董澤訓(xùn)
(山東省地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局第六地質(zhì)大隊,山東招遠265400)
2021年1月10日下午2點,位于山東煙臺棲霞市的山東五彩龍投資有限公司笏山金礦井下240 m發(fā)生爆炸事故,造成井下22名工人被困。接報后,山東省委、省政府,應(yīng)急管理部立即作出部署,當?shù)亓⒓闯闪⑹∈锌h一體化應(yīng)急救援指揮部,第一時間開展應(yīng)急救援工作[1]。專家組研究討論后制定了“兩條腿”并行的救援方案,即井上施工生命通道(小口徑透巷鉆孔,實現(xiàn)與被困人員的聯(lián)系定位,輸送營養(yǎng)及藥品)及救援通道(清理回風井井筒障礙物,實現(xiàn)對被困人員的升井)。
指揮部首批布設(shè)了4個救援孔:1號救援孔(排水保障通道)鉆至六中段水泵房,旨在確定六中段水倉是否損毀,探明六中段巷道內(nèi)涌水情況,排出積水;2號救援孔(生命監(jiān)測通道)鉆至五中段巷道拐點處,旨在探明五中段內(nèi)情況,是否有人員被困;3號救援孔(生命維護通道)鉆至五中段巷道中部,旨在確定五中段被困人員位置,并與其取得聯(lián)系,為其輸送給養(yǎng);4號救援孔(輔助監(jiān)測通道)在當其他任一孔與井下取得聯(lián)系時,即刻開鉆至其位置,下放生命探測儀,實時監(jiān)測被困人員生命體征。4個救援鉆孔平面分布詳見圖1。
圖1 回風井和救援鉆孔位置平面示意Fig.1 Location plan and construction progress diagram of return air shaft
回風井和被困人員位置、鉆孔救援方案參見圖2。
圖2 回風井和被困人員位置、鉆孔救援方案示意Fig.2 Schematic diagram of location of return air shaft and trapped per sonnel and drilling rescue scheme
我隊承擔了3號救援孔的施工任務(wù),根據(jù)現(xiàn)場地質(zhì)資料,設(shè)計兩級鉆孔結(jié)構(gòu),即?350 mm開孔,下入?273 mm套管,二開?219 mm透巷。鉆孔柱狀圖見3。
事故發(fā)生地的地質(zhì)條件、礦工被困深度、救援時間及救援硬件設(shè)備要求等多方面因素交織在一起,給此次礦難的救援帶來了極大的難度。
事故企業(yè)存在30 h遲報行為,耽誤了寶貴的救援時間;坑道內(nèi)無緊急避難室、無給養(yǎng);井下共發(fā)生2次爆炸,產(chǎn)生強烈沖擊波并伴有大量有害氣體;坑道內(nèi)水位不斷上漲。這些都會危及被困礦工的生命安全,因此及時爭分奪秒地搶救井下被困礦工是當務(wù)之急。
圖3 3號鉆孔柱狀圖Fig.3 Borehole 3 histogram
采礦過程中發(fā)生的事故,常以煤礦居多,世界十大礦難均為煤礦事故。賦存煤礦地層的巖石類型一般為沉積巖,硬度較低,鉆進效率高。與煤礦地層不同,笏山金礦區(qū)內(nèi)圍巖主要為二長花崗巖,巖石硬度高,巖石可鉆性7~9級,鉆進效率低。
陡崖斷裂為區(qū)內(nèi)主要控礦斷裂,斷裂帶呈膨脹收縮波狀起伏,地表出露不連續(xù),呈北寬南窄,寬度200~1000 m,總體走向20°~30°,傾向SE,傾角20°~50°,地表向深部逐漸變緩,呈鏟狀。笏山金礦床地處陡崖斷裂帶南段,是該斷裂帶目前發(fā)現(xiàn)的最大破碎蝕變巖型金礦床[2-4]。鉆探時極易發(fā)生卡鉆、涌水等事故,其中2號鉆孔在鉆進至412 m處因發(fā)生卡鉆事故,經(jīng)過幾天的處理后無果,不得不中斷施工。
被困礦工位于井下600 m左右,救援深度較為罕見。已有資料表明只有2010年智利圣何塞銅礦礦難救援深度(700 m)超過此次救援深度[5]。
井下坑道寬3 m,要求終孔偏差不超過±1.5 m,而巖層裂隙發(fā)育,容易造成偏斜。
與回轉(zhuǎn)鉆進相比,潛孔錘鉆進工藝是以鉆頭沖擊破碎巖石取代切削巖石,以動載沖擊代替靜載研磨,以巖石的體積破碎代替研磨剪切破碎,在硬巖中鉆進具有效率高、鉆頭使用壽命長、回轉(zhuǎn)速度低、扭矩小、軸心壓力輕等特點[6],針對本次救援時間緊,巖石堅硬、破碎等實際困難情況,3號救援孔采用潛孔錘鉆進工藝。
根據(jù)現(xiàn)場情況,3號救援孔采用SL-1000型鉆機(圖4),該設(shè)備具有對場地條件要求低、安裝快速、鉆進效率高等優(yōu)點。其主要參數(shù)見表1。
圖4 SL-1000型鉆機Fig.4 SL-1000 drilling rig
表1 SL-1000型鉆機性能參數(shù)Table 1 Performance parameter table of SL-1000 drilling rig
合理選用空壓機是保證潛孔錘快速鉆進的基礎(chǔ),3號鉆機施工選用1350XH型空壓機,額定排氣量38 m3/min,額定排氣壓力2.4~3.45 MPa。
潛孔錘性能的優(yōu)劣直接影響鉆進效率。按工作壓力,潛孔錘分為低風壓、中風壓、高風壓3種鉆進方式。隨著風壓的增加,沖擊功和沖擊頻率均有較大提升,其鉆進效率提升更加明顯。3號救援孔選用了新金剛8 in(1 in=25.4 mm,下同)潛孔錘,其參數(shù)為外徑185 mm,風壓1.5~3.3 MPa,耗風量25~34 MPa,總質(zhì)量181 kg,總長1264 mm。
4.1.1 鉆壓
氣動潛孔錘鉆進是在靜壓力(鉆壓)、沖擊力和回轉(zhuǎn)力3種力作用下碎巖的工作過程,主要靠潛孔錘的活塞來沖擊鉆頭,而不是靠鉆桿柱加壓提高鉆速[7-9]。其鉆壓的主要作用是為保證鉆頭齒能與巖石緊密接觸,克服潛孔錘及鉆具的反彈力,以便有效地傳遞來自潛孔錘的沖擊功。在鉆進過程中應(yīng)根據(jù)鉆進深度隨時調(diào)整鉆壓。當鉆具的重力在正常的鉆壓范圍時,可用鉆具自重形成的鉆壓;隨著鉆孔的加深,當鉆具的重力超過所需的鉆壓時,應(yīng)用鉆機的液壓提升給進裝置提升鉆具進行減壓,避免鉆壓太大損壞潛孔錘錘頭和造成孔斜。為了減少偏斜,本次施工鉆壓為15 kN。
4.1.2 轉(zhuǎn)速
氣動潛孔錘鉆進是沖擊回轉(zhuǎn)鉆進并以沖擊作為碎巖主要方式的鉆進方法,回轉(zhuǎn)只為改變鉆頭沖擊破巖位置,避免重復(fù)破碎,所以不需要過快的線速度[10-12]。如果轉(zhuǎn)速過高,鉆桿柱回轉(zhuǎn)離心力增大,會加劇鉆具的橫向振動和鉆具傾斜,引起孔斜;但如果轉(zhuǎn)速太慢,則將使柱齒沖擊時與已有沖擊破碎點(凹坑)重復(fù),導(dǎo)致鉆速下降、孔徑變大。本次鉆進中采用的轉(zhuǎn)速為30 r/min。
4.1.3 風壓、風速和供風量
潛孔錘的沖擊頻率和沖擊功都與空氣壓力有關(guān),空氣壓力是影響機械鉆速的主要參數(shù),資料表明,鉆速和風壓幾乎成正比關(guān)系,風壓從0.6 MPa提高到1.30 MPa時,鉆進效率可提高1倍[13-14]。即壓縮空氣的壓力越高,則潛孔錘鉆進的效率也越高,而且鉆頭的使用壽命也會變長。
高壓空氣為潛孔錘沖擊做功及克服空氣排渣上返的阻力提供動力,同時須克服管道壓力損失、孔內(nèi)壓力降、潛孔錘壓降、孔內(nèi)液柱壓力等。風壓計算公式:
式中:P——風壓,MPa;Q——每米干孔的壓力降,一般為0.0015 MPa/m;L——鉆桿柱長度,m;Pm——管道壓力損失,取0.1~0.3 MPa;Pc——潛孔錘壓力降,MPa;Ps——鉆孔內(nèi)水柱壓力。
風量計算公式:
式中:Q——供風量,m3/min;V——上返風速,m/s;D——鉆孔直徑,mm;d——鉆桿直徑,mm。
風量根據(jù)上返速度確定,上返速度約為25 m/s,風量為38 m3/min,風壓為3.2 MPa。鉆進中涌水、孔內(nèi)液柱壓力增加致鉆進中風壓增大0.1~0.3 MPa(現(xiàn)場試驗記錄)。鉆進中需根據(jù)孔徑、潛孔錘性能參數(shù)及孔內(nèi)涌水、漏風、超徑等情況匹配空壓機,本次鉆進采用的是2臺XH 1350型空壓機并聯(lián)。
之前施工的距離3號鉆孔30 m處的2號鉆孔在孔深412 m處鉆遇復(fù)雜地層,出現(xiàn)埋鉆事故,因此,3號孔施工時專家組從設(shè)備配置、鉆具組合、鉆進工藝及操作等方面制定了以下措施:
(1)增設(shè)一臺空壓機,防止供風量偏小、上返風速達不到排砂要求。
(2)勤觀察,加強排屑口異常情況觀察,鉆屑變大、出屑減少、不返屑及扭矩變化較大時,調(diào)整鉆進參數(shù)或停止鉆進,判明情況后再恢復(fù)正常鉆進。
(3)當鉆遇軟弱層、裂隙破碎帶時,降低鉆速,勤排屑,每鉆進0.5~1 m將鉆具提離孔底進行排渣,以利于鉆效的提高,避免孔內(nèi)事故的發(fā)生。
(4)如鉆遇潮濕、小涌水地層,要及時上報更換鉆進工藝,采用泡沫鉆進[15],泡沫液有發(fā)泡、吸附、潤濕反轉(zhuǎn)等作用,起到將遇水粘結(jié)成的鉆屑團和粘附孔壁的鉆屑分離,使循環(huán)系統(tǒng)氣液固分布均勻,有效阻止鉆屑堆積現(xiàn)象再發(fā)生,增強空氣流的舉屑、攜水能力等效果。
鉆進至430 m時鉆遇涌水地層,涌水量為5~8 m3/h。調(diào)整泡沫液配方為:水+0.3%~0.5%CMC+0.5%~1%發(fā)泡劑+0.2%Na2CO3。順利穿過了該地層。
在鉆進至521 m處使用GTL-40GX(W)型光纖陀螺測斜儀和JGS-1B型智能測井系統(tǒng)設(shè)備進行了3次測斜作業(yè),復(fù)核偏差7.3 m。我隊專家組在對測斜結(jié)果進行科學(xué)研判后及時上報指揮部并建議換用定向鉆進設(shè)備進行定向鉆進。經(jīng)指揮部協(xié)調(diào),由國家礦山應(yīng)急救援大地特勘隊與我隊聯(lián)合施工剩余60 m。
鉆具組合為:?152 mm PDC鉆頭+?121 mm螺桿+?121 mm定向短節(jié)+?121 mm無磁鉆鋌+?121 mm鉆鋌+?89 mm鉆桿。
鉆進參數(shù)為:鉆壓50 k N,泵量20 L/s,轉(zhuǎn)速30 r/min。
1月17日13:55,經(jīng)過59 h施工,3號鉆孔第一個精準透巷、直中靶心,率先與井下被困人員取得聯(lián)系并及時輸送營養(yǎng)和藥品,最大限度地保障了人民生命財產(chǎn)安全,為被困礦工成功升井贏取了寶貴的時間。
總結(jié)本次3號孔救援情況,有以下認識和建議。
(1)效率優(yōu)先。礦難救援與生產(chǎn)任務(wù)不同,是一次與死神賽跑、穿越生死的競賽。如何快速地透巷,建立與井下聯(lián)系是救援隊的首要任務(wù)。在國家專業(yè)設(shè)備進場之前第一時間組織救援是關(guān)鍵,透巷時間距礦難發(fā)生時間7 d,如果時間再耽誤,將會嚴重威脅井下礦工的生命安全。
(2)技術(shù)保障。由于笏山金礦地質(zhì)條件較為復(fù)雜,過硬的施工技術(shù)是成功救援的前提。在救援過程中,相鄰井出現(xiàn)卡鉆事故,導(dǎo)致救援難以持續(xù),經(jīng)專家組研究,調(diào)整施工參數(shù),順利穿透破碎帶。現(xiàn)場采用2套不同型號的陀螺測斜儀進行測斜3次,技術(shù)人員計算后將數(shù)據(jù)上報專家組,國家礦山應(yīng)急救援大地特勘隊根據(jù)實測數(shù)據(jù)實施定向鉆進,成功透巷。
(3)組織得力。1月12日9時,我隊在得知消息后立即主動請戰(zhàn),3 h之內(nèi),一支包含測量、地質(zhì)、水文、物探、鉆探等各專業(yè)60余名技術(shù)人員的隊伍到達現(xiàn)場,15 h完成了鉆孔定位、場地平整、設(shè)備進場、開鉆等工序,創(chuàng)造了鉆探救援新速度,僅用時59 h實現(xiàn)鉆進521 m,為后期成功救援贏得了寶貴的時間。
(4)膠東半島大小金礦較多,為能在本地區(qū)第一時間對礦山救援做出響應(yīng),減少人民的生命財產(chǎn)損失,建議在膠東地區(qū)組建一支專業(yè)的礦山救援隊伍,配備高性能救援設(shè)備,并進行專業(yè)的技術(shù)培訓(xùn)。