王華平,王富渝,羅良儀,張春林
1中國石油川慶鉆探工程有限公司川東鉆探公司 2中國石油川慶鉆探工程有限公司頁巖氣項目經(jīng)理部
位于四川簡陽地區(qū)的YT1井在二疊系的峨眉山玄武巖組中途測試中獲氣22.5×104m3/d,獲得勘探上的重大突破。該井在該段使用的鉆井介質(zhì)為水基鉆井液,完井試油對儲層酸化改造中因水敏返出乳白色漿糊狀液體,并且發(fā)生砂子堵塞管柱,致使完井試油失敗。TF2井是繼YT1井后部署在該地區(qū)火山巖地層的又一口探井,為避免水基鉆井液對產(chǎn)層的影響,?149.2 mm小井眼儲層段火山巖地層設(shè)計使用高密度油基鉆井液鉆進(jìn)。
四川簡陽地區(qū)火山巖儲層地層壓力系數(shù)高,按YT1井實測地層壓力預(yù)測TF2井地層壓力系數(shù)為2.30,鉆井液密度預(yù)計高達(dá)2.40 g/cm3以上。高密度油基鉆井液因其固相含量和黏度高、切力大,決定了鉆井液內(nèi)摩擦力大的特性[1],由此將造成環(huán)空循環(huán)壓耗、抽汲壓力、激動壓力均很高,引起各工況下井底壓力變化大,給安全鉆井作業(yè)帶來嚴(yán)重影響。主要存在以下工程技術(shù)難點[2]:
(1)井漏。因高密度油基鉆井液黏度高、切力大,加之小井眼環(huán)空間隙小,環(huán)空循環(huán)壓耗高和下鉆時激動壓力大,井漏風(fēng)險較大。
(2)溢流。停泵后失去較高的循環(huán)壓耗以及起鉆時產(chǎn)生較大的抽汲力,井底壓力驟降,極易引起溢流發(fā)生[3]。
(3)堵漏成功率低。常規(guī)的堵漏材料在油基鉆井液中膨脹率低,難以達(dá)到在水基鉆井液中的膨脹效果,堵漏效果差;使用水泥等凝結(jié)類堵漏對產(chǎn)層傷害大,不利于后期儲層改造。
(4)“溢漏”易轉(zhuǎn)換。地層壓力及井底液柱壓力均較高,受工況轉(zhuǎn)換影響,井底存在較大的壓力變化,易造成“溢、漏”頻繁發(fā)生并且互相轉(zhuǎn)換,嚴(yán)重影響作業(yè)安全[3]。
通常所講的安全作業(yè)密度[4]是指:該密度產(chǎn)生的靜液柱壓力不低于地層壓力,并在起鉆中不會發(fā)生溢流;該密度在鉆進(jìn)或循環(huán)中不會導(dǎo)致井漏,且在下鉆中不會因增加了激動壓力而發(fā)生井漏。尋找到能同時滿足四種不同工況下的安全作業(yè)密度是保證鉆井作業(yè)全過程井控安全的核心。
由于高密度油基鉆井液的特性和上述存在的工程技術(shù)難點,TF2井在?149.2 mm小井眼儲層段中鉆井同時滿足四種工況下“安全作業(yè)密度”的一個固定值難以實現(xiàn),需要在現(xiàn)有技術(shù)條件下根據(jù)不同的工況采取不同的控壓方案進(jìn)行控制。
變密度控壓鉆井技術(shù)就是在不同工況下因循環(huán)壓耗、抽汲壓力、激動壓力的變化影響而調(diào)整對應(yīng)的鉆井液密度和控制一定的井口壓力來實現(xiàn)全作業(yè)過程中的井底壓力略大于地層壓力、保持井筒不溢、不漏或微漏的一個狀態(tài),確保作業(yè)全過程的井控安全[5]。
(1)鉆進(jìn)或循環(huán)時:鉆井液液柱壓力+環(huán)空循環(huán)壓耗+井口壓力>地層壓力,且不漏或微漏。
(2)停泵時:鉆井液液柱壓力+井口壓力>地層壓力,且不漏或微漏。
(3)起鉆時:鉆井液液柱壓力-抽汲壓力+井口壓力>地層壓力,且不漏或微漏。
(4)下鉆時:鉆井液液柱壓力+激動壓力+井口壓力<漏失壓力,且大于地層壓力。
(1)井口附加壓力調(diào)節(jié)[6]。通過旋轉(zhuǎn)防噴器,附加一定的井口壓力,作為各種工況下的鉆井液密度、環(huán)空循環(huán)壓耗、抽汲壓力等引起的壓力變化補償,始終保持井底壓力略大于地層壓力,實現(xiàn)井筒不溢不漏或微漏。其原則是鉆進(jìn)時井口壓力值接近零,其余工況下井口壓力值不能超過現(xiàn)場旋轉(zhuǎn)防噴器的安全工作值。
(2)鉆進(jìn)密度。在滿足鉆進(jìn)排量的前提下,以控制井口壓力值接近零為原則,保持井筒不溢、不漏或微漏,調(diào)試適合的鉆井液密度[7]。
(3)停泵密度。停泵關(guān)井的補壓值一般不超過旋轉(zhuǎn)防噴器的安全工作值,特殊情況下應(yīng)使用常規(guī)防噴器控壓循環(huán)以提高井底當(dāng)量鉆井液密度或者注入一段重漿帽[8]。
(4)起鉆密度。起鉆前全井提高鉆井液密度或注入一段重漿帽,控制一定的井口壓力起鉆;起鉆至井口段用高密度鉆井液再次蓋帽或加重,消除井口壓力后常規(guī)起鉆[9]。起鉆控壓值不得超過旋轉(zhuǎn)防噴器的安全工作值,否則繼續(xù)加重鉆井液;循環(huán)加重過程中為避免井漏,可隨密度的增加而降低排量或者分段加重,將循環(huán)壓耗減少量轉(zhuǎn)變?yōu)殂@井液液柱壓力增加量[10]。
(5)下鉆密度。下鉆分段循環(huán),逐段降低鉆井液密度和控壓,保持井筒不溢、不漏或微漏為原則;下鉆到底按鉆進(jìn)所需密度再次進(jìn)行調(diào)整[11]。具體密度值應(yīng)依據(jù)井筒分段鉆井液密度的情況來確定,井口控制壓力值原則上應(yīng)以井底壓力略大于地層壓力、小于漏失壓力為標(biāo)準(zhǔn);控壓值不超過旋轉(zhuǎn)防噴器的安全工作值[12]。
TF2井?177.8 mm油層套管下至龍?zhí)督M底部,井深5 132.17 m,達(dá)到對目的產(chǎn)層峨眉山玄武巖組進(jìn)行專層專打。固井后鉆井液介質(zhì)由水基鉆井液轉(zhuǎn)換成油基鉆井液,在密度2.30 g/cm3、排量12 L/s相同情況下,實測油基鉆井液比水基鉆井液循環(huán)壓力增加了12 MPa,由此證明高密度油基鉆井液存在很高的循環(huán)壓耗。
用?149.2 mm鉆頭、密度2.30 g/cm3的油基鉆井液、排量11.5 L/s的鉆井參數(shù)鉆進(jìn)至井深5 136.51 m發(fā)生井漏;降排量至6 L/s循環(huán)無漏失,氣測全烴最高2%;停泵靜觀4.5 h后有小股線流,液面上漲0.6 m3,循環(huán)后效全烴最高49.72%、油氣上竄速度348.03 m/h;橋漿堵漏兩次,無效。
由此可見本井?149.2 mm小井眼段在密度2.30 g/cm3、排量11.5 L/s條件下存在井漏,停止循環(huán)則溢流,溢、漏敏感明顯,無法用單一密度滿足鉆進(jìn)、起鉆等多種工況的需要,變密度控壓鉆井勢在必行。
(1)地層壓力。用密度2.30 g/cm3的鉆井液鉆開產(chǎn)層,停泵4.5 h僅外溢0.6 m3,后效氣侵也不嚴(yán)重,說明此密度基本平衡地層壓力,結(jié)合鄰井實鉆資料分析,TF2井地層壓力系數(shù)近似于2.30。
(2)地層漏失壓力。本井段共用7趟鉆完成,詳細(xì)數(shù)據(jù)見表1。根據(jù)第二趟鉆漏失后液面距井口80 m的情況計算本井段地層漏失壓力系數(shù)為2.40;其余6趟起鉆液面均在井口,說明鉆井液密度未超過漏失密度。地層漏失壓力也可采用憋壓、加重試漏等方法進(jìn)行測試[13]。
表1 實鉆數(shù)據(jù)統(tǒng)計表
(3)井口壓力值設(shè)定。根據(jù)本井現(xiàn)場使用旋轉(zhuǎn)防噴器設(shè)備能力情況,其井口壓力值不應(yīng)超過6 MPa,因此井口壓力值控制范圍設(shè)定為0~6 MPa。
(4)鉆進(jìn)密度。根據(jù)全面鉆進(jìn)和取心鉆進(jìn)排量需求不同,鉆井液密度隨之進(jìn)行調(diào)整。在擬定鉆進(jìn)排量、井口控壓值為“0”條件下,以不溢、不漏或微漏為原則,試探合適的鉆井液密度。經(jīng)過前三趟鉆試探,后4趟鉆驗證,滿足鉆進(jìn)排量條件下密度控制在2.18~2.22 g/cm3較為合適。
(5)停泵密度。按照地層壓力系數(shù)2.30、最低密度為2.18 g/cm3計算,停泵關(guān)井井口壓力應(yīng)為6 MPa,旋轉(zhuǎn)防噴器工作能力滿足要求,實際控制情況與之相吻合。
(6)起鉆密度。通過各次起鉆探索,起鉆完液面在井口,井筒平均密度2.37~2.39 g/cm3,油氣上竄速度均在控制范圍內(nèi),滿足起鉆要求。為防止起鉆前一次性加足高密度鉆井液導(dǎo)致存在較大循環(huán)壓耗發(fā)生井漏,可以采取兩種方法減少井漏的風(fēng)險:一是適當(dāng)上調(diào)一定密度+注重漿帽;二是控壓起鉆一段后再上調(diào)密度和注重漿帽,也可以同時采取以上兩種方法。
(1)鉆進(jìn)作業(yè)。全面鉆進(jìn)排量11.5 L/s、鉆井液密度最低降至2.18 g/cm3;取心鉆進(jìn)排量7~9 L/s、鉆井液密度2.21 g/cm3。鉆進(jìn)過程中井口不控壓、液面穩(wěn)定、TG值10%左右;接立柱等停泵時補壓最高5 MPa,后效TG值最高47%。
(2)起鉆作業(yè)。起鉆前先在井底逐漸降低排量加重密度至2.30 g/cm3左右,再從鉆具水眼內(nèi)注入密度2.55 g/cm3鉆井液20~30 m3;控壓0.5~6 MPa起鉆,起鉆環(huán)空按鉆具體積灌入密度2.30 g/cm3鉆井液;起鉆至井深1 000 m左右,根據(jù)套壓情況再從鉆具內(nèi)注入2.55 g/cm3鉆井液5~15 m3,消除套壓后按常規(guī)起鉆。
(3)下鉆作業(yè)。下鉆采取分段降密度、控壓下鉆[14]。按控壓值計算分段循環(huán),一般按下入500~800 m鉆具循環(huán)降密度一次,密度降至2.21~2.25 g/cm3,控壓最高套壓不超過6 MPa;下鉆完循環(huán)調(diào)整至所需鉆進(jìn)排量的對應(yīng)鉆井液密度值。
(4)效果。通過使用旋轉(zhuǎn)防噴器,根據(jù)工況需要調(diào)整作業(yè)過程中鉆井液密度、循環(huán)排量、井口壓力等參數(shù)及相應(yīng)的控制措施,用7趟鉆順利完成井段5 132.17~5 372 m的安全鉆進(jìn),鉆獲進(jìn)尺239.83 m。其中取心3筒,進(jìn)尺28.70 m。完成了設(shè)計目標(biāo)要求、取全了各種資料、保障了施工安全。
(1)通過實際施工探索,摸清了本井地層壓力系數(shù)、地層承壓能力和高密度油基鉆井液在本井眼段對循環(huán)壓耗、抽汲壓力、激動壓力的影響關(guān)系,為不同工況的密度調(diào)整和井口壓力控制提供了依據(jù)。
(2)準(zhǔn)確掌握地層壓力、漏失壓力是關(guān)鍵。針對不同作業(yè)工況調(diào)整鉆井液密度、井口控壓值,始終保持井底壓力略大于地層壓力是保證井控安全的前提條件。
(3)旋轉(zhuǎn)防噴器的安全工作值應(yīng)根據(jù)各井設(shè)備情況、地層壓力情況進(jìn)行評估和選擇,井口控制壓力值不能超過旋轉(zhuǎn)防噴器的安全工作值。
(4)因敏感地層易發(fā)生井漏,起鉆前一次性加重到位井漏風(fēng)險較大,可采取分段多次加重、水眼注重漿混合、重漿蓋冒等手段,減少井漏的風(fēng)險。
(5)不同工況下井底當(dāng)量壓力值目前可借助井底壓力計等現(xiàn)有手段進(jìn)行輔助判斷。但高密度油基鉆井液條件下,不同工況對井底當(dāng)量壓力影響的計算目前理論基礎(chǔ)尚不成熟,還需繼續(xù)研究攻關(guān),以提高井底壓力計算精度。
(6)小井眼完鉆后電纜測井作業(yè)的安全措施有待進(jìn)一步研究。