文雪虎 房啟家
(山東鋼鐵集團(tuán)礦業(yè)有限公司)
隨著現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)的發(fā)展,具有高集成度的自動化工廠不僅可以減輕人員的勞動強(qiáng)度,改善職業(yè)衛(wèi)生狀況,提高生產(chǎn)安全性,還可以為企業(yè)創(chuàng)造更多的效益[1-16]。目前,礦山企業(yè)越來越重視自動化建設(shè),這在一定程度上加快了老企業(yè)的自動化進(jìn)程,促進(jìn)了老企業(yè)的發(fā)展與進(jìn)步。磨選作為選礦環(huán)節(jié)中重要的組成部分,其實(shí)現(xiàn)自動化可以大大提高勞動生產(chǎn)率,提高產(chǎn)品指標(biāo),改善勞動條件,降低生產(chǎn)成本。因此,實(shí)現(xiàn)磨選自動化意義重大。
某含銅鈷磁(赤)鐵礦石屬于高溫?zé)嵋航佑|交代矽卡巖型鐵礦石,銅、鈷含量較低,且分布不均勻,平均含量均小于0.1%,鐵含量高于40%,不同工業(yè)類型的礦石只能混合開采。其中的氧化礦中磁性鐵約占30%,約有45%的磁鐵礦被氧化交代成半假象赤鐵礦和假象赤鐵礦,約有20%的磁鐵礦被氧化成赤鐵礦和褐鐵礦,硅酸鐵約占5%。礦石構(gòu)造主要為塊狀、板狀、浸染狀,礦石的結(jié)構(gòu)為壓碎結(jié)構(gòu)、熔蝕結(jié)構(gòu)、交代殘余結(jié)構(gòu)、包裹結(jié)構(gòu)。礦石物理性質(zhì)見表1,主要化學(xué)成分分析結(jié)果見表2。
磨選工藝流程見圖1。
該選礦廠建廠較早,設(shè)備老舊,自動化程度低,在更換大型設(shè)備后,與其相應(yīng)的選礦生產(chǎn)在線檢測手段、選礦自動化控制不匹配,在操作控制過程中經(jīng)常出現(xiàn)作業(yè)濃度不科學(xué)、誤操作、調(diào)節(jié)不及時等問題,嚴(yán)重影響生產(chǎn)的穩(wěn)定、產(chǎn)能的發(fā)揮,造成資源浪費(fèi),制約了企業(yè)的發(fā)展。
粉礦經(jīng)CBS-1010 型永磁筒式磁選機(jī)濕式預(yù)選,粗精礦進(jìn)入球磨機(jī),粗粒尾礦經(jīng)過高頻振動篩篩分,+2 mm 粒級拋廢,-2 mm 粒級給入分級系統(tǒng)。磨礦分級系統(tǒng)采用一段閉路磨礦流程,MQG2700×2100 型濕式格子型球磨機(jī)、2FLG-1500 型高堰式雙螺旋分級機(jī)。
磨礦分級工序的主要問題:①球磨機(jī)缺少負(fù)荷監(jiān)測系統(tǒng),入磨量無法精確計算、控制,磨礦細(xì)度經(jīng)常不達(dá)標(biāo),極大地影響了磨礦效果。②磨選環(huán)節(jié)僅有壓力檢測與控制系統(tǒng),且旋流器壓力主要靠操作員設(shè)定,對旋流器產(chǎn)品濃度及粒度沒有實(shí)時監(jiān)測,無法實(shí)時判斷旋流器的分級效果。③選礦廠沒有自動加球系統(tǒng),人工加球無法根據(jù)生產(chǎn)情況實(shí)現(xiàn)定量加球,崗位工人的勞動強(qiáng)度大。
選礦廠采用先浮后磁原則流程,浮選采用先混浮再分離流程,混合浮選為1粗1精1掃流程,分離浮選為1粗1精2掃流程?;旌细∵x的精礦為銅鈷混合精礦,然后進(jìn)行銅鈷分離;混合浮選的尾礦磁選選鐵。
選礦系統(tǒng)的主要問題:①浮選工藝僅有對入浮流量檢測,缺少濃度檢測,無法通過對浮選干礦量計量來指導(dǎo)加藥或充氣;浮選藥劑添加由人工操作。②缺少對浮選礦漿pH值的監(jiān)測,無法根據(jù)pH值的變化來指導(dǎo)加藥,易造成脫硫效果差,影響產(chǎn)品質(zhì)量。③磁選機(jī)的分散水及卸礦水沒有實(shí)現(xiàn)自動控制,容易造成水資源浪費(fèi),且影響生產(chǎn)指標(biāo)。④缺少對鐵精礦品位的實(shí)時監(jiān)測,無法進(jìn)行實(shí)時工藝參數(shù)微調(diào)以保證精礦指標(biāo)的穩(wěn)定。
為改造好選礦自動化系統(tǒng),提高現(xiàn)場磨選生產(chǎn)效果,穩(wěn)定現(xiàn)場生產(chǎn)指標(biāo),減輕現(xiàn)場操作人員的勞動強(qiáng)度,達(dá)到增產(chǎn)增效的目的,經(jīng)深入研究,確定了磨選自動化系統(tǒng)優(yōu)化改造方案。
(1)優(yōu)化措施。針對磨礦分級系統(tǒng)存在的問題,進(jìn)行了針對性的優(yōu)化改造。磨礦分級自動化控制方面主要是綜合利用數(shù)字信號處理技術(shù),對各類儀表測量的過程數(shù)據(jù)進(jìn)行過濾和處理,通過數(shù)據(jù)建模、流程數(shù)據(jù)分析,設(shè)計整體控制算法結(jié)構(gòu);采用局部小閉環(huán),整體大閉環(huán)的思路,根據(jù)生產(chǎn)過程的實(shí)際特性,適當(dāng)?shù)乩梅答?、前饋、自適應(yīng)預(yù)測等方法,設(shè)計磨礦智能控制程序、設(shè)計研發(fā)各環(huán)節(jié)的智能分析算法和智能控制算法,精準(zhǔn)控制磨礦環(huán)節(jié)的入磨量、加水量以及各環(huán)節(jié)的流程狀態(tài)。
(2)取得效果。通過磨礦分級系統(tǒng)自動化的升級改造,實(shí)現(xiàn)了磨礦分級系統(tǒng)的自動化控制,對磨礦分級作業(yè)參數(shù)實(shí)現(xiàn)自動化檢測,方便工作人員及時發(fā)現(xiàn)故障并進(jìn)行處理,減少欠磨、過磨等問題的發(fā)生,提高自動化程度,減輕勞動強(qiáng)度,使選礦廠的生產(chǎn)力水平得以提升。與人工操作相比,在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下,磨機(jī)臺時處理量和管理水平得以提高,同比降低了單位選礦成本,且具有較高的安全效益。
(1)優(yōu)化措施。在浮選自動化方面,一是針對“浮選給礦量控制系統(tǒng)”對渣漿泵的控制需求,設(shè)計了變頻控制程序,并使用該控制程序?qū)υ鼭{泵進(jìn)行優(yōu)化;二是重新設(shè)計并制作了生產(chǎn)過程數(shù)據(jù)記錄和曲線展示功能,實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)曲線、工藝曲線和設(shè)備曲線三部分功能,分別對各關(guān)鍵環(huán)節(jié)的產(chǎn)量、工藝控制過程量和設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)進(jìn)行數(shù)據(jù)記錄和展示;三是新增粒度、品位檢測儀表,實(shí)現(xiàn)粒度、品位的閉環(huán)優(yōu)化控制。
(2)取得效果。通過實(shí)施自動化控制,降低崗位工人的勞動強(qiáng)度,適當(dāng)減少一線崗位操作人員,提高了勞動生產(chǎn)率。自動化技術(shù)在浮選加藥控制中的應(yīng)用,保證了加藥過程的順利進(jìn)行,避免了人員根據(jù)個人經(jīng)驗(yàn)操作造成的不利影響。浮選自動加藥控制系統(tǒng)能夠?qū)崿F(xiàn)遠(yuǎn)距離的定量、定時加藥,保證給藥過程的精準(zhǔn)。通過對進(jìn)入浮選的礦漿干礦量、濃度進(jìn)行檢測,設(shè)計專用的智能分析算法,結(jié)合浮選機(jī)起泡情況、礦漿流量、濃度等狀態(tài)進(jìn)行綜合分析,實(shí)時調(diào)節(jié)浮選藥劑加藥量和浮選機(jī)充氣量,實(shí)現(xiàn)浮選流程的智能化。通過對磁選機(jī)的分散水流量控制,實(shí)現(xiàn)預(yù)選磁選機(jī)自動給水功能,穩(wěn)定了生產(chǎn)工藝,提高了設(shè)備效率。
(1)通過選礦廠自動控制系統(tǒng)的應(yīng)用,實(shí)現(xiàn)了生產(chǎn)設(shè)備連鎖起停、事故停車、事故報警,以及給礦量、料位、濃度等生產(chǎn)過程參數(shù)的自動智能調(diào)節(jié)。提高了選礦廠的生產(chǎn)能力和金屬回收率,降低了電力單耗,大大降低了人員的勞動強(qiáng)度,產(chǎn)品質(zhì)量得到提高,減少了崗位人員20余人。
(2)磨礦臺時處理量提高5%左右,生產(chǎn)成本降低3%左右,銅回收率由84.55%提高到86.31%,經(jīng)濟(jì)效益100多萬元;每年節(jié)省了人工費(fèi)200多萬元。
在選礦工藝中應(yīng)用自動化控制系統(tǒng),對于提高選礦回收率和勞動生產(chǎn)率、降低生產(chǎn)成本、減輕人員勞動強(qiáng)度所發(fā)揮的作用越來越明顯。