方大偉
(中國石油大慶煉化公司煉油生產三部,黑龍江大慶 163000)
脫蠟轉鼓真空過濾機是潤滑油生產中酮苯脫蠟脫油裝置的關鍵設備,其運行狀況不僅關系到去蠟油與蠟液的質量合格和收率提高,而且影響整個裝置的年處理量完成和節(jié)能指標順利完成。其內部結構主要由下部殼體、大蓋、轉鼓、分配頭、輸送蠟裝置、注油裝置、驅動裝置等部件組成。大慶煉化公司煉油生產三部一套酮苯脫蠟裝置原有7 臺濾機,分別是從意大利引進的EIMCO 公司生產的4 臺過濾面積為50 m2濾機和北京燕山石油機械廠生產的GB-50 濾機,后酮苯脫蠟改擴年處理量為38 萬酮苯脫蠟脫油聯合裝置時又安裝了9 臺北京燕山石油機械廠生產的GB-50 濾機,經過20 多年的使用,發(fā)現新老區(qū)濾機在使用過程中均出現轉鼓內部分配導管泄漏溶劑的現象,導致過濾機介質混合液(丁酮、甲苯)從轉鼓泄壓口排出的故障情況,通過對過濾機前期設計、后期安裝、現場維修等多角度分析查找問題原因,沒有發(fā)現問題。以現場使用中反饋的問題為基本點,對轉鼓濾機的結構、工作原理,生產處理過程進行剖析,通過對轉鼓內部構件安裝、組隊拆裝、現場測繪,找到問題的根本原因,制定詳細的漏點處理方案,并使之滿足生產需要。表1為國產和進口真空轉鼓過濾機重要檢修技術參數。
根據以往檢查濾機轉鼓內漏步驟,按照SHS 01026—2004《轉鼓真空過濾機維護檢修規(guī)程》,通過外接干燥氣體對轉鼓內部打壓,轉鼓槽裝水,通過轉鼓轉動看是否有氣泡產生,只有泄漏量比較大時有效果,如檢修檢查孔墊片漏、轉鼓表面焊道漏等能檢測到,但是對于轉鼓內部管線焊道微滲,檢測效果不明顯。2020 年通過對新區(qū)濾機FL303/1 整體拆卸檢修試漏總結出一個方法,在檢修濾機轉鼓內漏方面,特別是轉鼓內部管線和分配頭內側焊道微泄漏方面效果明顯。
FL303/1 真空轉鼓過濾機設備主要參數見表2。
表2 真空轉鼓過濾機主要技術參數
(1)拆卸濾機大蓋、附屬減速機、輸蠟器、分配頭、抗磨板。
(2)拆除轉鼓出廠維修。
(3)單管漏點查找,整體漏點查找。
(4)檢查軸瓦、抗磨板(磨損更換)、清理底槽。
(5)回裝軸瓦、轉鼓及附屬設備。
(6)更換格柵、濾布及繞線。
(7)回裝大蓋。
(8)氣密檢測。
(9)試運行。
(1)拆卸過濾機上蓋壓緊螺栓,支起上蓋,晾機。
(2)剪斷轉鼓上的繞線,取下濾布固定嵌條,將濾布拆除、更換。取下轉鼓格柵,視損壞情況決定是否更換(圖1)。
圖1 拆卸濾機大蓋
(3)拆卸轉鼓兩端驅動端和非驅動端,非驅動端側的潤滑油連接油路,儀表盤,膨脹節(jié)。分配頭連接管線,分配器。檢查及檢測分配頭各部件尺寸及配合,視情況修復或更換(圖2)。
圖2 拆卸轉鼓
(4)拆卸驅動端減速機電機、輸蠟器聯軸器。檢查驅動端聯軸器,檢查連接螺栓無銹蝕斷裂情況。
(5)拆卸兩端U 形隔板,拆下轉鼓分配頭端銅軸軸瓦壓蓋。拆下過濾機刮刀并檢查。做好吊裝準備。將轉子專用吊裝工具安裝在轉鼓位置上。安裝完成以后緩慢起吊20~50 mm,利用專用工具拆下驅動端假軸。假軸拆下以后,慢慢吊至車間檢修區(qū)放至轉鼓專用托架,為保證軸避免損傷,應在托架軸頭支撐部位用橡膠板或軟性材料加以保護,并用螺栓固定以便運輸(圖3)。
圖3 轉鼓專用托架
(5)過濾機槽體及管束試漏、壓力實驗。
(6)清理過濾機槽體無污物。
(7)管束漏點檢查、處理、試壓方法。由于管束在運行過程中發(fā)現有滲漏的現象,所以要對全部60 根管路做試漏工作。具體做法是將每根管路的噴嘴口,按口徑的大小配制相應帶脹孔錐形橡膠膠堵,將橡膠堵契入管束后,再將錐形鋼銷契入進行密封(圖4),利用專用的抽真空設備進行負壓實驗檢查(-0.035 MPa),如果該管束有漏點則該管束內無法形成真空,負壓表無法顯示讀數,可以直接判斷該管束是否有漏點或者裂紋,發(fā)現缺陷后再將該管束進行充水并加壓至0.035 MPA,對該管束進行皂液檢查直至把漏點找到。視情況按照SH3501—2011《石油化工有毒、可燃介質鋼制管道工程施工及驗收規(guī)范》進行處理,處理完成后對焊道進行著色檢查,保證焊接質量,同時對單管進行正壓水壓測試,如發(fā)現漏點,按上述步驟重新檢測,直至無泄漏點為止。最后對設備整體做正負水壓測試,確保無漏點,打壓過程方可結束。
圖4 管束封堵示意
經過半個月施工,解決了濾機轉鼓內漏問題,比原維修方案提前盡近一個月,提高了效率,產生了一定的經濟效益,為同類型設備提供了一種新的檢測維修方法。