張 勇,單海歐,白憲超,孫常亮,楊 松
(1.撫順特殊鋼股份有限公司第三煉鋼廠,遼寧撫順 113001;2.遼寧石油化工大學(xué)信息與控制工程學(xué)院,遼寧撫順 113001;3.撫順特殊鋼股份有限公司總工辦,遼寧撫順 113001)
10Ni3MnCuAl(相當(dāng)于日本NAK80)屬于Ni-Al-Cu時(shí)效硬化型模具鋼,用于大型塑料模具,具有良好的鏡面加工性和放電加工性。經(jīng)電渣重熔后,純凈度得到進(jìn)一步提升,性能穩(wěn)定,有很好的拋光性能與雕飾性。是高性能、高精度、高級(jí)鏡面塑料模具鋼[1~2]。
10Ni3MnCuAl 生產(chǎn)工藝路線為:電爐+LF+VD 冶煉電極經(jīng)電渣重熔后鍛造成材。該鋼在電渣重熔過程中存在Al元素?zé)龘p嚴(yán)重的問題,導(dǎo)致重熔后電渣錠頭尾Al 成分差異明顯,分布不均,影響鍛造成材率及成材性能。
電爐+LF+VD 冶煉的電極棒,試驗(yàn)電極的化學(xué)成分控制按GB/T1299-2014條件進(jìn)行控制,具體化學(xué)成分如表1所示。
表1 10Ni3MnCuAl電極的主要化學(xué)成分(質(zhì)量分?jǐn)?shù)) %
10Ni3MnCuAl 電渣重熔的渣系采用二元預(yù)熔渣,渣量為130kg,渣系主要化學(xué)成分如表2所示。
表2 10Ni3MnCuAl渣系的主要化學(xué)成分(質(zhì)量分?jǐn)?shù)) %
試驗(yàn)爐臺(tái)選用單支臂3t 普通(非保護(hù)氣氛)電渣爐冶煉。結(jié)晶器尺寸:φ610mm×2,000mm,電極規(guī)格:φ420×2,800mm。采用一支電極重熔一支電渣錠的方式,電渣錠錠重為3t。冶煉電壓58~66V,冶煉電流10,000~13,000A。首批試驗(yàn)重熔4 支電渣錠,渣中及重熔過程中未加入任何附加劑。相同電極對(duì)比試驗(yàn)重熔4 支電渣錠,渣中及重熔過程中加入一定量Al粉。試驗(yàn)的8支電渣錠均在錠身頭、中、尾3點(diǎn)取樣化學(xué)分析主要元素含量。
未加入Al 粉進(jìn)行電渣重熔后各元素化學(xué)成分的平均值如表3 所示。由表3 可見,在未加入任何附加劑的情況下,電渣重熔后電渣錠頭部、中部及尾部主要元素化學(xué)成分的平均值情況。其中Al 元素?zé)龘p情況如表4所示。
表3 未加入附加劑進(jìn)行電渣重熔后主要化學(xué)成分平均值情況 %
表4 未補(bǔ)加Al粉時(shí)Al燒損情況
由表4 可見,渣中及重熔過程中未加入任何附加劑的4 支電渣錠,鋼錠尾部Al 含量下降較多,鋼錠尾部Al 含量(質(zhì)量分?jǐn)?shù))在0.79%~0.84%,燒損率在20.75%~25.47%之間。鋼錠頭部(充填端)Al 含量(質(zhì)量分?jǐn)?shù))在0.90%~0.94%,燒損率在11.32~15.09%之間,頭尾Al含量(質(zhì)量分?jǐn)?shù))平均差值0.1%,電渣錠尾部Al成分燒損更為嚴(yán)重,頭尾成分差異明顯。
渣中及重熔過程中補(bǔ)加Al粉后電渣錠頭部、中部及尾部Al 燒損情況如表5 所示。由表5 可見,在渣中按噸鋼0.8~1kg 加入Al 粉及重熔過程按噸鋼0.3~0.5kg均加Al粉后,鋼錠尾部Al含量(質(zhì)量分?jǐn)?shù))0.91~0.98%,尾部Al燒損率7.55%~14.15%。燒損嚴(yán)重情況得到改善。鋼錠頭部Al 含量(質(zhì)量分?jǐn)?shù))0.97%~1.02%,頭部Al 燒損率3.77%~9.43%。頭尾Al 含量(質(zhì)量分?jǐn)?shù))平均差值0.0425%,鋼錠Al含量的均勻性得到很大改善。
表5 補(bǔ)加Al粉時(shí)Al燒損情況
根據(jù)以上試驗(yàn)結(jié)果表明10Ni3MnCuAl
經(jīng)電渣重熔后元素的燒損主要是Al 元素的燒損較為嚴(yán)重,這主要是因?yàn)榕c鋼中其它元素相比,Al 在重熔過程中更易被氧化,這也與其和氧的親和力有關(guān),與氧親和力大的元素更易被氧化[3~4]。
根據(jù)相關(guān)研究表明在電渣重熔過程中氧的來源主要有電極中溶解的氧及不穩(wěn)定的非金屬氧化物、電極表面的氧化鐵皮、渣料中的不穩(wěn)定變價(jià)氧化物以及重熔過程中的氣相傳氧。氣相傳氧的過程主要依靠渣中不穩(wěn)定變價(jià)氧化物轉(zhuǎn)移到金屬熔池中[5],這個(gè)過程的傳氧機(jī)理如圖1所示。
圖1 氧化鐵傳氧機(jī)理示意圖
在電渣重熔初期,渣料中的雜質(zhì)(SiO2)以及不穩(wěn)定氧化物(MnO)、(FeO)與Al 的氧化作用導(dǎo)致鋼錠尾部Al燒損嚴(yán)重,冶煉中后期渣池組分趨于穩(wěn)定,Al的燒損主要是不穩(wěn)定變價(jià)氧化物如氧化鐵傳氧所引起的氧化作用,體系中物質(zhì)的標(biāo)準(zhǔn)吉布斯自由能如表6所示[6]。
表6 體系中物質(zhì)的標(biāo)準(zhǔn)吉布斯自由能
在試驗(yàn)中,通過在渣中及重熔過程中補(bǔ)加一定量的Al粉提高了渣池中Al的含量。一方面通過Al與不穩(wěn)定變價(jià)氧化物的反應(yīng)去除了渣池中的變價(jià)氧化物,進(jìn)而減少了鋼錠尾部Al 的燒損;另一方面,由于渣池中變價(jià)氧化物的去除也降低了金屬熔池中氧的濃度,使得電渣重熔后鋼錠Al的含量更接近母電極中Al的含量,結(jié)合以上兩個(gè)方面在電渣重熔的整個(gè)過程中由于對(duì)電極中Al 元素?zé)龘p的有效控制,最終使得10Ni3MnCuAl鋼錠中Al元素分布更加均勻,含量更加接近于電極Al含量。
(1)鋼錠頭、尾部Al 元素?zé)龘p嚴(yán)重且成分不均的主要原因是:渣料中的不穩(wěn)定變價(jià)氧化物以及重熔過程中的氣相傳氧導(dǎo)致Al的氧化反應(yīng)。
(2)通過在渣中及電渣重熔過程中補(bǔ)加Al粉可有效控制電渣重熔過程中Al 元素的燒損,鋼錠尾部Al燒損率7.55%~14.15%,鋼錠頭部Al 燒損率3.77%~9.43%。頭尾Al含量(質(zhì)量分?jǐn)?shù))平均差值0.043%,鋼錠Al含量的均勻性得到很大改善。