常州鐵道高等職業(yè)技術(shù)學(xué)校軌道交通系 陳 吉
泄壓電磁閥是電壓力鍋中的關(guān)鍵元件,主要作用是當(dāng)飯煮好后釋放鍋內(nèi)的氣壓,目前某品牌的電壓力鍋?zhàn)酝葡蚴袌?chǎng)2年來(lái)泄壓失效故障率為1500ppm,距離行業(yè)一流水準(zhǔn)200ppm存在較大的差距,泄壓失效的主要原因是電磁閥耐壓失效,為了盡快解決此問(wèn)題,該公司成立了專門的研究小組,圖1是該品牌電飯煲和電磁閥的示意圖。
圖1 電飯煲和電磁閥示意圖
根據(jù)對(duì)失效件的拆解分析可知,電磁閥耐壓失效的主要表現(xiàn)為導(dǎo)線和連接器破損,其中導(dǎo)線破損占比85%。導(dǎo)線和連接器破損如圖2所示。
圖2 導(dǎo)線和連接器損傷圖
研究小組在對(duì)公司內(nèi)部的電磁閥組裝測(cè)試過(guò)程進(jìn)行審核后,并未發(fā)現(xiàn)隱患點(diǎn),于是研究小組在和供應(yīng)商溝通后決定將問(wèn)題聚焦于導(dǎo)線組件生產(chǎn)過(guò)程,導(dǎo)線組件是由供應(yīng)商A提供的成品,經(jīng)過(guò)分析團(tuán)隊(duì)發(fā)現(xiàn)包扎和成型過(guò)程是對(duì)電磁閥故障影響最大的兩道工序,對(duì)于包扎和成型造成的導(dǎo)線和連接器損傷研究小組用PFMEA表進(jìn)行了分析,根據(jù)PFMEA(如表1)分析,導(dǎo)線損傷主要潛在原因是導(dǎo)線強(qiáng)度不足和導(dǎo)線包扎后堆放方式不當(dāng),而連接器損傷經(jīng)過(guò)現(xiàn)場(chǎng)審核發(fā)現(xiàn)主要在于供應(yīng)商A的子供應(yīng)商連接器模塊來(lái)料不良,由于連接器損傷占比不到10%,所以研究小組主要聚焦于導(dǎo)線損傷的改善。
表1 關(guān)鍵過(guò)程FPMEA表
(1)導(dǎo)線堆放方式確認(rèn)
當(dāng)前導(dǎo)線包扎完后是通過(guò)托盤運(yùn)輸?shù)模诂F(xiàn)場(chǎng)審核時(shí),團(tuán)隊(duì)有人建議導(dǎo)線包扎后堆疊在一起容易造成損傷,而有些成員認(rèn)為不會(huì),為此團(tuán)隊(duì)經(jīng)過(guò)討論決定用卡方檢驗(yàn)進(jìn)行確認(rèn),原假設(shè)H0:導(dǎo)線破損和堆疊方式?jīng)]有關(guān)聯(lián)性,備擇假設(shè)Ha:導(dǎo)線破損和堆疊方式有關(guān)聯(lián)性,置信水平=95%,卡方檢驗(yàn)表如表2所示,根據(jù)卡方檢驗(yàn)的結(jié)果P值為0.508>0.05,可知導(dǎo)線破損和堆疊方式?jīng)]有關(guān)聯(lián)性。
表2 卡方檢驗(yàn)觀察表
(2)導(dǎo)線強(qiáng)度不足
研究團(tuán)隊(duì)通過(guò)對(duì)供應(yīng)商的整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程以及電磁閥的生產(chǎn)過(guò)程的分析,發(fā)現(xiàn)導(dǎo)線從生產(chǎn)到進(jìn)入最后的組裝測(cè)試出現(xiàn)破損的比例非常低,但是實(shí)際電磁閥做耐壓測(cè)試時(shí)失效的比例在1500ppm,通過(guò)對(duì)破損導(dǎo)線的強(qiáng)度分析發(fā)現(xiàn)導(dǎo)線的強(qiáng)度基本處于下限值,規(guī)范要求9-11kgf,實(shí)際測(cè)試了50件發(fā)現(xiàn)強(qiáng)度最小8.7kgf,最大9.0kgf,而未破損的導(dǎo)線最小為9.1,最大9.5kgf,通過(guò)測(cè)試結(jié)果對(duì)比可知,導(dǎo)線強(qiáng)度是關(guān)鍵的失效原因。
研究小組和導(dǎo)線供應(yīng)商研究了導(dǎo)線生產(chǎn)工藝后,根據(jù)以往案例的經(jīng)驗(yàn)快速鎖定了導(dǎo)線擠出工藝中的預(yù)熱溫度是強(qiáng)度的關(guān)鍵因子,為了驗(yàn)證預(yù)熱溫度與導(dǎo)線強(qiáng)度的關(guān)系,采用了回歸分析法,回歸分析表見表3。
表3 預(yù)熱溫度與導(dǎo)線強(qiáng)度回歸分析表
根據(jù)回歸分析結(jié)果(如圖3)可知,預(yù)熱溫度與導(dǎo)線強(qiáng)度之間存在線性相關(guān),回歸模型顯著,最佳預(yù)熱溫度設(shè)置為116℃。
圖3 預(yù)熱溫度和導(dǎo)線強(qiáng)度回歸分析結(jié)果圖
根據(jù)確定的根本原因,和線圈供應(yīng)商確認(rèn)后,決定采取如下改進(jìn)措施:
(1)將導(dǎo)線擠出預(yù)熱溫度設(shè)定為116°C。
(2)在線圈成型前100%檢驗(yàn)導(dǎo)線表面是否有破損、飛邊、氧化等缺陷。
改善后,經(jīng)過(guò)3個(gè)月的效果跟蹤,電磁閥耐壓測(cè)試率大大提升,3個(gè)月內(nèi)共售出電壓力鍋118865件,共反饋12件泄壓?jiǎn)栴},反饋率101ppm,已經(jīng)處于行業(yè)領(lǐng)先水平,通過(guò)質(zhì)量改善,3個(gè)月共產(chǎn)生直接經(jīng)濟(jì)效益近10萬(wàn)元。
結(jié)論:電磁閥耐壓測(cè)試失效的根本原因是導(dǎo)線的破損,而破損產(chǎn)生的根本原因是導(dǎo)線擠出工藝參數(shù)中的預(yù)熱溫度設(shè)置不合理,通過(guò)改善預(yù)熱溫度,大大降低了電磁閥的耐壓失效,同時(shí)使A公司的電壓力鍋無(wú)法泄壓的缺陷也得到了大幅度的改進(jìn)。