張定智,汪才飛,周建方,韓 峰,仲碩碩
(1.山東博選礦物資源技術(shù)開發(fā)公司 察哈素項目部,內(nèi)蒙古 鄂爾多斯 017209;2.山東博選礦物資源技術(shù)開發(fā)有限公司 新河選煤廠,山東 濟寧 272000)
新河選煤廠為礦井型選煤廠,設(shè)計生產(chǎn)能力1.20 Mt/a,2016年正式投產(chǎn)。選煤工藝為:原煤準備至50 mm以下后,50~0 mm采用無壓三產(chǎn)品重介旋流器分選,1~0.25 mm粗煤泥FBS分選機分選,細煤泥經(jīng)濃縮+壓濾回收。入選原煤具有低中灰、低硫、低磷、高揮發(fā)分、高發(fā)熱量、高灰熔點、強粘結(jié)性的特點,屬45號氣煤。洗選后的精煤產(chǎn)品(灰分8.5%~9.0%)用于煉焦配煤,洗混煤、煤泥(發(fā)熱量17.99~19.66 MJ/kg)用于電廠發(fā)電。
煤泥處理工藝為:精煤磁選尾礦先經(jīng)分級旋流器分級濃縮,1.0~0.25 mm底流進入FBS分選機分選,分選出精煤和中煤;FBS精煤采用振動弧形篩+煤泥離心機工藝回收后摻入重介精煤;FBS尾礦摻入中矸磁選尾礦,采用分級旋流器+振動弧形篩+高頻篩工藝回收,摻入重介中煤。FBS流化床分選機在新河選煤廠從建廠之初就開始應(yīng)用于粗煤泥的分選,經(jīng)過不斷摸索實踐,該廠逐漸掌握了FBS的基本操作和日常維護,并利用技術(shù)檢查做了大量的試驗,探尋出影響FBS分選機分選效果的影響因素及規(guī)律,對生產(chǎn)出合格的粗精煤泥具有重要作用。煤泥處理原則工藝流程見圖1。
圖1 粗煤泥分選工藝流程
FBS流化床分選機是一種利用上升流在分選機內(nèi)產(chǎn)生紊流的干涉沉降分選設(shè)備[1],主要由入料井、執(zhí)行機構(gòu)、密度傳感器、底流閥、流體彌散板和控制系統(tǒng)構(gòu)成。其工作原理為:物料通過入料井進入分選機后,上升流與被分選的物料在分選機底部形成一個流態(tài)化的分選床層,密度小于床層密度的顆粒不能透過床層而被上升流帶入溢流槽中,密度大于床層密度的顆粒透過床層進入分選機最底部,通過底流排料閥排出。
工作過程為:進行選煤生產(chǎn)時,首先開啟清水泵為流化床分選機提供一定的上升流,并經(jīng)過流體彌散板均勻地分布到分選機底部,逐漸將分選機筒體內(nèi)部充滿清水,精煤磁選尾礦經(jīng)過分級旋流器濃縮,底流作為入料進入流化床分選機內(nèi),隨著入料的不斷增加,分選機內(nèi)部逐漸形成一個自生介質(zhì)床層,固體物料進入分選機后在上升流的作用下開始分層,高密度的物料透過自生的流態(tài)化床層集中于分選機的底部,通過由PLC全自動控制的排料閥排出后分級脫水作為中煤產(chǎn)品;低密度物料則流向分選機槽體的上部,溢流至溢流槽內(nèi)經(jīng)脫水后作為精煤產(chǎn)品[2]。
密度計負責檢測床層的密度,并將4~20 mA的電流信號輸入控制系統(tǒng),當床層的密度達到或超過設(shè)定值時,控制系統(tǒng)即發(fā)出1個4~20 mA的信號到執(zhí)行機構(gòu),執(zhí)行機構(gòu)開始動作,并打開底流排料閥排料,直到床層密度降低至設(shè)定值,排料閥關(guān)小或關(guān)閉。通過PLC全自動控制系統(tǒng)控制排料閥的開啟度,使分選機內(nèi)流態(tài)化床層始終保持穩(wěn)定的設(shè)定密度。執(zhí)行機構(gòu)在其行程范圍內(nèi),可以快捷、靈敏、準確地運行,排料閥在執(zhí)行機構(gòu)的帶動下實現(xiàn)不同的開啟度。
入料井負責將入料均勻分配到分選機機體內(nèi),執(zhí)行機構(gòu)接收來自控制系統(tǒng)的4~20 mA的電流信號,并作出打開和關(guān)閉底流閥的反應(yīng),底流閥位于分選機最底部,為中空錐形結(jié)構(gòu),當流態(tài)化床層的密度增加至超過設(shè)定值時,需要底流閥開啟或增大開啟度時,執(zhí)行機構(gòu)便推動底流閥推桿向下,使底流閥離開閥座排出粗重的物料;反之,當床層的密度減小至低于設(shè)定值時,執(zhí)行機構(gòu)便拉動底流閥拉桿向上,使底流閥靠近閥座,則底流閥開啟度減小,底流的排放量也隨之減少??傊?,底流閥的開啟度與床層的密度密切相關(guān),底流閥開啟度的動態(tài)變化實現(xiàn)了流態(tài)化床層分選密度的動態(tài)平衡。流體彌散板的作用是將上升流均勻地分布于整個分選機床層的底部,流體彌散板上均布一定數(shù)量的小孔,孔的數(shù)量、大小和布置方式是經(jīng)過精密的流體力學(xué)計算得出的,每個孔均裝有可以更換的耐磨塞。
影響FBS溢流灰分和分選效果的因素很多,其中頂水壓力、FBS密度設(shè)定值、入料的灰分和粒度是幾個最重要的影響因素。自FBS流化床分選機2016年在新河選煤廠投入運行以來,該廠做了大量的試驗來探尋分析各個影響因素與溢流、底流灰分之間的關(guān)系。
在相同的FBS密度設(shè)定值條件下,通過調(diào)節(jié)閥門選取不同的壓力值,同時采取溢流、底流和入料,測定其灰分和粒度情況,選取灰分和粒度相似的數(shù)據(jù),得出不同壓力值下溢流和底流灰分之間的關(guān)系。
從表1可以看出,在相同的FBS密度設(shè)定值、相近的入料灰分和粒度條件下,當頂水壓力越大,溢流和底流的灰分值就越大,根據(jù)灰分平衡原則,溢流的占比就越高。精煤泥為溢流經(jīng)過脫水后的產(chǎn)物,由于脫掉了小于0.2 mm左右的高灰細粒,所以其灰分略低于溢流灰分,同樣也隨溢流灰分的增大而增大。
表1 壓力值與溢流底流灰分之間的關(guān)系
在相同的頂水壓力下,通過設(shè)定不同的密度值,同時采取溢流、底流和入料,測定其灰分和粒度情況,選取灰分和粒度相似的數(shù)據(jù),得出不同密度設(shè)定值下溢流和底流灰分之間的關(guān)系(見表2)。
表2 密度設(shè)定值與溢流底流灰分之間的關(guān)系
從表2可以看出,在相近的頂水壓力、相似的入料灰分和粒度條件下,F(xiàn)BS密度設(shè)定值越大,溢流和底流的灰分值就越大,根據(jù)灰分平衡原則,溢流的占比就越高。由于試驗誤差和床層的不穩(wěn)定性,這個規(guī)律只是表現(xiàn)出灰分變化趨勢,在日常操作時,可利用這一規(guī)律來根據(jù)化驗結(jié)果調(diào)節(jié)密度值,以確保精煤泥灰分在合理范圍內(nèi)。
在相同的頂水壓力和密度設(shè)定值下,入料灰分會影響溢流和底流的灰分,入料灰分低時,一般來說溢流和底流的灰分都會降低,入料灰分高時,溢流和底流的灰分也會增高。當入料灰分變化較大時,需及時調(diào)節(jié)頂水壓力和密度設(shè)定值。入料的粒度也會影響溢流和底流灰分。分別選取入料中小于0.2 mm和大于1 mm不同占比的數(shù)據(jù)(此時密度設(shè)定值、頂水壓力、入料灰分相近),來分析說明入料粒度對溢流和底流的影響,見表3、表4。
在相同的頂水壓力、密度設(shè)定值、相近的入料灰分條件下,表3數(shù)據(jù)顯示,入料中大于1 mm粒級占比接近,小于0.2 mm粒級占比越高,溢流的灰分越高,而底流的灰分變化不大,此時說明水力分級旋流器的分選效果不好,底流存在夾細問題,一部分高灰細粒在上升流的作用下進入到溢流中,由于高頻弧形篩的脫泥效果并不理想,所以最終的精煤泥灰分也會變高;表4數(shù)據(jù)顯示,入料中小于0.2 mm粒級占比接近,大于1 mm粒級占比越高,底流灰分越低,而溢流灰分變化不大,此時說明精煤脫介篩篩板篩縫出現(xiàn)超限或漏粗,導(dǎo)致粗顆粒增加,其本身灰分雖然不高,但由于粗顆粒自重較大,其無法在上升流的作用下穿透床層進入到溢流,而是在自重的作用下進入到底流,底流整體灰分越低,造成精煤損失,因此,確保入料的粒度在合理范圍內(nèi)非常重要。
表3 入料粒度與溢流底流灰分之間的關(guān)系1
表4 入料粒度與溢流底流灰分之間的關(guān)系2
除了以上影響因素外,F(xiàn)BS流化床分選機的操作和維護也會影響分選效果,不正確的操作和維護對FBS的產(chǎn)品灰分影響很大。在日常操作時,新河選煤廠技檢人員將FBS運行三年來的技術(shù)檢查數(shù)據(jù)進行匯總,根據(jù)影響因素建立數(shù)據(jù)庫。數(shù)據(jù)庫包括密度設(shè)定值、頂水壓力、入料灰分、入料粒度、溢流灰分、底流灰分、精煤泥灰分等數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)庫建好后可根據(jù)化驗數(shù)據(jù)選取合適的密度設(shè)定值與頂水壓力,盡量將精煤泥灰分控制在合理范圍內(nèi)。
長時間停車再次開車后必須進行試車,試車前要確保所有連接點都已緊固,清除管道、筒體中的各種殘留物,以免開機后有泄露及堵塞發(fā)生。首先用清水試車,檢查各連接點是否有漏水或堵塞現(xiàn)象,當上升水流進入FBS流化床分選機時,觀察上升水流量及壓力,當上升水升滿整個桶體,開始有溢流時,標定清水密度1.0 g/cm3,設(shè)備經(jīng)清水試車證實運行良好時,可開始帶料運行,通過調(diào)節(jié)設(shè)定密度值及上升水量,對分選指標進行調(diào)節(jié)。
接通電源后,根據(jù)粗煤泥產(chǎn)品灰分的要求,通過自動控制系統(tǒng)的觸摸屏設(shè)定分選密度,通過控制上升流管路蝶閥調(diào)節(jié)上升水量,注意觀察壓力表數(shù)值??刂葡到y(tǒng)分為自動控制和手動控制,自動控制系統(tǒng)的觸摸屏上有一處時針式的按鈕,打到“on”處,是自動控制,打到“off”處,是手動控制,正常生產(chǎn)時將控制系統(tǒng)設(shè)為自動控制。設(shè)置好以后開啟入料閥門。
在生產(chǎn)過程中,及時做FBS的日常技術(shù)檢查,內(nèi)容包括精煤泥灰分和入料灰分,根據(jù)灰分值調(diào)節(jié)密度設(shè)定值和頂水壓力,一般每班調(diào)整2~3次。除了日常技術(shù)檢查外,還需要做專項檢查,包括入料的濃度、粒度分析、溢流底流灰分等,確保FBS入料濃度、粒度在合理范圍內(nèi)。
(1)每隔3 d清理1次FBS流化床分選機的底流閥和流體彌散板上的上升水孔,注意觀察耐磨塞的磨損情況,對磨損超限的要及時進行更換。同時注意底流閥與閥座的間隙是否正常。
(2)每隔1周打開事故閥和觀察孔,沖洗流體彌散板下方的壓力水箱,防止壓力箱內(nèi)雜物影響上升流。
(3)清理底流閥和上升水孔的同時,注意觀察底流閥的連接螺桿和執(zhí)行機構(gòu)的連接螺桿螺栓是否松動。螺栓松動會導(dǎo)致底流閥的開度與控制柜上的顯示不符,嚴重時底流閥直接掉落,影響分選效果。
(4)FBS正常運行時,生產(chǎn)巡視工需要經(jīng)常觀察床層的穩(wěn)定性,方法則是將1根竹棍深入到分選機中心,看是否能感受到一定的浮力;同時注意觀察桶壁的物料積聚情況,如果積聚過多說明入料濃度過高,可通過補水調(diào)整。
(5)如果時長時間停車(超過8 h),需放空FBS機體內(nèi)部的煤泥水,防止細粒煤泥堵塞上升水孔。
(6)經(jīng)常檢查入料井的耐磨內(nèi)襯磨損情況,并及時修理或更換。
(7)冬季長時間停機再次啟動前,需要檢查底流閥有無凍住現(xiàn)象,檢查時,可手動控制分選機執(zhí)行器上下運動,若上下運動靈活,說明底流閥未凍住,若上下運動困難,說明底流閥與閥座凍住,可用熱水倒入槽體內(nèi)底流閥所在位置以融化被凍住的底流閥[3]。
(8)經(jīng)常檢查精煤脫介篩篩板的篩縫大小,及時更換磨損超限和漏粗的篩板,防止進入FBS的入料超限。精煤泥分級旋流器的分級效果也作為檢查重點,防止底流夾細。
通過分析FBS2100流化床分選機的影響因素,再結(jié)合對入料、底流、溢流的技術(shù)檢查,可總結(jié)出溢流灰分的變化規(guī)律,正常生產(chǎn)時可根據(jù)變化規(guī)律及時調(diào)節(jié)FBS密度設(shè)定值和頂水壓力??偨Y(jié)了新河選煤廠在FBS流化床分選機的日常操作和維護中的一些做法和經(jīng)驗,確保了FBS流化床分選機運行工況良好,通過對分選機的技術(shù)檢查,確定其具有較好的分選效果。目前可以將精煤泥的灰分控制在7.00%~9.00%,尾煤灰分高于30.00%,有效避免了主精煤背灰和總精煤灰分超標的問題,提高了精煤產(chǎn)率,經(jīng)濟效益顯著。