王志剛,富蘭克林·愛迪生,簡(jiǎn)萊特
(1.美國(guó)丹尼斯公司,西弗吉尼亞 藍(lán)田 24701;2.美國(guó)康圖拉能源公司,田納西 布里斯托 37621;3.美國(guó)狄更生-拉塞爾康圖拉有限責(zé)任公司,弗吉尼亞 麥克盧爾 24269)
美國(guó)康圖拉能源公司(Contura Energy)所屬麥克盧爾河(McClure River)選煤廠位于弗吉尼亞州圣保羅附近,地理位置見圖1所示。該廠于1978年建成投產(chǎn),設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力為950 t(干煤)/h,其原料煤主要來自于Upper/Lower Banner和Jawbone 2個(gè)煤層的優(yōu)質(zhì)高等揮發(fā)分煙煤和中等揮發(fā)分煙煤。(譯者注:本文的t/h均為美制短噸每小時(shí),下同。公制1 t約為美制1.1 短噸。)
圖1 麥克盧爾河選煤廠地理位置
麥克盧爾河選煤廠生產(chǎn)的是優(yōu)質(zhì)煉焦精煤,其工藝流程為:用于處理塊煤和末煤(152.4 ~ 22 mm和22~1 mm粒級(jí))的重介質(zhì)淺槽分選機(jī)和重介質(zhì)旋流器;用于處理粗煤泥(1~0.15 mm粒級(jí))的螺旋分選機(jī);用于處理細(xì)煤泥(0.15~0 mm粒級(jí))的機(jī)械攪拌式浮選機(jī)。隨著設(shè)備老化和原料煤質(zhì)量的變化,該廠面臨一些突出問題。
麥克盧爾河選煤廠最明顯的問題是浮選尾煤的可燃體嚴(yán)重?fù)p失,從其灰分僅為50%~60%可以計(jì)算出,精煤的可燃體回收率只在65%~75%之間,遠(yuǎn)低于預(yù)定目標(biāo)。這是由以下相關(guān)聯(lián)的原因造成的。
(1)浮選機(jī)能力不足。麥克盧爾河選煤廠原有的是2臺(tái)丹佛(Denver)型機(jī)械攪拌式浮選機(jī),每臺(tái)4室,單室容積14 m3,浮選機(jī)總?cè)莘eV=112 m3。其充氣攪拌裝置見圖2。
圖2 丹佛型浮選機(jī)充氣攪拌裝置結(jié)構(gòu)示意
丹佛型機(jī)械攪拌式浮選機(jī)為直流式浮選機(jī),每室中設(shè)置一個(gè)旋轉(zhuǎn)葉輪,因?yàn)樵摳∵x機(jī)借助壓縮空氣實(shí)現(xiàn)充氣,所以葉輪的轉(zhuǎn)數(shù)可以低一些,只承擔(dān)攪拌煤漿和將氣流分散為氣泡的功能。在定子蓋上設(shè)置一個(gè)錐形循環(huán)桶,可將浮選室中部的煤漿引入葉輪,實(shí)現(xiàn)循環(huán)。
浮選時(shí)間S的計(jì)算式如下
S=V/Q·60min
(1)
式中,V為浮選機(jī)容積,m3;Q為入浮煤漿流量,m3/h。
入浮煤漿主要是原煤分級(jí)旋流器的溢流,濃度低,流量大,據(jù)統(tǒng)計(jì)估算,流量Q約為2 000 m3/h。
按(1)式計(jì)算,該廠的浮選時(shí)間大致在3.4 min,不同性質(zhì)煤泥的浮選時(shí)間也不盡相同,但在一般情況下,美國(guó)的煤泥在常規(guī)的機(jī)械攪拌式浮選機(jī)中,浮選時(shí)間在5 min左右才能獲得滿意的效果[1](譯者注:鑒于煤泥可浮性差,在中國(guó)選煤工程設(shè)計(jì)中,浮選時(shí)間一般為6~10 min)。由于浮選機(jī)容積小,煤漿停留時(shí)間短促,低灰煤粒不能及時(shí)粘附在氣泡上,致使可燃體損失在尾煤中。
還可以從另一方面分析浮選設(shè)備能力的不足。當(dāng)入選原料煤量為950 t/h時(shí),按粒度組成計(jì)算,大約有137~153 t/h的粒度為0.15~0 mm粒級(jí)細(xì)泥進(jìn)入浮選機(jī)。根據(jù)實(shí)驗(yàn)室分步釋放浮選試驗(yàn),當(dāng)浮選精煤目標(biāo)灰分為10%時(shí),產(chǎn)率可達(dá)70%,按此計(jì)算可分選出96~107 t/h的浮選精煤。對(duì)于0.15~0 mm粒級(jí)煤泥,傳統(tǒng)浮選機(jī)的每平方米液面攜帶精煤產(chǎn)量約為1.07~1.51 t/h[2],原有2臺(tái)丹佛型浮選機(jī)的浮選液面面積總計(jì)約為57.8 m2,只能分選出62~87 t/h的精煤,兩者之間存有較大的差距。
(2)低灰分粗粒煤進(jìn)入浮選機(jī)。螺旋分選機(jī)分選出的粗精煤泥的脫水回收系統(tǒng),包括高頻煤泥篩、EBW型離心脫水機(jī)及分級(jí)濃縮旋流器三類工藝設(shè)備。由于脫水回收設(shè)備工藝效果差,聚集了大量循環(huán)煤泥,使得分級(jí)濃縮旋流器入料濃度高達(dá)21.9%,惡化了水力分級(jí)效果,致使其溢流中攜帶了40%的灰分為3.70%的大于0.5 mm的粗粒,混入了浮選作業(yè)。
(3)用于浮選精煤脫水回收的盤式真空過濾機(jī)陳舊低效,尤其是其濾液濃度超高。濾液返回浮選作業(yè),造成大量細(xì)泥反復(fù)循環(huán),嚴(yán)重影響浮選指標(biāo)。
這些原因還導(dǎo)致選煤廠實(shí)際生產(chǎn)能力降低至800 t/h左右,所以該廠的技術(shù)改造迫在眉睫。為此康圖拉能源公司邀請(qǐng)丹尼斯公司對(duì)麥克盧爾河選煤廠的煤泥水處理系統(tǒng)進(jìn)行了考核,對(duì)其進(jìn)行一期、二期升級(jí)改造工程設(shè)計(jì),并負(fù)責(zé)竣工后的調(diào)試工作。
麥克盧爾河選煤廠升級(jí)改造工程工藝流程見圖3。
1—分級(jí)脫泥篩(4臺(tái));2—分級(jí)旋流器入料筒;3—分配箱;4—分級(jí)旋流器(2組,每組4臺(tái),3用1備);5—螺旋分選機(jī)入料筒;6—分配箱;7—螺旋分選機(jī)組(3組,每組8臺(tái));8—精煤離心機(jī)離心液筒(新增);9—精煤弧形篩入料筒;10—分配箱;11—精煤泥弧形篩(二段串聯(lián),3組,新增);12—沉降過濾式離心脫水機(jī)(新增3臺(tái));13—精煤帶式輸送機(jī);14—浮選入料筒(原有改造);15—入料分配箱(新增);16—浮選機(jī)入料槽(2個(gè));17—丹佛型浮選機(jī)(2臺(tái));18—盤式真空過濾機(jī)(2臺(tái),更新);19—噴射式浮選機(jī)(1臺(tái),新增);20—盤式真空過濾機(jī)(1臺(tái),新增)圖3 麥克盧爾河選煤廠升級(jí)改造工程工藝流程
圖3中,152.4~0 mm粒級(jí)原煤進(jìn)入4臺(tái)分級(jí)脫泥篩脫泥分級(jí),篩上物中為152.4~22 mm的塊煤去淺槽重介分選機(jī)分選,22~1 mm粒級(jí)的末煤去重介旋流器分選,含有1~0 mm粒級(jí)的煤泥篩下水泵入分級(jí)旋流器,含有1~0.15 mm的粗煤泥由旋流器底流泵送到分配箱,分配到螺旋分選機(jī)進(jìn)行分選,螺旋分選機(jī)的精煤(粗精煤泥)由串聯(lián)式布置的二段弧形篩進(jìn)行脫水脫泥。其篩上物由沉降過濾式離心脫水機(jī)回收,脫水產(chǎn)物卸至精煤膠帶輸送機(jī),去干燥機(jī)進(jìn)一步熱烘干脫水;其離心液送至矸石濃縮機(jī)。沉降過濾式離心機(jī)的濾液自流至精煤弧形篩入料筒。2臺(tái)原煤分級(jí)旋流器的溢流和弧形篩篩下水在添加捕收劑后,由泵打入分配箱,然后分別自流進(jìn)入新增噴射式浮選機(jī)和原來的丹佛型浮選機(jī)分選。另外有4臺(tái)原煤分級(jí)旋流器的溢流,添加浮選劑后,自流進(jìn)入原有的丹佛型浮選機(jī)分選。浮選尾礦排至矸石濃縮機(jī),浮選精煤由盤式真空過濾機(jī)脫水回收,其濾餅卸至精煤膠帶輸送機(jī)。處理丹佛浮選機(jī)精煤的2臺(tái)盤式真空過濾機(jī)濾液返回丹佛浮選機(jī);處理噴射式浮選機(jī)精煤的新設(shè)置的盤式真空過濾機(jī)的濾液返回分級(jí)旋流器的入料筒。
2020年3月9日順利完成了一期升級(jí)改造工程調(diào)試任務(wù),該工程實(shí)質(zhì)上是解決粗精煤泥(螺旋分選機(jī)精礦)的脫水回收問題,其具體措施如下。
(1)用兩段串聯(lián)的弧形篩和沉降過濾式離心脫水機(jī)取代原有高頻脫水篩和EBW型離心脫水機(jī),以強(qiáng)化粗精煤泥的脫泥脫水回收。
(2)為簡(jiǎn)化流程,去除了第二段螺旋分選機(jī)和濾液濃縮旋流器。
新設(shè)置的弧形篩篩縫間隙為0.35 mm,能良好地控制好浮選入料粒度上限,據(jù)投產(chǎn)后采樣測(cè)試,浮選入料中錯(cuò)配的大于0.5 mm粒級(jí)的低灰分煤粒約減少了6個(gè)百分點(diǎn)。沉降過濾式離心脫水機(jī)工藝性能良好,脫水產(chǎn)物中大于0.045 mm粒級(jí)的煤粒約能回收98%(占其入料),小于0.045 mm的細(xì)泥約能回收50%(占其入料),從而解決了系統(tǒng)中煤泥集聚的現(xiàn)象。
一期升級(jí)改造工程于2020年3月9日順利調(diào)試成功。入浮煤漿主要來自于6臺(tái)原煤分級(jí)旋流器的溢流,仍由現(xiàn)有的2臺(tái)丹佛(Denver)型機(jī)械攪拌式浮選機(jī)處理,在浮選時(shí)間基本相同(即煤漿處理量基本相同)的條件下,浮選精煤產(chǎn)率、精煤可燃體回收率、尾礦灰分都有大幅度提高(見表1)。
表1 一期改造升級(jí)工程前后浮選工藝指標(biāo)(丹佛型浮選機(jī))
按中國(guó)GB/T 34164—2017《選煤廠浮選工藝效果評(píng)定方法》[9]中的浮選工藝效果的指標(biāo)—浮選完善指標(biāo)ηif來進(jìn)行評(píng)定:
ηif=E1-E2
(2)
式中:E1為精煤可燃體回收率,%;E2為精煤非可燃體混雜率,%。
式中:γc為精煤產(chǎn)率,%;Ac為精煤灰分,%;Af為入料灰分,%。
一期升級(jí)改造工程后的精煤產(chǎn)率提高了9.33個(gè)百分點(diǎn),甚是可觀。精煤可燃體回收率提高了11.93個(gè)百分點(diǎn),雖然浮選精煤灰分有所提高,但總體上講浮選精確性—浮選完善指標(biāo)上升了7.44個(gè)百分點(diǎn),效果是顯著的。
二期升級(jí)改造工程實(shí)際上是解決浮選能力不足、指標(biāo)不善的問題。具體的措施如下。
(1)新安裝1臺(tái)由中國(guó)制造的1組4室FJCA16-4型噴射式浮選機(jī)(單室容積為16 m3)。
中國(guó)的噴射式浮選機(jī)早在1967年就用于工業(yè)生產(chǎn)[3],美國(guó)選用的是第三代FJCA型浮選機(jī)[4-5],該型浮選機(jī)近年已在桑德斯選煤廠[6]和克萊塔選煤廠使用[7],麥克盧爾河選煤廠是美國(guó)使用中國(guó)噴射式浮選機(jī)的第三座選煤廠。
(2)新設(shè)3臺(tái)帶有9個(gè)圓盤的盤式真空過濾機(jī)(其中1臺(tái)為增設(shè),另2臺(tái)為更新原有陳舊的過濾機(jī))。
2020年5月18日,噴射式浮選機(jī)以及與其配套的盤式真空過濾機(jī)順利投產(chǎn)。由于年久失修,2臺(tái)盤式過濾機(jī)濾液濃度過高,其中小于0.045 mm細(xì)泥含量高達(dá)44%~50%,濾液返回浮選作業(yè)后,嚴(yán)重影響了分選指標(biāo)。研究表明,浮選入料中加入低灰超細(xì)煤顆粒(小于0.045 mm)后,粗煤顆粒 (大于0.074 mm)的浮選回收率也會(huì)降低[8]。為徹底解決過濾機(jī)的濾液?jiǎn)栴},該廠先后于同年7月、11月進(jìn)行了設(shè)備更新。表2列出了2020年12月1日至2021年1月5日共41個(gè)生產(chǎn)班的丹佛型浮選機(jī)和FJCA16-4型噴射式浮選機(jī)的分選指標(biāo)的平均值(2種浮選機(jī)的浮選時(shí)間基本相同)。這段時(shí)間的全廠平均入選原料煤量為1 068.3 t/h,超過設(shè)計(jì)能力的12.45%。
表2 二期改造升級(jí)工程后丹佛型浮選機(jī)和噴射式浮選機(jī)分選指標(biāo)對(duì)比
由表2可看出:
(1)丹佛型浮選機(jī)精煤灰分為11.99%,尾煤灰分為76.75%,精煤產(chǎn)率為68.35%,這樣指標(biāo)是不錯(cuò)的,而噴射式浮選機(jī)的指標(biāo)更上一層樓,其精煤灰分比前者低1.54個(gè)百分點(diǎn),而尾煤灰分卻高了5.48個(gè)百分點(diǎn),達(dá)82.23%,精煤產(chǎn)率為72.71%,比前者高了4.36個(gè)百分點(diǎn)。
(2)丹佛型浮選機(jī)的精煤可燃體回收率為88.93%,這表明其原煤的可燃體損失率為:100.00%-88.93%=11.07%,噴射式浮選機(jī)的精煤可燃體回收率為92.96%,比前者高了4.03個(gè)百分點(diǎn),其尾煤的可燃體損失率僅為7.04%。
(3)因?yàn)閲娚涫礁∵x機(jī)精煤灰分低,尾煤灰分高,所以分選精度高,浮選完善指標(biāo)高達(dá)67.64%,比前者高了3.98個(gè)百分點(diǎn)。
圖4、圖5、圖6分別為該廠41個(gè)生產(chǎn)班的2種類型浮選機(jī)的精煤灰分、尾煤灰分及浮選完善指標(biāo)成對(duì)對(duì)比。
圖4 精煤灰分比較
圖5 尾煤灰分比較
圖6 浮選完善指標(biāo)比較
從以上圖4~圖6可直觀清晰地看出:
(1)噴射式浮選機(jī)大多數(shù)生產(chǎn)班的指標(biāo)要好于丹佛型浮選機(jī)。
噴射式浮選機(jī)的浮選精煤灰分有39個(gè)生產(chǎn)班低于后者,即優(yōu)勝率為95.12%;噴射式浮選機(jī)的浮選尾煤灰分有35個(gè)生產(chǎn)班高于后者,即優(yōu)勝率為85.37%;噴射式浮選機(jī)的浮選完善指標(biāo)有34個(gè)生產(chǎn)班高于后者,即優(yōu)勝率為82.93%。
(2)噴射式浮選機(jī)的指標(biāo)波動(dòng)幅度小,操作平穩(wěn),浮選產(chǎn)物質(zhì)量較為穩(wěn)定。
從浮選精煤灰分來看,噴射式浮選機(jī)的波動(dòng)范圍為9.34%~12.37%,幅度為3.03個(gè)百分點(diǎn),而丹佛型浮選機(jī)的波動(dòng)范圍為10.28%~14.82%,幅度為4.54個(gè)百分點(diǎn)。從尾煤灰分來看,噴射式浮選機(jī)的波動(dòng)范圍為74.77%~89.42%,幅度為14.65個(gè)百分點(diǎn),而丹佛型浮選機(jī)的波動(dòng)范圍為65.33%~84.29%,幅度為18.96個(gè)百分點(diǎn)。從浮選完善指標(biāo)來看,噴射式浮選機(jī)的波動(dòng)范圍為58.23%~73.47%,幅度為15.24個(gè)百分點(diǎn),而丹佛型浮選機(jī)的波動(dòng)范圍為53.37%~70.32%,幅度為16.95個(gè)百分點(diǎn)。
噴射式浮選機(jī)分選效果好,分選精度高,選擇性好的原因有以下三點(diǎn)[9]。
(1)循環(huán)煤漿從噴嘴噴出瞬間壓力劇降,所析出的微泡有選擇性地粘附在疏水性良好、灰分低的煤粒上。美國(guó)的煤泥煤質(zhì)普遍良好,單體解離程度高,富集了大量疏水性強(qiáng)的煤粒。噴射式浮選機(jī)適用于美國(guó)的大流量、低濃度、小于0.15 mm粒級(jí)的分級(jí)旋流器溢流的分選。
(2)噴射式浮選機(jī)機(jī)槽中布置了4個(gè)充氣攪拌裝置,充氣攪拌均勻,渦流程度小,有利于氣泡礦化。設(shè)置了假底,循環(huán)煤漿流態(tài)好,有助于礦化泡沫平穩(wěn)上浮。
(3)只有4根直徑較細(xì)的吸氣管伸出浮選機(jī)液面,泡沫層能向兩側(cè)刮泡堰順暢地游動(dòng),加大了刮泡量。
通過對(duì)該浮選機(jī)的調(diào)試,認(rèn)為該設(shè)備還有以下特點(diǎn):
(1)過流部件采用了耐磨材料,沒有運(yùn)動(dòng)部件(除刮泡器外),減少了浮選機(jī)的維護(hù)工作量。
(2)采用噴射原理,自吸空氣,不使用壓縮空氣,設(shè)備功率消耗低(功率消耗主要來自于循環(huán)泵)。
(3)便于調(diào)試和生產(chǎn)操作,麥克盧爾河選煤廠的噴射式浮選機(jī)的調(diào)試,只憑設(shè)備安裝使用說明書,即可獲得滿意效果,不需中方人員前來。之前的美國(guó)的桑德斯和克萊塔選煤廠也是如此。
最能表征升級(jí)改造工程效益的是全廠綜合浮選指標(biāo)的改善,升級(jí)改造工程前后的指標(biāo)見表3。
表3 升級(jí)改造工程前后的全廠綜合浮選指標(biāo)
從表3可看出:
(1)一期升級(jí)改造工程解決了低灰粗顆粒進(jìn)入浮選作業(yè)的問題,并顯著減緩細(xì)泥在生產(chǎn)系統(tǒng)中的積聚現(xiàn)象,在浮選精煤灰分增高1.25個(gè)百分點(diǎn)的情況下,尾煤灰分提高7.26個(gè)百分點(diǎn),精煤產(chǎn)率增加了9.31個(gè)百分點(diǎn),浮選完善指標(biāo)上升了7.56個(gè)百分點(diǎn)。
(2)二期升級(jí)改造工程解決了浮選機(jī)生產(chǎn)能力不足的問題,并通過盤式過濾機(jī)設(shè)備更新,顯著減少了濾液中大量細(xì)泥循環(huán)的現(xiàn)象,在浮選精煤灰分增高1.10個(gè)百分點(diǎn)的情況下,尾煤灰分再提高了25.06個(gè)百分點(diǎn),精煤產(chǎn)率再增加了18.38個(gè)百分點(diǎn),浮選完善指標(biāo)再上升了14.46個(gè)百分點(diǎn),其上升幅度相當(dāng)之大。
(3)從升級(jí)改造工程之前與二期升級(jí)改造之后的對(duì)比可看出:① 在浮選精煤灰分由9.07%增至11.42%,增幅為2.35個(gè)百分點(diǎn)的情況下,浮選尾煤灰分由46.13%升至78.45%,增幅為32.32個(gè)百分點(diǎn);② 浮選選擇性的指標(biāo)—浮選完善指標(biāo)隨之升高,由42.63%升至64.65%,增幅為22.02個(gè)百分點(diǎn);③ 尾煤的可燃體損失率由44.77%降至9.54%,降幅為35.23個(gè)百分點(diǎn);④ 浮選精煤產(chǎn)率由42.30%升至69.99%,增幅高至27.69個(gè)百分點(diǎn)。按浮選作業(yè)入料量為145 t/h計(jì)算,浮選精煤增產(chǎn)39 t/h。以精煤每噸售價(jià)為100 美元,每年生產(chǎn)6 000 h計(jì)算,選煤廠每小時(shí)增收3 900美元,每年增收2 340萬美元。據(jù)估算,麥克盧爾河選煤廠升級(jí)改造投資不到5個(gè)月就可得到全部回收。
丹尼斯公司所承擔(dān)的麥克盧爾河選煤廠的升級(jí)改造工程設(shè)計(jì)和調(diào)試任務(wù),取得了可喜可賀的成果。
增設(shè)了二段串聯(lián)的弧形篩和沉降過濾式離心脫水機(jī),強(qiáng)化了粗精煤泥的脫水回收,杜絕了低灰分粗顆?;烊敫∵x作業(yè),控制住浮選入料上限。
用3臺(tái)盤式真空過濾機(jī)取代原有陳舊老設(shè)備,解決了濾液濃度高、細(xì)泥含量大、返回浮選機(jī)惡化分選效果的困局。成功地采用了1臺(tái)中國(guó)的FJCA16-4型噴射式浮選機(jī),解決了原有2臺(tái)丹佛型浮選機(jī)超負(fù)荷的難題,并且噴射式浮選機(jī)的分選指標(biāo)全面好于丹佛型浮選機(jī),對(duì)于提升全廠經(jīng)濟(jì)效益,起到舉足輕重的作用。
該廠的升級(jí)改造工程顯著地提高了精煤產(chǎn)率,取得了可觀的經(jīng)濟(jì)效益,投資回報(bào)期很短,令人興奮鼓舞。