潘金茹
(晉能控股煤業(yè)大友選煤有限責(zé)任公司,山西大同037001)
某采煤廠選用盤式加壓過(guò)濾機(jī),通常加壓過(guò)濾系統(tǒng)包括如下幾個(gè)單元:第一,過(guò)濾機(jī)主機(jī);第二,輔機(jī);第三,管道;第四,閥門。其中主機(jī)是由如下幾個(gè)裝置構(gòu)成:第一,過(guò)濾機(jī);第二,加壓倉(cāng);第三,刮板輸送機(jī);第四,液壓系統(tǒng);第五,集中潤(rùn)滑系統(tǒng);第六,排料裝置;
第七,反吹裝置;第八,清洗裝置;第九,氣水分離器等。輔機(jī)及系統(tǒng)包括如下幾個(gè)單元:第一,低壓風(fēng)機(jī);第二,高壓風(fēng)機(jī);第三,入料用渣漿泵;第四,入料池;第五,渣漿泵電機(jī)用變頻器;第六,過(guò)渡料斗等。圖1表示相應(yīng)的加壓過(guò)濾系統(tǒng)示意圖。
圖1 加壓過(guò)濾系統(tǒng)示意圖
當(dāng)加壓過(guò)濾系統(tǒng)長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行時(shí),將可能出現(xiàn)托輪組陸續(xù)損壞的現(xiàn)象,從而導(dǎo)致托輪組需要頻繁更換,經(jīng)過(guò)統(tǒng)計(jì)每年消耗托輪組超過(guò)50個(gè)。經(jīng)過(guò)調(diào)查發(fā)現(xiàn),托輪組主要是由于托輪組轉(zhuǎn)動(dòng)單元的銅套潤(rùn)滑不足導(dǎo)致托輪損壞。
通常加壓過(guò)濾排料裝置的托輪組主要采用手動(dòng)潤(rùn)滑。當(dāng)潤(rùn)滑位置與空氣接觸之后,將會(huì)導(dǎo)致油脂極易受到污染以及變質(zhì)。當(dāng)潤(rùn)滑不合理,那么將導(dǎo)致潤(rùn)滑效果不理想,進(jìn)而導(dǎo)致托輪組的壽命僅僅只有3月,同時(shí)還存在如下問(wèn)題:
(1)由于倉(cāng)內(nèi)濕度以及裝配工藝的影響,加壓過(guò)濾機(jī)中的托輪組拆裝困難。通常托輪組以及配料倉(cāng)安裝孔之間的間隙相對(duì)較緊,因此在更換時(shí)需要推卸一組托輪組,同時(shí)還需要對(duì)其進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)拆卸焊接,工作時(shí)間需要三位檢修工人參與,同時(shí)需要花費(fèi)兩個(gè)班時(shí)間。此外,由于工作空間相對(duì)狹小,從而給拆卸工人員帶來(lái)一定的安全隱患。
(2)當(dāng)事故增加時(shí),將導(dǎo)致加壓過(guò)濾機(jī)運(yùn)行正常。當(dāng)托輪組出現(xiàn)問(wèn)題時(shí),其往往不容易發(fā)現(xiàn),進(jìn)而導(dǎo)致排料閘門液壓缸運(yùn)行阻力變大,從而導(dǎo)致閘門板程序設(shè)置時(shí)間內(nèi)開(kāi)關(guān)動(dòng)作不到位,最終不利于機(jī)器的正常運(yùn)行。
(3)增加了材配消耗。
當(dāng)加壓過(guò)濾機(jī)處于工作狀態(tài)時(shí),出現(xiàn)桶內(nèi)物料拉空以及入料泵啟車等問(wèn)題,那么在加壓倉(cāng)內(nèi)高壓風(fēng)可以從料泵重新回到攪拌桶內(nèi),從而可能引發(fā)薄弱環(huán)節(jié)位置的路管出現(xiàn)損壞,最終導(dǎo)致出現(xiàn)因桶內(nèi)空氣膨脹而出現(xiàn)爆炸的現(xiàn)象。
(1)對(duì)于傳統(tǒng)的潤(rùn)滑系統(tǒng)而言,其潤(rùn)滑選用手動(dòng)的形式,因此出現(xiàn)涂抹不均勻的現(xiàn)象,為此需要設(shè)置電動(dòng)油脂泵進(jìn)行潤(rùn)滑,其可以和排料上下托輥組形成一套供油系統(tǒng)。
(2)通常過(guò)濾機(jī)托輥潤(rùn)滑系統(tǒng)與集中控制潤(rùn)滑系統(tǒng)進(jìn)行結(jié)合,進(jìn)而形成兩種潤(rùn)滑系統(tǒng)。圖2表示經(jīng)過(guò)改造的托輪組加電動(dòng)油脂泵裝置。
圖2 托輪組加電動(dòng)油脂泵改造后示意圖
在對(duì)攪拌桶進(jìn)行調(diào)查發(fā)現(xiàn),出現(xiàn)攪拌桶時(shí)主要是由篦網(wǎng)堵塞引起的,進(jìn)而使得攪拌桶與外部氣體不能形成有效地聯(lián)通,進(jìn)而出現(xiàn)桶內(nèi)壓力不穩(wěn)定的現(xiàn)象,導(dǎo)致加壓過(guò)濾系統(tǒng)不能正常的運(yùn)行。經(jīng)過(guò)改造可以有效地避免攪拌桶加壓不穩(wěn)定。在攪拌桶篦網(wǎng)設(shè)置連通管路,其直徑選取?300mm,從而避免內(nèi)外部氣體連接不暢以及保證濾網(wǎng)加壓過(guò)濾的安全性。圖3表示相應(yīng)的攪拌桶改造前后對(duì)比圖。
圖3 攪拌桶改造前后對(duì)比
在改造托輪組潤(rùn)滑系統(tǒng)之后,能夠有效地保證托輪組潤(rùn)滑系統(tǒng)的連續(xù)性,從而能夠使得潤(rùn)滑均勻,從而為托輥組的穩(wěn)定運(yùn)行提供保證。當(dāng)閘門板平穩(wěn)運(yùn)行時(shí),排料倉(cāng)閘門板限位開(kāi)關(guān)不會(huì)出現(xiàn)閘門板跑偏的現(xiàn)象。經(jīng)過(guò)改造對(duì)比發(fā)現(xiàn):
(1)可以有效地提高托輥組的使用時(shí)間,在改造之前,每年消耗托輥組50個(gè),經(jīng)過(guò)改造每年消耗托輥組數(shù)量為6個(gè),從而可以極大地優(yōu)化材料的消耗以及降低維修工人的勞動(dòng)強(qiáng)度。
(2)對(duì)加壓過(guò)濾機(jī)的開(kāi)機(jī)率進(jìn)行優(yōu)化,才可以有效地增加產(chǎn)生時(shí)間,最終能夠增加洗原煤量。改造之前月影響產(chǎn)生時(shí)間為12h,依據(jù)相應(yīng)的要求計(jì)算每年總增加洗原煤量達(dá)到11.52×104t。
在對(duì)攪拌桶進(jìn)行加裝連通管路之后,假如再次出現(xiàn)堵塞時(shí),那么可以使得網(wǎng)上不出現(xiàn)高壓的現(xiàn)象,以及使得外部與大氣壓之間的連通保持一致,優(yōu)化安全故事。經(jīng)過(guò)改造之后,能夠有效地優(yōu)化加壓過(guò)濾機(jī)以及相應(yīng)的板框壓濾機(jī)的開(kāi)機(jī)率,進(jìn)而可以增加生產(chǎn)時(shí)間,最終可以提高洗原煤量,經(jīng)過(guò)計(jì)算年入原煤量為3.84t。
把托輪組潤(rùn)滑改進(jìn)之后以及改造攪拌桶連通之后,從而能有效地避免加壓過(guò)濾事故率,使得加壓過(guò)濾系統(tǒng)運(yùn)行正常,大大提高了設(shè)備開(kāi)機(jī)效率,進(jìn)而可以優(yōu)化設(shè)備維修時(shí)間,以及減小托輪組更換次數(shù),因此能夠有效地降低維修工人的勞動(dòng)強(qiáng)度,給企業(yè)帶來(lái)良好的經(jīng)濟(jì)效益。