黃碩 徐丹
摘要:廣州地鐵三號(hào)線為國(guó)內(nèi)首條時(shí)速達(dá)120 km/h的線路,三號(hào)線B1型車于列車大修期進(jìn)行制動(dòng)閘片批量換型,換型閘片裝車運(yùn)行一年后,陸續(xù)開(kāi)始出現(xiàn)燕尾變形以及閘片斷裂情況,對(duì)正線設(shè)備安全造成不利影響?,F(xiàn)對(duì)換型閘片結(jié)構(gòu)及運(yùn)用狀況進(jìn)行分析,探討閘片斷裂的原因,并提出優(yōu)化改造方案,以提升閘片運(yùn)用的可靠性。
關(guān)鍵詞:地鐵車輛;閘片;斷裂;優(yōu)化
1 列車閘片運(yùn)用情況
廣州地鐵三號(hào)線B1型車采用盤式制動(dòng)[1],列車自2006年上線運(yùn)營(yíng),于2015年開(kāi)始進(jìn)行列車大修,其間列車閘片運(yùn)用狀態(tài)良好,未出現(xiàn)批量故障問(wèn)題。B1型車在大修期間對(duì)制動(dòng)閘片進(jìn)行更新?lián)Q型,并于2017年完成所有列車閘片更換,換型后的制動(dòng)閘片在運(yùn)用過(guò)程中陸續(xù)出現(xiàn)閘片斷裂問(wèn)題,具體故障統(tǒng)計(jì)情況如圖1所示。
2 閘片斷裂原因分析
2.1 ? ?閘片物理參數(shù)
為研究閘片斷裂原因,依據(jù)《城市軌道交通車輛制動(dòng)系統(tǒng) 第9部分:合成閘片技術(shù)規(guī)范》(T/CAMET 04004.9—2018)[2]中的參數(shù)要求及測(cè)試方法,對(duì)斷裂閘片殘?bào)w及閘片新件的材料力學(xué)性能進(jìn)行檢測(cè)。通過(guò)測(cè)試,閘片的物理及力學(xué)性能滿足規(guī)范要求,閘片殘?bào)w物理性能與新件相當(dāng)。測(cè)試結(jié)果如表1所示。
2.2 ? ?閘片受損情況
通過(guò)對(duì)斷裂閘片殘?bào)w樣本進(jìn)行分析,發(fā)現(xiàn)所有斷裂閘片均有以下特征:(1)閘片斷裂位置均在閘片端部;(2)斷裂閘片燕尾均存在異常磨損及變形情況。
閘片摩擦體斷口:閘片摩擦體斷裂發(fā)生在閘片尖端無(wú)燕尾(鋼背)部分,摩擦體斷口與燕尾端部齊平,斷裂裂紋從閘片摩擦面向燕尾一側(cè)擴(kuò)展(圖2)。
閘片燕尾:閘片燕尾與端口齊平位置存在卷邊現(xiàn)象,變形燕尾表面存在與閘片托磨損、撞擊痕跡(圖3)。
2.3 ? ?原因分析
2.3.1 ? ?燕尾變形原因
地鐵列車牽引制動(dòng)工況轉(zhuǎn)換頻繁,會(huì)導(dǎo)致閘片燕尾與閘片托產(chǎn)生頻繁撞擊,閘片燕尾端面完全承受撞擊過(guò)程中所產(chǎn)生的沖擊力。燕尾端部部分摩擦體在沖擊下逐漸磨損后,沖擊力將轉(zhuǎn)移至燕尾本體,最終造成燕尾端部與閘片托接觸處出現(xiàn)燕尾形變。
2.3.2 ? ?摩擦體斷裂原因
根據(jù)閘片斷裂情況,主要從閘片材質(zhì)及閘片受力兩個(gè)方面對(duì)閘片斷裂原因進(jìn)行分析:
(1)閘片材質(zhì):根據(jù)閘片殘?bào)w送檢結(jié)果,閘片殘?bào)w物理性能與出廠狀態(tài)基本一致,閘片材質(zhì)無(wú)缺陷,閘片參數(shù)符合規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。
(2)閘片受力:分析閘片摩擦體斷口,閘片斷裂方向從閘片摩擦面指向燕尾面,并且閘片卷邊燕尾表面存在磨損痕跡。上述情況表明燕尾出現(xiàn)卷邊后,卷邊部分與閘片托貼合緊密,導(dǎo)致燕尾其余部分與閘片托之間存在空隙。在列車制動(dòng)過(guò)程中,閘片托向閘片施加一個(gè)垂直于閘片方向的力,此時(shí)燕尾卷邊部分凸出于燕尾表面,將形成一個(gè)支點(diǎn)并產(chǎn)生杠桿作用,導(dǎo)致閘片端部摩擦體與閘片托貼合不緊密,閘片整體受力不均(圖4)。隨著制動(dòng)次數(shù)的增加,閘片端部摩擦體逐漸產(chǎn)生彎曲疲勞,最終出現(xiàn)摩擦體斷裂。
綜上,閘片出現(xiàn)斷裂的原因:閘片燕尾在制動(dòng)過(guò)程中受到頻繁沖擊造成燕尾受損發(fā)生形變,閘片整體在以燕尾形變位置為支點(diǎn)的情況下產(chǎn)生杠桿作用,導(dǎo)致閘片端部摩擦體長(zhǎng)期受力不均,產(chǎn)生疲勞斷裂。
3 解決措施
根據(jù)上述分析,為解決閘片端部斷裂問(wèn)題,需強(qiáng)化燕尾強(qiáng)度,避免出現(xiàn)形變,可從以下幾個(gè)方面對(duì)閘片燕尾結(jié)構(gòu)進(jìn)行優(yōu)化。
3.1 ? ?增加燕尾端面面積
將原閘片燕尾U型槽結(jié)構(gòu)改為梯形結(jié)構(gòu),增加端面碰撞面積;同時(shí)在燕尾端面增加加強(qiáng)筋,提升燕尾抗沖擊能力(圖5)。
3.2 ? ?優(yōu)化燕尾連接方式
在燕尾背板增加翻邊結(jié)構(gòu),提升燕尾與摩擦體的連接強(qiáng)度,分散燕尾端部受力(圖6)。
上述兩條措施可以有效強(qiáng)化閘片燕尾端面的抗沖擊能力。
4 優(yōu)化效果
經(jīng)過(guò)結(jié)構(gòu)優(yōu)化后的閘片已于2019年10月進(jìn)行裝車驗(yàn)證,經(jīng)過(guò)為期18個(gè)月29萬(wàn)km的運(yùn)行跟蹤,閘片整體制動(dòng)性能及磨耗狀態(tài)良好,閘片摩擦體及燕尾未出現(xiàn)形變、磨損、斷裂情況,結(jié)構(gòu)優(yōu)化后的閘片抗沖擊性能提升明顯,運(yùn)用效果符合預(yù)期。
5 結(jié)語(yǔ)
本文對(duì)廣州地鐵三號(hào)線列車制動(dòng)閘片斷裂原因進(jìn)行了分析,提出了閘片結(jié)構(gòu)的優(yōu)化方案,并對(duì)改進(jìn)型閘片進(jìn)行了運(yùn)用驗(yàn)證,解決了閘片燕尾磨損變形導(dǎo)致閘片受力不均而出現(xiàn)斷裂的問(wèn)題,提升了制動(dòng)閘片的抗沖擊能力及運(yùn)用可靠性。
[參考文獻(xiàn)]
[1] 南車株洲電力機(jī)車有限公司.MM0417_制動(dòng)鉗單元[Z],2006.
[2] 城市軌道交通車輛制動(dòng)系統(tǒng) 第9部分:合成閘片技術(shù)規(guī)范:T/CAMET 04004.9—2018[S].
收稿日期:2021-07-21
作者簡(jiǎn)介:黃碩(1993—),男,湖北十堰人,城市軌道交通機(jī)車車輛助理工程師,從事城軌車輛牽引制動(dòng)技術(shù)研究工作。