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特高壓站換流變壓器油色譜異常故障分析及處理

2021-11-21 07:05:24劉鵬華劉華臣崔家祥常東旭
內(nèi)蒙古電力技術(shù) 2021年5期
關(guān)鍵詞:乙炔引線套管

劉鵬華,劉華臣,崔家祥,常東旭

(國網(wǎng)河南省電力公司直流運檢分公司,鄭州450000)

0 引言

換流變壓器是直流輸電工程中的關(guān)鍵設(shè)備,由換流變壓器和換流閥組成的換流器是交、直流輸電系統(tǒng)中整流、逆變兩端接口的核心設(shè)備。換流變壓器故障初期的快速準(zhǔn)確診斷,一直是換流變壓器運維工作中的難題[1]。換流變壓器結(jié)構(gòu)較常規(guī)變壓器更加復(fù)雜,其內(nèi)部故障多種多樣,除油色譜分析外[2-3],故障點的發(fā)現(xiàn)還需配合排油內(nèi)檢及超聲局放定位[4-5]。本文針對一起特高壓換流站換流變壓器乙炔產(chǎn)氣故障,通過負(fù)荷、多處離線油樣等綜合信息,快速判斷定位產(chǎn)氣故障位置,確定了現(xiàn)場處理方案,通過現(xiàn)場內(nèi)檢排除故障,恢復(fù)了換流變壓器正常運行狀態(tài)。

1 故障概況

某特高壓站在建設(shè)調(diào)試期間,2020年7月11日—12日分別對雙極低端進(jìn)行了負(fù)荷試驗,功率為2000 MW滿負(fù)荷熱運行試驗、2400 MW(單換流器額定負(fù)荷的1.2倍)過負(fù)荷試驗。過負(fù)荷試驗后取離線油樣檢測,發(fā)現(xiàn)極Ⅰ低端星接W相YYC換流變壓器乙炔體積分?jǐn)?shù)為0.95×10-6,雙極大負(fù)荷試驗結(jié)束后復(fù)測下部離線油樣,結(jié)果為1.17×10-6,三比值法測定結(jié)果為0/2/2,具體數(shù)據(jù)見表1。根據(jù)DL/T 722—2014《變壓器油中溶解氣體分析和判斷導(dǎo)則》[6]初步判斷故障類型為換流變壓器內(nèi)部局部高溫過熱。

表1 極Ⅰ低端星接W相換流變壓器離線油樣數(shù)據(jù) ×10-6

2 故障點定位及診斷分析

2.1 設(shè)備試驗

極Ⅰ低端YYC換流變壓器型號為ZZDF?PZ-415000/500-400,額定容量為415 MVA,閥側(cè)、網(wǎng)側(cè)繞組為Y/Y,網(wǎng)側(cè)出線套管編號為1.1、1.2,閥側(cè)套管編號2.1、2.2。

2020-06-12,開展了極Ⅰ低端YYC換流變壓器繞組連同套管的長時感應(yīng)電壓帶局部放電測量試驗。試驗采用單邊加壓方式,從閥側(cè)繞組加壓,在網(wǎng)側(cè)繞組端部測量。在規(guī)定電壓下,網(wǎng)側(cè)線端的視在放電量為120 pC,未超過DL/T 274—2012《±800 kV高壓直流設(shè)備交接試驗》[7]規(guī)定的300 pC放電水平,局部放電測量試驗合格,試驗前后油色譜未見異常。

調(diào)試期間進(jìn)行了帶電檢測,紅外紫外、振動、聲級測量等,均未發(fā)現(xiàn)異常。

2.2 油色譜數(shù)據(jù)綜合分析

大負(fù)荷試驗前(7月10日),對極Ⅰ低端YYC換流變壓器取樣檢測,油中特征氣體乙炔體積分?jǐn)?shù)為0,總烴體積分?jǐn)?shù)為2.21×10-6,氫氣體積分?jǐn)?shù)為3.54×10-6。

大負(fù)荷試驗24 h后(7月12日),油中特征氣體乙炔體積分?jǐn)?shù)增長為0.95×10-6,總烴體積分?jǐn)?shù)增長為70.19×10-6,氫氣體積分?jǐn)?shù)增長為12.29×10-6。

7月13日,復(fù)測油中特征氣體乙炔體積分?jǐn)?shù)增長為1.17×10-6,總烴體積分?jǐn)?shù)增長為81.68×10-6,氫氣體積分?jǐn)?shù)增長為16.05×10-6。

運維單位7月13日的檢測結(jié)果為乙炔體積分?jǐn)?shù)1.1×10-6,總烴體積分?jǐn)?shù)67.75×10-6,氫氣體積分?jǐn)?shù)9.13×10-6;期間CO和CO2含量的比例和絕對值與其他5臺換流變壓器基本相當(dāng)。YYC換流變壓器負(fù)荷及乙炔體積分?jǐn)?shù)變化趨勢見圖1。

圖1 YYC換流變壓器負(fù)荷及乙炔體積分?jǐn)?shù)變化趨勢

由圖1可知,本次油色譜異常與變壓器負(fù)荷大小有直接關(guān)系,當(dāng)負(fù)荷加大至120%時,內(nèi)部出現(xiàn)局部過熱。從色譜數(shù)據(jù)特征氣體增長量分析,除氫氣和乙炔外,甲烷、乙烯、總烴體積分?jǐn)?shù)也有較大增加,CO和CO2增量同比其他5臺換流變壓器未見明顯變化,且CO2與CO的比值大于3[2],未涉及固體絕緣。綜合分析特征氣體的發(fā)展變化過程,故障類型符合裸電極局部過熱同時伴有放電現(xiàn)象,初步判斷大負(fù)荷試驗前油中可能已經(jīng)開始產(chǎn)生烴類氣體,但該局部過熱的部位處于油流緩慢區(qū)域,乙炔、乙烯等特征氣體數(shù)據(jù)上升較為緩慢。初步推斷故障位于上部閥側(cè)均壓管連接處、閥側(cè)套管尾部與載流座套連接處,連接存在虛接、松動情況。

根據(jù)故障發(fā)展情況,現(xiàn)場認(rèn)為該換流變壓器可以50%負(fù)荷進(jìn)行168 h試運行,并在此期間對該換流變壓器上部、下部、網(wǎng)側(cè)1.1升高座、閥側(cè)2.1、2.2升高座5處取樣閥取離線油樣,結(jié)合負(fù)荷變化進(jìn)行分析,進(jìn)一步定位故障位置。

2.3 故障點的確定及處理方案

根據(jù)168 h試運行期間的上部、下部、1.1套管、2.1套管、2.2套管的離線油色譜數(shù)據(jù),2.2和2.1套管取樣的乙炔數(shù)值最大,增長幅度最明顯,且隨負(fù)荷變化有增長趨勢,YYC換流變壓器各處油樣乙炔體積分?jǐn)?shù)變化趨勢見圖2。其中閥側(cè)2.2閥門處的總烴和乙炔數(shù)值明顯高于其他位置,并且在負(fù)荷高于50%時產(chǎn)氣明顯。結(jié)合該變壓器結(jié)構(gòu)分析,基本可以確定故障位置位于閥側(cè)均壓管連接處、閥側(cè)套管尾部與載流座套連接處。分析原因可能為套管尾部表鏈與底座接觸異常、套管尾部均壓球加強(qiáng)板斷裂導(dǎo)致局部環(huán)流。

圖2 YYC換流變壓器各處油樣乙炔體積分?jǐn)?shù)變化趨勢

根據(jù)對故障位置的判斷,確定了缺陷處理流程如下:解引→測量網(wǎng)側(cè)、閥側(cè)繞組直流電阻+測量套管連同繞組介損和電容+繞組對地絕緣電阻→排油→進(jìn)行內(nèi)部檢查(使用內(nèi)窺鏡檢查未拆開時的狀態(tài),套管尾部連接、閥側(cè)均壓管內(nèi)部、夾件屏蔽線等)→封堵+降噪板+防爆門等的拆除→推出運行位置→拆除閥側(cè)2.1、2.2套管及升高座→檢查+處理→復(fù)裝→重新工藝處理→試驗驗證(按交接試驗項目開展)。

3 現(xiàn)場內(nèi)檢排查

7月23日23:50,極Ⅰ低端YYC換流變壓器閥側(cè)2.2套管升高座處最新油色譜試驗結(jié)果顯示,乙炔體積分?jǐn)?shù)達(dá)17.88×10-6,與22日的數(shù)值(2.64×10-6)相比存在明顯突變,綜合判斷換流變壓器內(nèi)部故障存在惡化趨勢,立即向調(diào)度申請極Ⅰ低端停運,按既定方案進(jìn)行內(nèi)檢處理。

7月27日從人孔進(jìn)入換流變壓器本體開始內(nèi)檢。用內(nèi)窺鏡對閥側(cè)2.2套管升高座出線裝置附近進(jìn)行檢查,未發(fā)現(xiàn)明顯異常;對器身內(nèi)部分接開關(guān)樁頭螺栓進(jìn)行進(jìn)行檢查,無松動和過熱情況;檢查磁分路接地螺栓均可靠接地。對換流變壓器本體繞組、鐵心等其他位置檢查,未發(fā)現(xiàn)明顯異?!,F(xiàn)場解體檢查情況見圖3、圖4。

圖3 2.2套管升高座出線檢查

圖4 開關(guān)樁頭螺栓檢查

7月28日對均壓球內(nèi)部及均壓球內(nèi)套管對接母口進(jìn)行檢查,其中均壓球內(nèi)部支撐架構(gòu)無開裂和松脫情況,套管對接母口上部有少許黑色雜質(zhì)斑點,見圖5、圖6。

圖5 支撐架構(gòu)無開裂和松脫

圖6 銅鼻子存在燒蝕發(fā)黑

拆除套管對接母口金具3顆固定螺栓,對金具內(nèi)側(cè)引線進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)金具內(nèi)側(cè)6根引線其中1根引線(3點鐘方向)銅鼻子存在燒蝕發(fā)黑情況,進(jìn)一步檢查引線線鼻子未壓緊,對其他5根引線進(jìn)行檢查無異常,金具內(nèi)側(cè)上部也存在少許黑色雜質(zhì)斑點。

解開6根引線固定螺栓,對金具進(jìn)行拆除,發(fā)現(xiàn)松動的引線固定螺栓較其他5根偏長10 mm,螺栓偏長是導(dǎo)致線鼻子松動的主要原因。對相應(yīng)的螺栓孔進(jìn)行檢查,螺栓孔螺牙正常,故障螺孔內(nèi)部螺牙擠壓受損。

根據(jù)換流變壓器解體處理情況,該換流變壓器產(chǎn)氣的根本原因為閥側(cè)2.2引線固定螺栓偏長,在大負(fù)荷調(diào)試期間,換流變壓器負(fù)荷和振動大,導(dǎo)致原本螺栓未壓緊引線的情況逐漸惡化,套管金具與引線連接松動,產(chǎn)生過熱的同時伴隨著裸金屬放電,導(dǎo)致?lián)Q流變壓器油中產(chǎn)生乙炔并持續(xù)惡化。故障實際情況符合前期的分析判斷。

結(jié)合內(nèi)部排查結(jié)果,換流變壓器內(nèi)部無其他放電及故障點。該換流變壓器可以按照安裝工藝進(jìn)行復(fù)裝,并重新進(jìn)行交接試驗,目前該換流變壓器經(jīng)耐壓局放試驗檢驗合格,已正常投運。

4 建議

本次故障由閥側(cè)引線裝配螺栓不合適引起,反映出特高壓換流變壓器內(nèi)部產(chǎn)氣故障的復(fù)雜性,此類故障需要綜合眾多信息進(jìn)行判斷。

(1)運維單位應(yīng)做好設(shè)備數(shù)據(jù)留存及整理工作,換流變壓器的出廠、交接試驗數(shù)據(jù)、油色譜數(shù)據(jù)等,可為快速定位故障類型和故障位置提供有效支撐。

(2)設(shè)備制造廠應(yīng)嚴(yán)格控制安裝工藝,對閥側(cè)引線連接等重要部位的安裝環(huán)節(jié)多層把關(guān);同時,技術(shù)監(jiān)督單位駐廠監(jiān)造人員應(yīng)進(jìn)行仔細(xì)復(fù)查。

(3)換流變壓器升高座為油循環(huán)的“死油區(qū)”,該部位發(fā)生內(nèi)部故障時,特征氣體循環(huán)到本體需要一定時間,不易及時發(fā)現(xiàn)故障點,可結(jié)合本體不同位置油樣數(shù)據(jù),快速定位故障部位。同時可通過升高座加裝單氫監(jiān)測、瓦斯繼電器等,提升運維監(jiān)測手段。

5 結(jié)束語

絕緣油中溶解氣體含量分析是變壓器運行狀態(tài)監(jiān)控的主要手段,對變壓器故障分析、事前干預(yù)起著重要作用。某特高壓站換流變壓器發(fā)生閥側(cè)出線部位乙炔產(chǎn)氣故障,通過現(xiàn)場排查出廠試驗及交接試驗情況,分析換流變壓器閥側(cè)、網(wǎng)側(cè)套管升高座等5處典型位置離線油樣數(shù)據(jù),結(jié)合功率負(fù)荷變化時不同位置特征氣體增長情況,定位了故障位置,結(jié)合內(nèi)檢情況進(jìn)一步確定了故障位置并及時排除了故障,保障了設(shè)備的安全穩(wěn)定運行。

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