結(jié)過(guò)程加熱制度,穩(wěn)定燒結(jié)礦質(zhì)量。

2.3 優(yōu)化高爐操作參數(shù)

2.3.1 取消中心加焦

5號(hào)高爐是在原小高爐的基礎(chǔ)上轉(zhuǎn)型建設(shè),高爐開(kāi)爐后一直采用保險(xiǎn)且相對(duì)保守的“中心加焦”模式。中心加焦模式是將焦批30%左右的焦炭加到中心,因?yàn)橹行慕褂欣诟纳浦行牧现耐笟庑裕3种行臍饬鞯姆€(wěn)定,有利于高爐順行和強(qiáng)化,同時(shí)操作上對(duì)外圍原燃料波動(dòng)的選擇范圍更大一些,但中心加焦操作的高爐由于中心氣流旺,結(jié)果是煤氣利用率低,燃料消耗偏高。技術(shù)人員借鑒寶鋼采用的“平臺(tái)+漏斗”模式,2015年3月,高爐逐步嘗試由“中心加焦”操作模式向“平臺(tái)+漏斗”布料模式過(guò)渡,煤氣曲線由中心發(fā)展向平坦型發(fā)展,煤氣利用率提升2-3%,爐況日常操作的穩(wěn)定性和適應(yīng)性能力得以提高,同等原燃料條件下高爐燃料比下降5.0 kg/t,且有利于提高高爐使用壽命和穩(wěn)定順行。

2.3.2 進(jìn)一步提高頂壓

高壓操作就是通過(guò)凈煤氣管道上的調(diào)節(jié)閥組和TRT靜葉提高爐頂壓力,從而使整個(gè)高爐內(nèi)煤氣處于高壓狀態(tài)。一般認(rèn)為高爐爐頂壓力在0.3 MPa以上叫高壓,現(xiàn)代大高爐頂壓達(dá)0.2-0.3 MPa,理論上爐頂壓力每提高10 kPa,可增產(chǎn)2-3%,降低燃料比5.0 kg/t。提高頂壓可改善爐頂布料,壓縮爐腹煤氣量,提高煤氣利用率,有利于增產(chǎn)和節(jié)焦。5號(hào)高爐從2015年3月至4月,頂壓由195 kPa提高至206 kPa,煤氣利用率得以改善,燃料比下降2.13 kg/t。另外,頂壓提高后爐內(nèi)煤氣流速降低,全壓差降低到153.0 kPa,為爐況的調(diào)整和提高技術(shù)指標(biāo)獲得相對(duì)寬松的量關(guān)系。頂壓使用情況如表1所示。

表1 頂壓使用情況/kPa

2.3.3 設(shè)置熱風(fēng)爐煤氣調(diào)度系統(tǒng)和高效燒爐,提高熱風(fēng)爐風(fēng)溫

提高風(fēng)溫是降低燃料比的重要措施。據(jù)統(tǒng)計(jì),風(fēng)溫在950-1350 ℃時(shí),每提高100 ℃可降低焦比8-20 kg/t,增加產(chǎn)量2-3%.南鋼有5座高爐共17座熱風(fēng)爐,熱風(fēng)爐同時(shí)燒爐時(shí)煤氣耗量大,高爐煤氣儲(chǔ)存罐容積有限(2×105m3),壓力和流量波動(dòng)大,熱風(fēng)爐爐溫達(dá)不到燃燒期T拱=1300 ℃。煉鐵事業(yè)部決定設(shè)置熱風(fēng)爐煤氣調(diào)度系統(tǒng),統(tǒng)一協(xié)調(diào)(錯(cuò)開(kāi))5座高爐熱風(fēng)爐燒爐與換爐時(shí)間,穩(wěn)定煤氣管網(wǎng)的壓力和流量。

5號(hào)高爐3座頂燃式熱風(fēng)爐使用高爐煤氣作燃料,由于高爐煤氣熱值較低(330-460 kJ/m3),經(jīng)空氣和煤氣雙預(yù)熱(180 ℃)也不能滿足1200 ℃風(fēng)溫的要求,為此需要采取煤氣富化的方法(加入高熱值煉鋼轉(zhuǎn)爐煤氣630-1050 kJ/m3),熱風(fēng)爐拱頂溫度達(dá)到1350 ℃,風(fēng)溫由原來(lái)的1170 ℃上升到1200 ℃,提高30 ℃。高風(fēng)溫有利于增加爐缸熱量,活化爐缸,為最大限度提高噴煤創(chuàng)造條件,煤比140.0 kg/t提高到150.0 kg/t,降低綜合燃料比。

2.3.4 拓寬布料平臺(tái)

2.4 加強(qiáng)爐前和設(shè)備管理措施

2.4.1 爐前管理措施

5號(hào)高爐日產(chǎn)鐵水4400-4800 t,爐前負(fù)荷較大,為保證高爐穩(wěn)定順行,特制定詳細(xì)的標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)文件,使?fàn)t前操作標(biāo)準(zhǔn)化、科學(xué)化、規(guī)范化。

2.4.2 設(shè)備管理措施

設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)是高爐穩(wěn)定順行的基礎(chǔ),5號(hào)高爐通過(guò)推行全員設(shè)備管理和點(diǎn)檢員管理,提高設(shè)備保障能力,確保高爐系統(tǒng)設(shè)備長(zhǎng)期穩(wěn)定有效運(yùn)行,加強(qiáng)點(diǎn)檢人員對(duì)高爐系統(tǒng)設(shè)備點(diǎn)檢及維護(hù)力度,堅(jiān)持設(shè)備定期加檢修制度,強(qiáng)化日常設(shè)備維護(hù),減少設(shè)備事故,降低設(shè)備的慢風(fēng)率和休風(fēng)率,基于設(shè)備故障造成高爐慢風(fēng)及休風(fēng)將對(duì)有關(guān)責(zé)任人進(jìn)行考核。5號(hào)高爐生產(chǎn)主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)如表2所示。

表2 5號(hào)高爐生產(chǎn)主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)

3 結(jié)束語(yǔ)

南鋼5號(hào)高爐通過(guò)穩(wěn)定爐料質(zhì)量、優(yōu)化爐料結(jié)構(gòu)、提高焦炭利用率、優(yōu)化高爐操作工藝參數(shù)、穩(wěn)定設(shè)備運(yùn)行等手段,取得很好的效果,高爐利用系數(shù)由2.35 t/m3·d提高到2.488 t/m3·d,燃料比由531.0 kg/t下降到511.82 kg/t,渣鐵比309.89 kg/t,生產(chǎn)主要技術(shù)指標(biāo)大幅度優(yōu)化,經(jīng)濟(jì)指標(biāo)實(shí)現(xiàn)了跨越式發(fā)展,接近了國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平,實(shí)現(xiàn)了低成本冶煉的工業(yè)生產(chǎn)。

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