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?;到y(tǒng)在銅冶煉企業(yè)的實踐

2021-12-26 06:07馬榜樣
中國金屬通報 2021年16期
關(guān)鍵詞:氮氣煙氣顆粒

馬榜樣

(中銅東南銅業(yè)有限公司,福建 寧德 352100)

1 粒化系統(tǒng)介紹

某銅冶煉企業(yè)有三套?;到y(tǒng)[1],熔煉段有兩套冰銅?;到y(tǒng),吹煉段有一套渣?;到y(tǒng),分別作用于熔煉段的液態(tài)冰銅和吹煉段的液態(tài)吹煉渣。粒化是采用高壓氮氣將冰銅(渣)打散為小顆粒,并用高壓霧化水將冰銅(渣)小顆粒冷卻,冷卻后的冰銅(渣)顆粒通過刮板運輸機(jī)進(jìn)行收集,進(jìn)入指定的位置。在熔煉段的冰銅粒化系統(tǒng)中,風(fēng)淬產(chǎn)生的煙氣通過旋流板洗滌塔沉降煙氣中的固體顆粒,洗滌后的煙氣送脫硫系統(tǒng)。在吹煉段的渣?;到y(tǒng)中,風(fēng)淬系統(tǒng)產(chǎn)生的煙氣通過較長的管道進(jìn)行沉降固體顆粒,沉降后的煙氣進(jìn)入環(huán)集凈化系統(tǒng)。

旋流板洗滌除塵裝置:采用生產(chǎn)水洗滌含塵的煙氣。煙氣在風(fēng)機(jī)的作用下沿著塔壁的切向進(jìn)入旋流板洗滌塔內(nèi),從下方旋轉(zhuǎn)移動至上方。在離心力的作用下,煙氣通過多層塔板,充分與上部向下噴淋循環(huán)水接觸,達(dá)到除塵目的。

管道沉降:煙氣通過豎直和水平管道,在風(fēng)速發(fā)生變化的情況下,煙氣中固體顆粒按照比重的大小依次沉降。

冰銅風(fēng)淬:利用高壓氮氣和高壓水將熔融的冰銅打散為小顆粒并冷卻下來,控制合理的氮氣量、水量以及氮氣的壓力,可以控制冰銅的力度,也可以避免冰銅風(fēng)淬過程中的“放炮”現(xiàn)象。

冰銅風(fēng)淬核心設(shè)備為風(fēng)淬噴頭,風(fēng)淬介質(zhì)采用壓縮空氣或氮氣,加壓水主要對風(fēng)淬后的熱態(tài)冰銅進(jìn)行冷卻。壓縮空氣或氮氣的壓力為0.6Mpa~0.8Mpa,風(fēng)淬系統(tǒng)包含有一個儲氣罐,主要是用來保證風(fēng)淬氣的壓力穩(wěn)定。風(fēng)淬時打開儲氣罐進(jìn)口閥門,確保氣源壓力在0.6Mpa~0.8Mpa以上,氣量通過調(diào)節(jié)閥控制,在DCS畫面上有流量顯示。

風(fēng)淬水為采用循環(huán)水,補充水為硫酸回用水或新水來自廠區(qū)工業(yè)新水管網(wǎng)的新水,經(jīng)風(fēng)淬泵加壓到0.6Mpa~0.8Mpa以上,風(fēng)淬泵共兩臺,平時一用一備,冰銅流量特別大時可以同時開啟兩臺,泵前后均有手動閥,出口有逆止閥。風(fēng)淬水量通過調(diào)節(jié)閥調(diào)節(jié),在DCS畫面上有流量顯示。

在風(fēng)淬室下方安裝有一臺埋刮板運輸機(jī),埋刮板運輸機(jī)將風(fēng)淬后的冰銅收集并帶出風(fēng)淬室,然后由下游的皮帶運輸機(jī)運輸?shù)奖~存放處。

風(fēng)淬室頂部裝有排煙管道,把風(fēng)淬產(chǎn)生的氣體引出風(fēng)淬室,并由后續(xù)的風(fēng)機(jī)送入煙氣處理系統(tǒng)。風(fēng)淬室煙氣出口處裝有測量煙氣溫度的熱電阻,在風(fēng)淬過程中,煙氣的溫度是調(diào)節(jié)風(fēng)淬水量的重要依據(jù)。風(fēng)淬室煙氣出口處還各裝了一個電動蝶閥,當(dāng)冰銅排放時,應(yīng)保證相應(yīng)的電動蝶閥處于打開狀態(tài),且另一電動蝶閥處于關(guān)閉狀態(tài),以保證風(fēng)淬室的負(fù)壓。工藝流程圖如下。

圖1 冰銅?;到y(tǒng)工藝流程圖

圖2 渣?;到y(tǒng)工藝流程圖

2 ?;到y(tǒng)存在問題

某銅冶煉企業(yè)粒化系統(tǒng)是采用祥光銅業(yè)有限公司的專利技術(shù),其核心是系統(tǒng)的?;?,祥光銅業(yè)的?;^程為“無水粒化”,排出的煙氣為潔凈氣體。它區(qū)別于INBA的?;琁NBA?;倪^程是“水淬過程”[2],吹散的顆粒進(jìn)入水池進(jìn)行冷卻,進(jìn)入冷卻沉淀和分離。在某銅冶煉企業(yè)熔煉廠的生產(chǎn)實踐中,?;到y(tǒng)的專利優(yōu)勢沒有得到充分的發(fā)揮,在生產(chǎn)中主要表現(xiàn)為:?;覀?cè)壁的粘結(jié),?;到y(tǒng)的失衡,?;療煔庀到y(tǒng)的失衡等問題,導(dǎo)致系統(tǒng)和下游設(shè)備的異常損壞。下面將具有代表性的問題進(jìn)行分析。

2.1 ?;覀?cè)壁的粘結(jié)問題

在粒化的過程中,?;囊后w通過高壓氮氣進(jìn)行吹散,通過霧化水進(jìn)行冷卻,形成了粒化的顆粒。在實際的生產(chǎn)過程中高壓氮氣對溶液的冰銅(渣)吹散的顆粒度并不理想,導(dǎo)致部分沒有吹散的液體銅(渣)堆積在?;业膫?cè)壁,再經(jīng)過大流量的霧化水70m3/h~8m3/h的高壓水進(jìn)行冷卻,熔融的銅(渣)水很快形成了堅硬的固體,粘結(jié)在粒化室的側(cè)壁上。

2.2 ?;到y(tǒng)失衡問題

在整個粒化系統(tǒng)中,水平衡是個很關(guān)鍵問題。由于高壓氮氣和水的作用導(dǎo)致冰銅(渣)泥[3]的產(chǎn)生,冰銅(渣)泥進(jìn)入水系統(tǒng)中,很容易導(dǎo)致地坑水轉(zhuǎn)運池的有效容積減少,增加了攪拌裝置的負(fù)荷,在壓濾機(jī)壓濾的過程中,導(dǎo)致濾布的堵塞,壓濾效果降低且壓濾出的濾液也很渾濁,壓濾出的水進(jìn)入循環(huán)系統(tǒng)的清水池,會導(dǎo)致清水池的有效容積減少,直接影響?;玫倪\行,從而再次影響?;瘒婎^的?;Ч?。整個水系統(tǒng)的失衡也直接導(dǎo)致系統(tǒng)設(shè)備的損壞,水泵的不定期損壞,刮板機(jī)鏈條的張緊調(diào)整,運輸皮帶的劃傷,運輸皮帶地基基礎(chǔ)及框架腐蝕,整個物料轉(zhuǎn)運的潑灑等問題。

2.3 煙氣系統(tǒng)的失衡問題

在整個?;到y(tǒng)中,煙氣是環(huán)保控制的重點,通過?;蟮乃魵猓ǔ仕嵝裕┌殡S著二氧化硫氣體,細(xì)小的泥冰銅等,進(jìn)入旋流板洗滌塔,通過排煙風(fēng)機(jī)進(jìn)入管道,最終送往硫酸環(huán)集系統(tǒng)。在生產(chǎn)實踐中,旋流板洗滌塔使用壽命比原始設(shè)計小,現(xiàn)場的不銹鋼316L管道和閥門也因煙氣及冰銅泥的顆粒導(dǎo)致腐蝕破損。使用的排煙風(fēng)機(jī)也因環(huán)境的不適用導(dǎo)致提前的裂化,環(huán)境的玻璃鋼管道也出現(xiàn)裂紋等。整個生產(chǎn)系統(tǒng)煙氣有時會出現(xiàn)外溢的現(xiàn)象。

3 原因分析及處理

3.1 側(cè)壁粘結(jié)問題分析及處理

根據(jù)風(fēng)淬原理和生產(chǎn)實踐,風(fēng)的平面度和局部風(fēng)壓的大小決定液體粒化的徹底性,在某企業(yè)的生產(chǎn)實踐中,風(fēng)噴頭噴出的氣體沒有形成一個平面,部分的液體通過風(fēng)噴頭的間隙逃出,如果逃出的液體進(jìn)入水中,就形成大的顆粒物,如果逃出的液體堆積在某個部位,就形成大塊。

冰銅或渣的末節(jié)溜槽出口方向也是形成大塊和側(cè)壁粘結(jié)的另一個重要原因,例如現(xiàn)有的?;瘒娮爝m應(yīng)經(jīng)常性的流動曲線,如果液體的曲線出現(xiàn)變化(溜槽內(nèi)的形成的堵塞物),呈現(xiàn)出一側(cè)偏流的情況,也會導(dǎo)致大顆粒和粘結(jié)大塊的產(chǎn)生。末節(jié)溜槽的底部的流經(jīng)面也是導(dǎo)致產(chǎn)生偏流的一個關(guān)鍵的原因。如果冰銅(渣)化學(xué)成分發(fā)生了變化,也會導(dǎo)致大顆粒和箱體的粘結(jié)。

針對上述問題,在生產(chǎn)實踐中,對原有的風(fēng)水?;瘒婎^進(jìn)行了改進(jìn),主要改進(jìn)了?;瘒婎^出口的直徑,增加了粒化噴頭的個數(shù),有效的改變了?;隹诘钠矫娑日w性(如圖3),增加了風(fēng)的平面度和風(fēng)壓控制措施;加強了排放人員對溜槽的管理,改進(jìn)了末節(jié)溜槽流經(jīng)面,主要采取了人員定期對溜槽中冷銅清理,關(guān)鍵是轉(zhuǎn)彎處結(jié)焦的清理,有效恢復(fù)了溜槽原有的曲線,同時設(shè)想在原來的溜槽的基礎(chǔ)上,稍微改變溜槽的原有的直線度,形成現(xiàn)有流體的正確曲線,在實際的生產(chǎn)中也采取了泥巴圍堰形式,改變流體的曲線,這上面的措施也減少了粘結(jié)的概率。同時也加強了入爐物料及爐況的管理,減少放銅帶渣和高鎂礦的入爐。在改進(jìn)后的半年多生產(chǎn)實踐中,基本解決了?;医Y(jié)塊的問題。

圖3 改進(jìn)后的噴頭

3.2 水系統(tǒng)問題分析及處理

針對上述的水系統(tǒng)問題,東南首先從用水量上進(jìn)行控制,在原始設(shè)計中,?;脑O(shè)計流量為50m3/h,而在實際生產(chǎn)控制中為70m3/h~80m3/h,氮氣的壓力控制在6kg/cm2~9kg/cm2。但經(jīng)過長時間的摸索,現(xiàn)控制水量比原生產(chǎn)減少了10%,氮氣的壓力也減少了10%,基本控制了冰銅泥產(chǎn)生,但是細(xì)冰銅(渣)的產(chǎn)生是避免不了的。

三年多的生產(chǎn)中,逐步對壓濾機(jī)進(jìn)行改進(jìn),由原來的暗流形式改進(jìn)程明流形式,有利于對壓濾機(jī)的維護(hù),增設(shè)第三臺壓濾機(jī),減少原有壓濾機(jī)使用負(fù)荷,增加壓濾系統(tǒng)的維護(hù)保養(yǎng)時間。對現(xiàn)有的?;夜伟逡策M(jìn)行初步改進(jìn),提升了刮板機(jī)的角度,增加了大塊篩除裝置,有利于減少冰銅(渣)的含水,同時也減少大顆粒冰銅塊狀物對下一道工序皮帶運輸機(jī)表面的劃傷。

由于水系統(tǒng)失衡影響的范圍較廣,對設(shè)備的破壞性較強。企業(yè)對所有粒化水影響的設(shè)備做改進(jìn)性的維護(hù)保養(yǎng),從?;眠M(jìn)行結(jié)構(gòu)形式的改進(jìn),到冰銅皮帶進(jìn)行延伸、水泥基礎(chǔ)的提高,現(xiàn)有材質(zhì)的改變等等。探索出一條適合東南銅業(yè)生產(chǎn)的粒化系統(tǒng)設(shè)備,提高了系統(tǒng)運行的穩(wěn)定性。

企業(yè)為了解決冰銅水分酸性過高對設(shè)備的腐蝕性問題,在現(xiàn)有的基礎(chǔ)上增設(shè)了石灰噴灑裝置,根據(jù)粒化水PH值的大小進(jìn)行定計量加入生石灰,有效的改變了粒化水的酸性問題。同時企業(yè)對現(xiàn)有的?;眠M(jìn)行改進(jìn),由原來的管道泵改進(jìn)成離心式水泵,利用現(xiàn)有的粒化室地坑做二次澄清池,進(jìn)行潔凈水的分離使用,目前此種改進(jìn)的項目正在實施階段。

從長遠(yuǎn)的角度考慮了冰銅泥處理的問題,也進(jìn)行探索性的改進(jìn)了?;瘒婎^和生產(chǎn)操作,同時也新建了一套冰銅泥處理設(shè)施,增設(shè)了圓錐沉降槽進(jìn)行固液分離,預(yù)計在明年可以投入使用,這些都提升了無水?;倪\行能力。

3.3 煙氣系統(tǒng)問題分析及處理

煙氣系統(tǒng)問題分析,主要原因是系統(tǒng)設(shè)計風(fēng)量偏小,在硫酸環(huán)集系統(tǒng)入口前與熔煉環(huán)集煙氣進(jìn)行交匯,出現(xiàn)干涉封堵現(xiàn)象,在平時不生產(chǎn)排放的過程中,?;到y(tǒng)的環(huán)境較好,但在排放過程中,特別是熔煉爐和吹煉爐同時排放時,冰銅?;到y(tǒng)的煙氣會出現(xiàn)外溢,?;乙踩菀壮霈F(xiàn)“放炮”[3]現(xiàn)象。

針對此種生產(chǎn)情況,由于原始設(shè)計的問題,在正常生產(chǎn)中無法解決,只有通過充分挖掘生產(chǎn)潛能,對熔煉和吹煉及其?;療煔膺M(jìn)行組織優(yōu)化,解決或降低整個生產(chǎn)系統(tǒng)中的煙氣外溢問題。與此同時也對現(xiàn)有?;业拈y門進(jìn)行改進(jìn),減少兩臺?;彝瑫r抽煙氣的問題,有目的降低煙氣系統(tǒng)的負(fù)荷。在祥光生產(chǎn)過程中對粒化系統(tǒng)煙氣專門設(shè)置了一套煙氣處理系統(tǒng),給企業(yè)的生產(chǎn)提供了理論和實踐的支持,從長遠(yuǎn)考慮看,還是需要單獨建立一套煙氣處理系統(tǒng)或增加硫酸處理煙氣的能力。

4 結(jié)論

祥光銅業(yè)的?;到y(tǒng)在該企業(yè)的應(yīng)用沒有很好發(fā)揮出祥光專利的優(yōu)越性,原因有很多種,這也給使用的企業(yè)員工在無水?;乃缴咸岣吡艘粋€臺階。分析無水?;南到y(tǒng)和原有成熟的水淬系統(tǒng),無水?;奶嵘臻g還是很高。

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