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延遲焦化裝置富氣壓縮機(jī)汽輪機(jī)故障分析

2021-09-17 02:00:12馬國豪
石油化工設(shè)備技術(shù) 2021年5期
關(guān)鍵詞:汽閥汽量拉桿

馬國豪

(中國石油化工股份有限公司濟(jì)南分公司,山東 濟(jì)南 250101)

離心壓縮機(jī)組作為石油化工行業(yè)中的核心設(shè)備之一,其運(yùn)行平穩(wěn)與否直接關(guān)系到整個裝置甚至多個裝置的正常運(yùn)行。而汽輪機(jī)作為離心壓縮機(jī)(簡稱離心機(jī))主要驅(qū)動機(jī)之一更是機(jī)組運(yùn)行正常與否的關(guān)鍵。

1 裝置及工藝流程

某公司延遲焦化裝置主要加工常減壓裝置減壓蒸餾后的減底渣油、摻煉10%左右的催化油漿或者丙烷脫油瀝青。該裝置的主分餾塔頂焦化富氣經(jīng)壓縮機(jī)第一段壓縮后流經(jīng)中間冷卻器進(jìn)行冷卻,分液后再進(jìn)入第二段壓縮,最后進(jìn)入氣液平衡罐。該壓縮機(jī)為2MCL457型,二段七級,由杭州汽輪機(jī)有限公司(簡稱杭汽)生產(chǎn)的背壓式汽輪機(jī)(NG 25/20)驅(qū)動,壓縮機(jī)與汽輪機(jī)之間采用撓性疊片式聯(lián)軸器聯(lián)接。該機(jī)組采用一個潤滑油系統(tǒng),除了提供潤滑外,還向汽輪機(jī)調(diào)節(jié)控制系統(tǒng)提供控制油。隨著裝置的長周期運(yùn)行,該汽輪機(jī)的做功效率明顯下降。本文將就裝置長周期生產(chǎn)中的大機(jī)組設(shè)備的運(yùn)行狀況進(jìn)行簡要分析與探討。

該公司延遲焦化裝置的原料來源有6個:常減壓裝置的減壓塔底部抽出的換后渣油、渣油罐區(qū)來的渣油、罐區(qū)來的催化油漿、兩套催化油漿直供進(jìn)焦化裝置、丙烷脫瀝青的脫油瀝青以及糠醛抽出余油經(jīng)由罐區(qū)進(jìn)入焦化裝置。上述6種原料在延遲焦化原料罐混合。原料性質(zhì)日益惡劣對裝置長周期運(yùn)行造成了極大威脅,同時公用系統(tǒng)的運(yùn)行狀態(tài)也給裝置各個設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn)帶來了很多的不利因素?,F(xiàn)就該裝置富氣壓縮機(jī)的運(yùn)行狀況做簡要分析。

2 延遲焦化裝置富氣壓縮機(jī)主要技術(shù)參數(shù)

延遲焦化裝置富氣壓縮機(jī)及汽輪機(jī)型號參數(shù)見表1和表2。

表1 壓縮機(jī)參數(shù)

3 運(yùn)行狀況

機(jī)組于2017年3月隨全廠進(jìn)行大修,于2017年4月3日開車運(yùn)行。在開車升速階段8 100~8 400 r/min時進(jìn)汽量沒有明顯變化,判斷為調(diào)速汽閥卡塞導(dǎo)致,在8 400 r/min之后恢復(fù)正常。

機(jī)組開車初期,汽輪機(jī)中壓蒸汽進(jìn)汽量26 t/h, 2017年4月3日裝置進(jìn)料后汽輪機(jī)總進(jìn)汽量趨勢如圖1所示。該汽輪機(jī)輪室壓力1.6 MPa。由圖1可見,機(jī)組在運(yùn)行過程中汽輪機(jī)進(jìn)汽量逐步下降,由剛開機(jī)時的最大進(jìn)汽量32 t/h下降至20 t/h 左右,初步判斷為汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子及過流部件結(jié)鹽結(jié)垢所致。離心機(jī)運(yùn)行狀態(tài)基本平穩(wěn),僅在2018年6~7月和2020年2~3月出現(xiàn)過離心機(jī)4個軸振動波動的情況,調(diào)整工藝操作后運(yùn)行逐步趨于平穩(wěn),機(jī)組干氣密封泄漏量正常。

圖1 2017年至2020年汽輪機(jī)進(jìn)汽量

該機(jī)組運(yùn)行至2020年6月汽輪機(jī)進(jìn)汽量已經(jīng)沒有調(diào)節(jié)手段,只能依靠提高中壓蒸汽管網(wǎng)壓力維持機(jī)組運(yùn)行。由圖2可見,2020年6月初,汽輪機(jī)進(jìn)汽量有一次大幅度下滑,在此之前,系統(tǒng)中壓蒸汽管網(wǎng)曾有一次較大幅度波動。

圖2 2020年汽輪機(jī)進(jìn)汽量

該機(jī)組計劃于2020年7月初進(jìn)行計劃性停工檢修,檢修主要內(nèi)容為:汽輪機(jī)檢查軸瓦、清洗轉(zhuǎn)子、更換油動機(jī)、更換速關(guān)閥油缸密封、檢查調(diào)速汽閥;離心機(jī)檢查軸瓦、清洗轉(zhuǎn)子、更換兩端干氣密封。

4 機(jī)組拆檢過程及分析

2020年7月9日,經(jīng)上報允許后,決定對延遲焦化裝置富氣壓縮機(jī)(設(shè)備位號K-201,以后簡稱K-201)進(jìn)行停機(jī)檢修。

4.1 汽輪機(jī)軸瓦拆檢情況

拆檢汽輪機(jī)軸瓦發(fā)現(xiàn):前端軸承箱支撐瓦有接觸不均勻跡象,如圖3所示;推力瓦主推面巴士合金層起皮脫落、副推側(cè)瓦塊正常,如圖4所示。

圖3 前端軸承箱支撐瓦

圖4 主推力瓦塊上部巴士合金層起皮

經(jīng)檢查,前軸承箱拉桿螺栓與推力軸承座軸向間隙不符合標(biāo)準(zhǔn)要求,拆檢拉桿螺栓、螺母,檢查各定位面未發(fā)現(xiàn)異常(如圖5所示),清理后調(diào)整螺栓、螺母位置,將該處間隙調(diào)至標(biāo)準(zhǔn)要求范圍內(nèi)(0.05~0.07 mm)?;匮b支撐瓦、更換推力瓦總成后檢查接觸情況符合要求。

圖5 檢查調(diào)整前軸承座拉桿螺栓間隙

造成推力瓦塊巴士合金層起皮損壞的主要原因?yàn)橥C(jī)過程中轉(zhuǎn)子軸向力波動過大。

4.2 汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子、內(nèi)缸拆檢情況

拆檢汽輪機(jī)大蓋發(fā)現(xiàn),轉(zhuǎn)子及導(dǎo)葉均有輕微結(jié)鹽結(jié)垢現(xiàn)象,如圖6所示。蒸汽室首級葉輪結(jié)垢較輕,如圖7所示。同時發(fā)現(xiàn)蒸汽室第一級噴嘴入口有斷裂螺栓,經(jīng)判斷為調(diào)節(jié)汽閥閥碟螺栓,如圖8所示。拆檢內(nèi)缸檢查機(jī)體內(nèi)各處密封梳齒,結(jié)果顯示情況良好,未見明顯損壞及歪斜。對汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子、軸瓦聯(lián)軸器進(jìn)行著色檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。

圖6 轉(zhuǎn)子末級葉片輕微結(jié)垢

圖7 首級葉輪第二級至第七級轉(zhuǎn)子結(jié)垢情況

圖8 蒸汽室第一級噴嘴入口調(diào)節(jié)汽閥閥碟斷裂螺栓

4.3 速關(guān)閥、調(diào)速汽閥拆檢情況

速關(guān)閥在拆檢中,其大蓋螺栓因高溫?zé)Y(jié)拆卸困難,套把工具在拆卸中斷裂,如圖9所示。更換進(jìn)口套把將大蓋螺栓拆卸完畢后,再整體拆卸速關(guān)閥,同時檢查調(diào)節(jié)汽閥拉桿。拆卸后發(fā)現(xiàn),兩根拉桿有彎曲變形,如圖10所示。取出橫梁總成后發(fā)現(xiàn),第五號(中間位置處)閥碟和螺栓斷裂,見圖11。斷裂的螺栓在蒸汽沖擊下落入第一級噴嘴入口,堵塞進(jìn)氣通道,同時第五號旁路調(diào)節(jié)失效,致使機(jī)組進(jìn)汽量下降(次閥碟為開度72%以上調(diào)節(jié)動作)。

圖9 速關(guān)閥大蓋螺栓拆卸困難

圖10 橫梁拉桿彎曲

圖11 調(diào)速汽閥橫梁總成第五號閥碟斷裂

拆檢后的第一、四號閥碟密封面均有不同程度的損傷,如圖12所示。判斷應(yīng)為五號閥碟連接螺栓斷裂后隨氣流卡入各個閥碟流道、伴隨調(diào)速汽閥開關(guān)與汽閥密封面硬碰硬接觸導(dǎo)致的。斷裂螺栓的阻擋還影響了第一、四號汽閥調(diào)節(jié)進(jìn)汽量。拆檢后的橫梁拉桿彎曲變形也進(jìn)一步驗(yàn)證了斷裂螺栓阻塞在閥碟與閥座之間的判斷。此為該機(jī)組運(yùn)行后期進(jìn)汽量無法調(diào)節(jié)的主要因素之一。

圖12 第一、四號閥碟磨損及第五號閥碟更換情況

另外,斷裂的螺栓隨氣流在機(jī)體內(nèi)流動,初期尺寸較大,不會卡入閥腔之中,但是隨著螺栓與閥體密封面不斷摩擦磨損,最終進(jìn)入第一閥碟閥腔之中,如圖8所示。斷裂螺栓進(jìn)入后,導(dǎo)致該汽閥失去調(diào)節(jié)作用,并且第五號閥碟也卡塞在第四號閥碟之上,最終導(dǎo)致該機(jī)組汽輪機(jī)進(jìn)汽量下降至20 t/h,完全偏離機(jī)組設(shè)計工況。

實(shí)際測量閥碟總行程與標(biāo)準(zhǔn)要求相差較大,尤其是第一、二號,初步判斷為橫梁內(nèi)閥碟螺栓襯套長期運(yùn)行磨損造成閥碟的升程增大所致,如圖13所示。汽輪機(jī)調(diào)速汽閥每只閥的開啟次序和升程由襯套的長度S決定,h是閥的空行程。該閥的空行程h=2,如圖14所示。

圖13 實(shí)測閥碟總行程

圖14 調(diào)速汽閥橫梁總成第五號閥碟示意

檢查橫梁總成發(fā)現(xiàn),橫梁與拉桿連接處兩端有不同深度凹槽,查詢圖紙后確認(rèn)是因長期運(yùn)行磨損產(chǎn)生的。受檢修工期限制,橫梁總成暫無備件可供更換,因此,在檢修更換拉桿和橫梁總成時,需確保拉桿固定端進(jìn)入磨損凹槽,同時保證橫梁水平,測量調(diào)整拉桿與拉桿接頭連接尺寸后在拉桿上鉆孔安裝定位銷,回裝調(diào)速汽閥拉桿、閥填料密封,并按原定位尺寸回裝調(diào)速器閥大彈簧。

速關(guān)閥油缸在該周期運(yùn)行中沿閥桿處有滲漏油現(xiàn)象。因該處為高溫部位,滲漏潤滑油有自燃風(fēng)險,需及時處理。拆檢發(fā)現(xiàn),閥桿處密封膠圈已硬化失彈,故更換新密封圈,以消除滲漏油現(xiàn)象。

4.4 拆檢蒸汽室下缸

蒸汽室下缸與外缸通過定位槽安裝。汽缸下方有偏心導(dǎo)柱用于調(diào)整蒸汽室的橫向中心?;匮b上汽缸上缸體并壓鉛絲測量氣封等間隙后,拆卸上汽缸時容易將下蒸汽室?guī)?,使其定位升高,造成轉(zhuǎn)子盤車?yán)щy,因此,檢修時需注意蒸汽室下缸是否被上汽缸體帶起,與之一并升高。檢修時需將定位槽清理干凈,避免蒸汽室安裝不到位,如圖15 所示。

圖15 蒸汽室拆卸時可垂直吊出

4.5 離心機(jī)拆檢情況

離心機(jī)支撐瓦為可傾瓦塊,拆檢支撐瓦未發(fā)現(xiàn)異常,見圖16;推力瓦塊主推側(cè)有輕微劃痕,清理打磨后進(jìn)行滲透檢測,未發(fā)現(xiàn)裂紋等,見圖17。故此次檢修未更換離心機(jī)軸瓦。

圖16 離心機(jī)支撐瓦情況良好

圖17 離心機(jī)推力瓦有輕微磨痕

離心機(jī)開蓋后置換較為干凈,轉(zhuǎn)子及機(jī)殼結(jié)垢不明顯。對輪端軸頭密封處轉(zhuǎn)子軸頸有磨損,軸頭氣封內(nèi)結(jié)焦嚴(yán)重,其他氣封位置結(jié)焦不明顯。用高壓水清洗上、下機(jī)殼和轉(zhuǎn)子后,檢查各級氣封,未發(fā)現(xiàn)明顯損壞,級間氣封等情況總體良好,軸端結(jié)焦氣封梳齒未見明顯損壞。此次檢修離心機(jī)組更換了干氣密封。更換前檢查、清洗輔助管線,拆檢軸端氣封返一級入口平衡管,未發(fā)現(xiàn)堵塞現(xiàn)象。轉(zhuǎn)子軸頸的磨損由河北某公司進(jìn)行了激光修復(fù),同時更換了對輪端軸端密封,調(diào)整軸封間隙至0.30 mm(標(biāo)準(zhǔn)要求0.25~0.45 mm)。

轉(zhuǎn)子磨損的原因?yàn)椋弘x心機(jī)在運(yùn)行中氣封槽內(nèi)介質(zhì)結(jié)焦聚集形成較硬焦塊,卡塞至氣封內(nèi)與轉(zhuǎn)子發(fā)生切削摩擦,導(dǎo)致轉(zhuǎn)子被磨損,而切削產(chǎn)生的碎屑堆積至氣封,又加劇了轉(zhuǎn)子的磨損。

機(jī)組更換新干氣密封后進(jìn)行靜壓試驗(yàn)時發(fā)現(xiàn),對輪端干氣密封有輕微泄漏,經(jīng)盤車后情況有所好轉(zhuǎn)。

4.6 開車情況

機(jī)組于2020年7月17日凌晨檢修完成并進(jìn)行靜態(tài)試驗(yàn)后,于2020年7月17日6:00在汽輪機(jī)廠家人員協(xié)助下進(jìn)行油動機(jī)與調(diào)節(jié)汽閥匹配情況的調(diào)試,見圖18和圖19。調(diào)整方法為:調(diào)整速關(guān)控制裝置單向節(jié)流閥,將二次油壓調(diào)到0.15 MPa,確定油動機(jī)升程為0。調(diào)整完畢后開車時,出現(xiàn)因調(diào)速汽閥開度與蒸汽量不匹配導(dǎo)致的連鎖停機(jī)(工藝聯(lián)鎖:調(diào)速汽閥開度>30%,轉(zhuǎn)速低于500 r/min聯(lián)鎖停機(jī))現(xiàn)象。分析認(rèn)為,造成上述現(xiàn)象的原因是,調(diào)速汽閥橫梁及閥碟襯套磨損間隙超標(biāo),使得調(diào)節(jié)汽閥的實(shí)際空行程大于設(shè)計值。經(jīng)計算并再次調(diào)整油動機(jī)反饋杠桿調(diào)節(jié)螺釘、消除調(diào)速汽閥空行程后,機(jī)組開機(jī)正常。機(jī)組運(yùn)行過程中,離心機(jī)干氣密封泄漏量正常。

圖18 調(diào)試油動機(jī)與調(diào)節(jié)汽閥匹配

調(diào)整計算過程如下:油動機(jī)安裝時調(diào)速汽閥橫梁及閥碟完全落入閥座后,測量油動機(jī)油缸指示位置,并換算杠桿升降比例為330/120=2.75。實(shí)際操作中,第一號汽閥動作時,橫梁需提升6.7 mm,為避免閥碟熱膨脹造成拉桿受壓彎曲,需留(2.0±0.5)mm空行程。因廠家調(diào)試人員預(yù)留空行程為1.8 mm,故開機(jī)第一號閥碟動作時,橫梁仍需提升6.7-1.8=4.9 mm,根據(jù)杠桿升降比例,橫梁提升4.9 mm,油缸活塞桿需下降4.9×2.75=13.5 mm。將二次油壓調(diào)整至0.15 MPa試驗(yàn)狀態(tài)時,調(diào)整油動機(jī)調(diào)節(jié)螺釘(見圖19中編號10),使油缸活塞桿下降13 mm左右后,機(jī)組進(jìn)氣量與調(diào)速汽閥開度匹配,機(jī)組開機(jī)正常。

1—拉桿;2—調(diào)節(jié)螺栓;3—反饋板;4—活塞桿;5—油缸(缸蓋);6—活塞;7—連接體;8—錯油門(錯油門殼體);9—反饋杠桿;10—調(diào)節(jié)螺釘;11—調(diào)節(jié)螺母;12—彎角杠桿;13—桿端關(guān)節(jié)軸承

機(jī)組檢修后振動情況如圖20所示。

圖20 機(jī)組開機(jī)正常后軸系參數(shù)

5 結(jié)語

富氣壓縮機(jī)作為延遲焦化裝置的心臟設(shè)備,其運(yùn)行狀況的好壞決定著裝置運(yùn)行周期的長短,因此對大機(jī)組的運(yùn)行狀況,不僅應(yīng)關(guān)注其運(yùn)行參數(shù)是否正常,還要對其驅(qū)動機(jī)以及驅(qū)動介質(zhì)的狀態(tài)、質(zhì)量進(jìn)行檢測。

本文所述的汽輪機(jī)調(diào)速汽閥故障為第五號閥碟螺栓斷裂。該閥在調(diào)速汽閥開度72%以上時開始動作。各種跡象表明,第五號閥碟應(yīng)該是在開車階段斷裂的,但是并沒有卡塞進(jìn)入蒸汽流道之中,伴隨著調(diào)速汽閥開關(guān)活動導(dǎo)致的氣流變化,斷裂閥碟進(jìn)入流道中,影響了機(jī)組進(jìn)汽量,甚至影響到調(diào)速汽閥橫梁動作。這一點(diǎn)可由拆檢過程中調(diào)速汽閥拉桿的嚴(yán)重變形證實(shí)。由上述分析可知,閥碟螺栓斷裂是導(dǎo)致汽輪機(jī)做功能力下降的直接原因,而機(jī)組連續(xù)運(yùn)行7年未對過流承壓部件進(jìn)行更換是間接原因。本次故障發(fā)生后,與杭汽技術(shù)人員進(jìn)行溝通,了解到由于該類部件長時間經(jīng)受中壓蒸汽沖刷,極易產(chǎn)生金屬疲勞,進(jìn)而導(dǎo)致調(diào)速汽閥部件斷裂甚至損傷汽輪機(jī)葉輪等部件,造成嚴(yán)重的事故。雖然該類故障在國內(nèi)同領(lǐng)域之中尚未發(fā)生過,但是該公司技術(shù)人員建議,對于汽輪機(jī)調(diào)速汽閥過流承壓部件,每兩個周期必須進(jìn)行更換或者進(jìn)行100%滲透檢測。

而油動機(jī)作為控制、調(diào)節(jié)調(diào)速汽閥的重要裝置,也應(yīng)隨機(jī)組一起檢修。由于油動機(jī)是通過杠杠原理調(diào)節(jié)汽閥開度,因此油動機(jī)拉桿以及填料在檢修過程中也必須更換,以保證拉桿與填料間隙合適、并且既不影響拉桿上下活動又能保證蒸汽不大量外漏。

另一方面,由于蒸汽質(zhì)量的波動導(dǎo)致汽輪機(jī)葉片出現(xiàn)結(jié)鹽現(xiàn)象,而結(jié)鹽是一種不可逆反應(yīng),一旦發(fā)生只會越來越嚴(yán)重并最終導(dǎo)致停車,這也會對汽輪機(jī)做功能力產(chǎn)生影響。

因此,此次檢修后,運(yùn)行部對蒸汽品質(zhì)加強(qiáng)了關(guān)注,將機(jī)體排凝的凝結(jié)水不定期送檢;對高壓氮?dú)庀到y(tǒng)以及干氣密封系統(tǒng)的過濾器工作情況也加強(qiáng)了關(guān)注,以保證干氣密封系統(tǒng)的正常工作。同時,不定期對大油箱底放空油質(zhì)進(jìn)行檢查,確保潤滑油質(zhì)量符合要求。這一系列舉措都進(jìn)一步保證了大機(jī)組的長周期平穩(wěn)運(yùn)行,而且也大大降低了因異常故障導(dǎo)致停機(jī)而產(chǎn)生的異常過高能耗。

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