徐晶
遼河油田鉆采工藝研究院 遼寧盤錦 124010
對(duì)研究井壁加固技術(shù)的意義,主要是增大安全密度窗口,防漏堵漏,提高地層承壓能力。目前從地應(yīng)力角度、儲(chǔ)層性質(zhì)、誘導(dǎo)裂縫擴(kuò)展的力學(xué)機(jī)理、堵漏材料的粒徑分布等角度來研究井壁加固技術(shù)[1]。
借鑒試點(diǎn)單位施工經(jīng)驗(yàn),制定科學(xué)合理的施工方案,整體施工步驟為:
(1)通井洗井預(yù)處理井筒:下Φ114mm×2.0m通井規(guī),通井至人工井底,保障后續(xù)工具下井。
(2)刮削處理井筒:下GX114T刮削器×0.60m至人工井底,保證后續(xù)工具密封面清潔。
(3)下封隔器找漏:下Y221-114×1.14m封隔器,全井筒試壓找漏。
(4)封堵漏失段和射孔段:對(duì)第一個(gè)漏點(diǎn)以下井筒填石英砂,從上到下依次擠水泥封堵漏失段和射孔段,并試壓18MPa合格。
(5)下小套管:按照設(shè)計(jì)下φ108mm浮鞋×0.38m、φ108mm浮箍×0.24m、φ88.9mm套管至井口。
(6)固井:連接水泥車,正循環(huán)洗井一周半,排量500L/min,泵壓5MPa,按設(shè)計(jì)依次正替前置液、領(lǐng)漿、尾漿,壓膠塞,正替清水至水泥漿返出地面,停泵關(guān)井候凝。
(7)測(cè)井、射孔:測(cè)三樣合格,優(yōu)選彈型SDP26RDX10-1進(jìn)行射孔。
(8)下泵完井:下入與小套管配套的深井泵生產(chǎn)管柱。
2019年開展小套管固井工藝試驗(yàn),實(shí)施2口井,優(yōu)選工程測(cè)井顯示套損嚴(yán)重、多次常規(guī)隔采均有效期短、隔采后產(chǎn)量增加明顯,具有繼續(xù)開發(fā)潛質(zhì)的油井。
生產(chǎn)情況:該井2012年10月投產(chǎn),開采層位延8,初期日產(chǎn)液2.49m3,日產(chǎn)油2.04t,含水2.4%,動(dòng)液面281m。2016年11月套破,日產(chǎn)液8.52m3,日產(chǎn)油0t,含水100%,含鹽3507mg/L,2016年11月工測(cè)隔采,見效后日產(chǎn)液6.15m3,日產(chǎn)油4.43t,含水14.8%,含鹽21042mg/L,2017年7月封隔器失效,隔采未見效,2017年9月、11月和2018年6月分別隔采均未見效,2019年3月封隔器失效,重新隔采見效,8月封隔器再次失效,目前日產(chǎn)液6.17m3,日產(chǎn)油0t,含水100%,含鹽1754mg/L,累計(jì)產(chǎn)油10814t。該井常規(guī)隔采8次,平均有效期僅50天,工測(cè)顯示大段腐蝕,無(wú)有效坐封段。根據(jù)前期井史及地質(zhì)分析,認(rèn)為該井仍具有潛能,為最大程度恢復(fù)該井產(chǎn)能同時(shí)試驗(yàn)小套管固井工藝。該井2019年12月7日實(shí)施小套管固井工藝完井,測(cè)井顯示固井質(zhì)量合格,浮箍位置:2251.61m,浮鞋位置:2261.5m,短套位置:2098.08m。
經(jīng)過試驗(yàn),我們工藝在實(shí)際生產(chǎn)中存在一定的問題:
一是原套管內(nèi)壁水泥封堵后必須處理達(dá)標(biāo),且試壓合格,固井施工過程,泵壓較高避免水泥失水,水泥漿返至井口難以保障;
二是套損井套管內(nèi)壁腐蝕結(jié)垢及粘附油膜等,固井后界面膠結(jié)質(zhì)量差,后期竄槽嚴(yán)重;
三是水泥環(huán)較薄,且夾在兩層套管之間,固井質(zhì)量難以滿足后期改造需求小套管固井工藝完成后,需下入配套小直徑油管,做好油管扶正工作,避免油管蠕動(dòng)等造成小套管損傷,延長(zhǎng)油井壽命;目前,與小套管配套的井下工具和儲(chǔ)層改造設(shè)備設(shè)施存在局限,需積極與相應(yīng)部門或廠家對(duì)接,及時(shí)溝通解決后期將會(huì)遇到的問題[2]。
將原井筒射孔段和套損段利用水泥進(jìn)行封堵,下入小套管重新固井,再造新井筒,通過小油管實(shí)現(xiàn)采油[3]。
(1)小套管固井后,重新建立井筒完整性,相當(dāng)于新投一口井,可以重新開采,充分挖掘低動(dòng)用層地層潛力
(2)新型水泥漿滿足后期儲(chǔ)層改造要求,為低滲透油田套損井下小套管恢復(fù)產(chǎn)能提供了有力技術(shù)支撐
(3)應(yīng)用雙層套管深穿透射孔技術(shù),采用54SDP10R20-70型射孔器,射開兩層套管和水泥環(huán),確保了油流通道暢通
(4)突破小套管防腐技術(shù),小套管外采用“環(huán)氧涂層+犧牲陽(yáng)極”、小套管內(nèi)采用“DPC涂層”的防腐工藝,內(nèi)外防腐同時(shí)進(jìn)行,解決小套管再次腐蝕破漏問題
(5)增下小套管扶正居中器,解決套管不居中,確保水泥環(huán)均勻,避免套管貼壁導(dǎo)致固井質(zhì)量差問題
總之,膨脹管的補(bǔ)貼應(yīng)用技術(shù)的使用大大提高油管的作業(yè)效率,也有效保證了作業(yè)安全,該技術(shù)值得我們進(jìn)一步推廣和應(yīng)用。