田 平,李曉鵬,桂景海
(酒鋼集團(tuán)宏晟電熱有限責(zé)任公司,甘肅嘉峪關(guān) 735100)
某4×350 MW 電廠,每臺(tái)機(jī)組的高壓給水系統(tǒng)采用2×50%BMCR(鍋爐最大出力工況)的汽動(dòng)給水泵組,兩臺(tái)機(jī)組共用1×50%BMCR 的電動(dòng)調(diào)速給水泵組。給水泵汽輪機(jī)在鍋爐BMCR 工況,采用雙機(jī)并聯(lián)運(yùn)行,當(dāng)給水泵單臺(tái)運(yùn)行時(shí),給水泵汽輪機(jī)能隨給水泵超負(fù)荷運(yùn)行,供給鍋爐60%THA 給水量。其汽動(dòng)給水泵組由給水泵汽輪機(jī)、給水泵組成,其中,給水泵汽輪機(jī)采用NK50/56 型、單缸、單流、單軸、反動(dòng)、純凝汽式給水泵汽輪機(jī),給水泵采用HPT200-330M-6S型、節(jié)能多級(jí)清水離心泵。
按照設(shè)計(jì)說(shuō)明,給水泵汽輪機(jī)采用3 路汽源驅(qū)動(dòng),其中正常運(yùn)行汽源為主汽輪機(jī)四級(jí)抽汽,可接帶30%~120%THA 負(fù)荷,備用低負(fù)荷汽源為輔助蒸汽,可接帶0%~50%THA 負(fù)荷,為啟動(dòng)調(diào)試用汽,備用高壓汽源為低溫再熱蒸汽(主機(jī)高壓缸排汽),3種汽源間切換為無(wú)擾切換。3 種汽源運(yùn)行參數(shù)見(jiàn)表1。
表1 汽源運(yùn)行參數(shù)
2018 年6 月起,給水泵汽輪機(jī)性能劣化趨勢(shì)明顯,在機(jī)組負(fù)荷75%以上時(shí),給水泵汽輪機(jī)進(jìn)汽壓力高于1 MPa,進(jìn)汽溫度低于290 ℃,低調(diào)閥開(kāi)度95%以上,且進(jìn)汽壓力與溫度連續(xù)波動(dòng),根據(jù)汽源參數(shù)判斷,均存在低溫再熱蒸汽汽源頻繁介入,造成給水泵汽輪機(jī)出力不足。檢修人員按照常規(guī)檢修工藝,對(duì)給水泵汽輪機(jī)進(jìn)行了汽封間隙調(diào)整、零部套清掃,并對(duì)給水泵芯包進(jìn)行了返廠維修,但仍未解決。
通過(guò)對(duì)該廠給水泵汽輪機(jī)低溫再熱蒸汽頻繁介入、給水泵汽輪機(jī)出力不足的問(wèn)題進(jìn)行分析,排除常規(guī)檢修工藝問(wèn)題,主要有以下三點(diǎn)原因。
按照給水泵汽輪機(jī)低調(diào)閥設(shè)計(jì)說(shuō)明,其設(shè)計(jì)有5 個(gè)閥芯,由扁擔(dān)同時(shí)上、下操作,根據(jù)閥芯的門桿長(zhǎng)度,自行控制閥門開(kāi)啟點(diǎn)與行程,設(shè)計(jì)行程與低調(diào)閥結(jié)構(gòu)見(jiàn)圖1。
圖1 低調(diào)閥重疊度
通過(guò)對(duì)低調(diào)閥進(jìn)行解體、測(cè)量發(fā)現(xiàn),因長(zhǎng)期運(yùn)行中,蒸汽吹損、機(jī)械摩擦、螺距松動(dòng),造成各門桿行程增加,見(jiàn)圖2。
圖2 門桿行程
表2為該廠#1機(jī)組A 給水泵汽輪機(jī)低調(diào)閥測(cè)量數(shù)據(jù),從數(shù)據(jù)中可知,因低調(diào)閥各門桿行程增加,造成低調(diào)閥開(kāi)度變大。以#1 門頭為例,原設(shè)計(jì)在低調(diào)閥開(kāi)至4 mm 時(shí),#1 門頭開(kāi)啟,因#1 門頭行程增加,造成了在低調(diào)閥開(kāi)至6 mm 時(shí),#1 門頭才開(kāi)啟,其他#2至#5門頭同理,導(dǎo)致低調(diào)閥需提高開(kāi)度才能使給水泵汽輪機(jī)獲得原設(shè)計(jì)的蒸汽壓力與流量。
表2 #1機(jī)組A給水泵汽輪機(jī)低調(diào)閥測(cè)量數(shù)據(jù) 單位:mm
如圖3所示,汽動(dòng)給水泵進(jìn)汽管道由四級(jí)抽汽、低溫再熱、輔助蒸汽三路汽源接帶,正常運(yùn)行期間,通過(guò)關(guān)閉電動(dòng)閥門、投入連鎖操作,隔斷低溫再熱、輔助蒸汽汽源,僅由四級(jí)抽汽汽源接帶,在四級(jí)抽汽汽源不足以接帶負(fù)荷時(shí),自動(dòng)投入低溫再熱汽源。由于在運(yùn)行過(guò)程中,需結(jié)合目前新能源消納要求,隨著機(jī)組負(fù)荷變動(dòng)而調(diào)整給水流量,汽動(dòng)給水泵的轉(zhuǎn)速需不斷進(jìn)行調(diào)整,進(jìn)汽參數(shù)隨之變動(dòng),四級(jí)抽汽的逆止門閥瓣會(huì)因氣流量變化而不斷擺動(dòng),造成閥瓣的門軸長(zhǎng)期頻繁磨擦而磨損,最終造成斷裂導(dǎo)致閥瓣掉落。
圖3 進(jìn)汽系統(tǒng)與汽源反竄
因四級(jí)抽汽至A 汽動(dòng)給水泵逆止門閥瓣掉落,造成四級(jí)抽汽至A 給水泵汽輪機(jī)汽源堵塞,汽源不足,低溫再熱汽源至A汽動(dòng)給水泵汽源投入,并且由于低溫再熱汽源壓力大于四級(jí)抽汽汽源,通過(guò)四級(jí)抽汽至A 汽動(dòng)給水泵逆止門反竄至B 汽動(dòng)給水泵,導(dǎo)致A 汽動(dòng)給水泵低調(diào)閥開(kāi)度大、低溫再熱汽源介入,同時(shí)B汽動(dòng)給水泵四級(jí)抽汽汽源增加,此問(wèn)題造成:A 汽動(dòng)給水泵出力不足,B 汽動(dòng)給水泵出力增加,A、B汽動(dòng)給水泵進(jìn)汽溫度同時(shí)下降[2]。
經(jīng)對(duì)汽動(dòng)給水泵進(jìn)行揭缸檢修發(fā)現(xiàn),汽動(dòng)給水泵室內(nèi)存在零星濾網(wǎng)碎片、螺桿、螺帽等雜物,對(duì)進(jìn)汽通道造成少量堵塞,同時(shí),內(nèi)汽封總成(平衡活塞汽封)動(dòng)、靜葉汽封全部磨損斷裂,且磨損、斷裂嚴(yán)重,造成汽封間隙變大,導(dǎo)致汽耗偏高。
按照設(shè)計(jì)說(shuō)明要求,平衡活塞汽封間隙要求為:動(dòng)齒單邊0.65 mm~0.92 mm,靜齒單邊0.85 mm~1.12 mm。參考汽輪機(jī)汽封間隙要求,此間隙相對(duì)較大,判斷汽封齒磨損的原因與轉(zhuǎn)子對(duì)汽缸洼窩中心無(wú)關(guān),通過(guò)對(duì)內(nèi)汽封體進(jìn)行上、下半進(jìn)行合體、空扣外缸檢查發(fā)現(xiàn),平衡活塞汽封體上、下半有明顯錯(cuò)位,造成動(dòng)、靜部位發(fā)生磨擦,導(dǎo)致汽封齒在高速旋轉(zhuǎn)下出現(xiàn)破損。見(jiàn)圖4。
圖4 汽封錯(cuò)位
通過(guò)對(duì)該廠汽動(dòng)給水泵低溫再熱蒸汽汽源頻繁介入、汽動(dòng)給水泵出力不足的問(wèn)題原因進(jìn)行分析后,得出結(jié)論,造成汽動(dòng)給水泵出力不足的主要原因是:汽動(dòng)給水泵低調(diào)閥重疊度偏差,進(jìn)汽管道逆止門閥瓣掉落汽源反竄,內(nèi)汽封體變形。以上問(wèn)題造成了進(jìn)汽量不足、汽耗量增大,解決以上問(wèn)題的根本為:恢復(fù)低調(diào)閥原設(shè)計(jì)重疊度、修復(fù)進(jìn)汽系統(tǒng)閥門、消除汽封體變形。
考慮到低調(diào)閥在制造中的復(fù)雜工藝與經(jīng)濟(jì)因素,排除對(duì)門桿、門頭進(jìn)行加工的方式,采取現(xiàn)場(chǎng)手工鉆取門頭與門桿的定位銷(定位銷見(jiàn)圖2),重新定位后,鉆孔裝配定位銷的方式進(jìn)行調(diào)整,對(duì)給水泵汽輪機(jī)低調(diào)閥#1~#5 門頭進(jìn)行行程測(cè)量,按照設(shè)計(jì)要求重新定位。
此問(wèn)題解決工藝為常規(guī)閥門檢修工藝,現(xiàn)場(chǎng)采取提高銷軸材質(zhì)(建議采取汽輪機(jī)報(bào)廢螺栓,其材質(zhì)硬度較高)方式對(duì)逆止門銷軸進(jìn)行高材質(zhì)替換,或者整體更換高一等級(jí)逆至門的方式解決此問(wèn)題,并定期對(duì)逆至門進(jìn)行檢查。
通過(guò)對(duì)內(nèi)汽封體上、下半把合,單獨(dú)裝配至給水泵汽輪機(jī)下缸內(nèi),采用汽輪機(jī)安裝工藝,洼窩中心拉鋼絲,利用內(nèi)徑千分尺多點(diǎn)測(cè)量,記錄、計(jì)算徑向錯(cuò)位量,根據(jù)變形量計(jì)算與調(diào)整,見(jiàn)圖5。洼窩鋼絲安裝后,測(cè)量前、后洼窩鋼絲中心,將前、后洼窩處的鋼絲調(diào)整至A=B=C;鋼絲拉設(shè)并調(diào)整好后,利用鋼絲測(cè)量?jī)?nèi)汽封體上、下半的中心A1、A2、B1、B2、C1、C2,并調(diào)整至A1=A2,B1=B2,C1=C2,其中A1 與A2、B1 與B2 的調(diào)整,通過(guò)以內(nèi)汽封體下半為基準(zhǔn),左右移動(dòng)上半的方式進(jìn)行調(diào)整,移動(dòng)量按照(A1-A2)/2 與(B1-B2)/2 的計(jì)算結(jié)果為依據(jù)綜合考慮,哪邊小向哪邊移動(dòng),C1 與C2 的調(diào)整,通過(guò)加減內(nèi)汽封體水平中分面的調(diào)整墊片的方式進(jìn)行調(diào)整;調(diào)整完成后,以內(nèi)汽封體下半左右兩側(cè)定位銷孔為基準(zhǔn),重新鉆配上半銷孔,再對(duì)磨損汽封齒進(jìn)行拆卸、更換,調(diào)整間隙。
圖5 汽封體調(diào)整
2020年10月份,對(duì)#1機(jī)組A、B 給水泵汽輪機(jī)實(shí)施上述方案,再按照常規(guī)檢修工藝進(jìn)行回裝、聯(lián)軸器連接等工作。
在機(jī)組正常運(yùn)行后進(jìn)行檢修前后數(shù)據(jù)收集對(duì)比,檢修前330 MW 工況下,A 給水泵汽輪機(jī)低調(diào)閥開(kāi)度95%,B 給水泵汽輪機(jī)80%,冷段汽源介入,進(jìn)氣壓力1.1 MPa,溫度280 ℃,檢修后負(fù)荷330 MW時(shí),A、B 給水泵汽輪機(jī)低調(diào)閥開(kāi)度均60%左右,進(jìn)氣壓力0.8 MPa,溫度340 ℃,冷段汽源未介入,給水泵汽輪機(jī)低溫再熱蒸汽汽源頻繁介入、給水泵汽輪機(jī)出力不足的問(wèn)題得到解決。對(duì)比數(shù)據(jù)見(jiàn)表3。
表3 修前修后對(duì)比數(shù)據(jù)
根據(jù)對(duì)該廠給水泵汽輪機(jī)進(jìn)汽量不足、汽耗量增大問(wèn)題的原因分析與處理,有效地解決了給水泵汽輪機(jī)低溫再熱蒸汽汽源頻繁介入、給水泵汽輪機(jī)出力不足的現(xiàn)象。給水泵汽輪機(jī)出力不足的原因諸多,查找分析造成出力不足的原因是解決問(wèn)題的根本。通過(guò)分析與處理過(guò)程中的實(shí)踐和總結(jié),針對(duì)進(jìn)汽量不足、汽耗量增大而造成的給水泵出力不足問(wèn)題,對(duì)于其他給水泵汽輪機(jī)同類型問(wèn)題,此方案有參考作用。