李長驊
(黑龍江省龍建路橋第四工程有限公司,黑龍江 哈爾濱 150070)
援岡比亞上河區(qū)公路橋梁項目地處西非地區(qū),屬熱帶草原季風(fēng)氣候。采用中國二級路標(biāo)準(zhǔn),雙向2車道,路面寬度10 m,一般路段:1.5 m硬路肩+2 m×3.5 m行車道+1.5 m硬路肩,城鎮(zhèn)路段:1.5 m人行道+2 m×3.5 m行車道+1.5 m人行道,路線全長51.138 km。主要包括51.138 km的路基路面工程、2座大橋、2座中橋、11道箱涵、97道圓管涵及配套的排水防護(hù)工程和交通安全設(shè)施。大橋上部結(jié)構(gòu)形式為變截面連續(xù)箱梁,下部結(jié)構(gòu)為樁基、矩形承臺及花瓶實心墩身。路基路面結(jié)構(gòu)為:5 cmAC-13改性瀝青混凝土上面層+10 cmATB-30改性瀝青碎石(城鎮(zhèn)加強段)+1 cm單層瀝青表處封層+20 cm3%水泥穩(wěn)定紅土粒料基層+20 cm紅土粒料上底基層+20 cm紅土粒料上底基層,硬路肩采用1.5 cm雙層瀝青表處。填方段及低填淺挖段路基填筑紅土粒料,浸水段特殊路基處理換填紅土礫石塊。
由于非洲地區(qū)紅土粒料儲量豐富、易于開采加工、成本比普通碎石低,用于水穩(wěn)基層中能明顯降低施工成本,同時解決了傳統(tǒng)碎石供應(yīng)不足影響工程施工的問題,如進(jìn)行工程應(yīng)用將能明顯帶來經(jīng)濟和社會效益。經(jīng)調(diào)查,以西非岡比亞作為參考,當(dāng)?shù)厥袌霾牧暇鶅r:水泥價格770元/t、河沙350元/m3、普通碎石到場500元/m3、紅土粒料料40元/m3,預(yù)估了采用紅土粒料替代普通碎石能夠降低材料成本至少25%,降低施工成本至少15%。
根據(jù)“援岡比亞上河區(qū)公路橋梁項目公路路面施工圖設(shè)計文件”要求:水泥基礎(chǔ)7 d無側(cè)限抗壓強度≥2.5 MPa。原材料CBR強度達(dá)到80%,根據(jù)本項目給出的相應(yīng)料場對1#、4#、6#、7#、10#料場進(jìn)行液塑限試驗,四個料場塑性指數(shù)如表1所示意均符合公路路面基層施工技術(shù)細(xì)則要求。
表1 液塑限試驗明細(xì)表
為達(dá)到基層質(zhì)量最優(yōu)先后在岡地區(qū)原有路面進(jìn)行取芯,進(jìn)行強度試驗以及破碎后篩分試驗,得到借鑒數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)原有公路穩(wěn)定基層原材料篩分?jǐn)?shù)據(jù)偏粗,貼近我國公路路面基層施工技術(shù)細(xì)則級配要求曲線的下線。
根據(jù)《公路路面基層施工技術(shù)細(xì)則》(JTG tF20-2015)要求,二級公路路面基層水泥穩(wěn)定紅土粒料級配采用C-A-1級配范圍,如表2所示。
表2 水泥穩(wěn)定紅土粒料的級配范圍
從多組數(shù)據(jù)來看,紅土粒料在用于穩(wěn)定基層時,級配偏粗對于基層的穩(wěn)定性能更佳,遂對于我料場的集料取樣進(jìn)行篩分試驗對比,得出結(jié)論如下。
圖1 1#料場篩分對比曲線
圖2 4#料場篩分對比曲線
圖3 6#料場篩分對比曲線小線#料場篩分對比曲線
根據(jù)圖紙要求基層紅土粒料CBR要求大于80%,在圖紙給的各個料場的詳細(xì)信息中1#、6#為設(shè)計單位建議利用于水穩(wěn)基層,但根據(jù)多次試驗在圖紙給的14個料場當(dāng)中符合設(shè)計要求的CBR強度值的只有5#(105)、6#,其余可利用土場均小于80%。具體數(shù)據(jù)如表3。
表3 CBR值明細(xì)表
同時對個料場的集料按設(shè)計進(jìn)行3%水泥摻配制作無側(cè)限抗壓強度試驗要求,均達(dá)不到設(shè)計的2.5 MPa。詳見表4。
表4 無側(cè)限強度明細(xì)表
根據(jù)多次試驗對比,單獨水泥穩(wěn)定紅土粒料并不能滿足設(shè)計要求,遂用2~3碎石摻配紅土粒料進(jìn)行適配試驗,1#土場摻配比例按75∶25。進(jìn)行篩分?jǐn)?shù)據(jù)如下。
圖4 粉篩數(shù)據(jù)表
篩分?jǐn)?shù)據(jù)趨近下線,進(jìn)行CBR強度試驗CBR強度為79.5接近于設(shè)計值80%,再按3%水泥摻配穩(wěn)定材料,進(jìn)行無側(cè)限試驗抗壓強度達(dá)到2.52 MPa,符合設(shè)計要求的2.5 MPa。對于其他料場進(jìn)行摻拌試驗,4#、6#料場本身篩分偏粗,粒料強度不滿足要求,遂按95∶5摻配比例進(jìn)行摻配試驗,得出CBR分別為109%、117%大于設(shè)計要求的80%,滿足設(shè)計要求,進(jìn)行無側(cè)限抗壓強度試驗分別達(dá)到2.60、2.55 MPa,符合設(shè)計要求的2.5 MPa,10#料場和小線料場按90∶10摻配進(jìn)行試驗,得出CBR分別為96%、112.5%,無側(cè)限強度分別為2.57、2.59。
通過試驗證實對于紅土粒料進(jìn)行一定量的碎石摻配有助于水泥穩(wěn)定基層的強度提高,使混合料混合級配達(dá)到粗集料趨于下線,細(xì)集料趨于上線或中值為可視理想狀態(tài),同事混合料CBR強度以及無側(cè)限抗壓強度得到顯著提升,遂基層水穩(wěn)粒料應(yīng)針對不同料場進(jìn)行適量摻配紅土礫石以最終結(jié)果達(dá)到設(shè)計值,穩(wěn)定基層效果最佳為目標(biāo)狀態(tài)。如表5所示。
表5 紅土礫石摻配明細(xì)表
(1)嚴(yán)格控制集料中細(xì)料的含量和塑性指數(shù)。
(2)限制水泥穩(wěn)定基層材料的強度和水泥用量。強度高,基層內(nèi)出現(xiàn)的收縮裂縫間距就大,裂縫的寬度也大。寬度大的裂縫傳荷能力差,容易促使瀝青面層開裂,產(chǎn)生反射裂縫。因此在達(dá)到強度標(biāo)準(zhǔn)的前提下,采用最小水泥劑量。
(3)通過改善集料級配的方法以減少水泥用量,水泥劑量不宜過大。
(4)嚴(yán)格控制施工碾壓時的含水量。碾壓時混合料含水量宜較最佳含水量大1%~2%,以滿足水泥水化的需要,同時彌補高溫以及碾壓過程中含水量的損失,但不宜較最佳含水量大3%以上。
(5)從加水拌和到碾壓終了的延遲時間對強度和干密度有明顯影響,延遲時間越長,水泥穩(wěn)定紅土粒料的強度和密度的損失越大。因此建議延遲時間控制在2 h左右。
(6)攤鋪過程為使紅土粒料級配均勻易提高攪籠高度,降低攪籠速度,以防止級配不均產(chǎn)生裂縫。
(7)由于非洲地區(qū)溫度過高,水分蒸發(fā)快,水泥和水的水化反應(yīng)所需水分流失過快,遂碾壓過程中一定注重保水碾壓。
(7)水泥穩(wěn)定紅土粒料基層施工結(jié)束后要及時進(jìn)行養(yǎng)生,可采用塑料膜養(yǎng)生或其它保濕養(yǎng)生措施。
(8)在避免污染的前提下,水泥穩(wěn)定基層養(yǎng)生結(jié)束和噴灑透層瀝青或做下封層后,立即鋪筑瀝青面層,保護(hù)基層混合料不使其過分變干和產(chǎn)生干縮裂縫。
西非地區(qū)紅土粒料、紅土礫石礦產(chǎn)豐富,造價低廉,同時壓碎值、CBR等強度指標(biāo)均滿足國標(biāo)要求的水泥穩(wěn)定基層原材要求。
該工藝在援岡比亞上河區(qū)公路橋梁項目取得了取得了良好效果,降低了施工成本,并保證了公路質(zhì)量,獲得了業(yè)主及當(dāng)?shù)厝嗣竦暮迷u。
實踐證明,該工藝簡單易行、質(zhì)量可靠、節(jié)材環(huán)保、成本低,同時有效開發(fā)利用地產(chǎn)材料,適用于在非洲等天然紅土粒料、紅土礫石儲量豐富地區(qū)的水泥基層施工中推廣應(yīng)用。