石國弘, 楊占龍, 王明順, 劉鳳平, 趙榮標, 楊通山, 張春練
(貴州赤天化桐梓化工有限公司 貴州桐梓 563200)
貴州赤天化桐梓化工有限公司(以下簡稱貴州桐梓化工公司)采用托普索工藝技術(shù)合成甲醇,合成塔采用絕熱-管殼式反應(yīng)器,選用RK-05型甲醇合成催化劑,催化劑總裝填量為39 m3,在9.8~11.4 MPa下進行甲醇合成反應(yīng),裝置設(shè)計生產(chǎn)能力為30 kt/a。
甲醇合成是伴隨著一系列副反應(yīng)的強放熱反應(yīng),副反應(yīng)不僅消耗原料氣,而且生成的副產(chǎn)物對甲醇產(chǎn)品品質(zhì)及生產(chǎn)裝置安全穩(wěn)定運行有較大的影響,其中較典型的副產(chǎn)物是石蠟。石蠟生成后大部分在水冷器內(nèi)凝固積累,使水冷器的冷卻效率下降,出口循環(huán)氣溫度升高,高壓分離器分離效果變差,導(dǎo)致循環(huán)氣中殘余甲醇含量升高。而殘余甲醇又隨循環(huán)氣再次進入合成塔,合成塔入口氣甲醇含量高是導(dǎo)致副反應(yīng)加劇的主要因素之一,最終形成惡性循環(huán)。因此結(jié)蠟不僅造成系統(tǒng)操作難度增大,還影響粗甲醇的產(chǎn)量及品質(zhì),同時給下游工段(甲醇精餾系統(tǒng))的穩(wěn)定運行帶來較大的困難。故須采取措施將石蠟從系統(tǒng)中清除,確保裝置安全、穩(wěn)定、長周期、滿負荷運行。
來自低溫甲醇洗工段的新鮮合成氣(5.1 MPa、30 ℃)與來自氫回收工段的富氫氣體混合后,經(jīng)合成氣壓縮機新鮮段壓縮至9.8~11.4 MPa送入合成工段,向新鮮氣中噴入少量來自高壓鍋爐給水泵的水解水后進入第一進出料換熱器與合成塔出口氣換熱,升溫至208~230 ℃進入脫硫槽,脫硫后的新鮮氣與系統(tǒng)循環(huán)氣混合進入甲醇合成塔。
來自高壓分離器的循環(huán)氣經(jīng)合成氣壓縮機循環(huán)段增壓至9.8~11.4 MPa,然后依次經(jīng)第三進出料換熱器和第二進出料換熱器與合成塔出口氣換熱,升溫至208~230 ℃后與脫硫槽出來的新鮮氣混合進入合成塔。
合成氣在甲醇合成催化劑的作用下反應(yīng),出合成塔的合成氣溫度為227~260 ℃,分別進入并聯(lián)的第一進出料換熱器和第二進出料換熱器,被新鮮氣和循環(huán)氣冷卻至150~159 ℃,然后進入第三進出料換熱器被循環(huán)氣冷卻至128~131 ℃,再進入水冷器進一步冷卻至40 ℃,絕大部分甲醇被冷凝下來。氣液混合物進入高壓分離器,從高壓分離器頂部出來的循環(huán)氣回合成氣壓縮機循環(huán)段升壓后循環(huán)利用;從高壓分離器底部出來的粗甲醇進入低壓分離器,在0.5 MPa壓力下閃蒸,閃蒸氣經(jīng)洗滌塔洗滌后,送燃料氣管網(wǎng)或者火炬,粗甲醇送甲醇精餾系統(tǒng)或粗甲醇罐儲存。
甲醇合成反應(yīng)中較典型的副反應(yīng)是生成高級醇及烷烴類(石蠟)的反應(yīng)。
主反應(yīng):
CO+2H2=CH3OH+102.5 kJ/mol
CO2+3H2=CH3OH+H2O+91.9 kJ/mol
副反應(yīng):
2CO+4H2=CH3OCH3+H2O+200.2 kJ/mol
4CO+8H2=C4H9OH+3H2O+115.6 kJ/mol
nCO+2nH2=(CH2)n(石蠟)+nH2O+158 kJ/mol
上述副反應(yīng)產(chǎn)生的原因比較復(fù)雜,不僅與甲醇合成反應(yīng)的工藝條件有關(guān),還與催化劑、原料氣及設(shè)備管道的結(jié)構(gòu)和材質(zhì)等有關(guān)。
在甲醇合成過程中,合成氣與催化劑接觸的時間是發(fā)生副反應(yīng)的條件之一,空速是控制其接觸時間的唯一手段。循環(huán)氣量越大,合成塔空速越高,合成氣與催化劑接觸的時間就越短,雖然碳轉(zhuǎn)化率較低,但副反應(yīng)較少,粗甲醇品質(zhì)也就越好;反之,循環(huán)氣量小,合成塔空速低,合成氣與催化劑接觸時間較長,雖然碳轉(zhuǎn)化率較高,但副反應(yīng)也比較劇烈,尤其是碳鏈增長的副反應(yīng)更加劇烈,從而造成高級醇及烷烴類(石蠟)等副產(chǎn)物成倍增加。
在甲醇合成過程中,入塔合成氣組分及純凈度是甲醇合成過程中副反應(yīng)的主要影響因素。入塔合成氣中如含有Fe等雜質(zhì),F(xiàn)e與CO在一定壓力及適宜的溫度下生成Fe(CO)5,而Fe(CO)5是促使CO與H2反應(yīng)生成石蠟的助推劑[1]。入塔合成氣中CO含量過高、氫碳比過低,催化劑床層合成反應(yīng)劇烈,溫度高,導(dǎo)致副反應(yīng)加劇。入塔合成氣中甲醇含量過高,會抑制甲醇合成反應(yīng)向正反應(yīng)方向進行,同時促使二甲醚、高級醇及石蠟等副產(chǎn)物的生成。所以在甲醇生產(chǎn)過程中,入塔合成氣組分及純凈度也是主要控制指標。
開停車過程也是生成石蠟的重要原因之一。在開車投料階段,合成塔溫度還未達到正常操作指標(200 ℃以上)時,合成氣通過合成塔低溫區(qū)時易反應(yīng)生成石蠟等副產(chǎn)物。在停車退氣階段,系統(tǒng)中的氫、碳通過合成塔低溫區(qū)時同樣易反應(yīng)生成石蠟等副產(chǎn)物。因此,在甲醇生產(chǎn)運行管理中,應(yīng)盡量減少系統(tǒng)開停車次數(shù)。
在催化劑生產(chǎn)及裝填過程中,可能有少量Fe、SiO2(酸性氧化物)及鈉鹽(堿金屬鹽)等被帶入催化劑中,同時生產(chǎn)運行過程中由于碳鋼管道腐蝕等原因?qū)е妈F質(zhì)被帶入催化劑床層,而Fe、SiO2及堿金屬鹽均是生成石蠟的促進劑。其中Fe較容易被帶入催化劑中且危害也最大,F(xiàn)e與CO反應(yīng)生成的Fe(CO)5不僅會促進石蠟的生成,而且其沉積在催化劑表面還將導(dǎo)致催化劑活性下降。
在生產(chǎn)運行過程中,石蠟經(jīng)水冷器冷卻后迅速凝固,并在水冷器管壁上大量凝結(jié)積累,影響傳熱效率,從而降低水冷器冷卻效果,導(dǎo)致出口工藝氣溫度上升,循環(huán)氣中甲醇含量升高,形成惡性循環(huán)。
生產(chǎn)過程中出現(xiàn)結(jié)蠟后,水冷器出口工藝氣溫度升高、氣液分離效果變差,液態(tài)甲醇被帶入壓縮機循環(huán)段,影響機組運行參數(shù)(如振動、位移、軸溫等),甚至出現(xiàn)跳車等現(xiàn)象,縮短了裝置運行周期,增加了裝置的運行成本。循環(huán)氣帶液至循環(huán)回路后,可能造成設(shè)備、管道、壓縮機缸體及葉輪等發(fā)生嚴重腐蝕,增大了設(shè)備維修費用。當(dāng)結(jié)蠟嚴重時,會造成水冷器、甲醇分離器及工藝管道被堵塞,系統(tǒng)必須停車疏通后才能恢復(fù)生產(chǎn)運行,大幅增加了甲醇生產(chǎn)成本及檢修費用。
石蠟在高溫條件下呈液態(tài),隨著氣體流動在催化劑表面形成石蠟液膜,甲醇合成氣中H2、CO、CO2擴散至催化劑表面的阻力增大,催化劑在單位時間、單位表面積上發(fā)生甲醇合成反應(yīng)的分子數(shù)減少,結(jié)果造成催化劑利用率降低、活性下降,影響催化劑的生產(chǎn)強度及使用壽命。
除蠟方法分為停車除蠟、在線提高水冷器出口溫度除蠟及在線除蠟器除蠟等3種方法。停車除蠟法的安全系數(shù)較大,但運行成本高;在線提高水冷器出口溫度除蠟法無需停車就能進行較徹底的除蠟,但除蠟時要將水冷器出口溫度提高至90 ℃以上,風(fēng)險較大。貴州桐梓化工公司采用在線除蠟器除蠟,即在水冷器前的工藝氣管線上設(shè)置在線除蠟器。上述3種除蠟方法分別介紹如下。
停車除蠟法包括停車檢修時對水冷器進行機械除蠟、化學(xué)除蠟和蒸汽煮蠟等3種方法。停車除蠟法雖然對工藝操作及設(shè)備運行的安全系數(shù)高,但必須在系統(tǒng)停車后才能進行,以縮短運行周期、增加開停車次數(shù)等作為代價,對于生產(chǎn)連續(xù)性較強、流程較長的甲醇生產(chǎn)來說,該法將造成生產(chǎn)運行成本增大,因此較少采用,只有在系統(tǒng)因其他原因停車后才使用。
在線提高水冷器出口溫度除蠟法是在裝置低負荷(70%左右)運行時采用,不影響裝置生產(chǎn)的連續(xù)性,也是目前較為常用的除蠟方式。在線提高水冷器出口溫度除蠟時,根據(jù)設(shè)備及管道溫度承受能力以及壓縮機運行性能,通過減少水冷器循環(huán)水量將出口工藝氣溫度提高至90 ℃左右,使水冷器換熱管壁上附著的大部分石蠟熔化并被帶入粗甲醇過濾器中,從而達到清除的目的。當(dāng)甲醇水冷器出口工藝氣溫度明顯升高(≥52 ℃),如無其他因素的影響,說明結(jié)蠟現(xiàn)象比較嚴重,水冷器的冷卻效果已受到影響,需要及時提高水冷器出口溫度進行除蠟。
在線提高水冷器出口溫度除蠟時的注意事項:在升溫過程中,嚴格控制升溫速率小于30 ℃/h,以免升溫過快導(dǎo)致設(shè)備及管件受熱不均勻而出現(xiàn)彎曲、變形等情況;在除蠟期間,防止熔化的石蠟堵塞過濾器及設(shè)備管道;循環(huán)氣溫度上升后,應(yīng)防止壓縮機組運行參數(shù)(如振動、位移、軸溫等)超標聯(lián)鎖事故的發(fā)生;水冷器內(nèi)石蠟熔化后流出時,有部分會粘在管道壁上造成流通截面積減小,因此水冷器出口工藝氣溫度降至60~65 ℃維持運行1 h左右,以便將石蠟順利帶出合成系統(tǒng),減輕對合成系統(tǒng)設(shè)備管道的影響;除蠟結(jié)束后,逐漸增大循環(huán)水回水閥開度直至全開,控制降溫速率小于30 ℃/h;系統(tǒng)負荷緩慢恢復(fù)至滿負荷,同時注意甲醇分離器的液位,防止大量甲醇冷凝造成液位高聯(lián)鎖等事故的發(fā)生。
4.3.1 工藝流程
在第三進出料換熱器后、水冷器前增設(shè)1臺甲醇除蠟器(工藝流程見圖1),此處合成氣的溫度為135 ℃、壓力為10 MPa左右,石蠟完全處于液態(tài),通過甲醇除蠟器將合成氣中微量的液態(tài)石蠟分離出來,確保水冷器及甲醇分離器等設(shè)備內(nèi)壁及換熱管壁不再積蠟。
圖1 增設(shè)甲醇除蠟器后的工藝流程
4.3.2 除蠟器的除蠟原理
(1)除蠟器內(nèi)工藝氣過膜片流速按式(1)計算:
(1)
式中:UT——除蠟器內(nèi)工藝氣過膜片流速,m/s;
K——系數(shù)(與液體黏度、表面張力、霧粒直徑、塔器結(jié)構(gòu)等因素有關(guān)),m/s;
ρL——液相石蠟密度,kg/m3;
ρV——氣相石蠟密度,kg/m3。
依據(jù)理論計算結(jié)合工程實踐,確定最佳膜片流速,確保膜片上形成有效的液膜,既不會因流速太小出現(xiàn)石蠟逃逸,也不會因流速太大吹破液膜而失效。
(2)氣相和液相形成錯流,即氣相在膜片中徑向流動,被捕捉的液滴軸向(往下)流動,不存在傳統(tǒng)分離器氣體向上、液體向下的氣頂液現(xiàn)象。
(3)除蠟器內(nèi)的膜片是按一定角度折成波紋形狀,每個波紋中心焊接若干個羽翅狀捕集鉤槽,微小霧沫隨氣流進入捕集鉤槽后,在摩擦作用下,帶電的霧沫微粒在膜片上形成穩(wěn)定的液膜,液膜吸附霧沫,使霧沫聚集形成液滴分離去除。
4.3.3 除蠟器的主要特點
(1)改變氣、液流向,不存在傳統(tǒng)分離器的氣頂液現(xiàn)象。
(2)氣、液流向改變后,流通面積遠大于設(shè)備的橫截面積,所以阻力降很小,不會造成堵塞。
(3)除蠟效率>99.9%,可分離去除10-9級的石蠟。
4.3.4 除蠟器的主要效益
(1)穩(wěn)定工藝效益。水冷器及甲醇分離器等設(shè)備內(nèi)壁及換熱管壁不再積累石蠟后,生產(chǎn)過程將保持在穩(wěn)定狀態(tài)下運行,不需要停車或減負荷提高水冷器出口溫度進行除蠟。
(2)釋放產(chǎn)能效益。當(dāng)水冷器出口溫度由52 ℃降至40 ℃時,醇凈值可提高0.5%以上,在甲醇產(chǎn)量不變的情況下可使循環(huán)氣量減少10%以上,在維持循環(huán)氣量不變的情況下可提高甲醇產(chǎn)量8%以上。
(3)保證環(huán)保效益。大幅減少副反應(yīng)后,進入精餾系統(tǒng)的粗甲醇品質(zhì)將有較大程度的提高,精餾殘液中石蠟等有害物質(zhì)明顯減少,減輕了污水處理裝置的負荷。
(4)提高經(jīng)濟效益。除蠟器投入運行后,可提高甲醇合成裝置運行的穩(wěn)定性、降低壓縮機蒸汽消耗、延長甲醇合成催化劑的使用壽命,年直接經(jīng)濟效益在300萬元以上。
從甲醇合成裝置實際運行效果來看,提高甲醇水冷器出口溫度在線除蠟雖然能夠快速提高水冷器的冷卻效果,但對壓縮機、催化劑、相關(guān)設(shè)備和管道等都存在一定的危害。因此,貴州桐梓化工公司采用除蠟器在線除蠟,運行效果良好。如何減少生產(chǎn)過程中石蠟的生成量和更安全有效地進行除蠟,是甲醇生產(chǎn)工藝需進一步探索解決的問題。