石懷琛 許海霞
摘 要:本文簡(jiǎn)述了鋁溶膠生產(chǎn)中的工藝及主要設(shè)備,具體分析了釜內(nèi)篩板在運(yùn)行過程中存在的問題及原因,并有針對(duì)性的優(yōu)化設(shè)計(jì)了新型過濾設(shè)備-篩桶,解決了原篩板可靠性差、使用壽命短的問題。
關(guān)鍵詞:鋁溶膠;過濾;篩桶
前言
鋁溶膠是一種無機(jī)粘結(jié)劑,主要應(yīng)用于石化催化劑等行業(yè)。物料的充分循環(huán)是鋁溶膠生產(chǎn)中的關(guān)鍵一環(huán),而釜底出口的過濾又是物料循環(huán)的瓶頸。過濾一旦失效,就需要停工清釜,給生產(chǎn)造成極大不便,因此設(shè)計(jì)制造可靠的過濾設(shè)備就顯得尤為重要。
1 生產(chǎn)工藝及設(shè)備簡(jiǎn)介
蘭州三葉實(shí)業(yè)有限公司9000噸/年鋁溶膠裝置采用以反應(yīng)釜為反應(yīng)器,鋁片、鹽酸、化學(xué)水為原料,間歇式鹽酸法工藝生產(chǎn)。反應(yīng)前期一次性投加足量鋁片與化學(xué)水,然后緩慢勻速加入鹽酸,通過后期控恒溫過程,生產(chǎn)出合格的鋁溶膠產(chǎn)品。為保證液相的均布分流,反應(yīng)釜底部填充高約30cm的磁環(huán)(φ10)。由于反應(yīng)釜中要投加原材料鋁片,因此無法使用傳統(tǒng)釜內(nèi)機(jī)械攪拌,只能依靠釜外循環(huán)的方式保證物料間的均勻傳質(zhì)傳熱。循環(huán)系統(tǒng)包括泵前過濾器、循環(huán)泵、循環(huán)管線等。具體流程如圖-1所示。
2 反應(yīng)釜底部過濾形式及設(shè)備介紹
為防止釜內(nèi)磁環(huán)、鋁片等進(jìn)入并堵塞管線,就需要在反應(yīng)釜出口處加裝過濾設(shè)備。目前,過濾設(shè)備為篩板。篩板材質(zhì)FRPP,規(guī)格如圖-2所示。同時(shí),由于人孔的限制(φ500mm),必須將篩板制作成兩個(gè)可以拆解的半圓,在進(jìn)入反應(yīng)釜后,通過同材質(zhì)螺栓將兩個(gè)半圓拼接成一個(gè)完整的篩板。篩板平鋪在反應(yīng)釜底部出口上方。
3 存在的問題及原因分析
3.1 篩板無可靠固定方式。
由于物料酸性介質(zhì)的特性(PH 2-4),反應(yīng)釜內(nèi)壁內(nèi)襯搪瓷。搪瓷十分光滑,篩板只能平鋪在反應(yīng)釜底部,依靠原料鋁片、磁環(huán)的重力作用垂直按壓固定,水平方向則無有效固定方式。隨著固體物料的消耗以及液相的流動(dòng),篩板很容易移位甚至翻轉(zhuǎn),從而失去過濾作用,導(dǎo)致停工清釜,平均清釜周期為2月一次。
3.2 篩板結(jié)構(gòu)強(qiáng)度低壽命短。
篩板為FRPP材質(zhì)、半圓拼接結(jié)構(gòu),拼接處強(qiáng)度較低,在固體物料及磁環(huán)的長(zhǎng)時(shí)間大力度垂直按壓下,很容易發(fā)生損壞,壽命較短,篩板平均使用壽命6個(gè)月。
4 改進(jìn)的思路
4.1 設(shè)計(jì)可靠固定方式
新型過濾設(shè)備,應(yīng)實(shí)現(xiàn)在釡內(nèi)垂直及水平兩個(gè)維度的可靠固定,考慮到釡內(nèi)壁內(nèi)襯搪瓷的現(xiàn)狀,釡內(nèi)固定的思路已無發(fā)揮空間。經(jīng)研究,反應(yīng)釜底部出口法蘭處可成為新型過濾設(shè)備實(shí)現(xiàn)可靠固定的突破口,新型過濾設(shè)備可依靠出口法蘭面實(shí)現(xiàn)垂直及水平方向的可靠固定。
4.2 優(yōu)化結(jié)構(gòu)提升強(qiáng)度
新型過濾設(shè)備,應(yīng)盡量避免因拼接而產(chǎn)生的承壓弱點(diǎn),同時(shí)盡可能減少釡內(nèi)物料的重力載荷。改進(jìn)思路是優(yōu)化過濾設(shè)備結(jié)構(gòu),使過濾設(shè)備整體化,以消除承壓弱點(diǎn),同時(shí)調(diào)整過濾面的位置,降低設(shè)備承載。
根據(jù)上述2條改進(jìn)思路,提出了篩桶的概念,即將新型過濾設(shè)備設(shè)計(jì)為細(xì)長(zhǎng)的圓柱體桶狀,篩桶外徑略小于反應(yīng)釜底部出口內(nèi)徑(DN125),以實(shí)現(xiàn)篩桶的一端固定于反應(yīng)釜出口法蘭的目的,確保過濾設(shè)備水平及豎直方向的可靠固定。同時(shí),篩桶側(cè)壁開孔作為過濾面,將原篩板承受的物料重力載荷轉(zhuǎn)化為側(cè)向壓力,大大降低了設(shè)備承載。
5 采取的措施
訂做DN100 FRPP直管,長(zhǎng)度1.2m,直管帶單邊法蘭,另一側(cè)封堵,側(cè)壁均勻開φ6孔洞。制作好篩桶后,由反應(yīng)釜底部裝入,固定在出口法蘭處。
6 實(shí)際效果
篩桶安裝后與原篩板對(duì)比如圖-3所示。
采用篩桶方案后,實(shí)際效果如下:
①、反應(yīng)釜只需每年一次的例行清釜,清釜周期是使用篩板時(shí)的6倍;
②、篩桶使用壽命在2年以上,是篩板平均使用壽命的4倍;
③、將原篩板的面過濾形式優(yōu)化為篩桶的體過濾,有效過濾面積提升了約30%,釜內(nèi)物料循環(huán)更加充分。
7 結(jié)論
①、篩桶固定于反應(yīng)釜出口法蘭,可靠性較篩板大幅提升;
②、篩桶為整體化制作,不存在結(jié)構(gòu)上的承壓弱點(diǎn),同時(shí)承受的是物料和磁環(huán)的側(cè)向壓力,較篩板承受的垂直正壓載荷更小,使用壽命更長(zhǎng)。
參考文獻(xiàn):
[1]鋁溶膠生產(chǎn)工藝中溫度的選擇[J].于珍路,登明.化學(xué)工程與裝備.2010,(11)
[2]鋁溶膠的制備及影響因素的研究[J].謝安建,沈玉華,黃方志,費(fèi)菲.安徽化工.2003(04)
[3]鋁溶膠生產(chǎn)工藝條件的研究[J].尹忠亮.精細(xì)石油化工進(jìn)展.2003(06)