張華
上蔡神華中車新能源有限責(zé)任公司,中國(guó)·河南 駐馬店 450046
YJ93A 型1.5M 雙饋風(fēng)力發(fā)電機(jī)是某大型電機(jī)制造商于1998年至2015 生產(chǎn)的風(fēng)力發(fā)電機(jī),是當(dāng)年生產(chǎn)的主機(jī)型,屬水冷型機(jī)組,質(zhì)保期5年。筆者所在公司也安裝了數(shù)百臺(tái),在機(jī)組運(yùn)行7年左右,開(kāi)始批量出現(xiàn)故障,拆解后發(fā)現(xiàn)故障均為轉(zhuǎn)子極間連線斷裂或者轉(zhuǎn)子引出線斷裂。單臺(tái)發(fā)電機(jī)落塔維修費(fèi)用較高,由于大多數(shù)該型號(hào)發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子故障均為此類故障,很有必要對(duì)極間連線斷裂及轉(zhuǎn)子引出線斷裂進(jìn)行原因分析,拿出方案及樣機(jī),以便在塔上進(jìn)行預(yù)防性技改。
該型發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子線圈為星形連接,為4 極電機(jī),4 極均布,極間連線的作用是將同一相的兩個(gè)線圈組串聯(lián)起來(lái),轉(zhuǎn)子有三根極間連線,每相一根,極間連線由一根銅扁線折彎而成。
在運(yùn)行中,該型發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子出現(xiàn)故障幾乎全是極間連線故障,下面我們把維修中發(fā)現(xiàn)的情況描述一下。通常極間連線故障主要分為兩類:一是極間連線明顯燒斷;二是極間連線外觀絕緣結(jié)構(gòu)完好,但內(nèi)部極間連線銅排已斷裂或部分?jǐn)嗔?,斷裂部位顏色變暗,有明顯的氧化現(xiàn)象。
該問(wèn)題在該型發(fā)電機(jī)極間連線故障中不是個(gè)別現(xiàn)象,而是普遍存在,在同一個(gè)風(fēng)場(chǎng),當(dāng)一臺(tái)發(fā)電機(jī)的極間連線出現(xiàn)問(wèn)題,那其余兩根也會(huì)出現(xiàn)該問(wèn)題,相鄰機(jī)組乃至整個(gè)風(fēng)場(chǎng)機(jī)組很快都會(huì)出現(xiàn)該類型故障。由此我們可以判斷極間連線故障不是偶發(fā)問(wèn)題,而是由于設(shè)計(jì)工藝原因造成的批量質(zhì)量問(wèn)題。
2.1.1 震動(dòng)與疲勞
極間連線是由銅扁線通過(guò)模具折彎而成,在轉(zhuǎn)子上僅以兩端與端部銅排焊接,跨度大,設(shè)計(jì)時(shí),支撐點(diǎn)、固定點(diǎn)很少。該型發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子額定轉(zhuǎn)速1800rpm,在高速旋轉(zhuǎn)時(shí),會(huì)產(chǎn)生較大的離心力,當(dāng)離心力過(guò)大,支撐點(diǎn)、固定點(diǎn)過(guò)少,這時(shí)極間連線中部會(huì)向外部移動(dòng),使得極間連線折彎處受力,在發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)速不斷的變化中,極間連線就會(huì)出現(xiàn)頻繁的伸縮,即產(chǎn)生震動(dòng),應(yīng)力主要集中于根部。在長(zhǎng)期的震動(dòng)下導(dǎo)致其疲勞斷裂。由于三根極間連線結(jié)構(gòu)相同,所處環(huán)境又完全一樣,因此在一根斷裂時(shí),另外兩根也會(huì)相繼斷裂。此外,由于極間連線跨幅長(zhǎng),固定點(diǎn)少,振動(dòng)的幅值就會(huì)比較大??梢缘贸鼋Y(jié)論,極間連線的斷裂是由于離心力與振動(dòng)的雙重作用,使得銅排材質(zhì)發(fā)生疲勞導(dǎo)致極間連線斷裂。
2.1.2 結(jié)構(gòu)與工藝
該型發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子極間連線根部圓角過(guò)小,過(guò)橋線厚度為4.9mm,折彎圓角為R6mm,圓角比較小,僅為銅排厚度的1.2倍,如圖1所示。這樣會(huì)帶來(lái)兩個(gè)問(wèn)題,一是折彎圓角越小,對(duì)銅材的延展率要求越高,極間連線制作時(shí)折彎圓弧外圓角容易產(chǎn)生裂紋,根據(jù)GB50149—2010,折彎圓角在銅扁線厚度的2 倍以上時(shí)效果最佳,制作時(shí)不容易產(chǎn)生裂紋。二是折彎R 角過(guò)小,振動(dòng)時(shí)應(yīng)力容易集中,產(chǎn)生疲勞斷裂。
圖1 原極間連線結(jié)構(gòu)
通過(guò)以上原因分析,我們制定的改進(jìn)方案主要從兩方面入手:一是從極間連線本身結(jié)構(gòu)入手,增大極間連線厚度及折彎R 角,減少應(yīng)力集中;二是增加極間連線支撐點(diǎn),減小振動(dòng)。
可以看出改進(jìn)方案在極間連線的制作前期對(duì)其結(jié)構(gòu)進(jìn)行了改變,明顯加大了轉(zhuǎn)彎角度,達(dá)到了R40,且在使用時(shí),還在轉(zhuǎn)彎處加焊了銀焊料,這樣既保證了圓滑過(guò)渡,也保證了轉(zhuǎn)彎處的強(qiáng)度。在安裝時(shí)增加了多處固定與綁扎,用滌玻繩將極間連線綁在端部銅排上,綁成一個(gè)整體,最后進(jìn)行真空壓力浸漆,使其與端部一體化程度進(jìn)一步提高,如圖2所示。
圖2 改進(jìn)前后極間連線自體對(duì)比圖
此方案簡(jiǎn)便易施工,完全可以在塔上對(duì)現(xiàn)有該機(jī)型發(fā)電機(jī)進(jìn)行批量技改[1]。
發(fā)電機(jī)引出線為三根硅橡膠電纜線,連到轉(zhuǎn)子線圈上。電纜線從軸孔伸出來(lái)后,用絕緣壓塊壓緊。引出線故障主要在兩個(gè)部位:一是電纜從絕緣壓塊出來(lái)交界的地方受離心力剪切斷裂;二是軸孔里面。三根電纜橡膠外皮在軸孔里斜孔處磨破接地。
3.2.1 第一種故障原因
目前93A 型發(fā)電機(jī)有兩種接線方式,其一為鐵圈壓板式,其二為層壓板壓柱式。這兩種方式,第一種為早期產(chǎn)品,在軸上熱套錐形電纜架,并用線夾固定電纜線;第二種為絕緣線夾,明顯所夾持電纜長(zhǎng)度有限。第二種方式雖然比較好,但需要在塔上技改過(guò)程中在軸上鉆6個(gè)螺紋孔用來(lái)安裝線夾,由于軸料是經(jīng)過(guò)熱處理的,因此加工難度較大。這就需要我們找出一種便捷有效的技改方案。
此外,出現(xiàn)故障的大部分是第一種結(jié)構(gòu),引線端與鐵圈壓板距離較長(zhǎng),且鐵圈與壓板均為鐵制品,引線端與鐵圈壓板距離較長(zhǎng),在長(zhǎng)期的震動(dòng)中,往往會(huì)發(fā)生銅排與電纜延展與扭曲,產(chǎn)生震蕩空間,導(dǎo)致壓板根部電纜斷裂,或由于摩擦導(dǎo)致電纜絕緣破裂以至于發(fā)生轉(zhuǎn)子接地,究其原因主要為產(chǎn)生震蕩空間。
根據(jù)現(xiàn)有設(shè)備情況,引出線端部銅排已倒伏,致使電纜處絕緣破裂導(dǎo)致對(duì)地?fù)舸?。說(shuō)明由于轉(zhuǎn)子運(yùn)行時(shí)的變速、震動(dòng)都會(huì)導(dǎo)致銅排與電纜受力變形、震顫,最終導(dǎo)致絕緣破裂和電纜及引線頭疲勞老化斷裂,繼而發(fā)生事故。
3.2.2 第二種故障原因
第二種故障表現(xiàn)在電纜出斜口處,引出線在軸孔內(nèi)絕緣外皮磨破接地。轉(zhuǎn)子引出線在軸孔內(nèi)裝有固定支架,從斜孔引出來(lái),由于電纜與軸孔存在空隙,發(fā)電機(jī)高速旋轉(zhuǎn)時(shí)電纜在離心力作用下甩出,與斜孔拐角處不斷摩擦,橡膠外皮磨損接地,如圖3所示。
圖3 橡膠外皮磨損
目前市場(chǎng)上出現(xiàn)斷裂與接地的引出線這兩種原因都有,但主要是第一種。
針對(duì)以上原因分析,我們制定了相應(yīng)的技術(shù)措施。
針對(duì)第一種故障,我們采取了以下措施,防止端部銅排與電纜震動(dòng)。通過(guò)輕型角鋼利用原結(jié)構(gòu)上的緊固結(jié)構(gòu)完成了對(duì)電纜及引出線銅排的固定。為了更好地保證長(zhǎng)期運(yùn)行中電氣部分的穩(wěn)定,防止震動(dòng)中角鋼與絕緣結(jié)構(gòu)的摩擦。在實(shí)施過(guò)程中,在角鋼與電纜結(jié)構(gòu)間加入了NOMEX 紙與適型氈,其中NOMEX 紙?zhí)岣吡穗姎庑阅?;適型氈填充空間起到了防震作用,最后刷環(huán)氧膠,增強(qiáng)其整體性[2]。
針對(duì)第二種故障,我們?cè)谛笨谔幵黾恿斯枘z封口與軸內(nèi)孔灌膠,使電纜與軸成為一個(gè)整體,從而避免了電纜震動(dòng)與軸的摩擦,也就對(duì)電纜起到了保護(hù)作用。
在加注灌封膠時(shí),將軸頭孔堵死,將朝下的兩個(gè)電纜斜出口也用硅膠封死后,在最上端電纜斜口處將液體灌封膠注入,待固化后電纜與軸體將成為一個(gè)整體。
通過(guò)以上的方案實(shí)施,我們成功解決了該型發(fā)電機(jī)引出線批量故障的問(wèn)題,對(duì)未發(fā)生故障的機(jī)組采取了預(yù)防性的技改,避免了批量下塔維修,產(chǎn)生了較好經(jīng)濟(jì)效益。
通過(guò)以上的方案實(shí)施,我們成功解決了該型發(fā)電機(jī)引出線批量故障的問(wèn)題,但對(duì)未發(fā)生故障的機(jī)組采取預(yù)防性的技改畢竟是要產(chǎn)生較大的維護(hù)費(fèi)用,因此為了保證在預(yù)防性技改前設(shè)備的安全運(yùn)行,我們可以采取以下措施減緩故障的發(fā)生,相對(duì)延長(zhǎng)其使用壽命。
①對(duì)震動(dòng)較大的機(jī)組實(shí)行深度維檢,打開(kāi)發(fā)電機(jī)端蓋檢查引出線及極間連線是否有斷前跡象,如發(fā)現(xiàn)極間連線有裂紋或引出線銅排變形嚴(yán)重者,可在塔上進(jìn)行技改,防止事態(tài)擴(kuò)大。
②對(duì)于振動(dòng)大的發(fā)電機(jī)機(jī)組排除震動(dòng)因素,諸如軸承磨損、電蝕,對(duì)中等問(wèn)題。
③日常維護(hù)需加強(qiáng)對(duì)軸承缺油的追責(zé)以及加強(qiáng)對(duì)軸承溫度的監(jiān)控[3]。
通過(guò)對(duì)比分析、工藝改進(jìn)及相應(yīng)計(jì)算,可以得知轉(zhuǎn)子高速旋轉(zhuǎn)時(shí),銅導(dǎo)線受到的離心力非常大,在銅導(dǎo)線內(nèi)部產(chǎn)生應(yīng)力集中,如果不采取消除離心力帶來(lái)的應(yīng)力集中,時(shí)間一長(zhǎng)銅導(dǎo)線就會(huì)疲勞斷裂。無(wú)論是銅扁線還是電纜線,折彎的地方容易斷裂失效。所以,今后的發(fā)電機(jī)設(shè)計(jì)和工藝中,要充分考慮到離心力造成的應(yīng)力集中,對(duì)發(fā)電機(jī)軟體結(jié)構(gòu)造成的損害。截至論文發(fā)表前,此技改已在該型發(fā)電機(jī)的結(jié)構(gòu)中進(jìn)行了應(yīng)用,得到了好的驗(yàn)證。