龔建康,石則滿
(浙江旭昌昇裝備科技有限公司,浙江 嵊州 312400)
在我國的制造業(yè)中,注塑機屬于重要的重型裝備制造業(yè)設(shè)備,在國民經(jīng)濟中占據(jù)著極其重要的地位。注塑機生產(chǎn)的塑料制品廣泛分布于生活中的各行各業(yè)之中,如:汽配行業(yè)、家電行業(yè)、物流包裝行業(yè)、醫(yī)療行業(yè)等。隨著市場對塑料制品需求量的不斷增加,注塑機本身市場的需求量也在逐年快速上升,伴隨著注塑機市場規(guī)模的不斷擴大。作為國內(nèi)眾多注塑機設(shè)備研發(fā)、生產(chǎn)制造商中的一員,其每年生產(chǎn)、銷售的注塑機數(shù)量也逐年增多。國內(nèi)注塑機制造企業(yè)在大型化裝備的研發(fā)上也逐步從傳統(tǒng)的三板曲肘式結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)到了二板式結(jié)構(gòu)[1]。拉桿作為注塑機合模機構(gòu)中的重要組成部分,在注塑機的運行過程中,因拉桿斷裂而導(dǎo)致生產(chǎn)過程中斷,給客戶和廠商造成巨大的經(jīng)濟損失[2]。目前,注塑機哥林柱斷裂的主要原因有:疲勞破壞、過載拉斷和復(fù)合應(yīng)變所導(dǎo)致拉斷[3]。針對拉桿這種非正常壽命的縮短,通過探討兩板式注塑機拉桿支撐結(jié)構(gòu),對現(xiàn)有兩板式注塑機拉桿支撐結(jié)構(gòu)進行分析并進行結(jié)構(gòu)優(yōu)化,再對優(yōu)化后的拉桿支撐結(jié)構(gòu)方案進行驗證,目地是為了減小拉桿在鎖、開模交變載荷受力條件下,降低拉桿的斷裂風險、延長拉桿的使用壽命,為兩板式注塑機拉桿支撐結(jié)構(gòu)探尋一種全新的支撐思路。
定模板與動模板同心雙支撐拉桿結(jié)構(gòu)為早期的一種拉桿支撐結(jié)構(gòu),此種結(jié)構(gòu)為鎖模大油缸為內(nèi)置式結(jié)構(gòu),其主要由定模板、拉桿組件(含鎖模活塞、鎖模后蓋等)、耐磨環(huán)、動模板支撐環(huán)、動模板支撐環(huán)固定板等組成。定模板上同心布置多道耐磨環(huán),動模板上布置一道寬的動模板支撐環(huán)與定模板耐磨環(huán)安裝孔處于同一中心線,拉桿同心支撐在多道耐磨環(huán)上(耐磨環(huán)安裝在定模板上)和動模板支撐環(huán)上,拉桿支撐長度比較長,支撐效果也相對較好,能避免拉桿伸出段末端因撓度而產(chǎn)生的下垂。圖1所示定模板與動模板同心雙支撐拉桿結(jié)構(gòu)有如下特點:
圖1 定模板與動模板同心雙支撐拉桿結(jié)構(gòu)
(1)拉桿與動模板支撐環(huán)接觸,能有效支撐拉桿,避免拉桿伸出段末端因撓度而產(chǎn)生的下垂。
(2)開、合閘部件抱、開閘動作過程中動作比較平穩(wěn),抱、開閘動作過程中抱、開閘動作更順暢,拉桿承受的負載也比較小。
(3)不足之處的是:拉桿與動模板接觸,鎖、開模動作過程中有阻力,拉桿會受到偏載力,并且伴隨著較大的拉桿鎖、開模動作拉桿摩擦噪音;拉桿長度需要根據(jù)動板模的最大開距更改而變化,拉桿的長度相對會比較長,拉桿的本身制造成本也相對較高;動模板支撐環(huán)因與拉桿接觸易磨損需潤滑,油脂滴落易污染機床本身及機器周圍環(huán)境,影響機器的整潔外觀,并且當動模板支撐環(huán)因磨損嚴重需更時極不方便。
如圖2所示為定模板同心雙支撐拉桿結(jié)構(gòu)為變更后的拉桿支撐結(jié)構(gòu)。其主要由定模板、動模板、拉桿組件(含鎖模缸套、鎖?;钊?、鎖模后蓋等)、模面?zhèn)壤瓧U支撐環(huán)、非模面?zhèn)壤瓧U支撐環(huán)等組成。定模板上在同一中心線上布置模面?zhèn)壤瓧U支撐環(huán)和非模面?zhèn)壤瓧U支撐環(huán),拉桿支撐在兩個同心的拉桿支撐環(huán)上,動模板與拉桿不接觸,拉桿在兩個同心的拉桿支撐環(huán)上支撐長度較短,拉桿自由伸出段長度比較長,拉桿伸出段末端因撓度作用會下垂。圖2所示定模板同心雙支撐拉桿結(jié)構(gòu)有如下特點:
圖2 定模板同心雙支撐拉桿結(jié)構(gòu)
(1)拉桿與動模板不接觸,鎖、開模動作時無阻力,不需要潤滑,能減少對環(huán)境的污染,保持機器的外觀干凈整潔,并且鎖、開模動作過程中更平穩(wěn),無接觸拉桿在開、鎖模動作時噪聲小、更安靜。
(2)拉桿長度與動模板最大開距無關(guān),只與容模量相關(guān),能極大的縮減拉桿的長度,降低拉桿原材料生產(chǎn)成本 。
(3)不足之處為:拉桿在定模板的支撐長度較短,拉桿因自由伸出段懸出較長,拉桿因撓度的作用自然下垂量相對較大,抱、開閘部件抱閘動作時拉動拉桿自由端下垂量上抬,拉桿受到下垂負載較大,抱閘時噪音較大。
針對圖2所示定模板同心雙支撐拉桿結(jié)構(gòu)不足之處進行改進,圖3所示為改進后的結(jié)構(gòu):定模板不同心雙支撐拉桿結(jié)構(gòu)。其結(jié)構(gòu)及零部件數(shù)量與圖2所示一致,具體方案主要是在定模板上的拉桿支撐環(huán)安裝孔作改進。定模板上有兩個拉桿支撐環(huán)安裝孔,圖2所示結(jié)構(gòu)是兩個拉桿支撐環(huán)安裝孔是同心的,優(yōu)化后的方案是兩個支撐環(huán)安裝孔是不同心的狀態(tài)。模面?zhèn)壤瓧U支撐環(huán)安裝孔中心線比非模面?zhèn)壤瓧U支撐環(huán)安裝孔中心線高出一定的距離A;距離A的尺寸需經(jīng)過理論計算及試驗驗證才能獲得比較理想的數(shù)值,得到的數(shù)值也比較小,以期達到抵消因拉桿伸出段由撓度而產(chǎn)生的自然下垂量,減小合閘時抱閘上抬拉桿的力,使注塑機在動作過程中拉桿受到的抱閘交變載荷力減小,拉桿使用壽命也會得到相對延長,機器開、合模運行的會更穩(wěn)定、抱閘動作噪聲小,動作安靜。定模板的具體改進方案見圖3。
圖3 定模板不同心雙支撐拉桿結(jié)構(gòu)
定模板不同心雙支撐拉桿結(jié)構(gòu)理論依據(jù),詳見下述的簡化理論模型圖4:
圖4 定模板不同心雙支撐拉桿結(jié)構(gòu)理論模型
B點為模面?zhèn)壤瓧U支撐環(huán)重心位置;
C點為非模面?zhèn)壤瓧U支撐環(huán)重心的位置;
E點拉桿伸出段的末端;
LAE為拉桿的人為提升量(也是拉桿懸出端的自然下垂量);
LCE為拉桿末端到非模面?zhèn)壤瓧U支撐環(huán)重心之間的距離;
LBD為模面?zhèn)壤瓧U支撐環(huán)中心線與非模面?zhèn)壤瓧U支撐環(huán)中心線的高度差;
LBC為模面?zhèn)壤瓧U支撐環(huán)重心與非模面?zhèn)壤瓧U支撐環(huán)重心之間的距離。
根據(jù)上述簡化模型,由三角形的比例定理可得:
由上式可推導(dǎo):
又由勾股定理可得:
故拉桿伸出段末端的提升量為:
拉桿伸出段末端的人為提升量LAE與拉桿的自然狀態(tài)下伸出段末端因撓度作用下的自然下垂量相互抵消,理論上在理想狀態(tài)下讓拉桿在懸出端因自重下垂的狀態(tài)近似水平,從而讓拉桿與動板運行線軌安裝豎直面上保持水平。
更改后的定模板不同心雙支撐拉桿結(jié)構(gòu)結(jié)合了上述兩種現(xiàn)有的兩板式注塑機拉桿支撐結(jié)構(gòu)的優(yōu)點如下:
(1)拉桿與動模板不接觸,鎖、開模動作時無阻力,不需要潤滑,能減少對機器本身和機器周圍環(huán)境的污染,保持機器的外觀干凈整潔,并且鎖、開模動作過程中動作平穩(wěn)、順暢,開合閘動作噪聲小,更安靜。
(2)拉桿長度與動模板最大開距無關(guān),只與容模量相關(guān),能極大的縮減拉桿的長度,減小了拉桿制造長度,其成本更低。
(3)優(yōu)化后的結(jié)構(gòu),拉桿伸出段的自然下垂量,作為人為位移的提升量;這樣拉桿伸出端經(jīng)提升后的自由水平狀態(tài)能近似看作在拉桿豎直面內(nèi)水平軸線與動板運行導(dǎo)軌軌在同一豎直面內(nèi)保持相互平行,開、合閘部件抱閘動作過程中動作會更平穩(wěn)、順暢,自由端拉桿受向上的抬起力幾乎沒有,拉桿承受因自由端下垂需要提升的交變載荷近似為零。
(4)定模板的實際加工改動量比較小,實際操作、實現(xiàn)起來比較簡單、方便;只需在加工定模板拉桿支撐環(huán)安裝孔時不同心,模面?zhèn)劝惭b孔比非模面?zhèn)劝惭b孔高出一定的距離,成本也能得到有效控制。
拉桿支撐結(jié)構(gòu)的優(yōu)化方案經(jīng)過多次反復(fù)討論后,在兩板式鎖模油缸外置結(jié)構(gòu)上進行驗證。首先在裝配過程中拉桿穿過兩個有位置差的支撐孔十分順暢,使拉桿穿過不同心的支撐孔成為可行。拉桿裝配完成后,通過質(zhì)檢部門用廠內(nèi)專用儀器對拉桿伸出段末端進行測量,對比圖2所示定模板同心雙支撐拉桿結(jié)構(gòu)能有效抵消拉桿伸出段因撓度而產(chǎn)生的自然下垂量,使拉桿在懸臂梁狀態(tài)下,自然下垂量抵消后整個拉桿軸線近似與動模板運行導(dǎo)軌軸線在豎直平面內(nèi)平行,檢測的結(jié)果與理論基本吻合,進一步驗證了設(shè)想條件的理論合理性。再經(jīng)過開機連續(xù)運行幾百模,在這個過程中觀察鎖、開模動作平穩(wěn)、順暢、噪音小,開、合閘部件合閘動作穩(wěn)定,拉桿所受的偏心下垂負載也小。經(jīng)過廠內(nèi)試制、裝配、檢驗、全面完整調(diào)試、測試合格后出機到客戶廠,在客戶處正常生產(chǎn),經(jīng)后期跟蹤現(xiàn)場實際使用情況,多次臨時檢測,各方面運行穩(wěn)定。
通過以上驗證,改進后的定模板拉桿支撐孔相比未改前的拉桿支撐孔:拉桿在注塑機動作過程中承受載荷相比現(xiàn)有的拉桿支撐結(jié)構(gòu)更小、起高壓鎖模過程更平穩(wěn)、能有效延長拉桿的使用壽命,并且與現(xiàn)有的拉桿支撐結(jié)構(gòu)相比改動極小,僅更改定模板拉桿支撐環(huán)安裝位置的相對尺寸從而減小拉桿伸出段的自然下垂,成本相對低廉,為兩板式注塑機拉桿支撐結(jié)構(gòu)提供了一種全新的支撐思路,具有創(chuàng)新的實用意義。