范驍君
(浙江省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司,浙江 杭州 310012)
隨著內(nèi)河航道等級(jí)的提升,橋梁凈空不足成為航道提升的制約。在浙江省內(nèi)河航道改造過程中,較多跨航橋梁建成時(shí)間較短,使用條件較為良好,采用橋梁頂升技術(shù)對(duì)既有橋梁改造可節(jié)約資源、節(jié)省工期?,F(xiàn)以長(zhǎng)湖申線航道西延改造工程中紫梅橋頂升作為案例,闡述內(nèi)河航道提升過程中頂升橋梁的設(shè)計(jì)思路[1-3]。
長(zhǎng)湖申線西延航道作為長(zhǎng)湖申線航道的延長(zhǎng)線,由安吉陽(yáng)光壩至吳興區(qū)湖州船閘,是長(zhǎng)三角地區(qū)重要的內(nèi)河水運(yùn)通道,全線規(guī)劃為Ⅲ級(jí)航道,改建后各橋位處需滿足60.0 m×7.0 m 通航凈空。
紫梅橋位于安吉縣梅溪鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū),于2002 年建成。橋梁全長(zhǎng)141 m,橋梁配跨為16+80+2×16+13(m),主橋?yàn)閯傂缘鯒U系桿拱橋,上跨長(zhǎng)湖申線西延航道,通航凈高不足7 m,是此次航道改建過程中的制約因素。
主橋計(jì)算跨徑78 m,布置兩榀鋼筋混凝土拱肋,系梁、橫梁、吊桿均為預(yù)應(yīng)力混凝土結(jié)構(gòu),主橋下部結(jié)構(gòu)為雙柱接高低蓋梁式橋墩,基礎(chǔ)為群樁接承臺(tái)式基礎(chǔ);引橋?yàn)?6 m、13 m 預(yù)應(yīng)力混凝土簡(jiǎn)支空心板,下部結(jié)構(gòu)為樁柱接蓋梁式基礎(chǔ)。
道路等級(jí):三級(jí)公路,設(shè)計(jì)速度30 km/h;
設(shè)計(jì)荷載:汽-20,掛-100,人群3.5 kN/m2(頂升后荷載等級(jí)維持原橋);
線型要素:西側(cè)縱坡3%,東側(cè)縱坡2%,豎曲線半徑2 000 m,橫坡1.5%。
引橋標(biāo)準(zhǔn)斷面:0.25+1.5(護(hù)欄人行道)+2×4.5(機(jī)動(dòng)車)+1.5+0.25(人行道護(hù)欄)=12.5(m);
主橋加寬斷面:0.25+1.5(護(hù)欄人行道)+1.15(拱肋)+2×4.5(機(jī)動(dòng)車)+1.5(拱肋)+0.25(人行道護(hù)欄)=14.8(m)。
根據(jù)《梅溪- 荊灣K0+304 新梅溪大橋橋梁定期檢查報(bào)告》全橋技術(shù)狀況評(píng)定為2 類,主要存在橋面破損、混凝土剝落、表層鋼筋銹脹等問題,經(jīng)小修后可進(jìn)行頂升改造。圖1 為紫梅橋?qū)嵕啊?/p>
圖1 紫梅橋?qū)嵕?/p>
該橋改建采用全橋整體頂升技術(shù),頂升后引橋加跨,改建后路線全長(zhǎng)770 m,橋梁全長(zhǎng)165 m,全橋配跨2×20(加跨)+80+2×16+13(原橋整體頂升)(m)。
主引橋采用整體頂升,整體抬升高度3.3 m,頂升后主跨可滿足60 m×7 m 限制性Ⅲ級(jí)航道通航凈空,頂升后橋梁維持原橋豎曲線要素。
圖2 為紫梅橋已建橋型布置圖。
圖2 紫梅橋改建橋型布置圖(單位:標(biāo)高m,其余cm)
西側(cè)橋頭起點(diǎn)改建后存在下穿道路需求,拆除西側(cè)1 跨16 m 空心板,新增2 跨20 m 簡(jiǎn)支空心板引橋。
該橋整體抬升后,挖除原道路路基及漿砌片石擋墻,改用高填方泡沫混凝土路基填筑。
紫梅橋采用全橋整體同步頂升,頂升主橋及東側(cè)3 跨引橋,橋梁頂升總體施工流程為:輔助結(jié)構(gòu)施工(反力基礎(chǔ)、分配梁等)→設(shè)備的安裝調(diào)試→封閉交通→斷柱及頂升施工→墩臺(tái)加高與改造→橋面系等附屬設(shè)施重建。
3.1.1 結(jié)構(gòu)噸位大,頂升高度高
紫梅橋主橋總噸位約3 300 t,全橋合計(jì)約4 125 t,全橋整體頂升高度為3.3 m,頂升具有噸位大,接高長(zhǎng)度高的特點(diǎn),需采用合理的頂升方案,選擇合適的臨時(shí)支撐體系。
3.1.2 主墩為水中墩且施工期保持通航
主跨通航孔為長(zhǎng)湖申線西延航道,往來船舶多為集裝箱和散貨駁船,為浙北地區(qū)重要的山區(qū)河流航道,短時(shí)間內(nèi)存在因降雨導(dǎo)致水位變化較大的可能。紫梅橋主墩位于水域中,頂升施工期間航道保持通航,因此施工期需盡量避開汛期,且減少施工作業(yè)周期,以減少施工期船舶或漂流物撞擊的風(fēng)險(xiǎn)。
3.1.3 主橋頂升精度控制嚴(yán)格
紫梅橋主橋?yàn)?0 m 剛性吊桿系桿拱橋,吊桿、系梁、橫梁均為預(yù)應(yīng)力混凝土結(jié)構(gòu),拱肋為鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),頂升期間主橋4 支點(diǎn)不可能處于嚴(yán)格平動(dòng),會(huì)產(chǎn)生因各點(diǎn)的不同步而導(dǎo)致的結(jié)構(gòu)扭轉(zhuǎn),進(jìn)而引起結(jié)構(gòu)的應(yīng)力重分布,頂升就位后若無法消除該偏差,該應(yīng)力即變?yōu)榻Y(jié)構(gòu)的永存應(yīng)力,因此該項(xiàng)目對(duì)橋梁的頂升精度經(jīng)計(jì)算后選擇合理的控制區(qū)間,同時(shí)施工期增設(shè)主橋位移、應(yīng)力、裂縫監(jiān)控措施。
因此,如何選擇合適的頂升系統(tǒng),合理的頂升方案,保證頂升精度,確保橋梁安全、快速地施工,是該工程成敗關(guān)鍵。
紫梅橋主跨通航孔航道設(shè)計(jì)線與橋梁設(shè)計(jì)中線交角75°,通航孔按限制性三級(jí)航道60 m×7 m 通航凈空設(shè)計(jì),凈空最低點(diǎn)為主橋西側(cè)K1+967.6 處,橋面高程10.615 m,橋梁結(jié)構(gòu)高度(含鋪裝)為1.468 m,梁底高程10.615-1.468=9.147(m);該橋位處設(shè)計(jì)最高通航水位5.23m,凈高7m,梁底最低點(diǎn)凈空富余0.2 m,通航孔范圍內(nèi)梁底高程應(yīng)不小于5.23+7+0.2=12.43(m);理論頂升高度12.43-9.147=3.283(m)。此次采用主引橋整體頂升,各墩頂升高度均為3.30 m,縱坡及豎曲線維持不變,西側(cè)3%,東側(cè)2.0%,豎曲線半徑2 000 m。圖3 為已建前后路線縱斷面圖。
圖3 改建前后路線縱斷面圖(單位:m)
3.3.1 控制系統(tǒng)
該橋?yàn)楸WC頂升精度和安全,采用PLC 液壓控制同步頂升系統(tǒng)。該系統(tǒng)建立在力和位移雙閉環(huán)的控制基礎(chǔ)上。由液壓千斤頂根據(jù)實(shí)際荷重抬升橋梁,同時(shí)與相應(yīng)的位移傳感器組成位移閉環(huán),以便控制橋梁頂升的位移和姿態(tài),使頂升過程中對(duì)結(jié)構(gòu)同時(shí)起到力和位移雙控的目的。系統(tǒng)理論同步位移精度±2 mm,壓力誤差≤5%。
3.3.2 千斤頂選用和頂升方式
為防止在頂升過程中突發(fā)停電等意外情況,致使千斤頂卸載導(dǎo)致嚴(yán)重的安全事故,該工程采用液壓千斤頂與機(jī)械跟隨千斤頂組合的頂升方法。液壓千斤頂需選擇具有自鎖定回油裝置和頂升力調(diào)節(jié)裝置的千斤頂;機(jī)械跟隨千斤頂需選擇具有位移實(shí)時(shí)跟隨和斷電等情況下機(jī)械自鎖定功能裝置的千斤頂。整個(gè)頂升過程以10 cm 為一個(gè)行程,逐步頂升至設(shè)計(jì)標(biāo)高。
每個(gè)頂升行程具體分為四個(gè)步驟(見圖4)。
圖4 一個(gè)頂升行程示意圖
3.3.2.1 液壓千斤頂頂升,機(jī)械跟隨頂跟隨
液壓千斤頂向上頂升,機(jī)械跟隨千斤頂實(shí)時(shí)進(jìn)行無間隙旋轉(zhuǎn)位移跟隨,確保機(jī)械跟隨頂與拖換結(jié)構(gòu)間的密貼。機(jī)械跟隨千斤頂內(nèi)部采用機(jī)械螺紋承載,通過機(jī)械螺紋的彈性變形來承受上部的荷載。一旦液壓千斤頂出現(xiàn)爆管等危險(xiǎn)情況,可即時(shí)由跟隨千斤頂進(jìn)行支承,確保被頂升構(gòu)件不致發(fā)生塌落風(fēng)險(xiǎn)。
3.3.2.2 機(jī)械跟隨頂鎖定,液壓頂收缸
頂升至設(shè)計(jì)行程后,機(jī)械跟隨頂機(jī)械鎖定,此時(shí)機(jī)械跟隨頂依靠自身結(jié)構(gòu)承壓,處于鎖定階段。待所有機(jī)械跟隨頂鎖定后,液壓頂收缸,加墊10cm 厚度支撐墊塊。
3.3.2.3 液壓頂鎖定,機(jī)械跟隨頂收缸
液壓頂安裝后進(jìn)行機(jī)械鎖定,此時(shí)液壓頂依然保持供油,但可同時(shí)依靠自身結(jié)構(gòu)鎖定裝置承壓,機(jī)械跟隨頂收缸,加墊10 cm 厚支撐墊塊。
3.3.2.4 機(jī)械跟隨頂安裝,檢查后解除鎖定
機(jī)械跟隨頂安裝后對(duì)動(dòng)力系統(tǒng)進(jìn)行檢查,確保油壓供電一切正常后,解除液壓頂機(jī)械鎖定,進(jìn)入第二個(gè)行程以此往復(fù)。
3.3.3 臨時(shí)支撐體系頂升結(jié)構(gòu)傳力路徑,反力基礎(chǔ)→千斤頂臨時(shí)支撐→托換體系→上部結(jié)構(gòu)。
3.3.3.1 反力基礎(chǔ)
原結(jié)構(gòu)采用樁接承臺(tái)式基礎(chǔ),且承臺(tái)尺寸較大,可優(yōu)先采用承臺(tái)作為反力基礎(chǔ);原結(jié)構(gòu)為樁柱式基礎(chǔ)可采用抱柱梁反力基礎(chǔ)(見圖5、圖6)。
圖5 抱柱梁鋼筋綁扎之實(shí)景
圖6 抱柱梁澆筑之實(shí)景
3.3.3.2 鋼管支撐
頂升臨時(shí)支撐采用Φ609 鋼管支撐,鋼管外壁609 mm,壁厚16 mm,法蘭直徑750 mm。鋼管支撐與結(jié)構(gòu)反力基礎(chǔ)通過化學(xué)螺栓連接,鋼管支撐豎向采用法蘭螺栓連接。鋼管長(zhǎng)度為10、20、50、100、200(cm)模塊化參數(shù)。頂升前按規(guī)定高度配置,頂升過程中不斷更換上述支撐墊塊(見圖7、圖8)。
圖7 千斤頂和支撐鋼管之實(shí)景
圖8 支撐鋼管之實(shí)景
3.3.3.3 托換體系
原橋采用蓋梁的下部結(jié)構(gòu)形式,托換體系優(yōu)先選用蓋梁,蓋梁外側(cè)倒角可通過植筋后澆三角墊塊,增加受力點(diǎn);柱式墩和橋臺(tái)位置可采用鋼分配梁托換體系(見圖9、圖10)。
圖9 蓋梁三角墊塊施工之實(shí)景
圖10 橋臺(tái)鋼分配梁之實(shí)景
3.3.4 限位措施
由于千斤頂、鋼支撐垂直度安裝誤差和各種不確定性因素的影響,頂升過程中上部結(jié)構(gòu)不可避免地會(huì)存在水平位移偏差,需設(shè)置限位裝置,對(duì)可能出現(xiàn)的水平偏位進(jìn)行限制。
該橋采用鋼結(jié)構(gòu)限位柱,限位柱斷面尺寸500 mm×500 mm。限位柱通過預(yù)埋鋼筋固定于下部基礎(chǔ),與固結(jié)在上部的限位墩組成引橋限位措施。限位柱與限位墩之間預(yù)留10 mm 間距(見圖10、圖11)。
圖11 橋墩限位柱之實(shí)景
圖12 橋臺(tái)限位柱之實(shí)景
3.3.5 墩柱接高
主橋斷柱頂升就位后,鑿除立柱上下切割面混凝土30 cm,露出主筋長(zhǎng)度不小于6 倍鋼筋直徑,將立柱新老混凝土結(jié)合部分進(jìn)行表面鑿毛,主筋采用擠壓套筒機(jī)械連接,達(dá)到一級(jí)接頭標(biāo)準(zhǔn)。綁扎箍筋后澆筑混凝土,采用比原混凝土等級(jí)高一個(gè)標(biāo)號(hào)的自密實(shí)補(bǔ)償收縮混凝土,待混凝土強(qiáng)度達(dá)到設(shè)計(jì)強(qiáng)度后再拆除頂升設(shè)備(見圖13、圖14)。
圖13 立柱鑿毛露出主筋之實(shí)景
圖14 立柱連接施工之實(shí)景
3.4.1 千斤頂布置
頂升各墩位置均設(shè)置一組液壓千斤頂,一組跟隨千斤頂,每組的設(shè)計(jì)總噸位安全系數(shù)均不小于2.0(見表1)。
表1 紫梅橋千斤頂布置表
3.4.2 主橋頂升
3.4.2.1 主墩頂升
主橋上部結(jié)構(gòu)為80 m 剛性吊桿系桿拱橋,下部結(jié)構(gòu)為雙柱接蓋梁式結(jié)構(gòu),基礎(chǔ)為群樁接承臺(tái)式基礎(chǔ),可充分利用該結(jié)構(gòu)受力特點(diǎn),采用斷柱托蓋梁整體頂升,承臺(tái)作為反力基礎(chǔ),蓋梁作為托換體系。傳力路徑為:原橋基礎(chǔ)承臺(tái)→千斤頂臨時(shí)支撐→蓋梁→系桿拱結(jié)構(gòu),其中蓋梁內(nèi)側(cè)布置8 臺(tái)200 t 頂升千斤頂,蓋梁外側(cè)布置4 臺(tái)500 t 頂升千斤頂,分別對(duì)應(yīng)布置12 臺(tái)400 t 機(jī)械跟隨頂(見圖15、圖16)。
圖15 主墩頂升施工之實(shí)景
圖16 主墩千斤頂布置圖(單位:cm)
3.4.2.2 主橋頂升精度控制
主橋結(jié)構(gòu)采用midas 建模分析,對(duì)原橋各支座豎向位移差值在±5 mm,±10 mm,±20 mm 進(jìn)行計(jì)算,分別分析結(jié)構(gòu)在各支點(diǎn)不均勻位移對(duì)于結(jié)構(gòu)的影響(見圖17、圖18 及表2)。
表2 頂升施工各構(gòu)件最大應(yīng)力一覽表
圖17 主橋建模圖形
圖18 10 mm 位移差產(chǎn)生的結(jié)構(gòu)二次應(yīng)力圖(單位:MP a)
由計(jì)算結(jié)果可知,隨著各支點(diǎn)最大位移差的增加,主橋結(jié)構(gòu)的扭轉(zhuǎn)效應(yīng)逐漸加大,主要體現(xiàn)在預(yù)應(yīng)力混凝土邊吊桿應(yīng)力的增加,由成橋階段最大應(yīng)力0.75 MPa 增加至1.37 MPa(最大位移差±20 mm)??紤]到原橋施工較早,為控制各支點(diǎn)不均勻豎向位移引起的結(jié)構(gòu)扭轉(zhuǎn)二次內(nèi)力,要求主橋在施工階段最大相對(duì)豎向位移差≤±10 mm,成橋使用階段最大相對(duì)豎向位移差≤±5 mm。
3.4.2.3 頂升通航安全
紫梅橋所在地區(qū)為山區(qū)航道,水位受短時(shí)間降雨變化大,且主橋主墩位于水域中,理論存在失控船舶或漂流物撞擊可能。為避免出現(xiàn)該極端情況,該橋施工期根據(jù)天氣預(yù)報(bào),選定為7 月下旬連續(xù)晴天,水位較低且無較大變化情況下施工。施工期由港航部門進(jìn)行臨時(shí)橋下安全管制,確保橋梁頂升期間的安全。
3.4.3 引橋頂升
3.4.3.1 引橋墩頂升
引橋墩上部結(jié)構(gòu)為簡(jiǎn)支空心板,下部結(jié)構(gòu)為樁柱接蓋梁式結(jié)構(gòu),采用斷柱托蓋梁整體頂升,澆筑下抱柱梁作為頂升反力基礎(chǔ),抱柱梁高度不低于1.2 m,內(nèi)側(cè)蓋梁底及外側(cè)蓋梁加寬后作為托換體系,傳力路徑為:基礎(chǔ)下抱柱梁→千斤頂臨時(shí)支撐→蓋梁→空心板。4 號(hào)墩對(duì)稱布置液壓6 臺(tái)200 t 頂升千斤頂,6 臺(tái)200 t 跟隨千斤頂(見圖19);5 號(hào)墩對(duì)稱布置4 臺(tái)200 t 頂升千斤頂和4 臺(tái)200 t 液壓千斤頂(見圖20)。
圖19 4 號(hào)墩頂升之實(shí)景
圖20 5 號(hào)墩頂升之實(shí)景
3.4.3.2 橋臺(tái)頂升
6 號(hào)橋臺(tái)為薄壁式橋臺(tái),橋臺(tái)墻身厚度70 cm,高3.0 m,樁接承臺(tái)式基礎(chǔ),承臺(tái)尺寸13.5 m×1.9 m×1.2 m,下設(shè)5 根直徑1.0 m 鉆孔樁,結(jié)構(gòu)尺寸較小,采用直接頂升法。在承臺(tái)跨內(nèi)側(cè)靜壓16 根0.25 m×0.25 m 預(yù)制方樁,在樁頂施工植筋澆筑鋼筋混凝土牛腿,做為頂升反力基礎(chǔ)。在梁底安裝鋼分配梁做為托換體系。傳力路徑為:靜壓樁→牛腿→千斤頂臨時(shí)支撐→分配梁→空心板。單墩布置200t 頂升千斤頂和跟隨千斤頂各6 臺(tái)。
6 號(hào)橋臺(tái)臺(tái)后采用高填方泡沫混凝土路基,頂升后高差達(dá)到6.75 m,在梁板頂升就位后切割原背墻,植筋澆筑扶壁式背墻(見圖21~圖23)。
圖21 6 號(hào)橋臺(tái)頂升改造順序圖(單位:cm)
圖22 6 號(hào)臺(tái)頂升之實(shí)景
圖23 臺(tái)后扶壁澆筑之實(shí)景
3.4.3.3 引橋加跨及臺(tái)后接線
第1、第2 跨引橋?yàn)樾略黾涌?,上部結(jié)構(gòu)采用20 m空心板引橋,下部結(jié)構(gòu)為樁柱接蓋梁式基礎(chǔ)。0 號(hào)橋臺(tái)亦采用扶壁式橋臺(tái),后方為路基加高段,挖除原路基路面及漿砌片石擋墻,采用泡沫混凝土高填方路基重新澆筑。
紫梅大橋位移監(jiān)控采用拉線式傳感器,設(shè)2 個(gè)斷面共4 個(gè)測(cè)點(diǎn),分別位于2 號(hào)、3 號(hào)墩主梁兩側(cè)。于7 月20 日正式開始頂升,7 月30 日頂升完成,共歷時(shí)11 d。累計(jì)頂升高度3.30 m。頂升過程平穩(wěn),同一斷面2 個(gè)橫向測(cè)點(diǎn)間位移差值不大于2 mm,4 個(gè)測(cè)點(diǎn)最大位移差值不大于5 mm(見圖23、圖24)。
圖23 主橋頂升斷面位移差值曲線圖(單位:mm)
圖24 主橋頂升4 支點(diǎn)最大位移差值曲線圖
紫梅橋上跨長(zhǎng)湖申線西延航道,該項(xiàng)改建采用PLC 液壓同步頂升系統(tǒng),液壓千斤頂與機(jī)械跟隨千斤頂組合的頂升方法,安全、快速地完成了對(duì)紫梅橋全橋整體頂升的改建任務(wù),使改建后主橋通航孔滿足60 m×7 m 限制性Ⅲ級(jí)航道通航凈空,達(dá)到航道提升的需求。
該橋工程建設(shè)費(fèi)用4 550 萬元(橋梁改建1 058萬元)。由2019 年6 月封道至2020 年3 月通車,共計(jì)施工期9 個(gè)月,從斷柱施工至墩柱接高后拆模的千斤頂臨時(shí)支撐期間共歷時(shí)45 d。若采用新建同等規(guī)模橋梁,工程建設(shè)費(fèi)用5 480 萬元(新建橋梁1 988 萬元),施工工期約2 a。
頂升改建相比拆除重建改建方式,充分利用了原橋結(jié)構(gòu),同時(shí)相比新建同等跨徑、結(jié)構(gòu)的橋梁,施工工期明顯縮短。起到了節(jié)約建設(shè)資金、縮短周期的效果。在內(nèi)河航道改建過程中,當(dāng)原橋結(jié)構(gòu)較為良好,橋梁主要受限于通航孔高度不足時(shí),橋梁頂升改建方案具有明顯的經(jīng)濟(jì)、時(shí)間優(yōu)勢(shì),具有較好的社會(huì)效益。