顏學成,易秋菊,趙發(fā)壽,李思園,劉磊,裴澤,張孝棟
1.中國石油長慶油田長北作業(yè)分公司(陜西 西安 710021)2.陜西大秦環(huán)境科技有限公司(陜西 西安 710076)
水平井因氣藏接觸面積大,產(chǎn)量高,已在各大氣田廣泛應(yīng)用。隨著氣田開發(fā),部分水平氣井積液愈加嚴重,產(chǎn)量急劇下降,嚴重制約氣井產(chǎn)能。一旦水平井產(chǎn)量接近或低于臨界攜液產(chǎn)量時需配套相應(yīng)的排水采氣工藝,延長氣井穩(wěn)產(chǎn)期。在實際生產(chǎn)中,部分水平井在產(chǎn)能高于臨界攜液產(chǎn)量時,也時常出現(xiàn)生產(chǎn)不穩(wěn)定,產(chǎn)量急劇下降,甚至無產(chǎn)量的現(xiàn)象,這類氣井往往排出少量積液后就能恢復(fù)正常生產(chǎn),因而有必要深入研究這類水平井生產(chǎn)不穩(wěn)定的機理,分析積液特征,提出針對性技術(shù)對策。
長北合作區(qū)位于陜西省榆林市和內(nèi)蒙古鄂爾多斯市境內(nèi),是長慶榆林氣田的一部分,是中國石油與荷蘭皇家殼牌的合作項目,是中國陸上石油已建成最大的對外國際合作項目。
長北項目主力開發(fā)層為上古生界二疊系山西組山2段,屬于砂巖巖性氣藏,2005年開始商業(yè)開發(fā),截止2020年12月31日,歷年生產(chǎn)天然氣496×108m3。目前投產(chǎn)氣井71口,其中水平井49口(雙分支46口,單分支3口),直井22口,水平井采取為裸眼完井,直井為射孔壓裂完井,氣井投產(chǎn)后采用定壓生產(chǎn)方式。2017年11月中央處理廠啟用壓縮機集中增壓,中央處理廠入口壓力已由初期4.5 MPa逐步降至2020年12月的3.05 MPa,目前水平井平均產(chǎn)量19.3 ×104m3/d,直井平均產(chǎn)量2.0 ×104m3/d。
自2016年以來,長北項目陸續(xù)出現(xiàn)在水平氣井實際產(chǎn)能高于臨界攜液產(chǎn)量時,因外輸壓力波動引起生產(chǎn)管網(wǎng)壓力波動,導(dǎo)致氣井產(chǎn)量急劇下降,甚至直至無產(chǎn)量的現(xiàn)象(圖1)。其中2017、2018、2019年分別出現(xiàn)6、8、9井次這類現(xiàn)象,進入2020年以來,出現(xiàn)這類現(xiàn)象的井次急劇增加,其中1~5月發(fā)生6口井13井次,給氣田生產(chǎn)管理帶來諸多不便。
圖1 CBX-1井2020年生產(chǎn)曲線圖
水平井垂直段、傾斜段和水平段的流體流動狀態(tài)不同,臨界攜液流量計算方法不一樣[1]。長北區(qū)塊根據(jù)氣井井身結(jié)構(gòu)參數(shù),基于相似性原理分別開展直井、水平井在不同尺寸、氣量、溫度、傾斜段角度、壓力等條件下60組氣液兩相流動模擬室內(nèi)實驗。
根據(jù)室內(nèi)實驗數(shù)據(jù)與生產(chǎn)數(shù)據(jù)驗證,李閔的橢球模型[2]比較符合長北直井的積液特征,可以此為標準判斷直井井筒是否積液,適時配套排水采氣措施。李閔模型臨界攜液流速公式為:
式中:ρl為液相密度,kg/m3;ρg為氣相密度,kg/m3;σ為氣液相界面張力,N/m;υcr為氣相流動速度,m/s。
以水平井實驗數(shù)據(jù)分別修正Turner液滴模型、Belfroid攜液模型[3]、液膜模型[4],修正后Belfroid模型誤差最小,通過與實際生產(chǎn)數(shù)據(jù)驗證,修正后Bel?froid模型比較符合長北水平井的積液特征。修正的Belfroid模型臨界攜液流速公式為:
式中:ρl為液相密度,kg/m3;ρg為氣相密度,kg/m3;σ為氣液相界面張力,N/m;υcr為氣相流動速度,m/s;θ為傾斜段井斜角,(°)。
同時,實驗數(shù)據(jù)表明水平井中最難以攜液的部位是傾斜段[5],以井斜角55°時傾斜段所需攜液產(chǎn)量最高,因此以井斜角55°對應(yīng)最小攜液產(chǎn)量作為水平井臨界攜液產(chǎn)量。
統(tǒng)計長北區(qū)塊歷年發(fā)生這類現(xiàn)象的氣井,井型均為水平井,直井未發(fā)生該現(xiàn)象,由此可見,造成生產(chǎn)不穩(wěn)定的因素之一與水平井井身結(jié)構(gòu)有關(guān)。根據(jù)前人研究,長北區(qū)塊山2氣藏為干氣氣藏,氣井產(chǎn)水均為凝析水。通過水平井氣液兩相流模擬實驗,氣井投產(chǎn)后隨著凝析水不斷析出,水平段由單一氣相逐漸變?yōu)闅庖簝上嗔鲃?,多?shù)凝析水會隨著氣流被帶至地面管線,由于重力作用,少量凝析水會慢慢回落至水平段底部,隨著時間推移,水平段凝析水不斷增多,在生產(chǎn)一段時間后,水平段流動變?yōu)闅庖簝上喾謱恿?,上層為氣相,下層為液相,液相隨著氣流不斷向前移動。
長北雙分支水平井每條分支設(shè)計長度2.0 km,實際平均長度約1.8 km。山2段砂巖厚度范圍11.2 ~49.8 m,平均25.8 m,由于儲層非均質(zhì),在水平段鉆井過程需根據(jù)隨鉆測井數(shù)據(jù)不斷改變鉆頭軌跡,最終水平段軌跡形成上下起伏、無規(guī)則的曲線,水平段裸眼軌跡上、下高度差最多達17m。
在氣井生產(chǎn)前期,由于地層壓力高、產(chǎn)量高、氣相流速快,水平裸眼段積液相對較少,即使井口油壓短期波動,在油壓恢復(fù)正常后,水平段低凹部位積液能夠隨著氣流不斷向前移動,不會發(fā)生生產(chǎn)不穩(wěn)定、產(chǎn)量急劇下降的現(xiàn)象。
在氣井生產(chǎn)后期,水平裸眼段凝析水量增多,近井筒地帶地層壓力降低、產(chǎn)量降低、氣相流速變慢。由于氣相流速快于液相流速,在井口油壓突然升高后,水平段氣相流速迅速下降,液相短時間內(nèi)繼續(xù)向前移動,迅速聚集在水平段低凹部位,堵塞遠端氣體的滲流通道,降低水平段遠端氣體的滲流能力,甚至完全堵塞通道,最終造成氣井生產(chǎn)不穩(wěn)定、產(chǎn)量急劇下降(圖2)。
圖2 水平段低凹部分堵塞示意圖
目前投產(chǎn)49口水平井中,除4口產(chǎn)能低于臨界攜液產(chǎn)量,明確井筒積液的氣井外,根據(jù)45口水平井近井筒地帶地層壓力、目前產(chǎn)量和臨界攜液產(chǎn)量比值的統(tǒng)計散點圖(圖3)看出,易出現(xiàn)生產(chǎn)不穩(wěn)定、產(chǎn)量急劇下降的水平井的集中在近井筒地層壓力5.7 ~6.4 MPa,平均約6.0 MPa,目前產(chǎn)量和臨界攜液產(chǎn)量比值在2~4。
圖3 生產(chǎn)不穩(wěn)定因素關(guān)系圖
由于近井筒地帶地層壓力低、水平段起伏不平、目前產(chǎn)量低是導(dǎo)致水平井生產(chǎn)不穩(wěn)定的三大因素,其中水平段起伏不平是客觀因素,而近井筒地層壓力低、產(chǎn)量低是可以在一定范圍內(nèi)改變的因素。
由于目前經(jīng)濟、工藝技術(shù)限制,雖然不能完全排出氣井水平段積液,但可以打破水平段低凹部位積液堵塞狀態(tài),恢復(fù)氣井產(chǎn)能,現(xiàn)有技術(shù)對策有兩種。
對策一:提高氣井瞬時產(chǎn)量,利用瞬時高產(chǎn)量打破水平段液體堵塞狀態(tài),帶出部分積液后,恢復(fù)正常的氣液兩相分層流流動狀態(tài)。長北區(qū)塊選擇了利用移動計量撬(移動式三相分離器)連接放空火炬放空帶液,通過井口降壓提高氣井瞬時產(chǎn)量,最低能將井口壓力降至0(標準大氣壓條件),打破水平段低凹部位積液的堵塞狀態(tài),排出部分積液,恢復(fù)遠端氣體的滲流通道。
2020年1—5月因中央處理廠外輸壓力波動,CBZ-2、CBX-1等6口井出現(xiàn)12井次產(chǎn)量急劇下降現(xiàn)象,通過移動計量撬對氣井井口降壓放空排液,產(chǎn)量平均由放空前4.8 ×104m3/d增加至16.6 ×104m3/d,平均增加11.8 ×104m3/d,累計排除積液15.3 m3,在1月1日至5月31日累計增產(chǎn)4704×104m3(表1)。
表1 2020年移動計量撬放空數(shù)據(jù)(1月1日—5月31日)
對策二:關(guān)井恢復(fù)地層壓力,關(guān)井使得水平段氣液兩相由分層流狀態(tài)變?yōu)殪o止狀態(tài),使堵塞處的液體逐漸回落至水平段各個部位,打通水平段的堵塞通道,同時利用開井初期瞬時高產(chǎn)量帶出積液,恢復(fù)遠端氣體滲流通道。
CBP-3井在2020年1月30日、4月13日、4月26日3次因外輸壓力波動導(dǎo)致油壓波動,導(dǎo)致產(chǎn)量急劇下降。第1次因移動計量撬不能及時到位,對CBP-3采取在2月28日—3月4日關(guān)井6d,3月5日開井后產(chǎn)量由關(guān)井前5×104m3/d恢復(fù)至約20×104m3/d,恢復(fù)正常生產(chǎn)。第2次和第3次由于區(qū)塊產(chǎn)量任務(wù)緊張,在4月21日、5月7日采取移動計量撬放空復(fù)產(chǎn),分別排出積液1.6 m3、1.5 m3,均在當天恢復(fù)氣井產(chǎn)能,產(chǎn)量分布由放空前7×104m3/d、8×104m3/d恢復(fù)至15×104m3/d、16×104m3/d。
產(chǎn)能高于臨界攜液產(chǎn)量水平井生產(chǎn)不穩(wěn)定給氣田管理帶來諸多不利,特別對長北區(qū)塊這種氣井井數(shù)少,單井產(chǎn)量高的氣田尤為明顯。研究這類井不穩(wěn)定機理,在不同生產(chǎn)條件下尋求不同解決對策。
1)近井筒地帶地層壓力低、水平段起伏不平、目前產(chǎn)量低是這類水平井易受管網(wǎng)壓力波動造成不穩(wěn)定,產(chǎn)量急劇下降的主要因素。
2)生產(chǎn)管理中重點跟蹤近井筒地層壓力約6.0 MPa,目前產(chǎn)量和臨界攜液產(chǎn)量比值在2~4的水平井,對這類井盡量避免管網(wǎng)壓力頻繁波動。
3)產(chǎn)量任務(wù)寬松的情況下,為節(jié)省操作成本盡量選擇關(guān)井恢復(fù)近井筒地帶地層壓力,打通水平段低凹部位的積液堵塞通道,恢復(fù)遠端氣體的滲流通道。
4)產(chǎn)量任務(wù)緊張的情況下,選擇移動計量撬放空排液,利用井口降壓帶來的瞬時高產(chǎn)量解除水平段低凹部位積液的堵塞狀態(tài),快速恢復(fù)遠端氣體的滲流通道。