何伏牛,趙俊豪
(河南晉煤天慶煤化工有限責(zé)任公司,河南沁陽 044592)
河南晉煤天慶煤化工有限責(zé)任公司(簡稱晉煤天慶) “30·52·3”項(xiàng)目(300kt/a合成氨、520kt/a尿素、3×108m3/a煤制天然氣),氣體凈化(脫除CO2、H2S)采用低溫甲醇洗工藝,產(chǎn)生的高濃度H2S酸性氣(濃度約25% ~32%,流量約5000~6000m3/h)送硫回收系統(tǒng)處理;硫回收系統(tǒng)采用荷蘭荷豐公司的超級克勞斯硫回收工藝,在處理酸性氣的同時(shí)副產(chǎn)純度99.9% (質(zhì)量分?jǐn)?shù))的固體/液體硫磺產(chǎn)品,含微量H2S、SO2等的尾氣執(zhí)行《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB16297—1996)中規(guī)定的新建裝置SO2排放濃度須小于960mg/m3[1]的標(biāo)準(zhǔn)。
硫回收系統(tǒng)2016年5月投運(yùn)即面臨環(huán)保排放和高能耗問題,SO2排放濃度雖達(dá)到小于960 mg/m3的指標(biāo)要求,但這是在焚燒爐配風(fēng)燃燒及稀釋排放物的情況下實(shí)現(xiàn)的,總的SO2排放量并沒有減少;焚燒爐助燃空氣鼓風(fēng)機(jī)電機(jī)功率1250kW,硫回收系統(tǒng)日用電量高達(dá)17500~20000kW·h,雖然合成氨、煤制天然氣主裝置于2017年6月達(dá)產(chǎn)達(dá)標(biāo),但硫回收系統(tǒng)尾氣SO2排放指標(biāo)始終徘徊在國標(biāo)的門檻邊緣。隨著國家對節(jié)能減排、大氣污染深度治理工作的推進(jìn),以及有關(guān)法律法規(guī)的修訂完善與實(shí)施,晉煤天慶硫回收系統(tǒng)已不能滿足新環(huán)保形勢的需要,對其進(jìn)行改造已迫在眉睫。于是,晉煤天慶于2016年10月在硫回收系統(tǒng)焚燒爐出口增設(shè)氨法脫硫系統(tǒng),2019年3月開始將氨法脫硫系統(tǒng)改為復(fù)合胺法脫硫系統(tǒng);復(fù)合胺法脫硫系統(tǒng)于2019年11月進(jìn)行運(yùn)行調(diào)試,2020年4月生產(chǎn)系統(tǒng)大修期間處理系統(tǒng)漏點(diǎn)及缺陷問題,其后運(yùn)行穩(wěn)定,目前硫回收系統(tǒng)尾氣達(dá)到最新環(huán)保排放指標(biāo)要求。
超級克勞斯硫回收工藝由第一克勞斯催化反應(yīng)段、第二克勞斯催化反應(yīng)段、超優(yōu)克勞斯反應(yīng)段、超級克勞斯反應(yīng)段、焚燒段5個(gè)部分組成。
來自低溫甲醇洗系統(tǒng)溫度38℃、壓力0.127MPa、流量5000~6000m3/h的酸性氣進(jìn)入主燃室,配入純氧使酸性氣完全燃燒,氣體送入兩級克勞斯催化反應(yīng)單元;工藝氣中的H2S和SO2在第一克勞斯反應(yīng)器(R61501)、第二克勞斯反應(yīng)器(R61502)中反應(yīng)并達(dá)到平衡,出R61502的工藝氣降溫(231℃)分離液硫后,氣體(174℃)用中壓蒸汽加熱至195℃,進(jìn)入超優(yōu)克勞斯反應(yīng)器(R61503)進(jìn)行催化轉(zhuǎn)化反應(yīng),其后工藝氣(168℃)送往超級克勞斯反應(yīng)器(R61504),反應(yīng)氣冷卻分離液硫后送入焚燒爐焚燒,H2S含量<5×10-6、SO2含量<960 mg/m3的尾氣通過高筒煙囪排入大氣;廢熱鍋爐(E61501)、冷凝器(E61502)產(chǎn)生的低壓蒸汽(158℃、0.5MPa)用于硫回收系統(tǒng)內(nèi)加熱,剩余的蒸汽輸出界外;各硫冷凝器分離出的液硫經(jīng)液硫封自流入液硫池,后續(xù)加工成硫磺外銷。
2016年10月初,克勞斯硫回收系統(tǒng)分別進(jìn)行了2項(xiàng)技改:一是在焚燒爐出口增設(shè)氨法脫硫系統(tǒng)(如圖1),投用后排放尾氣中SO2含量降至150~350mg/m3;二是將焚燒爐配風(fēng)稀釋排放尾氣的1250kW 電機(jī)更換為560kW 的節(jié)能電機(jī),硫回收系統(tǒng)日用電量降至14000~15000 kW·h,電耗大幅降低。上述優(yōu)化技改完成投運(yùn)后,仍然存在如下問題,整套系統(tǒng)勉強(qiáng)維持運(yùn)行至2019年初。
圖1 增設(shè)氨法脫硫后系統(tǒng)工藝流程框圖
(1)氨法脫硫技術(shù)提供方設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)不足,設(shè)計(jì)的氣液比偏低,氣液分布器氣體分配不均勻,系統(tǒng)操作彈性小,焚燒爐出口氣經(jīng)氨法脫硫后,尾氣中SO2含量為150~350mg/m3,達(dá)不到最新排放指標(biāo)要求;操作中加大脫硫溶液循環(huán)量及氨水加入量又會出現(xiàn)嚴(yán)重的煙囪拖尾現(xiàn)象;此外,管線與設(shè)備材料選型及執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)低,安裝施工存在質(zhì)量問題,脫硫塔內(nèi)襯玻璃鋼掛片使用過程中大量脫落,設(shè)備、管線因腐蝕竄氣、漏液,現(xiàn)場周邊SO2味道刺鼻,不能正常巡檢。
(2)硫回收系統(tǒng)焚燒爐排放氣中H2S含量雖在5×10-6以下,但因H2S與SO2在氨法脫硫系統(tǒng)中反應(yīng)生成單質(zhì)硫(2H2S+SO2==3/xSx+2H2O),單質(zhì)硫隨脫硫溶液在系統(tǒng)內(nèi)循環(huán)累積,影響硫酸銨的結(jié)晶,不能正常產(chǎn)出硫酸銨產(chǎn)品,系統(tǒng)長期運(yùn)行后大量硫酸銨溶液無法處理。
2019年3月晉煤天慶開始對氨法脫硫系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化改進(jìn),將氨法脫硫工藝改為復(fù)合胺法脫硫工藝(俗稱離子液吸收SO2工藝)。2019年10月施工結(jié)束,系統(tǒng)經(jīng)過水聯(lián)動試車、置換、試壓消漏、輕負(fù)荷調(diào)試后轉(zhuǎn)入正常運(yùn)行,于2020年3月達(dá)到國家工業(yè)生產(chǎn)尾氣排放標(biāo)準(zhǔn)。
克勞斯硫回收焚燒爐出口經(jīng)廢熱鍋爐回收熱量后的約135~140℃的煙氣進(jìn)入復(fù)合胺法脫硫系統(tǒng)洗滌塔,煙氣經(jīng)洗滌、降溫、除塵后,由下部增壓風(fēng)機(jī)加壓送入吸收塔;洗滌循環(huán)水經(jīng)洗滌塔泵加壓進(jìn)入板式換熱器降溫后送至洗滌段上部,自上而下與煙氣逆流接觸,對煙氣進(jìn)行洗滌、降溫、除塵。循環(huán)使用的洗滌水經(jīng)塔底液位調(diào)節(jié)閥后送入汽提塔,汽提后的污水經(jīng)調(diào)節(jié)pH合格后排入污水處理系統(tǒng)進(jìn)一步處理。
洗滌塔送來的煙氣,在離子液吸收塔內(nèi)通過填料層與自上(噴淋)而下的貧液逆流接觸,脫除SO2后的尾氣在吸收塔上部經(jīng)過除沫器回收尾氣中夾帶的離子液后,進(jìn)一步經(jīng)過濾器濾掉攜帶的微小顆粒雜質(zhì),SO2含量約0~30mg/m3的尾氣經(jīng)煙囪(利舊)達(dá)標(biāo)排放。吸收了SO2的富液從吸收塔底部引出,經(jīng)富液泵加壓進(jìn)入貧富液換熱器,升溫至約90~95℃進(jìn)入再生塔,再生塔底部的溶液通過再沸器利用0.4~0.6MPa的低壓蒸汽間接加熱,以維持再生塔底溫度在105℃左右,使溶液徹底再生合格;再生合格后的貧液(溫度102~105℃)依次經(jīng)貧富液換熱器、貧液冷卻器換熱降溫至約40℃后進(jìn)入吸收塔上部吸收段循環(huán)使用。再生塔頂部引出的再生氣經(jīng)再生氣冷凝器冷卻降溫至40℃,進(jìn)入分離器分離水分,含SO2的再生氣送至克勞斯硫回收主燃燒爐燃燒,分離出的冷凝液據(jù)液位高低經(jīng)回流泵加壓送回再生塔打循環(huán),以維持再生系統(tǒng)的溶液平衡。為控制離子液中熱穩(wěn)定性鹽的含量在指標(biāo)范圍內(nèi),間斷操作運(yùn)行脫鹽撬裝將溶液中分離出的陰離子和陽離子定期排出,處理后的洗滌水送入洗滌塔作為補(bǔ)水,凈化后的離子液返回吸收塔或儲槽循環(huán)使用。
3.2.1 開車/試車的準(zhǔn)備工作
公用工程滿足系統(tǒng)開車要求,各種介質(zhì)輸送至裝置現(xiàn)場,確認(rèn)全部設(shè)備處于備用狀態(tài)。設(shè)備經(jīng)過單體、聯(lián)動試車,系統(tǒng)經(jīng)過水聯(lián)動試車、清洗、管路及設(shè)備沖洗、建立水循環(huán)洗滌、系統(tǒng)加熱清洗、化學(xué)清洗、堿洗、水洗置換等一系列準(zhǔn)備工作后具備開車條件。值得強(qiáng)調(diào)的是,新建管道必須進(jìn)行化學(xué)清洗,避免施工中產(chǎn)生的油污等雜質(zhì)污染系統(tǒng)離子液,影響其吸收效果。
3.2.2 開車溶液的制備
用脫鹽水建立吸收塔、再生塔低液位(約30%~35%)水循環(huán)。從設(shè)備導(dǎo)淋排出清洗水至地下槽,加入30%的NaOH溶液打入系統(tǒng),配制好pH=14、濃度3% ~5%的堿洗溶液。投用再沸器,再生塔底部升溫至80~90℃(嚴(yán)格控制升溫速率在30~50℃/h,以免升溫過快致設(shè)備及管線受熱不均而產(chǎn)生安全隱患),通過調(diào)整貧液冷卻器循環(huán)水量控制吸收溶液入吸收塔溫度在約40~45℃,按照原溶劑∶脫鹽水≈1∶(1.0~1.5)的比例配制溶液并建立循環(huán),堿洗時(shí)間約24~36h。
3.2.3 投料試車及運(yùn)行
在吸收溶液建立且穩(wěn)定循環(huán)的條件下,各項(xiàng)指標(biāo)分析合格、符合開車接氣條件后,將克勞斯硫回收系統(tǒng)煙氣緩慢送入復(fù)合胺法脫硫系統(tǒng),維持煙氣、吸收液系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行;再生氣分離器液位控制投為“自動”狀態(tài),當(dāng)再生氣分離器液位高于50%時(shí),啟動另一臺回流泵向再生塔頂補(bǔ)入冷凝液;當(dāng)系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定具備加負(fù)荷條件時(shí),送氣量增至設(shè)計(jì)負(fù)荷的約50% ~70%,將再生塔壓力調(diào)整至約20~25kPa后投“自動”,關(guān)閉SO2放空火炬閥門,再生氣送克勞斯硫回收系統(tǒng)主燃燒爐。系統(tǒng)轉(zhuǎn)入正常運(yùn)行后,逐漸將煙氣全部導(dǎo)入,每2h分析1次貧液中的SO2含量,密切關(guān)注吸收液中SO2、雜質(zhì)等的含量。
3.2.4 運(yùn)行效果
復(fù)合胺法脫硫系統(tǒng)運(yùn)行過程中,離子液分析數(shù)據(jù)見表1,系統(tǒng)進(jìn)出口煙氣分析數(shù)據(jù)見表2??梢钥闯?,克勞斯硫回收系統(tǒng)出口煙氣中SO2含量在1100~1684mg/m3之間波動,遠(yuǎn)高于直接排放指標(biāo)960mg/m3,但經(jīng)離子液脫硫后,最終排放尾氣中SO2含量維持在7mg/m3(GB16297中二級最高允許排放濃度)以下,離子液表現(xiàn)出良好的吸收效果及工藝操作彈性。值得一提的是,穩(wěn)定的溶液pH和定期及時(shí)脫除溶液中的雜質(zhì),方能維持離子液有較好的吸收能力。
表1 復(fù)合胺法脫硫系統(tǒng)離子液分析數(shù)據(jù)
表2 復(fù)合胺法脫硫系統(tǒng)進(jìn)出口煙氣分析數(shù)據(jù)
隨著復(fù)合胺法脫硫系統(tǒng)運(yùn)行趨于穩(wěn)定,克勞斯硫回收系統(tǒng)日用電量由第一次技改后的14000~15000kW·h降至10000~10500kW·h,系統(tǒng)用電量大幅下降;但隨著系統(tǒng)運(yùn)行負(fù)荷的提高,又逐漸凸顯出以下問題。
(1)正常運(yùn)行中離子吸收液溫度應(yīng)維持在40~45℃,但實(shí)際運(yùn)行達(dá)60~75℃,嚴(yán)重影響其吸收效果。分析認(rèn)為,隨著各裝置的擴(kuò)能技改以及復(fù)合胺法脫硫系統(tǒng)的投運(yùn),需要的循環(huán)冷卻水量增加,但循環(huán)水系統(tǒng)沒有擴(kuò)容(仍采用原氨法脫硫系統(tǒng)配套的循環(huán)水系統(tǒng)),冷卻水供應(yīng)量不能滿足生產(chǎn)所需,離子液換熱效果差,吸收能力變差。之后,通過對循環(huán)水上水管線加裝75kW 的管道增壓泵提高循環(huán)水流量,強(qiáng)化水冷器的換熱效果,離子液的吸收能力恢復(fù)正常。
(2)低溫甲醇洗系統(tǒng)送至硫回收系統(tǒng)的原料酸性氣量波動幅度在100~600m3/h,導(dǎo)致排放尾氣中的SO2含量同頻在0~200mg/m3范圍內(nèi)波動,在線SO2監(jiān)測數(shù)據(jù)時(shí)有超標(biāo)。分析認(rèn)為,其原因在于低溫甲醇洗系統(tǒng)運(yùn)行負(fù)荷過高,熱再生塔解吸液位波動,酸性氣濃度及解吸量隨負(fù)荷變化調(diào)節(jié)閥自動調(diào)整,但氣量波動有放大效應(yīng)。為此,在低溫甲醇洗H2S氣體分離器(S04)進(jìn)口增設(shè)1條副線(DN40)至其出口,平衡S04進(jìn)出口氣體的流量和壓力,將酸性氣量波動幅度控制在50~300m3/h,從而有效地將尾氣中的SO2含量控制在0~100mg/m3。
(3)據(jù)表2分析數(shù)據(jù)可知,出克勞斯硫回收焚燒爐煙氣中的SO2含量大致在1100~1700 mg/m3,超高SO2含量的煙氣進(jìn)入復(fù)合胺法脫硫塔,壓縮了復(fù)合胺法脫硫系統(tǒng)的操作彈性,尾氣SO2含量易超標(biāo)。分析認(rèn)為,第一克勞斯反應(yīng)器(R61501)、第二克勞斯反應(yīng)器(R61502)硫回收催化劑,原為荷蘭荷豐產(chǎn)品,達(dá)到使用壽命后,為降低生產(chǎn)成本,將第一、第二克勞斯反應(yīng)器內(nèi)催化劑更換為了國產(chǎn)催化劑,而超優(yōu)克勞斯反應(yīng)器、超級克勞斯反應(yīng)器內(nèi)催化劑達(dá)到使用壽命后沒有更換,導(dǎo)致克勞斯硫回收系統(tǒng)催化轉(zhuǎn)化反應(yīng)進(jìn)行得不夠徹底。于是,在停車檢修間隙將超優(yōu)克勞斯反應(yīng)器、超級克勞斯反應(yīng)器內(nèi)催化劑全部予以更換,其后焚燒爐出口煙氣中的SO2含量降至了直接排放指標(biāo)960mg/m3以下。
(4)系統(tǒng)運(yùn)行負(fù)荷提高后,尾氣中的氮氧化物含量出現(xiàn)超標(biāo)情況。為此,在煙囪總排放口增配φ1200mm管線至鍋爐除塵系統(tǒng),即將尾氣送至鍋爐煙氣氨法脫硫系統(tǒng)再次處理,杜絕克勞斯硫回收系統(tǒng)尾氣排放超標(biāo)。
2020年4月15日生產(chǎn)系統(tǒng)停車大修,借合成氨裝置停車大修的機(jī)會,克勞斯硫回收系統(tǒng)就以上問題落實(shí)整改措施,2020年5月15日生產(chǎn)系統(tǒng)檢修后重啟,目前系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定,硫回收系統(tǒng)尾氣達(dá)到環(huán)保排放指標(biāo)要求。
目前,用于硫回收系統(tǒng)吸收SO2的離子液普遍存在熱穩(wěn)定性較差的問題,但復(fù)合胺法脫硫工藝吸收溫度操作范圍廣,再生溫度易控制,離子液具有較高的熱穩(wěn)定性,使用過程中溶液無腐蝕、損耗低;克勞斯硫回收焚燒爐出口煙氣中SO2含量高達(dá)1100~1700mg/m3,遠(yuǎn)高于直接排放指標(biāo),但通過離子液吸收后可將SO2含量降至GB16297中二級最高允許排放濃度以下,離子液表現(xiàn)出良好的吸收效果及工藝操作彈性,復(fù)合胺法脫硫工藝運(yùn)行的穩(wěn)定性、經(jīng)濟(jì)性及其低排放的特點(diǎn),在保證克勞斯硫回收系統(tǒng)尾氣達(dá)標(biāo)排放方面具有廣闊的應(yīng)用前景,晉煤天慶的有關(guān)探索可為業(yè)內(nèi)帶來一些參考和借鑒。