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新型除塵裝置在采煤機上的應用研究

2021-10-21 12:30劉磊鑫
機械管理開發(fā) 2021年10期
關鍵詞:出水管風筒降塵

劉磊鑫

(山西汾西中興煤業(yè)有限責任公司,山西 交城 030500)

引言

礦井在生產(chǎn)過程中會產(chǎn)生各類粉塵,高濃度粉塵不僅會影響礦井生產(chǎn)安全而且會威脅井下作業(yè)人員身體健康[1-2]。現(xiàn)階段采掘作業(yè)面常用的除塵措施包括有煤層注水、噴霧降塵、負壓降塵、泡沫除塵等,但是各種除塵技術均有一定的局限性[3]。某礦5308 綜采工作面回采的5 號煤層為突出煤層,煤層自身含水率較低,加之受到瓦斯抽采影響,采面回采時粉塵濃度較高。前期采用注水方式增加煤層含水率,受到瓦斯抽采鉆孔影響,注水效果較差。為此,依據(jù)5308綜采工作面生產(chǎn)情況,提出應用新型除塵裝置與采煤機原有噴霧除塵系統(tǒng)、液壓支架噴霧系統(tǒng)等相互配合,降低采面粉塵濃度。

1 5308 綜采工作面概況

山西某礦5308 綜采工作面位于北翼5 采區(qū),采面西側(cè)與3105 進風順槽間留設15 m 護巷煤柱、東側(cè)與3103 回風順槽間留設21 m 護巷煤柱,南側(cè)以及北側(cè)分別為采區(qū)運輸大巷以及邊界煤柱。5308 綜采工作面設計走向推進距離650 m、傾向160 m,回采的5 號煤厚度4.3 m,煤層結(jié)構復雜、中間夾雜2~4 層泥巖矸石,煤層賦存較為穩(wěn)定,煤層頂?shù)装鍘r性均為砂質(zhì)泥巖。采面回采范圍內(nèi)地質(zhì)構造不發(fā)育。5308 綜采工作面主要綜采設備型號見表1。

表1 綜采設備型號

截止到2020 年8 月20 日采面累積推進距離為135 m,受到3 號煤層本身含水率低、煤塵揮發(fā)性大以及采煤機自身噴霧降塵設備工作效率低等因素影響,采面內(nèi)粉塵濃度較高,現(xiàn)場測定在采煤機司機位置全塵質(zhì)量濃度達到153 mg/m3。為此,文中基于采面生產(chǎn)現(xiàn)狀,提出將新型噴霧除塵裝置應用到采面降塵中,以期能改善采面作業(yè)人員工作環(huán)境。

2 除塵裝置結(jié)構組成

具體在MG400/930-GWD 采煤機上安裝的除塵裝置結(jié)構見圖1 所示,主要結(jié)構包括有水泵、霧化噴頭、電機、水箱、風筒以及出水管等構成。在采煤機截割部采用焊接方式安裝支撐板,在支撐板兩側(cè)布置連接板,將風筒安裝在連接板上[4-5]。采用的風筒為一側(cè)空腔結(jié)構且開口側(cè)面向采煤機機臂。

圖1 除塵裝置結(jié)構

水箱布置在采煤機機體另一側(cè),底板安裝為長度8 m、直徑20 mm 出水管(I),通過出水管將水箱、水泵相連接。在水泵輸出端有出水管(II),出水管一端與風筒內(nèi)高壓霧化噴頭連接。

在通風內(nèi)布置的扇葉、高壓霧化噴頭,在扇葉作用下風筒內(nèi)會形成負壓環(huán)境,外界高濃度粉塵會進入到風筒內(nèi)。扇葉配套使用的電動機功率為15 kW,并通過聯(lián)鎖裝置與采煤機控制開關相連接。采煤機啟動后風機會自動啟動。

3 除塵裝置工作原理以及技術優(yōu)勢分析

3.1 除塵原理分析

當采煤機啟動后,通過聯(lián)動裝置實現(xiàn)風筒內(nèi)風葉風機以及水泵等設備啟動。水箱內(nèi)水經(jīng)過出水管(I)、水泵以及出水管(II)加壓后通過風筒內(nèi)高壓霧化噴頭噴出;在風葉轉(zhuǎn)動作用下風筒內(nèi)形成負壓,采面高濃度粉塵進入風筒后實現(xiàn)噴霧凈化。現(xiàn)場可根據(jù)需要對風筒角度進行調(diào)整,具體水平角度調(diào)整范圍為0°~180°、豎向角度調(diào)整范圍為-60°~+60°。

3.2 技術優(yōu)勢分析

3.2.1 除塵設備成本低

文中所提新型除塵設備成本費用低。整個設備可由礦井地面機修廠焊接制作,結(jié)構相對簡單,整套設備費用約為0.65 萬元。同時新型除塵設備內(nèi)各配件均為通用配件,便于拆卸維修以及更換,在使用過程中若出現(xiàn)問題井下值班電工即可進行維修。

3.2.2 故障發(fā)生率低

整個新型除塵設備使用的電氣設備主要為聯(lián)動開關、風筒風葉電機以及水泵,使用的電氣設備均為礦井常用設備,可靠性較強。同時各個設備均獨立安裝在采煤機上,出現(xiàn)故障后可快速拆卸、維修。高壓噴霧管路中使用的出水管均采用插口連接,便于對煤泥等堵塞物進行處理[6]。

3.2.3 除塵效果顯著

新型除塵裝置安裝在采煤機機身上,通過風葉轉(zhuǎn)動從而在風筒內(nèi)形成負壓,將機臂附近高濃度粉塵集中在風筒內(nèi),采用高壓噴霧裝置浸潤煤塵、起到降塵作用。同時該裝置通過調(diào)節(jié)開口方向可對不同方向進行降塵,除塵效果較為顯著。

3.2.4 適用范圍廣

該新型除塵裝置不僅可置于采煤機上,而且可安裝在掘進機上對降塵掘進迎頭粉塵濃度,同時在采面轉(zhuǎn)載點、帶式輸送機搭接位置等布置該除塵裝置亦可起到較好的降塵效果。

4 現(xiàn)場應用效果分析

在 5308 綜采工作面停采期間,在MG400/930-GWD 采煤機上安裝新型除塵設備,并于2020 年9 月5 日開始正常投入使用。安裝完成新型除塵設備后,風筒內(nèi)進風量可達到5.6 m3/min,風筒內(nèi)高壓噴頭噴霧量達到5.3 L/min,現(xiàn)場應用時該除塵裝置未出現(xiàn)任何故障。

對新型噴霧裝置應用后采煤司機位置粉塵濃度進行測定,發(fā)現(xiàn)粉塵質(zhì)量濃度由使用前的153 mg/m3降低至82 mg/m3,降低幅度達到46.4%,取得較為顯著的降塵效果。預計通過使用新型除塵裝置年可增加采面經(jīng)濟效益約45 萬元。

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