文/王斌,孫麗華·中車(chē)戚墅堰機(jī)車(chē)有限公司
導(dǎo) 語(yǔ)
電力機(jī)車(chē)側(cè)構(gòu)蒙皮調(diào)修慣用的單嘴烘槍不能滿(mǎn)足機(jī)車(chē)各點(diǎn)的冷卻收縮變形量,且操作強(qiáng)度大,生產(chǎn)效率低,采用新型的工藝加上烘槍的改進(jìn)后,極大的提高了電力機(jī)車(chē)側(cè)構(gòu)蒙皮的調(diào)修質(zhì)量和工作效率。本文分析了影響電力機(jī)車(chē)的蒙皮質(zhì)量的因素以及怎樣改善調(diào)修的工藝和操作方法。
電力機(jī)車(chē)車(chē)體架側(cè)構(gòu)蒙皮的安裝側(cè)壁和大頂蓋是一體的,統(tǒng)稱(chēng)為側(cè)構(gòu)。側(cè)構(gòu)的側(cè)面蒙皮和頂蓋蒙皮都是在側(cè)構(gòu)拼裝前,就平鋪在側(cè)構(gòu)組裝的平臺(tái)上,然后大小各蒙皮鐵板之間預(yù)留2mm的焊接間隙,確保要焊接時(shí)收縮能焊透,在蒙皮有間隙的情況下由于有收縮的不均勻變形需要調(diào)修,但普通的烘槍不能滿(mǎn)足理想的蒙皮平面度,且操作者勞動(dòng)強(qiáng)度大,現(xiàn)將普通的烘槍改制成特制的多嘴烘槍?zhuān)?jīng)改進(jìn)后大大提高了蒙皮的平面度質(zhì)量,經(jīng)計(jì)算,單臺(tái)機(jī)車(chē)在操作者人數(shù)不變的情況下使用多嘴烘槍調(diào)修操作法將調(diào)修效率提高四倍。
電力機(jī)車(chē)車(chē)體架側(cè)構(gòu)蒙皮的安裝與我司的東風(fēng)型車(chē)體架側(cè)壁蒙皮漲拉有著很大的區(qū)別,東風(fēng)型內(nèi)走廊機(jī)車(chē)的側(cè)壁蒙皮安裝,是通過(guò)整張大蒙皮電加熱到一定溫度后,再把蒙皮拉緊貼到側(cè)壁的立柱面上進(jìn)行分段焊接,使蒙皮能得到均勻的冷卻收縮,從而使得側(cè)壁蒙皮的平面度狀態(tài)良好,漲拉好后的蒙皮一般正常情況下是不需要進(jìn)行火焰調(diào)修。
焊接時(shí),由于要確保焊透,需要把全部的蒙皮點(diǎn)焊連接成大的一片整體蒙皮,再把側(cè)構(gòu)上的頂弦梁和小骨架吊在鋪好的蒙皮上定好位壓緊后焊接,使蒙皮與側(cè)構(gòu)的小骨架、頂弦梁焊在一起。而在實(shí)際操作中,由于小骨架上弦梁的平面度都允許有一定的公差范圍。所以,蒙皮與小骨架和上弦梁之間都會(huì)有地方存在一定的間隙,在蒙皮自由狀態(tài)下和有間隙的情況下,分段焊接后就會(huì)使側(cè)構(gòu)上的蒙皮收縮不均勻產(chǎn)生變形,造成側(cè)構(gòu)蒙皮平面度超差,因工藝有擬定,蒙皮有不平的現(xiàn)象就必須進(jìn)行調(diào)修,所以要進(jìn)行火焰調(diào)平。
工藝文件規(guī)定在車(chē)體架總成后,要對(duì)側(cè)構(gòu)上的蒙皮用火焰點(diǎn)狀調(diào)修方法進(jìn)行調(diào)平,火焰的調(diào)修點(diǎn)狀要小,不易過(guò)大,數(shù)量要密而均勻,一般點(diǎn)與點(diǎn)之間的間距為80mm左右,這樣才能確保蒙皮均勻收縮到最佳狀態(tài),調(diào)平后必須用3m的直尺進(jìn)行尺量,在3m的范圍內(nèi)蒙皮與直尺的間隙不能大于2mm才算合格,產(chǎn)品才可往下道流轉(zhuǎn)。
在剛開(kāi)始對(duì)電力機(jī)車(chē)車(chē)架側(cè)構(gòu)蒙皮進(jìn)行火焰調(diào)修時(shí),操作者使用的是原來(lái)常規(guī)的單嘴烘槍?zhuān){(diào)修位置是在側(cè)構(gòu)上各立柱之間空檔上的蒙皮,各檔蒙皮的調(diào)修面積780mm×370mm。根據(jù)工藝規(guī)定各烘點(diǎn)的均勻距離為80mm。那么780mm×370mm大的面積上,大約要烘36點(diǎn),車(chē)架左右側(cè)構(gòu)上有此同類(lèi)型調(diào)修蒙皮合計(jì)160余處,用兩天時(shí)間也不能把側(cè)構(gòu)調(diào)好,工人的勞動(dòng)強(qiáng)度大,生產(chǎn)工作效率也很低,同時(shí)采用點(diǎn)狀烘調(diào)是一個(gè)點(diǎn)一個(gè)點(diǎn)地加熱,讓蒙皮受熱到一定溫度自由冷卻收縮,由于各點(diǎn)與點(diǎn)之間的加熱時(shí)間不同,從而造成各點(diǎn)的冷卻收縮變形量也存在不同,所以造成調(diào)修出來(lái)的蒙皮平面度也不算理想。
根據(jù)以上調(diào)修中存在的不足之處,為了加快調(diào)修速度,提高生產(chǎn)工作效率和降低作業(yè)人員的勞動(dòng)強(qiáng)度,開(kāi)始設(shè)法從工具烘槍上進(jìn)行改進(jìn),考慮到如果把原來(lái)烘槍只有一個(gè)噴嘴,通過(guò)自行設(shè)計(jì)改進(jìn)變成多個(gè)噴嘴,這樣烘調(diào)的速度就可以一下提升幾倍。
此方法通過(guò)跟工藝人員討論和可行性分析后,決定可以從這方面進(jìn)行對(duì)工具的優(yōu)化改進(jìn)。在對(duì)原有的H01-20型烘槍基礎(chǔ)上進(jìn)行改進(jìn)時(shí),要求是在保證使用質(zhì)量和安全的前提下進(jìn)行,要考慮到從烘槍總管到各路分管中氣體出來(lái)的流量要一致,這樣才能保證各噴嘴的火焰能量一樣,才能使4個(gè)噴嘴火焰大小一致,這樣才能保證各烘點(diǎn)的受熱量一致,通過(guò)多次反復(fù)對(duì)氣體出口孔徑進(jìn)行調(diào)整,終于改進(jìn)成功,使各噴嘴的火焰燃燒穩(wěn)定,火焰的能率大小一致,確保各加熱點(diǎn)受熱一致。
在電力機(jī)車(chē)后續(xù)生產(chǎn)車(chē)上采用改進(jìn)專(zhuān)用的調(diào)修烘槍后,調(diào)修的速度明顯有了很大提高,速度提高了4倍,工作的效率得到了提高,工人的勞動(dòng)強(qiáng)度也降低了不少,如表1所示。關(guān)鍵一點(diǎn)是,使用多噴嘴烘槍后,調(diào)修出的蒙皮平面度效果比單噴嘴加熱調(diào)修出來(lái)的要好很多。這是由于有烘調(diào)的多點(diǎn)同時(shí)加熱和同時(shí)冷卻收縮,使蒙皮的收縮變形量得到均勻一致,從而使蒙皮的整體平面度得到了很大提高。電力機(jī)車(chē)的外觀(guān)質(zhì)量得到了保證。
表 1 改進(jìn)前后對(duì)比
本文主要通過(guò)對(duì)工具烘槍進(jìn)行改進(jìn),有效的解決了電力機(jī)車(chē)車(chē)體調(diào)修的質(zhì)量問(wèn)題,并且,該方法還可供有間隙蒙皮焊接后調(diào)修時(shí)參考。