摘 要:運用智能化技術(shù)對服裝生產(chǎn)裝備進行技術(shù)改造是服裝企業(yè)在激烈的市場競爭中取得發(fā)展、壯大的重要途徑。筆者開發(fā)的智能翻折羅紋裝置極大地改善了服裝企業(yè)員工勞動強度,有效地提高了勞動生產(chǎn)率,為服裝行業(yè)智能化技術(shù)改造闖出了一條道路。
關(guān)鍵詞:智能化;翻折羅紋機
1開發(fā)智能翻折羅紋裝置的必要性和重要意義
當前服裝的個性化、多樣化已成為一種潮流,作為服裝企業(yè)的產(chǎn)品必須適應(yīng)市場需要和甚至引領(lǐng)市場風尚,企業(yè)才能在激烈的市場競爭中,得以生存和發(fā)展。針織服裝或羽絨服裝袖口和褲管的一般都縫有羅紋,其組織在橫向拉伸時富有彈性,不易卷邊,且能起到防風保暖的作用,袖口帶有羅紋的服裝在市場上廣受消費者的青睞。
縫制羅紋時,先要將羅紋對折縫制成套管式,然后翻過來,將縫接處翻折在里面,由于羅紋是針織產(chǎn)品,十分柔軟,目前服裝企業(yè)一般都采用人工方式進行羅紋的翻折,工作效率十分低下,不符合現(xiàn)代服裝企業(yè)大規(guī)模自動化生產(chǎn)的要求。
本人曾供職于一家擁有數(shù)千員工的大型服裝企業(yè),其擁有多種類型的現(xiàn)代化服裝生產(chǎn)設(shè)備,但針織服裝的羅紋翻折工序仍需人工操作,如何讓這人工操作工序盡快采用先進的智能化裝備,改善員工勞動強度,提高勞動生產(chǎn)率,是公司近年來技術(shù)創(chuàng)新工作的重點。公司除了引進國內(nèi)外各種類型先進的服裝制作裝備外,重點組織技術(shù)力量針對服裝加工精度高、手工制作繁瑣、勞動強度大、效率低下的生產(chǎn)環(huán)節(jié)進行技術(shù)攻關(guān),開發(fā)了智能翻折羅紋裝置等一系列智能化服裝生產(chǎn)裝置,提高了產(chǎn)品質(zhì)量,提高了勞動生產(chǎn)率,降低了一線員工的勞動強度。
2技術(shù)方案
智能翻折羅紋裝置的雙撐桿裝置由撐桿a、撐桿b組成,撐桿a、撐桿b的直徑相同、長短相同相互并行,撐桿a、撐桿b頭部都為相同的圓弧扁平的鴨嘴形,撐桿a、撐桿b并排垂直安裝在撐桿橫向?qū)к壣?,撐桿a外側(cè)裝有撐桿氣缸a,撐桿b外側(cè)裝有撐桿氣缸b,撐桿氣缸a、撐桿氣缸b功率大小相等。
在撐桿氣缸a、撐桿氣缸b帶動下,撐桿a、撐桿b可同時沿著撐桿橫向?qū)к壪蛑虚g合攏或同時向兩邊平行地撐開,如圖1所示。
撐桿縱向?qū)к塧、撐桿縱向?qū)к塨并行,且長度相等,撐桿橫向?qū)к壈惭b在撐桿縱向?qū)к塧、撐桿縱向?qū)к塨上,撐桿縱向?qū)к塧、撐桿縱向?qū)к塨的移動方向與撐桿橫向?qū)к壍囊苿臃较蛳嗷ァ?/p>
撐桿a、撐桿b在撐桿步進電機作用下可沿著撐桿縱向?qū)к塧、撐桿縱向?qū)к塨向前或往后平行移動。
支撐梁為門字結(jié)構(gòu),立柱a、立柱b,高度相等、且分別垂直于臺面的兩側(cè),頂梁兩端分別固定在立柱a、立柱b上端,頂梁與臺面平行。頂梁、立柱a、立柱b截面積相同。如圖2所示。
縱向氣缸安裝在頂梁的面向同步帶的同一側(cè),縱向夾子位于縱向氣缸下端,頂部橫向氣缸a位于縱向氣缸的一側(cè)??v向夾子可在頂部橫向氣缸作用下沿著頂梁的凹形導軌作左右平移,縱向夾子可松開和合攏。
橫向氣缸a固定在立柱a的面向雙撐桿裝置一側(cè),橫向夾子a在橫向氣缸a前端,水平地指向支撐梁內(nèi)側(cè),橫向夾子a在橫向氣缸a作用下做橫向水平移動。橫向氣缸b固定在立柱b的同樣面向雙撐桿裝置一側(cè),且與橫向氣缸a高度相同,橫向夾子b在橫向氣缸b前端,水平地指向支撐梁內(nèi)側(cè),橫向夾子b在橫向氣缸b作用下做橫向水平移動。
橫向夾子a、橫向夾子b高度相同且處于同一水平面,且在橫向氣缸a和橫向氣缸b作用下同時作相向移動,橫向夾子a、橫向夾子b可同時松開和合攏。
縱向夾子和橫向夾子a、橫向夾子b呈品字狀。
羅紋檢測傳感器a與紋檢測傳感器b的距離為羅紋長度的1/2。羅紋檢測傳感器a位于縱向夾子垂直下方,羅紋檢測傳感器b位于雙撐桿裝置一側(cè),羅紋檢測傳感器a、紋檢測傳感器b前后并列在工作臺面上。
啟動電源,撐桿步進電機啟動,撐桿a、撐桿b相互合攏,并套著羅紋同時往回移動至起始位置后停止。這時可取下已翻折過來的羅紋,其一個工作流程結(jié)束,該裝置可自動循環(huán)運行,工作示意圖如圖3所示。
智能翻折羅紋機裝置在PLC程序控制下,實現(xiàn)了各系統(tǒng)之間精確協(xié)調(diào)的運行。如圖4所示。
3效益分析及產(chǎn)業(yè)化前景
智能翻羅紋機撐桿采用圓弧扁平的鴨嘴型,有效減少撐桿前端與羅紋邊緣的接觸面,便于快速插入羅紋;在頂部橫向氣缸作用下可使羅紋的縫口從雙撐桿的一側(cè)移到雙撐桿中間,以避免羅紋翻轉(zhuǎn)時,其有縫口一側(cè)套在雙撐桿上時與羅紋沒有縫口另一側(cè),在相同受力的作用下,出現(xiàn)翻折程度的差異;兩個羅紋檢測傳感器的間距設(shè)為羅紋長度的/,可使羅紋在其長度/處翻折過來。
據(jù)初步估算,一臺翻羅紋機每小時可翻折羅紋180只,每年可完成130萬多羅紋的翻折,而一個熟練工人,每小時僅能完成60只羅紋的翻折,每年完成28萬只。采用智能翻羅紋機后,一個工人可同時操作3臺該設(shè)備,工作效率可提高20多倍,節(jié)約財務(wù)成本120萬。
智能翻羅紋機裝置的研發(fā)成功有效地提高了針織類服裝的質(zhì)量,降低勞動強度,提高工作效率,具有顯著經(jīng)濟效益。預計產(chǎn)業(yè)化后將為針織服裝企業(yè)帶來十分可觀的經(jīng)濟效益。
作者簡介:
吾曉輝(1991.03-),男,漢族,浙江衢州,工程師/技師,研究方向:智能化設(shè)計與制作。