陳聶斌 張文興 秦建華 謝 崢
(中核核電運行管理有限公司,浙江 海鹽314300)
方家山機組化學和放射化學控制遵循《方家山核電廠化學和放射化學技術(shù)規(guī)范》,該規(guī)范規(guī)定機組反應(yīng)堆冷卻劑系統(tǒng)氚比活度期望值為:<15 000MBq/t,但方家山機組自功率運行以來,每個燃料周期運行不到一個月主冷卻劑系統(tǒng)氚比活度就超出期望值,特別是在C4長燃料循環(huán)期間1號機組氚最高為85 000MBq/t,2號機組氚最高為65 000MBq/t,遠遠超出規(guī)范中規(guī)定的期望值。
技術(shù)規(guī)范中之所以控制主冷卻劑系統(tǒng)中氚的期望值,是因為在機組換料大修期間,主冷卻劑系統(tǒng)將與反應(yīng)堆換料水池和乏燃料水池冷卻和處理系統(tǒng)相連通,屆時反應(yīng)換料水池內(nèi)均為含氚冷卻劑,換料水池內(nèi)含氚水會揮發(fā)至反應(yīng)堆廠房中,造成反應(yīng)堆廠房空氣中氚的比活度升高。根據(jù)(GB18871——2002)《電離輻射防護與輻射源安全基本標準》規(guī)定,方家山機組廠房導出空氣濃度限值為4.00E5Bq/m3,方家山機組反應(yīng)堆廠房總體積49 400m3,RX廠房總的氚活度限值為1.976E10Bq。機組在燃料循環(huán)末期,冷卻劑系統(tǒng)內(nèi)氚會逐步降低,停堆時冷卻劑系統(tǒng)氚含量約5.0E9Bq/m3,換料水箱隨著燃料循環(huán)的增加,其冷卻劑氚比活度將與主冷卻劑系統(tǒng)一致,在此按5.0E9Bq/m3計算,如RX廠房內(nèi)空氣不流通,氚活度達到限值時,冷卻劑約需揮發(fā)4 m3,但實際工作中現(xiàn)場RX廠房持續(xù)通風換氣,所以雖然主冷卻劑會揮發(fā),廠房內(nèi)空氣氚比活度并不會達到限值。
調(diào)查發(fā)現(xiàn):主冷卻劑系統(tǒng)氚超出期望值的情況,可以通過換水的方式消除異常。同時,機組氚長期累積可能造成反應(yīng)堆運行后期排放突破NNSA審管限值的風險,所以利用機組每年的排放指標,降氚成為方家山機組的必然選擇。此外,隨著反應(yīng)堆運行,主冷卻劑中10B會因與中子反應(yīng)消耗,使得主冷卻劑中硼濃度分析值與設(shè)計值產(chǎn)生偏差,通過換水可以補充新鮮的含硼水,有利于主冷卻劑保持較高的10B豐度,避免反應(yīng)性控制誤差。
國標(GB6249——2011)《核動力廠環(huán)境輻射防護規(guī)定》6.2節(jié)指出:核動力廠必須按每堆實施放射性流出物年排放總量的控制,對于3 000MW熱功率的反應(yīng)堆,其氚排放控制值為7.5E+13Bq/a。方家山機組為2臺約2 800MW熱功率反應(yīng)堆,故機組氚年排放控制值約14E+13Bq/a(約0.39g氚),而秦山核電遵循“可合理達到的盡量低”的原則,方家山機組氚排放年度管理目標值均遠小于審管部門控制值。
方家山1、2號機組分別于C4燃料循環(huán)2018年6月7日和6月22日開始采用換水除鋰的方式降氚,此時主冷卻劑系統(tǒng)氚比活度遠超過期望值15 000 MBq/t,換水后氚比活度開始明顯下降。
隨著這種除鋰方式實施,它也帶來了一定的問題,每天的換水除鋰操作增加了運行人員處理廢水和制硼工作負擔,主系統(tǒng)廢水被排出后,增加廢水除氣分離的操作,硼酸儲存罐REA004BA日常消耗本來不多,由于換水操作導致日消耗量增加,如果突發(fā)瞬態(tài)需要大量消耗硼酸,可能導致REA004BA硼酸儲存罐液位過低,違反技術(shù)規(guī)范要求,此外該項任務(wù)導致除鹽除氧水消耗量增加。
根據(jù)方家山機組運行經(jīng)驗,當機組開始運行至氚比活度達到30 000~40 000 MBq/t時,即達到峰值,此后,氚的日產(chǎn)生量和運行日常補水操作氚排出量達到平衡,當機組硼濃度小于300 ppm時,運行日常補水氚排出量大于氚日產(chǎn)生量,主冷卻劑內(nèi)氚比活度開始加速下降。1號和2號機組C4循環(huán)采用換水除鋰方式(見圖1和圖2)后,起初換水效果十分明顯,但隨著硼濃度降低運行日補水量增加,換水后氚比活度下降速率大大降低,此時氚比活度在25 000MBq/t左右。
圖1 1號機組C4燃料循環(huán)氚比活度變化趨勢
圖2 2號機組C4燃料循環(huán)氚比活度變化趨勢
為此化學處制定了改進措施,以緩解運行工作壓力,調(diào)整主冷卻劑氚比活度控制值為30 000MBq/t,當主冷卻劑氚比活度接近30 000MBq/t時采用換水除鋰方式,但每周換水不超過2次,根據(jù)氚活度的下降速度,中后期調(diào)整到1次/周,當氚比活度小于25 000MBq/t后停止換水。
下圖3為方家山2號機組采用改善措施后C5燃料循環(huán)氚比活度變化趨勢。氚比活度控制在期望值和控制值之間,實現(xiàn)了有效控制,同時降低了運行的操作負擔和帶來的風險。
圖3 2號機組C5燃料循環(huán)氚比活度變化趨勢
2.2.1 除鋰效果方家山機組鋰的控制始終滿足《方家山機組化學控制》——硼鋰協(xié)調(diào)曲線的要求。
2.2.2 降氚效果
方家山機組2018年開始采用換水除鋰的方式降氚,2018年后機組液態(tài)氚排放總量有所上升,但增加的排放量并未造成實際排放量突破公司年度管理目標值,歷年總排放量均不及審管限值一半。
方家山機組為壓水堆,主冷卻劑系統(tǒng)內(nèi)氚在燃料循環(huán)期間均包容在各系統(tǒng)內(nèi),氚輻射屬于β射線類型,從輻射防護角度觀察,主冷卻劑系統(tǒng)內(nèi)氚過高,在廠房內(nèi)可能對工作人員產(chǎn)生吸入的輻射風險。通過換水除鋰排氚的方式,實現(xiàn)了機組鋰的有效控制,有效降低了運行期間一回路的氚比活度。通過制定換水操作的改進措施,在氚比活度得到有效控制基礎(chǔ)上,減輕了運行的操作負擔和帶來的風險。