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基于觸摸屏與可編程序控制器技術(shù)的穿刺針噴砂機控制系統(tǒng)的設(shè)計

2021-10-20 00:58衛(wèi)黃河李松程智超于圣言布俊豪李新東
醫(yī)療裝備 2021年17期
關(guān)鍵詞:噴砂伺服電機穿刺針

衛(wèi)黃河,李松,程智超,于圣言,布俊豪,李新東

河南駝人醫(yī)療器械集團有限公司智造工程中心 (河南新鄉(xiāng) 453400)

觸摸屏是一種智能化操作控制顯示裝置,主要功能包括數(shù)據(jù)的輸入與顯示、實時信息顯示、報警處理與打印,且通過設(shè)置觸摸控件可將其作為控制面板進行控制操作[1]??删幊绦蚩刂破鳎╬rogrammable logic controller,PLC)是用存儲邏輯代替以往的接線邏輯,具有編程簡單、維護性能好、應(yīng)用靈活的特點,且其抗干擾能力強,能適應(yīng)惡劣的工作環(huán)境[2]。目前,PLC 技術(shù)及其產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)改進,功能日益強大,性價比越來越高。隨著遠程I/O、通信網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)處理、智能工廠等工業(yè)自動化控制系統(tǒng)的需要,觸摸屏與PLC 技術(shù)相結(jié)合的控制技術(shù)的應(yīng)用愈加深入。

目前,椎管內(nèi)神經(jīng)阻滯技術(shù)常被應(yīng)用于臨床麻醉及疼痛治療中,通過將麻醉藥物注入椎管的蛛網(wǎng)膜下腔或硬膜外腔,阻滯脊神經(jīng)根并使該神經(jīng)根支配的相應(yīng)區(qū)域產(chǎn)生麻醉作用[3]。隨著椎管內(nèi)神經(jīng)阻滯在臨床上的應(yīng)用愈加廣泛[4-7],麻醉后拔管困難甚至導(dǎo)管斷裂的現(xiàn)象時有發(fā)生[8-10]。吳新民等[11]指出,導(dǎo)管折斷或打結(jié)的原因包括導(dǎo)管被穿刺針切斷、導(dǎo)管質(zhì)量較差和導(dǎo)管拔出困難。因此,臨床對穿刺針的品質(zhì)提出了更高的要求,而下刃口內(nèi)邊緣圓角效果是穿刺針的一項重要品質(zhì)因素。噴砂機是一種利用壓縮空氣將石英砂等介質(zhì)高速噴射至零件表面進行處理的裝置?,F(xiàn)有的噴砂機需通過視窗或燈光指示觀察噴砂處理過程,并需人眼檢查砂罐中砂粒的剩余量,使其應(yīng)用存在一定的限制。本研究將觸摸屏與PLC 技術(shù)相結(jié)合用以改善和解決以上問題,并將基于觸摸屏與PLC 技術(shù)的噴砂機控制系統(tǒng)用于某型穿刺針下刃口內(nèi)邊緣的研磨,經(jīng)生產(chǎn)實踐證實該系統(tǒng)控制過程簡單、方便,操作速度可控。

1 系統(tǒng)整體結(jié)構(gòu)設(shè)計及工作原理

基于觸摸屏與PLC 技術(shù)的噴砂機控制系統(tǒng)的人機交互接口采用觸摸屏技術(shù),控制系統(tǒng)核心采用PLC 技術(shù),兩者以RS485方式通過2根信號線實現(xiàn)雙向通信,可節(jié)省一個RS232接口,方便以后進行功能擴展;噴砂機采用某型加高單倉噴砂主機,且為了保證噴砂的穩(wěn)定性,采用正泰TND3(TSD)-3交流穩(wěn)壓電源為其單獨供電;伺服電機控制系統(tǒng)由伺服電機、伺服電機驅(qū)動器構(gòu)成,采用2個限位傳感器和1個原點信號保證其安全性和準確度;吹氣系統(tǒng)采用電磁閥控制氣源噴出,吹掉多余砂粒;觸摸屏面板下方設(shè)置啟動、暫停和急停3個實體按鈕,其余所有控制操作、反饋均在觸摸屏上實現(xiàn)。該系統(tǒng)的整體結(jié)構(gòu)見圖1。

圖1 系統(tǒng)整體結(jié)構(gòu)

該系統(tǒng)的工作原理為:將穿刺針針管夾具放至夾具端臺并夾緊,夾具被送入噴砂柜體并傳感到位;升降柜門自動關(guān)閉,然后下壓氣缸下降壓住夾具(進入伺服電機控制系統(tǒng));伺服電機帶動噴嘴從夾具一端運行至另一端,同時噴嘴噴出高壓砂粒研磨針尖內(nèi)緣銳角,吹氣系統(tǒng)通過吹氣電磁閥吹氣,當運行至設(shè)定位置后伺服電機再返回運行至原點,同時噴砂吹氣停止、下壓氣缸縮回;柜門自動打開并自動送出成品,準備下次操作;該過程伺服電機運行速度可以直接在觸摸屏上設(shè)置,并可根據(jù)生產(chǎn)需要進行調(diào)整,從而保證工作效率;噴砂工作進度、噴砂剩余次數(shù)可在觸摸屏進度條上實時動態(tài)直觀顯示。

2 系統(tǒng)軟件設(shè)計

該系統(tǒng)的軟件部分主要包括觸摸屏控制組態(tài)和PLC 控制程序。觸摸屏采用臺達DOP-107CV,其控制組態(tài)在臺達軟件DOPSoft4.00.06環(huán)境下完成;PLC 采用臺達DVP28SV11T2,其控制程序在臺達軟件WPLSoft2.48環(huán)境下完成。PLC的輸入、輸出端子分配見表1,控制程序流程見圖2。

圖2 PLC 控制程序

表1 PLC 輸入輸出端子分配

觸摸屏組態(tài)及控制界面主要包含5個總切換畫面,分別為主頁、管理員界面、手動調(diào)試畫面、設(shè)備運行信息和報警信息畫面,通過這5個總切換畫面的按鈕可以進入相應(yīng)子畫面進行設(shè)置和控制。觸摸屏控制主頁具有顯示實時時間、實時噴砂工作進度、實時噴嘴距原點距離及實時噴砂剩余次數(shù)(可以直觀顯示在噴砂用量進度條上)等功能,另外通過畫面下方按鈕可以進入其余4個總界面進行相應(yīng)操作,見圖3。

圖3 觸摸屏控制主頁

操作人員通過觸摸屏動態(tài)觀察噴砂工作進度、噴嘴距原點距離的原理見圖4。(1)伺服電機在PLC 發(fā)出的脈沖個數(shù)控制下帶動噴嘴往復(fù)運行;(2)D230是PLC 內(nèi)部掉電保持型數(shù)據(jù)寄存器,保存有帶動噴嘴往復(fù)運行PLC 應(yīng)發(fā)出的脈沖個數(shù);(3)D1336是PLC 內(nèi)部掉電保持型特殊數(shù)據(jù)寄存器,可動態(tài)實時記錄PLC 已經(jīng)發(fā)出給伺服電機的脈沖數(shù);(4)觸摸屏通過進度條控件讀取D1336的數(shù)值,即可以在觸摸屏上精確實時顯示噴砂整體工作進程、噴嘴工作位置。

圖5所示的管理員界面單獨為技術(shù)人員服務(wù),該界面包含整個系統(tǒng)的全部重要參數(shù)設(shè)置和手動控制按鈕,可方便技術(shù)人員進行系統(tǒng)維護和參數(shù)調(diào)試。其中,電機相關(guān)設(shè)定可以設(shè)置電機工作噴砂的運行速度、電機回原點時的第一速度和近點信號時的蠕動速度等,該系統(tǒng)具備儲存記憶且掉電保存功能。

圖6所示為報警信息畫面。當噴砂機發(fā)生故障時,系統(tǒng)會自動彈出該畫面,可以顯示故障點的報警序號、時間和報警信息,報警信息欄里則包含報警位置和解決方法,方便操作人員快速查找故障位置和排除故障,提高工作效率。

通過圖3觸摸屏“當前噴砂剩余次數(shù)”實時顯示砂罐砂粒剩余量的原理(見圖7)為:(1)D232是PLC內(nèi)部掉電保持型數(shù)據(jù)寄存器,用以保存砂罐噴砂額定次數(shù)(砂罐滿,通過點擊圖3觸摸屏控制主頁的“設(shè)定噴砂額定次數(shù)”按鈕實現(xiàn));(2)D238是PLC內(nèi)部掉電保持型數(shù)據(jù)寄存器,在第1次砂罐加滿砂粒時設(shè)置與D232數(shù)據(jù)相同(通過點擊圖6報警信息畫面的“玻璃砂”按鈕實現(xiàn));(3)每按動1次啟動按鈕,D238自動減1;(4)觸摸屏通過進度條控件讀取D238的數(shù)值(當前噴砂剩余次數(shù)),即可在觸摸屏上實時顯示砂罐中砂粒剩余量;(5)由于對某一確定型號穿刺針管的噴砂參數(shù)是確定的,所以D232數(shù)據(jù)第1次設(shè)定時可以采用人眼觀察砂罐的噴砂總次數(shù),此后可固定使用該數(shù)據(jù)。

3 功能驗證與測試

(1)調(diào)整好噴嘴的機械角度,檢查安裝和機械固定有無松動,準備好穿刺針管夾具等物料;(2)打開主壓縮空氣閥門通氣,調(diào)整壓力為0.45 MPa,調(diào)整氣缸和傳感器位于初始位置;(3)打開電源,按下觸摸屏下方的復(fù)位按鈕,伺服電機自動于原點歸位,其余氣缸、電磁閥等元件進行相應(yīng)動作,控制系統(tǒng)處于待工作位;(4)將穿刺針管夾具放至夾具端臺并夾緊,按下啟動按鈕進行批量試產(chǎn)。

通過批量試產(chǎn),將噴砂研磨處理后的產(chǎn)品放入高清電子顯微鏡下觀察,穿刺針刃口邊緣實現(xiàn)了圓角和鈍化效果。效果對比見圖8。

圖8 噴砂研磨處理前后產(chǎn)品對比

通過對在針管內(nèi)穿引/拔出導(dǎo)管對比,處理后針管與導(dǎo)管配合效果較處理前好,達到預(yù)期;另外,由于夾具一次可放置穿刺針管150根,系統(tǒng)往返1次即可達到鈍化效果,產(chǎn)能可達3萬支/8 h 以上。

4 小結(jié)

該控制系統(tǒng)能夠在觸摸屏與PLC 的控制下,通過伺服電機帶動噴嘴運行并吹氣,自動實現(xiàn)對該型穿刺針下刃口內(nèi)邊緣進行噴砂研磨處理并將產(chǎn)品送出的功能;同時,該系統(tǒng)能夠?qū)⒐ぷ鬟M度、噴砂用量在觸摸屏上直觀實時顯示,不必再通過視窗進行人眼觀察,節(jié)省人力的同時操作也更加方便,且可有效提高產(chǎn)能;此外,該系統(tǒng)界面友好且操作簡單、穩(wěn)定可靠,能夠有效改善穿刺針品質(zhì)和解決噴砂機的性能問題。

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