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往復(fù)式壓縮機氣缸溫度高故障分析與處理

2021-10-27 01:15梁志會
科技研究·理論版 2021年13期

梁志會

摘要:目前,我國很多油田的油藏開發(fā)已進入中后期,存在油井含水率高、投入產(chǎn)出比大,以及常規(guī)注水技術(shù)挖潛因難等問題。提高采收率的技術(shù) 選擇有限,和改進注水、注聚技術(shù)一樣,注氣(如注二氧化碳、天然氣或氯氣等)已被證明是一種高效的提高采收率技術(shù),但存在氣源不足且成本高的問題,應(yīng)用受到限制。因此注空氣技術(shù)受到越來越多的重視。減氧空氣驅(qū)是一種技術(shù)簡單、成本低的注采技術(shù),所需設(shè)備就是通過匹配空壓機(螺桿機)、減氧系統(tǒng)、增壓壓縮機,組成一體化裝置。該裝置入口為空氣,出口為數(shù)十兆帕的減氧空氣。本文對往復(fù)式壓縮機壓縮缸溫度高故障分析與處理進行探討。

關(guān)鍵詞:往復(fù)式壓縮機;排氣溫度;氣閥故障

1.故障案例背景

為確保整套裝置順利投產(chǎn),一般都需要對各系統(tǒng)單獨調(diào)試,再進行整 套裝置聯(lián)調(diào)負荷試驗,來滿足現(xiàn)場機組運行的設(shè)計要求。本次故障就發(fā)生在終端設(shè)備壓縮機部分的單機負載試驗過程中。

2.故障情況

某壓縮機組完成空負荷磨合試驗后,運行正常。按照試運行方案中的 工況點加載運行,當機組加載運行排氣壓力達 26MP_ 時,回流閥開度為30%,四級排氣溫度不斷上升,直至溫度高達 143.2℃,接近排氣溫度報警停機值,出現(xiàn)異常。操作人員立即開啟回流閥卸載,排氣壓力和溫度降低, 試機工作暫停。

3.故障原因分析

3.1活塞環(huán)泄漏

活塞環(huán)是裝在活塞上與氣缸內(nèi)孔接觸,密封氣缸與活塞間間隙的重要部件?;钊h(huán)與氣缸壁間隙過大時,被活塞壓縮做功后的高溫氣體會通過活塞環(huán)與氣缸壁的間隙泄漏至活塞的另一側(cè),并被活塞重復(fù)壓縮,造成排氣溫度升高。

3.2氣閥泄漏

現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn),四、五級壓縮缸氣閥損壞,導(dǎo)致四級排氣溫度異常高并接近排氣溫度高報警停機值。導(dǎo)致排氣溫度高,主要有以下原因。

(1)由于四級進氣閥在啟、閉過程中關(guān)閉不嚴,吸氣過程中氣體進人四級壓縮缸內(nèi),壓縮過程中由于進氣閥片關(guān)閉不嚴,被壓縮的高溫氣體 泄漏反竄回四級進氣管路。在下一個吸氣過程中,反竄回來的高溫高壓氣體膨脹,阻止部分低溫低壓氣體吸人四級壓縮缸,導(dǎo)致進氣溫度高的氣體 被活塞反復(fù)壓縮,造成排氣溫度急劇升高,接近報警值。

(2)四級排氣閥在啟、閉過程中關(guān)閉不嚴,排氣過程中被壓縮的高 溫氣體排出四級壓縮缸。在下一個吸氣過程中,由于四級排氣閥關(guān)閉不嚴, 被壓縮的高溫氣體(四級排氣管路內(nèi))反竄回四級壓縮缸內(nèi),使四級進氣溫度升高,高溫度的氣體再次被壓縮,最終導(dǎo)致四級排氣溫度升高報警。

3.3級間冷卻器或管線結(jié)垢、堵塞

級間冷卻器或管線結(jié)垢、堵塞會造成上一級排出的高溫氣體,不能完全按標準降低到設(shè)計要求的下一級進氣溫度,使該級排氣溫度升高。

3.4壓比過大或進氣溫度高

根據(jù)往復(fù)式壓縮機絕熱壓縮計算公式,各級排氣溫度按式 (1) 計算。

從式(1)可知,Tc 與 si 成正比,si 越大,Tc 越高。導(dǎo)致往復(fù)壓縮機各級 si 變大的主要原因有:①進氣濾網(wǎng)或管道堵塞;②級間過濾器濾芯阻力過大;③氣缸余隙過小,使死點si 過大等。Tc 還與Ts 成正比, Ts 越高,Tc 越高。導(dǎo)致 Ts 高的主要原因有氣閥、活塞環(huán)損壞,級間冷卻器或管線結(jié)垢、堵塞散熱不好。

4.故障處理措施

停機檢查并排除故障。本次壓縮機故障現(xiàn)象是四級壓縮缸排氣溫度高于正常值。按照理論分析,根據(jù)壓縮缸排氣溫度高故障發(fā)生的可能原因, 逐項拆卸檢查和排除。查看四級進氣溫度正常。四級進氣壓力和排氣壓力壓比正常,五級進排氣壓比接近 1。級間冷卻器和管路無堵塞節(jié)流現(xiàn)象。打開四級氣閥和四級活塞,發(fā)現(xiàn)四級進氣閥閥孔(圖 1)及進排氣氣閥內(nèi)存在很多焊渣(圖 2),卡阻在閥片和彈簧處,且閥片存在碰撞缺口,活塞環(huán)無異常。檢查五級氣閥和活塞,發(fā)現(xiàn)五級進氣閥也存在焊渣(圖 3), 卡阻在閥片和彈簧處,活塞環(huán)無異常。

通過排查發(fā)現(xiàn),由于機組成橇過程中壓力容器和管線焊接時產(chǎn)生焊渣, 機加工后的鐵削等雜物附著在缸體進排氣道內(nèi)壁,未及時清理干凈。機組 運行時在高壓氣體沖擊下,隨壓縮氣流進人壓縮缸內(nèi),卡在進氣閥口和氣閥處。氣閥在工作過程中,吸人焊渣等雜物,造成氣閥閥片損壞。

5.故障處理方法

拆卸所有壓縮缸內(nèi)的氣閥,進行全面檢查,逐級清除氣閥內(nèi)的 焊渣等雜物。

檢查所有氣閥的閥片、閥座和彈簧等是否存在損壞現(xiàn)象,更換存在缺陷或被損壞的零件。

檢查和清理壓縮缸內(nèi)(主要是缸孔和氣道)的雜物,清洗缸孔、活塞和活塞環(huán)等,確保壓縮缸內(nèi)清潔無雜物。

重新檢查和吹掃所有壓力容器、工藝氣系統(tǒng)管道,確保管內(nèi)壁焊渣等雜物被吹掃干凈。

檢查工藝氣系統(tǒng)的閥門是否存在卡阻、泄漏和關(guān)閉不嚴等情況。經(jīng)過采取工藝氣系統(tǒng)管線和壓縮缸組件的檢查、管道吹掃、修復(fù)或更換被損壞的零部件等措施,恢復(fù)機組,重新進行壓縮機組試車。在空負荷 試車過程中增加巡檢頻次,復(fù)檢壓縮缸、氣閥和工藝氣系統(tǒng)管道,未發(fā)現(xiàn) 異常。按照廠內(nèi)試車方案中的試車工況重新加載運行,所有試驗運行工況的試車效果全部達到設(shè)計技術(shù)要求,按時完成試車任務(wù),滿足該壓縮機組 的出廠交付要求。

結(jié)束語

壓縮缸排氣溫度高是往復(fù)式壓縮機常見故障,原因多是氣閥故障。壓縮機運行的經(jīng)濟性和可靠性在很大程度上取決于氣閥的可靠性。氣閥作為壓縮機關(guān)鍵部件之一,在使用中一定要隨時監(jiān)控其運行情況,發(fā)現(xiàn)問題及時處理,加強運行前的檢查保養(yǎng)工作,保證壓縮機及裝置長期可靠運行。

參考文獻

[1]往復(fù)壓縮機氣閥泄漏的原因分析和改進 [J]. 馬忠學(xué). 壓縮機技術(shù) .2018(06)

[2]往復(fù)活塞式壓縮機用薄膜式氣閥卸荷器的選型設(shè)計 [J]. 白福慶.于朋.楊天鑫.化工管理.2021(08)

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