任允清,宋學(xué)龍
(寶武鋁業(yè)科技有限公司,河南 三門峽472100)
LHC結(jié)晶器也叫低液位鑄造結(jié)晶器,主要優(yōu)點是結(jié)晶器內(nèi)壁鑲嵌一周微孔狀石墨板,鑄造前對石墨板進(jìn)行刷油處理,可以保證整個鑄造過程不用進(jìn)行加油潤滑[1]。另外使用石墨板可以有效降低結(jié)晶器的一次冷卻強(qiáng)度,這樣可以有效減少鑄錠表面偏析瘤的產(chǎn)生,有助于減少銑面量。圖1是LHC結(jié)晶器的斷面示意圖,圖2是結(jié)晶器角塊示意圖[2]。
圖1 LHC結(jié)晶器斷面示意圖Fig.1 Section sketch of LHC crystallizer
圖2 結(jié)晶器角塊照片F(xiàn)ig.2 Corner block of crystallizer
采用LHC結(jié)晶器常因石墨鑲嵌過程中處理不當(dāng)、結(jié)晶器角塊處理不當(dāng)、結(jié)晶器日常維護(hù)不到位或結(jié)晶器鑄造參數(shù)選擇不當(dāng)導(dǎo)致鑄錠大面和角部拉裂現(xiàn)象。圖3和圖4為常見的鑄錠表面拉裂和角部拉裂實物照片。
圖3 鑄錠角部拉裂照片F(xiàn)ig.3 Corner crack of ingot
圖4 鑄錠大面拉裂照片F(xiàn)ig.4 Photo of casting ingot large area crack
拉裂的原因是當(dāng)鑄錠在結(jié)晶器內(nèi)凝殼的強(qiáng)度低于鑄錠表面和結(jié)晶器內(nèi)壁接觸面的摩擦力時,就會出現(xiàn)拉裂。
現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn),角部拉裂結(jié)晶器角部的角塊尖角處都出現(xiàn)了毛刺現(xiàn)象,并且尖角處很尖,圓弧角很小。圖5為角塊照片。經(jīng)過對角塊尖角處打磨并將尖角處修出一個R0.2mm的圓弧角,安裝重新使用后,角部不再出現(xiàn)拉裂現(xiàn)象。
圖5 角塊的照片F(xiàn)ig.5 Corner block
經(jīng)過現(xiàn)場分析,大面拉裂主要原因是石墨板處理不當(dāng)造成的。首先石墨卡座鋁基體上面出現(xiàn)銹斑(圖6),導(dǎo)致了與石墨接觸面導(dǎo)熱效果下降,結(jié)晶器壁凝殼強(qiáng)度降低,引起鑄錠拉裂。石墨維護(hù)不到位,打磨拋光不好,石墨有劃傷或者吸油不充分,也是造成鑄錠大面摩擦力增加導(dǎo)致拉裂的一個主要原因。
石墨卡座銹蝕打磨前 石墨卡座銹蝕打磨后圖6 結(jié)晶器石墨卡座銹蝕照片F(xiàn)ig.6 Corrosion of crystallizer graphite holder
現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)鑄造時鑄錠長度300mm左右結(jié)晶器掛鋁拉裂比較嚴(yán)重,分析認(rèn)為,這種掛鋁是在鑄造過程結(jié)晶器液位下降太快導(dǎo)致鑄錠干邊掛鋁造成的,要通過對鑄造參數(shù)進(jìn)行優(yōu)化來解決。
大面拉裂還有一種現(xiàn)象,基本上在鑄造到3000mm左右時產(chǎn)生,此時結(jié)晶器內(nèi)氧化渣較多,氧化皮較厚,氧化皮破裂粘在結(jié)晶器壁上,導(dǎo)致該部位冷卻能力下降,產(chǎn)生拉裂甚至漏鋁現(xiàn)象,這種現(xiàn)象通常叫鑄錠黑色氧化物現(xiàn)象(圖7)。
圖7 鑄錠黑色氧化物造成鑄錠拉裂Fig.7 Black oxide causes ingot to crack
針對以上鑄錠角部拉裂和大面拉裂情況,我們通過實驗驗證,制定了一些措施,收到了很好的效果。對于結(jié)晶器角塊,要求每月維護(hù)1次,每次用400目水砂紙角塊打磨圓弧面和尖角部位,將尖角部打磨成R0.1的圓弧角。對于石墨卡座,要求3個月將石墨拆下來維護(hù)一次。首先將卡座及石墨背襯用D40清洗液清洗干凈,然后用0000號鋼棉把石墨打磨干凈,使用400目水砂紙將石墨卡座的銹斑打磨干凈。石墨背面與結(jié)晶器貼合部位要均勻涂刷一層SPORAL SA潤滑脂(圖8)。每鑄次對結(jié)晶器內(nèi)表面石墨板用鋼棉進(jìn)行拋光然后涂油,要求吸油后石墨板顏色均勻,亮度一致(圖9)。
圖8 石墨內(nèi)襯板背面涂油Fig.8 Coating oil on back of graphite lining plate
圖9 石墨吸油及維護(hù)Fig.9 Graphite oil absorption and maintenance
為防止鑄錠在300mm位置拉傷現(xiàn)象,我們調(diào)整參數(shù),將液位下降到55mm時的長度由原來的480mm改為650mm,降低了液位下降速度,改善效果非常明顯。
鑄錠在3000mm以后出現(xiàn)黑色氧化物拉傷的現(xiàn)象,經(jīng)過分析發(fā)現(xiàn),這種黑色氧化物主要原因是熔體堿金屬鋰含量太高導(dǎo)致的。經(jīng)過實驗證明,鋰含量小于2ppm時很少發(fā)生這種現(xiàn)象。為了避免這種現(xiàn)象發(fā)生,可以使用無鈉精煉劑在熔煉爐進(jìn)行精煉,然后使用氯氣在保溫爐精煉,去除鋰含量效果較好,保證了鋁熔體質(zhì)量。
通過采取上述措施,在連續(xù)生產(chǎn)過程中對鑄錠大面拉裂和角部拉裂的數(shù)量進(jìn)行持續(xù)統(tǒng)計,大面拉裂由26塊/周降低至0塊/周,角部拉裂數(shù)量由18塊/周降低至0塊/周,取得了明顯的改善效果。
本文通過實驗研究,找出了引起扁錠大面拉裂和角部拉裂問題原因,并通過優(yōu)化結(jié)晶器維護(hù)方案、鑄造工藝參數(shù)及熔體處理方案等措施,取得了良好的效果,對提高扁錠成品率奠定了堅實的技術(shù)基礎(chǔ)。