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高壓電機(jī)短路跳閘再啟導(dǎo)致受電保護(hù)越級(jí)跳閘的分析及對(duì)策

2021-12-16 02:22劉智成
冶金動(dòng)力 2021年6期
關(guān)鍵詞:渣漿泵?;?/a>接點(diǎn)

劉智成

(酒鋼集團(tuán)宏晟電熱公司,甘肅嘉峪關(guān) 735100)

前言

某鋼廠供配電系統(tǒng)變電站所實(shí)行集中控制管理,配出10 kV 開(kāi)關(guān)站實(shí)現(xiàn)無(wú)人值守,對(duì)于下級(jí)開(kāi)關(guān)站頻繁啟停設(shè)備只能采取強(qiáng)制發(fā)允許方式,才能保證正常的生產(chǎn)。下級(jí)開(kāi)關(guān)站配出大量的電機(jī)類(lèi)負(fù)荷并由現(xiàn)場(chǎng)控制啟停。而電機(jī)類(lèi)負(fù)荷又分為兩種:一種是大功率電動(dòng)機(jī),如鼓風(fēng)機(jī)、抽煙機(jī)、破碎機(jī)等,運(yùn)行特點(diǎn)是不需要頻繁啟停,運(yùn)行相對(duì)穩(wěn)定,隨生產(chǎn)停機(jī)機(jī)會(huì)少;而另一種是需要頻繁啟停小功率電機(jī),如水泵、膠帶機(jī)等,其運(yùn)行特點(diǎn)是不規(guī)律的,隨時(shí)啟停,部分電機(jī)運(yùn)行工況較為惡劣,故障率較高。

統(tǒng)計(jì)顯示中性點(diǎn)不接地系統(tǒng)大部分故障為單相接地故障,而發(fā)生單相故障最多的設(shè)備就是這些小功率的電機(jī)類(lèi)設(shè)備。集控站離無(wú)人值守站較遠(yuǎn),電機(jī)類(lèi)設(shè)備故障后崗位人員不能及時(shí)確認(rèn)故障設(shè)備,并將設(shè)備隔離,工序人員未確認(rèn)設(shè)備狀態(tài),不清楚設(shè)備是否存在故障,盲目操作啟停機(jī),易再次合閘于故障點(diǎn),系統(tǒng)多次受到故障沖擊,給電力系統(tǒng)內(nèi)其他設(shè)備的安全運(yùn)行埋下隱患。

1 受電保護(hù)越級(jí)跳閘詳細(xì)故障原因分析

2019 年7 月30 日12:55:31 煉鐵開(kāi)關(guān)站10 kV 1#高爐渣處理1#粒化渣漿泵ABC 相過(guò)流一段保護(hù)動(dòng)作跳閘(整定值118 A、動(dòng)作值27 91 A),12:55:49:923 套管零序過(guò)流保護(hù)動(dòng)作跳閘(整定值5A、動(dòng)作值19.6 A);12:55:50:026 煉鐵開(kāi)關(guān)站10 kV 一受電ABC 相過(guò)流一段保護(hù)動(dòng)作跳閘(整定值4 200 A、動(dòng)作值10 923 A),同時(shí)鐵前變電所10 kV 煉鐵一回ABC 相過(guò)流一段保護(hù)動(dòng)作跳閘(整定值4 560 A、動(dòng)作值10 914 A)。

影響范圍:燒結(jié)開(kāi)關(guān)站10 kV 1#抽煙機(jī)非電量4“斷勵(lì)磁保護(hù)動(dòng)作跳閘”,2#抽煙機(jī)非電量3“斷勵(lì)磁保護(hù)動(dòng)作跳閘”;選礦開(kāi)關(guān)站6kV1-1、5-2、6-1、7-1、7-2、8-1、9-2 共7 臺(tái)球磨低電壓保護(hù)動(dòng)作跳閘;煉鐵一泵站低壓2 臺(tái)泵,7 臺(tái)冷空氣風(fēng)機(jī)跳電;噴煤空壓站3#空壓機(jī)跳閘;低壓2 臺(tái)水泵跳電;1#、2#高爐減風(fēng)。

1.1 故障原因1:高爐渣處理?;鼭{泵電機(jī)繞組存在相間短路

圖1為高爐渣處理粒化渣漿泵故障時(shí)刻三相電流和電壓錄波波形,由波形分析高爐渣處理?;鼭{泵電機(jī)啟機(jī)時(shí)三相電流突增,三相電壓突降,出現(xiàn)三相短路故障,導(dǎo)致過(guò)流一段保護(hù)動(dòng)作跳閘。過(guò)流一段動(dòng)作電流2 791.8 A,整定電流118 A,時(shí)限0 s,保護(hù)啟動(dòng)出口用時(shí)30 ms,斷路器分閘用時(shí)45 ms,故障持續(xù)75 ms,斷路器跳閘后故障解除,系統(tǒng)電壓恢復(fù)正常。

圖1 ?;鼭{泵故障時(shí)刻三相電流和電壓錄波波形

1.2 故障原因2:18 s 后粒化渣漿泵再啟合閘于故障點(diǎn)

圖2為高爐渣處理?;鼭{泵再啟合閘于故障點(diǎn)時(shí)刻A、B、C 三相電流和電壓錄波波形,由波形可以看出電機(jī)再啟后仍然存在三相短路,微機(jī)保護(hù)裝置過(guò)流一段啟動(dòng)動(dòng)作,動(dòng)作電流2 800 A,67 ms后,A相電流降為零,B、C 相電流仍顯示短路電流,A 相電壓升高,B、C 相電壓未恢復(fù)正常,直至0.2 s 后受電微機(jī)保護(hù)過(guò)流一段動(dòng)作,動(dòng)作電流10 923 A,整定電流4 200 A,時(shí)限0.2 s,受電跳閘10 kV 母線失壓,故障消失,系統(tǒng)恢復(fù)正常。由三相電流及電壓波形可見(jiàn)保護(hù)動(dòng)作出口后,B、C相仍然存在短路電流,電壓也未恢復(fù)正常,經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)高爐渣處理?;鼭{泵開(kāi)關(guān)柜斷路器由于機(jī)構(gòu)故障B、C 相分閘不到位,導(dǎo)致受電越級(jí)跳閘。

圖2 ?;鼭{泵再啟合閘于故障點(diǎn)時(shí)刻三相電流和電壓錄波波形

綜上分析,造成此次受電保護(hù)越級(jí)跳閘的主要原因有兩方面。(1)高爐渣處理?;鼭{泵斷路器機(jī)構(gòu)存在隱形缺陷,分閘不到位,未將故障徹底切除。(2)高爐渣處理粒化渣漿泵控制回路中允許合閘繼電器采取強(qiáng)制允許策略,從而失去對(duì)合閘回路控制功能,保護(hù)動(dòng)作跳閘后不能實(shí)現(xiàn)閉鎖合閘回路功能。

下一步將針對(duì)如何實(shí)現(xiàn)保護(hù)動(dòng)作跳閘后閉鎖合閘回路,防止現(xiàn)場(chǎng)再啟合閘于故障點(diǎn)造成事故擴(kuò)大制定相關(guān)控制措施。

2 對(duì)策分析

一次設(shè)備連續(xù)兩次受短路電流沖擊,給電力系統(tǒng)內(nèi)其他設(shè)備的安全運(yùn)行埋下隱患,綜合考慮既可以防止高壓電機(jī)合閘于故障,又不影響正常生產(chǎn)操作的功能,制定3條可供選擇的措施。

(1)保護(hù)事故總啟動(dòng)中間繼電器閉鎖合閘回路,本措施利用保護(hù)裝置事故總繼電器的特點(diǎn),采取在控制回路中用事故總常開(kāi)接點(diǎn)啟動(dòng)中間繼電器,將中間繼電器常閉接點(diǎn)串入合閘回路,將中間繼電器常開(kāi)接點(diǎn)接入遙信回路,在中間繼電器吸合時(shí)閉鎖合閘回路,同時(shí)向后臺(tái)發(fā)送事故閉鎖合閘信號(hào)以便于崗位人員監(jiān)控,具體改造回路如圖3所示。

圖3 保護(hù)事故總啟動(dòng)中間繼電器閉鎖合閘回路

優(yōu)點(diǎn):事故閉鎖中間繼電器常閉接點(diǎn)串入合閘控制回路,有效防止保護(hù)動(dòng)作跳閘后現(xiàn)場(chǎng)再次啟機(jī)的可能,且將事故閉鎖中間繼電器常開(kāi)接點(diǎn)接入遙信回路,后臺(tái)完善信號(hào)報(bào)文,提醒崗位人員設(shè)備發(fā)生故障跳閘。

缺點(diǎn):回路中需增加元件(中間繼電器),增加了回路復(fù)雜性。事故總接點(diǎn)為常開(kāi)接點(diǎn),在保護(hù)裝置失去電源時(shí)將返回,失去閉鎖作用。

(2)將“事故信號(hào)”送至現(xiàn)場(chǎng)PLC,由PLC 閉鎖合閘,本措施利用保護(hù)裝置事故總繼電器的特點(diǎn),采取將“事故信號(hào)”(事故總常開(kāi)接點(diǎn)與斷路器跳位輔助接點(diǎn)串聯(lián))送至現(xiàn)場(chǎng)PLC控制系統(tǒng),由PLC系統(tǒng)程序編程,在收到“事故信號(hào)”時(shí)閉鎖PLC 合閘輸出并發(fā)出告警,提醒崗位操作工,具體改造回路如圖4所示。

圖4 PLC閉鎖合閘回路

優(yōu)點(diǎn):“事故信號(hào)”由事故總常開(kāi)接點(diǎn)與斷路器常閉接點(diǎn)串聯(lián)構(gòu)成,增加回路可靠性;回路中無(wú)需增加元件,回路改動(dòng)少;將“事故信號(hào)”送至現(xiàn)場(chǎng)PLC,由PLC 完成事故邏輯判斷并閉鎖合閘輸出,同時(shí)向現(xiàn)場(chǎng)崗位人員發(fā)出事故告警信號(hào),提醒崗位人員設(shè)備發(fā)生故障已跳閘,禁止再啟動(dòng)。

缺點(diǎn):部分設(shè)備機(jī)旁合、分閘和PLC 合、分閘單獨(dú)接至高壓柜,需對(duì)現(xiàn)場(chǎng)回路進(jìn)行改造,所有合、分閘信號(hào)必須通過(guò)PLC 控制出口才能滿(mǎn)足此方案;事故總接點(diǎn)為常開(kāi)接點(diǎn),在保護(hù)裝置失去電源時(shí)將返回,失去閉鎖作用。

(3)保護(hù)事故總信號(hào)復(fù)歸M5025(允許合閘繼電器)閉鎖合閘,本措施利用保護(hù)裝置事故總繼電器的特點(diǎn),將事故總常開(kāi)接點(diǎn)接入M5025 復(fù)歸回路,取消斷路器合位自動(dòng)復(fù)歸M5025 回路,原回路中M5025 常開(kāi)接點(diǎn)串入現(xiàn)場(chǎng)合閘回路,M5025 復(fù)歸后常開(kāi)接點(diǎn)斷開(kāi),閉鎖現(xiàn)場(chǎng)合閘回路,同時(shí)向后臺(tái)發(fā)出允許撤回信號(hào),便于運(yùn)行人員監(jiān)控,具體改造回路如圖5所示。

圖5 保護(hù)事故總信號(hào)復(fù)歸M5025閉鎖合閘回路

優(yōu)點(diǎn):回路中無(wú)需增加元件,回路改動(dòng)少;保護(hù)裝置遙控允許為瞬動(dòng)接點(diǎn),保持時(shí)間在200 ms,M5025 線圈采用磁保持雙線圈,在裝置遙控接點(diǎn)返回后靠磁保持在置位狀態(tài),滿(mǎn)足長(zhǎng)期給允許條件;M5025 常開(kāi)接點(diǎn)接入裝置遙信回路,并在后臺(tái)完善允許監(jiān)控畫(huà)面,提醒崗位人員監(jiān)視現(xiàn)場(chǎng)允許在什么狀態(tài);M5025正常運(yùn)行時(shí)線圈不帶電,有效解決了發(fā)熱問(wèn)題。

缺點(diǎn):無(wú)。

3 方案論證

以上3 條措施的制定,結(jié)合各自的優(yōu)缺點(diǎn)從安全性、控制效果、材料成本、改造難度、操作便利性5個(gè)方面進(jìn)行了綜合評(píng)定,見(jiàn)表1。

表1 三種方案的比較

通過(guò)比較得出:方案三略?xún)?yōu)于方案一,方案二各項(xiàng)指標(biāo)最低可以放棄。最終結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況決定,對(duì)現(xiàn)有高壓柜不具有M5025 繼電器的,采用方案一,在柜內(nèi)安裝中間繼電器,完成相應(yīng)閉鎖和監(jiān)視功能;對(duì)現(xiàn)有高壓柜已有M5025 繼電器的,采用方案三,保護(hù)動(dòng)作后復(fù)歸M5025 繼電器即可實(shí)現(xiàn)閉鎖和監(jiān)視功能。

4 結(jié)論

通過(guò)本次故障分析,提出了解決方案,并對(duì)方案論證及實(shí)施,從根本上解決了“高壓電動(dòng)機(jī)故障保護(hù)動(dòng)作切除后再次誤合于故障點(diǎn)”的難題。從技術(shù)角度對(duì)電機(jī)類(lèi)設(shè)備控制回路改造可行性進(jìn)行了研究,并提出了3 種可行的方案,以低改造成本,高可靠性和安全性完成了改造,為電力系統(tǒng)的安全運(yùn)行增加一份保障。

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