于浩平 王 亮 王岳飛 姜 林
(河北鋼鐵集團(tuán)邯鋼公司邯寶煉鐵廠,河北 邯鄲 056003)
當(dāng)前大氣污染治理受到高度重視,鋼鐵工業(yè)煙氣排放標(biāo)準(zhǔn)更加嚴(yán)苛,廢氣治理力度不斷加大,為滿足超低排放要求,脫硫、脫硝、二噁英等廢氣治理設(shè)施逐漸普及[1]。燒結(jié)工序是鋼鐵行業(yè)的主要廢氣排放源,其煙氣排放量占鋼鐵生產(chǎn)總排放量40%左右,燒結(jié)工序能耗占鋼鐵企業(yè)總能耗的9%~12%,僅次于煉鐵工序[2]。為削減燒結(jié)廢氣排放控制污染及利用燒結(jié)煙氣的余熱,燒結(jié)煙氣循環(huán)技術(shù)逐漸興起。
燒結(jié)煙氣治理作為鋼鐵行業(yè)污染物控制的重要內(nèi)容,河鋼邯寶煉鐵廠兩臺360 m2燒結(jié)機煙氣原有處理方式為濕式石灰石-石膏法脫硫,脫硫效果不穩(wěn)定且沒有脫硝設(shè)施,無法達(dá)到環(huán)保超低排放要求。2016年對燒結(jié)機煙氣處理設(shè)施進(jìn)行了改造,采用逆流式活性炭脫硫脫硝一體化技術(shù),1#360 m2燒結(jié)機脫硫脫硝裝置于2018年2月建成,投產(chǎn)后煙氣能夠穩(wěn)定達(dá)到超低排放要求。2#360 m2燒結(jié)機煙氣仍使用原有的濕法脫硫方式,為使2#360 m2燒結(jié)機煙氣盡快達(dá)到超低排放并充分利用活性炭脫硫脫硝一體化裝置富余能力,2018年4月開始采取“一拖二”運行模式,即:一套活性炭脫硫脫硝一體化裝置同時處理兩臺360 m2燒結(jié)機煙氣,運行模式見圖1。
圖1 燒結(jié)煙氣“一拖二”處理模式
在滿足超低排放的要求下,受燒結(jié)機頭煙氣“一拖二”模式處理煙氣總量的限制,單臺增壓風(fēng)機能處理的最大煙氣量為90萬Nm3/min,兩臺燒結(jié)機均達(dá)不到滿負(fù)荷生產(chǎn),而且燒結(jié)機大煙道高溫段煙氣余熱沒有利用,活性炭脫硫脫硝系統(tǒng)吸附塔入口煙氣溫度高,需兌冷風(fēng)降溫造成系統(tǒng)無效風(fēng)增加。
為達(dá)到提產(chǎn)和節(jié)能減排要求,2018年6月份開始選用燒結(jié)煙氣選擇性循環(huán)凈化與余熱利用技術(shù),燒結(jié)機煙氣循環(huán)工藝是選擇性地將燒結(jié)過程排放的部分煙氣返回點火爐后的臺車上部密封罩中循環(huán)使用的一種熱風(fēng)燒結(jié)方法。廢氣中的有害成分再進(jìn)入燒結(jié)層中被熱分解或轉(zhuǎn)化,二噁英和NOx部分消除,抑制NOx的生成;粉塵和SOx被燒結(jié)層捕獲,減少粉塵、SOx的排放量;煙氣中的CO作為燃料使用,可降低固體燃耗[3]。另外,煙氣選擇性循環(huán)利用技術(shù)減少了煙囪排放的煙氣量,降低了煙氣凈化系統(tǒng)的負(fù)荷,保證了燒結(jié)煙氣超低排放達(dá)標(biāo)。
360 m2燒結(jié)機為雙煙道設(shè)計,主抽風(fēng)機工況風(fēng)量2×18 000 m3/min,共24個風(fēng)箱。2018年2月對燒結(jié)機風(fēng)箱支管開孔取樣檢測煙氣溫度、壓力、流量及煙氣成分等參數(shù)見表1、圖2、圖3。
表1 燒結(jié)機風(fēng)箱支管開孔取樣檢測煙氣參數(shù)
圖2 風(fēng)箱煙氣中SO2、溫度、NOx分布實測值
圖3 風(fēng)箱煙氣中O2、CO2、CO分布實測值
依托研發(fā)單位對360 m2燒結(jié)機工況條件燒結(jié)過程數(shù)值模擬及實際情況,確定取風(fēng)方案:
1)頭段風(fēng)箱,高氧含量,但為保證微負(fù)壓點火,風(fēng)箱風(fēng)量調(diào)節(jié)閥為微開或關(guān)閉狀態(tài),不方便取風(fēng);
2)尾段風(fēng)箱,高氧含量,低SO2、溫度高,作為主要風(fēng)箱進(jìn)行取氣;4#~8# 風(fēng)箱為低O2,低溫、低NOx,作為對高溫?zé)煔獾臏囟绕胶猓?/p>
3)頭部中段風(fēng)箱對應(yīng)的料面無覆蓋,可觀察燒結(jié)料面和點火保溫情況;尾部中段3個風(fēng)箱對應(yīng)的料面無覆蓋,便于補充自然空氣對BTP位置后的燒結(jié)料進(jìn)行冷卻,也便于進(jìn)行臺車更換作業(yè);尾部風(fēng)箱對應(yīng)的料面為機尾密封罩。
最終確定為:1#機選取低溫區(qū)頭部中段5個、高溫區(qū)尾部中段4個,共9個風(fēng)箱進(jìn)行循環(huán), 密封罩覆蓋在中段風(fēng)箱,循環(huán)風(fēng)機功率為5 000 kW,通過部分開啟密封罩頂部冷風(fēng)閥,可滿足含氧量大于18%的要求,大煙道煙氣溫度高于110 ℃,循環(huán)煙氣溫度200 ℃左右。2#機選取低溫區(qū)頭部中段3個、高溫區(qū)尾部中段5個,共8個風(fēng)箱進(jìn)行循環(huán), 密封罩覆蓋在中段風(fēng)箱;循環(huán)風(fēng)機功率為4 000 kW,通過部分開啟密封罩頂部冷風(fēng)閥,可滿足含氧量大于18%的要求,大煙道煙氣溫度高于110 ℃,循環(huán)煙氣溫度220 ℃左右。
在進(jìn)入密封罩內(nèi)的煙氣含氧量不足18%時,優(yōu)先考慮煙氣含氧量,確保燒結(jié)工藝不受影響,其次考慮煙氣溫度。當(dāng)密封罩內(nèi)負(fù)壓增大、含氧量低于18%時,循環(huán)系統(tǒng)自動開啟密封罩頂部冷風(fēng)閥兌冷風(fēng),直至恢復(fù)正常工況。利用控制系統(tǒng)和風(fēng)氧平衡編寫控制命令,可以實現(xiàn)自動調(diào)節(jié)冷風(fēng)閥的開啟關(guān)閉來滿足循環(huán)煙氣含氧量的不足。
燒結(jié)煙氣選擇性循環(huán)系統(tǒng)主要有風(fēng)箱支管煙氣取氣及循環(huán)煙道、循環(huán)風(fēng)機、多管除塵器、新風(fēng)系統(tǒng)、煙氣回氣及密封煙罩和儀表電氣控制系統(tǒng)組成,見圖4。
圖4 煙氣循環(huán)風(fēng)箱取氣示意圖
每個風(fēng)箱支管都可以在“循環(huán)投運”和“循環(huán)離線”之間切換,便于各臺燒結(jié)機根據(jù)其煙氣特性進(jìn)行生產(chǎn)調(diào)控。受廠房位置影響,取氣煙道布置在兩側(cè)風(fēng)箱支管一側(cè),通過翻板閥實現(xiàn)兩側(cè)風(fēng)箱的切換,為防止積料堵翻板,設(shè)置了卸灰斗,見圖5。
圖5 循環(huán)煙氣煙道現(xiàn)場圖
循環(huán)風(fēng)機:不僅用于生產(chǎn),還為燒結(jié)循環(huán)煙氣提供動力,克服煙氣在管道輸送過程的阻力。
多管除塵器:將煙氣中顆粒物控制在合適水平,減少循環(huán)風(fēng)機和后續(xù)管路系統(tǒng)的磨損。收集的灰塵通過氣力輸送設(shè)備到配混除塵灰倉中。
多管金屬旋風(fēng)除塵器:利用氣流做旋轉(zhuǎn)運動,借助離心力,使煙塵分離。
F=MV2/R
(1)
式中:F—離心力;m—質(zhì)量;V—流速;R—旋風(fēng)半徑。
把許多小直徑的陶瓷旋風(fēng)子并聯(lián)組合在鐵皮箱內(nèi),合用一個進(jìn)風(fēng)口,灰斗,進(jìn)風(fēng)口與出風(fēng)口用斜隔板阻擋,保證每個旋風(fēng)子風(fēng)量均勻。
循環(huán)煙氣罩:作用是將循環(huán)煙氣均勻分配到料面上,循環(huán)煙氣罩為負(fù)壓吸附式,外觀為拱形結(jié)構(gòu),通過立柱支撐燒結(jié)臺車上面,比臺車欄板高60 mm,密封為煙氣罩與欄板交界處,兩端為鋼板密封,并前后設(shè)有觀察門,當(dāng)煙氣循環(huán)關(guān)閉后,打開觀察門取風(fēng)。
工程單臺計劃建設(shè)周期為180天,1#燒結(jié)機實際建設(shè)用時5個月,2#燒結(jié)機實際建設(shè)用時5個月。煙氣循環(huán)建成后的調(diào)試工作主要分3個階段進(jìn)行:
第一階段:單機冷態(tài)調(diào)試,燒結(jié)機停車對接循環(huán)管道,所有設(shè)備運轉(zhuǎn)正常。
第二階段:聯(lián)機熱調(diào)試,燒結(jié)機開機后循環(huán)系統(tǒng)開啟,調(diào)試設(shè)備至運轉(zhuǎn)正常,逐天投運4、5、6、20、21、22、23、24號風(fēng)箱,循環(huán)系統(tǒng)連續(xù)穩(wěn)定運行,見圖6。
圖6 燒結(jié)床層阻力示意圖
第二階段的調(diào)試重點是風(fēng)機匹配,要求主煙道和循環(huán)煙道負(fù)壓匹配,目標(biāo)是提高循環(huán)煙氣量,難點是保證煙氣罩內(nèi)負(fù)壓。煙氣罩負(fù)壓影響因素有:循環(huán)煙氣量(風(fēng)門、轉(zhuǎn)速)、主抽風(fēng)量(風(fēng)門、脫硫)、床層透氣性(料層高度、配比)等,通過調(diào)節(jié)這些參數(shù),保證煙氣罩內(nèi)負(fù)壓,為氣體提供穿透床層的動力。通過一步步調(diào)試風(fēng)機已基本匹配,主煙道負(fù)壓在-13~-15 kPa,循環(huán)煙道負(fù)壓略小于主煙道,且將進(jìn)一步提高。循環(huán)煙道負(fù)壓主要受風(fēng)機轉(zhuǎn)速影響,循環(huán)風(fēng)機轉(zhuǎn)數(shù)高于1 240 r/min可保證管道負(fù)壓小于-13 kPa,具體如圖7所示。
圖7 2#燒結(jié)機主煙道和循環(huán)煙道負(fù)壓匹配圖
圖8 2#燒結(jié)機循環(huán)煙道負(fù)壓隨循環(huán)風(fēng)機轉(zhuǎn)速變化圖
從表2中可以看出,循環(huán)煙氣量在17.5~28.1萬m3/h,循環(huán)風(fēng)機轉(zhuǎn)速在1 256~1 308 r/min,循環(huán)煙溫在216~231 ℃,煙氣罩氧含量大于17.3%。
表2 煙氣循環(huán)運行參數(shù)
煙氣循環(huán)投用后,煙氣循環(huán)率平均為18.63%,循環(huán)量為15.77 萬Nm3/h;總處理風(fēng)量由75 萬Nm3/h提高到84.66 Nm3/h;綜合上料量從570 t/h提高到606 t/h,燒結(jié)礦產(chǎn)量提高了635 t/d;燒結(jié)燃耗降低5.07 kg/t。
表3 提產(chǎn)降耗參數(shù)表
表4 燒結(jié)機煙氣循環(huán)投用前后排放數(shù)據(jù)表(時間以單月計算)
煙氣循環(huán)投用后:燒結(jié)出口污染物減排效果顯著,其中煙氣中SO2濃度減排1.3%,煙氣中NOX濃度減排7.1%,煙氣中CO濃度減排23.26%。通過該技術(shù)的應(yīng)用,降低了后續(xù)污染物控制設(shè)施的運行負(fù)荷和運行成本,實現(xiàn)節(jié)能減排,改善了環(huán)境空氣質(zhì)量指標(biāo),具有顯著的經(jīng)濟(jì)、環(huán)境和社會效益。
投用一年后發(fā)現(xiàn)室外煙氣總管道容易積灰卡料;風(fēng)箱支管蝶閥位置容易卡料堵灰;煙氣密封罩內(nèi)部支撐復(fù)雜造成檢修更換箅條困難,更換箅條之前需要轉(zhuǎn)車13次,嚴(yán)重影響燒結(jié)機檢修進(jìn)度。改造前后對比見圖9。
圖9 取氣支管改造前后對比圖
1)燒結(jié)機將水平取氣支管改為傾斜向上,在取氣主管上容易集料部位設(shè)置散料收集漏斗,同時通過優(yōu)化程序,設(shè)置閥門開啟時序,定時輪換閥門開閉,防止閥門長期關(guān)閉狀態(tài)下積料卡阻。檢修過程中,定期清理閥門閥板周圍積料,避免余料積累卡阻閥板。
2)針對室外總煙氣管道大面積積灰問題,在之前5個卸灰斗的基礎(chǔ)上,再在管道末端(高溫區(qū)風(fēng)箱)每個支管對應(yīng)煙道下方新增3個灰斗,設(shè)置卸灰閥按時序開關(guān)放料,減少管道積灰,見圖10。
圖10 室外煙氣管道及各支管新增卸灰斗圖
3)針對煙氣密封罩內(nèi)部支撐復(fù)雜,檢修更換箅條困難問題,通過大修改變內(nèi)支撐式煙氣密封罩改為外筋板式煙氣煙氣密封罩結(jié)構(gòu),既簡化了結(jié)構(gòu),又可方便檢修作業(yè)。另外在煙氣循環(huán)罩內(nèi)部兩側(cè)加掛鉤,通過導(dǎo)鏈拆欄板,減少轉(zhuǎn)臺車次數(shù),以免影響其他檢修項目,見圖11。
圖11 煙氣密封罩改造前后對比圖
當(dāng)下環(huán)保要求越來越嚴(yán)格,燒結(jié)煙氣循環(huán)利用作為一項有效治理煙氣的技術(shù),在燒結(jié)工序生產(chǎn)中逐步得到推廣應(yīng)用。邯寶煉鐵廠360 m2燒結(jié)通過采用煙氣選擇性循環(huán)節(jié)能減排技術(shù),可實現(xiàn)煙氣循環(huán)率達(dá)到25.88%,日產(chǎn)燒結(jié)礦提高623 t,燒結(jié)固體燃耗降低了5.07 kg/t。有效利用了燒結(jié)機部分廢氣。燒結(jié)外排總煙氣量、CO外排總量、NOx外排總量明顯降低,燒結(jié)噸礦固體燃料消耗降低,燒結(jié)礦轉(zhuǎn)鼓系數(shù)、含硫量等理化指標(biāo)穩(wěn)定。同時,送入后續(xù)煙氣治理工序煙氣中的SOx、NOx等得到有效富集,也提高了煙氣治理工序的脫除效率。通過該技術(shù)的應(yīng)用,降低了后續(xù)污染物控制設(shè)施的運行負(fù)荷和運行成本,實現(xiàn)節(jié)能減排,改善了環(huán)境空氣質(zhì)量指標(biāo),具有顯著的經(jīng)濟(jì)、環(huán)境和社會效益。燒結(jié)機大煙道高溫段煙氣余熱得到充分利用,并且實現(xiàn)了燒結(jié)工藝污染物的源頭減排和過程控制,為鋼鐵行業(yè)污染物超低排放提供了新的技術(shù)路線,將促進(jìn)鋼鐵行業(yè)燒結(jié)煙氣節(jié)能減排相關(guān)技術(shù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展[4]。