李小飛(青海鹽湖工業(yè)股份有限公司,青海 格爾木 816099)
青海鹽湖工業(yè)股份有限公司在察爾汗擁有國內(nèi)最大的氯化鉀生產(chǎn)基地,2019年氯化鉀的年產(chǎn)量已達(dá)500萬噸,氯化鉀生產(chǎn)技術(shù)和生產(chǎn)能力位居世界前列,而對生產(chǎn)中伴生資源的開發(fā)利用還處于初期階段。據(jù)統(tǒng)計(jì),每生產(chǎn)1 噸氯化鉀可排放老鹵(含氯化鎂33%左右)40 m3左右,迄今尚未有效利用。這不僅造成了鎂資源的浪費(fèi),而且對鹽湖生態(tài)環(huán)境造成破壞并形成“鎂害”。
隨著氯化鉀產(chǎn)品的產(chǎn)出伴隨有大量的老鹵排出,將氯化鉀生產(chǎn)工藝副產(chǎn)的老鹵集中排入10.67 km2老鹵鹽田,一部分進(jìn)鹽田曬制成鋰鹵水供鋰業(yè)公司生產(chǎn)碳酸鋰,一部分經(jīng)溶劑兌制補(bǔ)給各采區(qū)用于固液轉(zhuǎn)換。而隨著鹽、鎂、鈉類結(jié)晶物的增多持續(xù)上升結(jié)晶嚴(yán)重,大量六水氯化鎂在10.67 km2鹽田析出,導(dǎo)致蓄鹵量不足,影響萬噸級碳酸鋰的原料供給。因此,迫切需要在現(xiàn)有條件的基礎(chǔ)上增加鹽田面積,提高蓄鹵量,對提高萬噸碳酸鋰生產(chǎn)的提質(zhì)提量有著積極重大的意義。到目前為止,在鉀肥生產(chǎn)工藝?yán)消u水的循環(huán)利用方面,老鹵鹽田溶鎂工藝還是應(yīng)用空白,迫切有待解決。
液化開采鹽類礦床的方法國外已廣泛應(yīng)用,在鉀鹽方面,加拿大薩省鉀鹽礦床用液化開采方法使其可采鉀鹽儲量增加到686億噸;荷蘭成功利用液化開采方法回收埋深2 400 m的光鹵石礦;美國西爾斯湖用水溶法開采固體鉀芒硝。值得一提的是上述開采主要是鉀鹽類礦產(chǎn)。國內(nèi)外和鹽湖鎂資源開發(fā)利用相關(guān)基礎(chǔ)研究和應(yīng)用基礎(chǔ)研究報(bào)道較多,這為鹽湖鎂資源的深入開發(fā)利用提供了一定的基礎(chǔ)條件,但與此鮮明對比的是在鉀肥生產(chǎn)工藝?yán)消u水循環(huán)利用方面,老鹵鹽田固體鎂的液化開采,國內(nèi)還沒有相關(guān)報(bào)道。到目前為止,在鉀肥生產(chǎn)工藝?yán)消u水的循環(huán)利用方面,老鹵鹽田溶鎂該工藝還是應(yīng)用空白,迫切有待解決。綜上所述,為提高鹽湖資源綜合利用水平,鎂資源的開發(fā)利用研究將持續(xù)為關(guān)注重點(diǎn),這既符合我國國情,又具中國特色。
國內(nèi)青海鹽湖工業(yè)股份有限公司通過承擔(dān)國家“十一五”科技支撐計(jì)劃“柴達(dá)木盆地鹽湖難開發(fā)鉀礦開采技術(shù)研究”項(xiàng)目,研發(fā)了“固體鉀礦的浸泡式溶解轉(zhuǎn)化方法”,并在別勒灘礦區(qū)及察爾汗礦區(qū)實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)化,成果達(dá)到國際領(lǐng)先水平。以“固體鉀礦的浸泡式溶解轉(zhuǎn)化方法”為基礎(chǔ),現(xiàn)有溶劑制取泵站為依托,利用工程手段將微咸水與沉積的鹽層混合制成合格溶劑,以便礦區(qū)高鎂固體礦的溶解開采[1]。
察爾汗鹽湖是我國最大的氯化鉀生產(chǎn)基地,“反浮選—冷結(jié)晶”工藝生產(chǎn)的氯化鉀產(chǎn)品占總產(chǎn)量75%,該工藝是依靠從鹽田灘曬得到的含鈉光鹵石,利用反浮選、冷結(jié)晶工藝生產(chǎn)氯化鉀產(chǎn)品。鹽田曬制光鹵石工藝是利用太陽能蒸發(fā)鹵水,通過鹵水濃縮,控制鹵水濃度,使其中的成分分段結(jié)晶析出。當(dāng)鹵水點(diǎn)達(dá)到MgCl2·6H2O結(jié)晶時(shí),說明此時(shí)光鹵石結(jié)晶結(jié)束,應(yīng)將老鹵及時(shí)排出鹽田。老鹵是鹽田曬制光鹵石后所剩下的高鎂母液,其主要組分為含氯化鎂32.5%、氯化鉀0.3%、氯化鈉0.65%。目前,礦區(qū)鹽田老鹵均經(jīng):“老鹵渠道+老鹵提升泵站”輸送至采區(qū)配置固體礦溶礦溶劑循環(huán)利用,中途有部分老鹵作為原料提鋰后再返排至老鹵渠道。由于鹽田排出的老鹵量大,根據(jù)鹽田工藝計(jì)算,年老鹵排放量約17 500萬噸,換算成體積即為12 868萬m3(密度取1.32g/cm3)。
現(xiàn)有10.67 km2老鹵鹽田,隨著鹽、鎂、鈉類結(jié)晶物的增多持續(xù)上升,結(jié)晶了平均0.71 m厚的鹽鎂鈉類結(jié)晶物,鹽田中間部分鎂層厚度約1 m,而且形成南高北低兩側(cè)走水的現(xiàn)狀,導(dǎo)致蓄鹵量不足,長此以往將制約萬噸碳酸鋰生產(chǎn)。在確保生產(chǎn)正常,淡水充足的情況下,本著技術(shù)可行、經(jīng)濟(jì)最優(yōu)的原則,依照淡水流動式浸泡溶鎂及其他結(jié)晶物的形式,現(xiàn)提出可行方案。
取老鹵池結(jié)晶物樣進(jìn)行分析,分析結(jié)果如表1所示。
表1 結(jié)晶物組分分析 單位:%
從分析結(jié)果可以看出,該老鹵池結(jié)晶物中MgCl2含最較高,占全部組分的43%左右,由于鹽田中長時(shí)間不斷積累的六水氯化鎂,導(dǎo)致鹽田的儲蓄量嚴(yán)重不足,因此,為了擴(kuò)大老鹵池蓄鹵量就要將結(jié)晶物中的氯化鎂溶解。
根據(jù)理論計(jì)算進(jìn)入老鹵池淡水量:1臺泵一天的量為:4 200 m3×24 h×80%泵效=8.06萬m3;5臺泵29天進(jìn)淡水量:5×8.06×29=1169萬m3,由此可用于進(jìn)一步計(jì)算。
本次10.67 km2老鹵鹽田溶鎂項(xiàng)目時(shí)間共計(jì)47天,進(jìn)淡水總量為11 690 800 m3,將老鹵池分為三部分進(jìn)行溶解,淡水進(jìn)入第一部分(其余組份簡略未計(jì)算)見化學(xué)平衡值(1#池)結(jié)晶物。
列方程式求解A、B
即:1 t結(jié)晶物要用6.494 8 t淡水溶解,排出7.502 5 t淡鹵水,或者說:1 t淡水可溶解0.154 t結(jié)晶物。
(2)確保PCL控制系統(tǒng)運(yùn)用電源的穩(wěn)定性。如果應(yīng)用電源不穩(wěn)定,出現(xiàn)較大的電壓波動甚至是斷電,會導(dǎo)致PCL控制技術(shù)的應(yīng)用產(chǎn)生問題,因此應(yīng)當(dāng)確保PCL控制系統(tǒng)應(yīng)用電源的穩(wěn)定性,從而確保金礦山企業(yè)的安全高效生產(chǎn)。
總水量:1 169萬m3經(jīng)過第一部分后變?yōu)? 350萬t淡鹵水。
1 169萬m3淡水能溶解掉180萬t/1.59=113萬t結(jié)晶物。
(2)1 350萬噸淡水進(jìn)入第二部分后:(見化驗(yàn)數(shù)值)
可溶解第二部分282萬噸/1.59=177萬m3結(jié)晶物。
(3)1627萬噸淡鹵水繼續(xù)進(jìn)入第三部分
合計(jì)溶解結(jié)晶物:113+177+164=454萬m3。
(1)為保證試驗(yàn)期間能夠提供足夠的成礦鋰水供碳酸鋰生產(chǎn),對5 km2鹽田進(jìn)行備鹵,鹵量為500萬m3,同時(shí)將10.67 km2鹽田剩余鹵量全部輸送至碳酸鋰生產(chǎn)公司鹽田。
(2)老鹵池進(jìn)入淡水后合理規(guī)劃路線及溶解時(shí)間確定,盡可能地將老鹵池內(nèi)的結(jié)晶物全部溶解.將老鹵池內(nèi)導(dǎo)入淡水進(jìn)行溶鎂,溶鎂淡水由老鹵池溜槽修渠后排入廢鹵渠道至老鹵渠進(jìn)行溶劑兌制回收利用,完畢后切換老鹵水將剩余的淡水全部置換掉,封堵老鹵池溜槽,打圍堰,隨后進(jìn)老鹵水進(jìn)行攤曬。溶鎂期間為節(jié)約時(shí)間將使用2臺浮箱挖機(jī)老鹵池內(nèi)行走和攪拌,定期采集水樣進(jìn)行分析。溶鎂工藝化驗(yàn)如表2所示。
表2 溶鎂工藝化驗(yàn)表
根據(jù)老鹵池取樣數(shù)據(jù)分析及氯化鎂的溶解度實(shí)際溶解過程中化驗(yàn)數(shù)據(jù)來看,鹽田淡水浸泡比重由1.340兌至1.170左右,經(jīng)溶鎂溜槽排出帶走,向采區(qū)輸送進(jìn)行溶劑兌制。溶解效果較好,最終排鹵點(diǎn)均基本接近飽和狀態(tài),數(shù)據(jù)計(jì)算10.67 km2鹽田總進(jìn)水量溶解氯化鎂與實(shí)際標(biāo)尺計(jì)量溶鎂量基本吻合。
(3)后期備鹵情況說明:10.67 km2老鹵池日備鹵800萬m3,進(jìn)鹵質(zhì)量控制保持在280×10-6以上,鹽田按時(shí)補(bǔ)水,確保水位在0.8 m,鹵水質(zhì)量在300×10-6以供生產(chǎn)。
根據(jù)鹽田取樣數(shù)據(jù)分析及氯化鎂的溶解度實(shí)際溶解過程中化驗(yàn)數(shù)據(jù)來看,溶解效果較好,基本都達(dá)到飽和狀態(tài),最終排鹵點(diǎn)均基本接近飽和狀態(tài)。通過試驗(yàn)研究,將老鹵池淡水浸泡比重由1.340兌至1.170左右,增加老鹵池蓄鹵量500萬m3以上,兌鹵后的溶劑經(jīng)出水的溶鎂溜槽排出帶走向采區(qū)輸送,做到節(jié)約能源,降低能耗。此溶鎂項(xiàng)目加速鹽田成礦鋰水的形成,減少六水氯化鎂在老鹵池內(nèi)析出,降低系統(tǒng)運(yùn)行控制管理的難度,實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)的科學(xué)、高效的運(yùn)行原則。
依托現(xiàn)有的原鹵輸送系統(tǒng)、溶劑補(bǔ)給系統(tǒng)、淡水系統(tǒng),在滿足原鹵攤曬生產(chǎn)的情況下利用淡水分區(qū)域洗鹽、溶鎂,合理規(guī)劃進(jìn)出水行進(jìn)路線;使用淡水流動式浸泡溶鎂及其他結(jié)晶物的形式,增加鹽田蓄鹵量約500萬m3以上,進(jìn)一步提高鹽田溶鎂的效果。同時(shí)跟進(jìn)引水渠道、導(dǎo)水泵站的建設(shè)、同步跟進(jìn)化驗(yàn)數(shù)據(jù)和堤壩防護(hù)工作,按洗鹽、溶鎂水鹵質(zhì)不同進(jìn)入不同排鹵系統(tǒng),減少鹽田中氯化鎂等結(jié)晶物的沉積量,對溶鎂后的混合水合理利用,輸送至采區(qū)進(jìn)行溶劑兌制,實(shí)現(xiàn)了鹽田結(jié)晶物的綜合利用率,增加了鹽田的蓄鹵能力,消除了鹽湖“鎂害”;進(jìn)一步提高鹽田蓄鹵能力,為萬噸碳酸鋰生產(chǎn)項(xiàng)目提供有力支撐,提高了鹽湖資源綜合利用水平。本項(xiàng)目的溶鹽工藝為合理利用鹽湖資源,發(fā)展我國的鹽湖化工事業(yè)提供了很好的技術(shù)與工程范例,對其他鹽湖企業(yè)有較大的推廣意義。