鐘海斌
摘要:隨著熱軋1450生產(chǎn)線生產(chǎn)節(jié)奏的不斷加快,上料速度的瓶頸逐漸顯現(xiàn)出來,本文設(shè)計(jì)一款簡單實(shí)用、適應(yīng)范圍廣的坯料對(duì)中測(cè)寬控制方法,坯料推正、測(cè)寬一次完成,快速、精準(zhǔn),可以滿足工業(yè)的生產(chǎn)的急切需要。
關(guān)鍵詞:上料 對(duì)中 油缸 推正 測(cè)寬
一.引言
在熱軋工藝中,坯料需要行車夾具其放上輥道進(jìn)行裝鋼,而如果行車操作過程晃動(dòng)或操作工動(dòng)作不熟練,造成坯料落在輥道時(shí)與軌道不平行、不對(duì)中。目前,當(dāng)坯料不正時(shí),通常解決的辦法是采用行車重新夾起坯料進(jìn)行擺正,費(fèi)時(shí)費(fèi)力;特別在本廠熱軋1450生產(chǎn)線節(jié)奏要求不斷加快的情況下,傳統(tǒng)的坯料上料方式嚴(yán)重影響坯料整體的生產(chǎn)效率。此外,另一嚴(yán)重影響生產(chǎn)效率的問題是所上坯料的型號(hào)(寬度)錯(cuò)誤率頻出不窮。
現(xiàn)有的鋼板對(duì)中裝置具有相關(guān)研究,如專利CN202011562662[1]、專利CN201820875618[2]公開了裝鋼對(duì)中裝置,其僅給出了鋼板對(duì)中的結(jié)構(gòu),但并未給出如何同時(shí)實(shí)現(xiàn)對(duì)鋼板寬度的測(cè)量。
因此,如何設(shè)置出一款既能快速確定上料坯料寬度、又能自動(dòng)實(shí)現(xiàn)對(duì)上料滾道上的坯料進(jìn)行對(duì)中成為了1450熱軋生產(chǎn)線的當(dāng)務(wù)之急。
基于此,本文介紹設(shè)計(jì)出一種簡單實(shí)用,能夠?qū)崿F(xiàn)快速、自動(dòng)鋼坯上料對(duì)中,并能測(cè)出板坯寬度的設(shè)備。
二.坯料對(duì)中的原理
在上料輥道第一塊鋼坯上料位置安裝一套機(jī)械對(duì)中裝置,采用機(jī)械——液壓結(jié)構(gòu),結(jié)合自動(dòng)化控制技術(shù)[3][4],對(duì)傾斜的鋼板利用機(jī)械機(jī)構(gòu)強(qiáng)制將鋼板推正。同時(shí)利用液壓缸內(nèi)部的MTS,對(duì)油缸行程進(jìn)行計(jì)算,根據(jù)油缸動(dòng)作的行程,計(jì)算板坯寬度。
三.機(jī)械結(jié)構(gòu):
圖1給出了鋼板推正裝置的三維示意圖,該裝置主要由液壓缸、推頭組成,液壓缸推動(dòng)推頭。
當(dāng)板坯未停在輥道中部且板坯會(huì)有一定角度的傾斜是,油缸1、2同時(shí)伸出,在位置環(huán)的控制下停止在欲擺位,在油缸1、2超過減速位后,雙油缸3、4同時(shí)伸出,此時(shí)油缸3、4通過壓力環(huán)進(jìn)行壓靠,當(dāng)油缸壓力達(dá)到目標(biāo)值后,計(jì)算出板坯寬度,同時(shí)四個(gè)油缸收回,完成推正和測(cè)寬雙重操作。此過程以操作工核對(duì)板坯為觸發(fā)事件,完全自動(dòng)完成,無需操作工干預(yù)。
四、電氣控制部分:
1、推正程序:
推桿裝置鋼坯推正控制部分(位置環(huán)控制):
設(shè):板坯數(shù)據(jù)寬度規(guī)格為W,鋼坯實(shí)際寬度為W’,單邊推桿裝置最大開口度(油缸完全收回):Wmax=1050,單邊油缸需推動(dòng)位移L,測(cè)量鋼坯寬度位移L’。則L=Wmax-W/2。
2、測(cè)寬程序:
鋼坯實(shí)測(cè)寬度控制(壓力環(huán)控制):
無論鋼坯實(shí)際寬度W’ 是否等于鋼坯規(guī)格W,在執(zhí)行推正位置控制程序中或執(zhí)行位置
控程序后,進(jìn)行壓力環(huán)控制,油缸無腔桿達(dá)到程序檢測(cè)壓力P’,油缸MTS數(shù)值固定,鋼坯實(shí)測(cè)寬度完成。
3、過程控制程序:
(1)、為了節(jié)約成本,四個(gè)油缸只有兩個(gè)油缸安裝有壓力變送器,因此只有一側(cè)處于位置環(huán),而另一側(cè)處于壓力環(huán)。其中位置環(huán)通過目標(biāo)板坯的理論寬度,計(jì)算出此時(shí)按照理論寬度的板坯中心距,然后根據(jù)此中心距計(jì)算出1、2號(hào)雙油缸的目標(biāo)距離。
(2)、由于沒有側(cè)導(dǎo)板連接,為了確保鋼坯與輥道垂直,必須先啟動(dòng)位置環(huán)側(cè)油缸,當(dāng)油缸到位后,再啟動(dòng)壓力環(huán),以避免四個(gè)油缸由于速度不匹配造成鋼坯位置變化。根據(jù)多次實(shí)踐,找到板坯推正后需要的閥值作為目標(biāo)壓力。當(dāng)壓力大于閥值后,則壓力環(huán)完成控制,發(fā)出定位完成信號(hào)。
(3)、為提高對(duì)中及測(cè)量速度,可以在位置環(huán)側(cè)油缸走到減速位后,提前啟動(dòng)壓力環(huán)油缸,不需要等待位置環(huán)完成定位所需要的時(shí)間,且由于油缸大小一致,其速度差異不會(huì)因此造成較大誤差,同時(shí)可以大幅提高對(duì)中速度。
五.效果
當(dāng)對(duì)中裝置投用后,行車工只需將板安全放在輥道即可,無需在精準(zhǔn)定位,推正對(duì)中、測(cè)寬由對(duì)中裝置一次完成,快速簡單。傳統(tǒng)的人工行車上料需要多花費(fèi)大約60秒進(jìn)行板坯定位,推正裝置的動(dòng)作時(shí)間可以控制在33-35秒內(nèi),且測(cè)量精度在±5mm以內(nèi)。
六.結(jié)語
通過推正測(cè)寬單元中的液壓缸帶動(dòng)推頭進(jìn)行位移,使得鋼板得以被推正,并結(jié)合設(shè)置的推正程序L=Wmax-W/2、測(cè)寬程序W’=2*Wmax-(L'缸1+L’缸2)能夠?qū)崿F(xiàn)熱軋坯料的快速上料并對(duì)中,同時(shí)實(shí)現(xiàn)坯料寬度的測(cè)量,是一款結(jié)構(gòu)簡單、操作方便、適用性廣的上料系統(tǒng)。
參考文獻(xiàn):
[1]專利CN202011562662 一種熱軋加熱爐裝鋼裝置及裝鋼方法
[2]專利CN201820875618 一種用于加熱爐裝鋼機(jī)的輔助推鋼防偏裝置
[3]吳麒 自動(dòng)控制原理[M].北京:清華大學(xué)出版社,1996
[4]軋制過程自動(dòng)化/丁修堃主編 .北京:冶金工業(yè)出版社,2009.10