鄒慶峰,劉鵬南,田 果
(新疆八一鋼鐵股份有限公司煉鐵廠)
八鋼歐冶爐是熔融還原非高爐煉鐵工藝,使用全氧冶煉,其輸出煤氣具有熱值高的特點。理論分析認為,通過捕集煤氣中的CO2產生高CO的煤氣(簡稱還原煤氣)回用至煉鐵高爐使用,可以降低焦炭和煤粉的消耗,降低生產成本。為此,八鋼公司組織研發(fā)團隊針對歐冶爐還原煤氣的制取及綜合利用進行研究,開展了從煤氣CO2提純到風口復合噴吹的系列試驗,探索在歐冶爐風口實現(xiàn)復合噴吹(煤粉、煤氣)技術的實際應用,通過采用CO2捕集技術提純歐冶爐煤氣實現(xiàn)煤氣成分重整,為碳減排技術應用提供實踐及技術參考。
目前國內比較成熟的碳捕集技術有兩種:變壓吸附式(PSA)碳捕集技術及醇胺法(NCMA)碳捕集技術。兩種CO2技術各有特點,具體對比見表1。
表1 兩種碳捕集技術(PSA和NCMA)主要指標對比
兩種技術比較:PSA技術對設備精度和操作水平要求較高,在國內鋼鐵企業(yè)僅一家應用;NCMA技術在國內一些鋼鐵企業(yè)得到應用,生產運行較為成熟,并適應冬季生產,現(xiàn)場實際應用反映較好。兩種工藝技術均符合環(huán)保要求,無外排。
工程投資及經濟分析對比表明,NCMA技術較PSA技術工程投資高,兩種技術生產運行的物料、能源的消耗成本相當。
通過論證比較,結合歐冶爐實際生產工況條件,歐冶爐冶金煤氣CO2捕集技術采用了CO2脫除率為1%的醇胺法(NCMA)工藝。
八鋼歐冶爐碳捕集醇胺法(NCMA)工藝流程見圖1。歐冶爐冶金煤氣經進入壓縮系統(tǒng)加壓到0.85MPa,進入吸收塔底部,在此用NCMA溶液吸收,將歐冶爐煤氣中的CO2含量降到1%以下送往用戶進行噴吹。NCMA溶液進入常解塔及汽提塔進行再生,釋放出溶液吸收的CO2,將再生后的溶液送入吸收塔進行循環(huán)利用,釋放出的CO2氣體替代惰性氣體。
圖1 歐冶爐NCMA脫除CO2工藝流程圖
八鋼歐冶爐碳捕集項目建設內容包括:煤氣壓縮機系統(tǒng)、歐冶爐煤氣脫碳系統(tǒng)、歐冶爐煤氣脫碳單元(公輔系統(tǒng))。項目于2018年12月立項,2019年6月開工建設,2020年7月4日試運行。
歐冶爐輸出煤氣脫除CO2運行期間,歐冶爐循環(huán)噴吹量的不同,系統(tǒng)處理煤氣量控制變化。2020年9月至2021年5月脫碳系統(tǒng)運行操作穩(wěn)定,工藝成熟,設備運行良好。捕集CO2氣體量17757Nm3/h,還原煤氣壓力850kPa,系統(tǒng)穩(wěn)定運行率達到98%。捕集系統(tǒng)的核心溶液濃度循環(huán)穩(wěn)定在45.7%,系統(tǒng)運行主要指標達到了設計指標。運行期間歐冶爐煤氣脫除CO2成分見圖2。
說明:2021年3月—4月歐冶爐進行計劃檢修
歐冶爐煤氣脫除CO2的還原煤氣成分穩(wěn)定,CO含量達到68%以上,CO2含量在1%以下,同時還原煤氣中的H2含量達到17.46%,具體成分見表2。
表2 歐冶爐煤氣脫碳后煤氣參數
歐冶爐碳捕集系統(tǒng)投入半年以來,運行過程穩(wěn)定,能源介質消耗達到設計指標,經過系統(tǒng)消缺、工藝調整,脫碳系統(tǒng)消耗穩(wěn)定,實際運行指標均優(yōu)于設計指標,見表3。
表3 歐冶爐煤氣脫碳能介消耗
鋼鐵企業(yè)在安全運行過程中大量使用N2作為安全介質,入如粉煤輸送、氣體反吹、煤粉制備的安保氣體等,歐冶爐系統(tǒng)噸鐵消耗N2達到450~550Nm3/tHM。CO2捕集系統(tǒng)每小時產生的純度達到99.1%的CO2氣體性質可以替代惰性氣體,同時可作為轉爐底部噴吹的優(yōu)質可選能源介質。
理論認為,高純的CO2氣體可以替換N2比例達到100%,能夠在鋼鐵冶煉系統(tǒng)實現(xiàn)碳捕集的內部循環(huán),進一步探索低碳冶煉的技術路徑。歐冶爐已經進行CO2氣體的工藝利用實踐,將CO2氣體用在煤粉制備系統(tǒng),作為安保氣源,可有效降低系統(tǒng)氧含量與揮發(fā)分氣體濃度。
冶金煤氣捕集CO2氣體技術的成功應用,擴展了冶金煤的利用價值,改變了冶金煤氣僅作為燃料使用的低端方式,同時提供了煤氣成分調整的技術方案,為鋼鐵冶煉行業(yè)碳減排碳循環(huán)提供了可借鑒的技術方案。
直接效益:捕集1m3CO2氣體,使用歐冶爐煤氣2.82m3,產生還原煤氣1.82m3,歐冶爐風口和拱頂同時噴吹還原煤氣,經過實踐測算氣與燃料置換比約0.36kg/Nm3,根據置換比,降低歐冶爐煉鐵生產成本約0.546元/tHM。
間接效益:歐冶爐風口噴吹還原煤氣后,燃料比焦比下降,鐵水爐溫和硅素的波動降低,風口噴吹煤氣單耗70Nm3/tHM,鐵水硅素由噴吹前1.0%降低至0.82%以下,有利于煉鋼工序的冶煉。社會效益:歐冶爐冶金煤氣捕集CO2技術實現(xiàn)了安全穩(wěn)定運行,是煉鐵實現(xiàn)碳捕集循環(huán)利用的實例,提供了一種碳減排方案。
歐冶爐CO2捕集系統(tǒng)是一套化工工藝設施在冶金煤氣處理系統(tǒng)的耦合使用,同時要經受新疆嚴寒天氣與蒸汽能源系統(tǒng)供應的考驗。半年的冬季運行,針對歐冶爐煤氣捕集系統(tǒng)生產過程出現(xiàn)的問題,技術人員經過努力都逐一解決,保證了系統(tǒng)順行。
歐冶爐CO2捕集系統(tǒng)運行后,貧液蒸發(fā)冷分配器發(fā)生2次爆管事故,造成脫碳再生系統(tǒng)無法使用。分析認為是由于分配器焊縫強度不夠所致,將分配器改為弧板焊接并在焊縫處焊接加強筋板,改進后的蒸發(fā)冷分配器運行正常。
歐冶爐生產現(xiàn)場蒸汽回水系統(tǒng)采用低進高出,為防止冬季發(fā)生凍結,將蒸汽回水系統(tǒng)改為高進低出,并將回水收集進入壓縮機循環(huán)水池。
改造后CO2碳捕集系統(tǒng)在冬季生產期間(2020年末至2021年初)保持穩(wěn)定連續(xù)運行,未發(fā)生因設備結凍造成系統(tǒng)停機的事故。冷凝水回收進壓縮機循環(huán)水池后,壓縮機循環(huán)水池無需補水,降低了新水消耗量。
八鋼歐冶爐CO2捕集系統(tǒng)投入運行,也是CO2捕集技術在非高爐煉鐵工藝中的首次應用。投運后的生產實踐效果表明:歐冶爐冶金煤氣CO2捕集系統(tǒng)運行平穩(wěn),操作自動化成熟,系統(tǒng)穩(wěn)定運行率98%以上;CO2捕集溶液循環(huán)使用效果良好,還原煤氣中CO2降低至1%,溶液解析循環(huán)率能夠達到99.5%,具備工業(yè)化大生產的技術條件。