劉忠存 王 琳
(核工業(yè)二四三大隊(duì))
內(nèi)蒙古及周邊地區(qū)是砂巖型鈾礦探測(cè)的重點(diǎn)區(qū)域,但受鉆孔鉆進(jìn)設(shè)備、地層性質(zhì)以及現(xiàn)場(chǎng)施工條件等因素影響,部分探測(cè)鉆孔存在施工效率低、鉆進(jìn)速度慢等問題,從而在一定程度上制約勘探工作開展。探測(cè)鉆孔施工中縮孔卡鉆會(huì)嚴(yán)重影響鉆孔施工效率,為此,針對(duì)內(nèi)蒙古某地浸鈾礦區(qū)域內(nèi)探測(cè)鉆孔鉆進(jìn)時(shí)縮孔卡鉆頻發(fā)問題,對(duì)導(dǎo)致縮徑卡鉆原因進(jìn)行分析,并依據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況提出一些針對(duì)性的解決措施,并于2020年4月在鉆孔施工中進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用。
內(nèi)蒙古某地浸鈾礦位于內(nèi)蒙古高原西部,地勢(shì)整體呈現(xiàn)西北部高、東南部低趨勢(shì),海拔高度在1 150~1 420 m,局部有沼澤,部分地段地表沙化嚴(yán)重。探測(cè)區(qū)整體地勢(shì)較為平坦,有助于鉆孔施工,具體施工現(xiàn)場(chǎng)地形見圖1。
探測(cè)區(qū)內(nèi)地層由上及下分別為第四系、新近系、中侏羅統(tǒng)屯河組、中侏羅統(tǒng)西山窯組等,具體地層參數(shù)見表1。
鉆孔鉆進(jìn)孔徑為168 mm,鉆進(jìn)深度設(shè)計(jì)為430 m。鉆孔施工采用泥漿循環(huán)鉆進(jìn)工藝,鉆機(jī)型號(hào)分別為HXY-6、HXY-1500,泥漿泵型號(hào)分別為TBW-850/5B、3NBB-250、BW-1100。鉆孔鉆進(jìn)時(shí)采用的泥漿主要成分為膨潤土(質(zhì)量占比為3%~10%)、植物膠(質(zhì)量占比1%~3%)及一些添加劑。配備的泥漿密度為1.1 g/cm3,砂質(zhì)量分?jǐn)?shù)在1%以內(nèi),黏度為20~25 s、30 min失水量為1.5~2.5 cm3。
在鉆孔鉆進(jìn)時(shí)發(fā)現(xiàn)部分鉆孔存在一定程度的縮徑、卡鉆問題,具體統(tǒng)計(jì)得到部分鉆孔縮徑、卡鉆情況見表2。
從表2 看出,鉆孔在前期鉆進(jìn)過程中縮徑、卡鉆事故多發(fā)生在砂巖、泥巖互層段,砂質(zhì)泥巖、砂礫巖等巖層互層段。例如,3-301鉆孔鉆進(jìn)至426 m時(shí),鉆孔內(nèi)出現(xiàn)異響且鉆機(jī)功率明顯增加,鉆進(jìn)速度放緩,后根據(jù)返渣、巖層巖性綜合分析判定該位置出現(xiàn)卡鉆,后采取緩慢提鉆、增加泥漿供應(yīng)等方式對(duì)卡鉆問題進(jìn)行處理,整個(gè)處理過程耗時(shí)近2 d。由此可見,鉆孔鉆進(jìn)時(shí)縮孔及卡鉆頻發(fā),不僅使得部分鉆孔鉆進(jìn)困難,降低鉆孔施工效率,而且嚴(yán)重時(shí)出現(xiàn)鉆孔報(bào)廢問題[1]。
通過分析鉆孔鉆進(jìn)過程并結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)地質(zhì)情況,認(rèn)為鉆孔縮徑、卡鉆主要是由于地層巖性復(fù)雜、泥漿性能不滿足要求、鉆孔施工不連續(xù)以及泥漿泵性能不滿足要求等因素所致[2-3]。
2.2.1 地層巖性
當(dāng)鉆孔鉆進(jìn)的地層中含有黏土性礦物時(shí),地層遇水容易膨脹變形,在孔壁巖層壓力失衡綜合作用下極其容易導(dǎo)致鉆孔縮徑;鉆孔鉆進(jìn)吸水性以及滲透性強(qiáng)地層時(shí),鉆孔內(nèi)泥漿易失水,使泥漿性能出現(xiàn)明顯變化,失水后的泥漿附著在鉆孔孔壁后形成厚泥漿皮,導(dǎo)致鉆孔出現(xiàn)縮徑。
鉆探區(qū)內(nèi)鈾礦層地層屬于沉積巖,覆蓋層為砂巖、泥巖以及煤層等,鉆進(jìn)地層內(nèi)含有較高的黏土類礦物質(zhì),同時(shí)煤層、泥巖等遇水容易變形、膨脹,砂巖層由于裂隙發(fā)育、滲透性強(qiáng)容易使泥漿失水,導(dǎo)致鉆孔縮徑。
2.2.2 泥漿性能
泥漿起到攜帶巖屑、護(hù)壁等功能,性能良好的泥漿可控制失水率,避免煤層/砂巖吸水,防治鉆孔孔壁內(nèi)雜質(zhì)包裹鉆具[4]。泥漿在非礦層段多次循環(huán)后性能弱化,不僅失水率增加,而且排渣、返砂能力弱化,從而加劇鉆孔出現(xiàn)卡鉆、縮徑風(fēng)險(xiǎn)。
2.2.3 泥漿泵功率
泥漿泵功率大小會(huì)影響泥漿的循環(huán)量以及泥漿排渣能力。若泥漿泵功率偏小時(shí),直接表現(xiàn)為泥漿泵排量較低,泥漿排渣能力受限,鉆孔出現(xiàn)一定程度的泥砂、泥皮累積?,F(xiàn)場(chǎng)施工中采用的泥漿泵性能參見表3。從表中看出,現(xiàn)場(chǎng)使用的泥漿泵最大功率為75 kW,采用的泥漿泵對(duì)于孔深430 m、孔徑311 mm的鉆孔而言性能無法滿足需要。
2.2.4 鉆孔鉆進(jìn)中斷
探測(cè)孔在鉆進(jìn)時(shí)受到提升、下放鉆具以及現(xiàn)場(chǎng)外界環(huán)境等因素影響,會(huì)中途停鉆。停鉆后鉆孔內(nèi)泥漿液位高度會(huì)有所降低,泥漿作用到孔壁上的作用力小于地應(yīng)力時(shí),會(huì)出現(xiàn)縮孔;同時(shí)長時(shí)間停鉆也會(huì)使得泥漿失水量增加,鉆孔孔壁巖層在水侵蝕作用下巖體出現(xiàn)一定的膨脹,強(qiáng)度、穩(wěn)定性降低,鉆孔出現(xiàn)一定程度縮孔?,F(xiàn)場(chǎng)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)鉆孔停鉆在0.5 h以內(nèi),鉆孔基本不會(huì)出現(xiàn)縮徑、卡鉆問題,當(dāng)鉆孔停鉆時(shí)間較長時(shí),會(huì)使得縮徑、卡鉆問題頻發(fā)。
當(dāng)后續(xù)鉆孔鉆進(jìn)以往出現(xiàn)縮徑地層時(shí),通過高速鉆進(jìn)或者上下活動(dòng)倒桿,不僅可使得容易縮徑地層鉆孔孔徑增加,而且可修正鉆孔出現(xiàn)縮徑位置;當(dāng)鉆孔鉆進(jìn)至嚴(yán)重縮徑地層時(shí),鉆孔每鉆進(jìn)2 m 便提鉆4 m、上下移動(dòng)一次鉆具,每下放完一根鉆桿(長度約8 m)應(yīng)上下移動(dòng)鉆具3次以上;在上提鉆具時(shí)若受到較大的阻力,應(yīng)上下活動(dòng)緩慢提起,嚴(yán)禁硬拉提鉆,若最大提升力超過鉆具重量的50%仍無法提鉆時(shí),則就地下放鉆具、鉆進(jìn)2 m 后再次提鉆。在鉆鋌上采用焊接方式增加肋骨片,鉆孔鉆進(jìn)時(shí)肋骨片隨著鉆桿轉(zhuǎn)動(dòng),從而起到有一定程度的掃孔作用[5-6]。
受到鉆進(jìn)巖層性質(zhì)以及鉆進(jìn)擾動(dòng)影響,鉆孔難以避免出現(xiàn)一定縮孔現(xiàn)象,改進(jìn)后的鉆孔施工工藝本質(zhì)是通過頻繁的移動(dòng)鉆具避免鉆具被卡死,通過掃孔確保鉆孔孔徑在合理范圍內(nèi),降低鉆孔縮孔影響。
根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)鉆進(jìn)情況針對(duì)性地調(diào)整泥漿漿液配比,可在一定程度上提升泥漿的攜渣能力、提升鉆孔井壁穩(wěn)定性,同時(shí)可給鉆孔孔壁提供足夠的作用力。鉆進(jìn)時(shí)若泥漿包鉆嚴(yán)重,可添加一定量的防包鉆添加劑[7]。在泥巖、砂質(zhì)泥巖以及煤層等容易出現(xiàn)膨脹的巖層中鉆進(jìn)時(shí),盡量使用高密度、低失去量的泥漿,以密度在1.25 g/cm3以上、30 min 失水量小于3.9 cm3泥漿為宜。
將現(xiàn)場(chǎng)使用的泥漿泵全部更換為3NB-350 型泥漿泵,該泥漿泵額定功率達(dá)到280 kW。采用大功率泥漿泵后,鉆孔排渣、返砂能力得以顯著提升,鉆孔鉆進(jìn)速度較以往增加2~3 倍,同時(shí)鉆孔未再出現(xiàn)縮徑、卡鉆事故。
通過合理安排各施工工序,減少配套的非鉆進(jìn)工序時(shí)間,可減少鉆具在鉆孔內(nèi)停留、靜置時(shí)間。即便鉆孔受影響必須停鉆時(shí),也應(yīng)確保鉆孔每間隔0.5 h上下移動(dòng)一次鉆具,避免出現(xiàn)卡鉆問題。
在出現(xiàn)縮徑嚴(yán)重的地區(qū)鉆進(jìn)鉆孔時(shí),采取文中所提縮徑、卡鉆事故解決措施后,鉆孔縮徑、卡鉆事故得到較好的控制,現(xiàn)場(chǎng)各時(shí)期鉆孔縮徑、卡鉆事故次數(shù)統(tǒng)計(jì)結(jié)果見圖2。
現(xiàn)場(chǎng)在2020 年4 月開始采取縮徑卡鉆解決措施,鉆孔月平均縮徑、卡鉆次數(shù)由6 次降低至1 次以下,降幅達(dá)到83.3%。鉆孔在7 月、10 月鉆進(jìn)時(shí)出現(xiàn)縮徑、卡鉆次數(shù)反彈,主要是上述2 個(gè)時(shí)間點(diǎn)鉆機(jī)司機(jī)調(diào)休,新的施工人員不熟悉地層導(dǎo)致??偠灾@孔縮徑、卡鉆應(yīng)對(duì)措施應(yīng)用后,特別是大功率泥漿泵使用后,鉆孔鉆進(jìn)效率得以顯著提升,后續(xù)的鉆孔縮徑、卡鉆事故得以有效控制。
(1)內(nèi)蒙古某地浸鈾礦鉆孔鉆進(jìn)過程中出現(xiàn)鉆孔縮徑、卡鉆事故,不僅影響鉆孔鉆進(jìn)安全而且制約掘進(jìn)效率。綜合鉆孔鉆進(jìn)工藝以及地層情況分析發(fā)現(xiàn),導(dǎo)致鉆孔縮徑、卡鉆的主要原因是鉆孔鉆進(jìn)地層復(fù)雜、泥漿泵排渣效率低、漿液性能差。
(2)為了實(shí)現(xiàn)鉆孔正常、高效鉆進(jìn),提出在容易縮徑、卡鉆地層通過調(diào)整鉆孔施工參數(shù)、增加縮徑地層段鉆孔孔徑、調(diào)整鉆孔泥漿配比、采用大功率泥漿泵以及減少鉆孔停鉆時(shí)間等措施,有效降低鉆孔縮徑、卡鉆發(fā)生頻次?,F(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用后,鉆孔縮徑、卡鉆發(fā)生頻次降幅達(dá)到83.3%,起到提升鉆孔鉆進(jìn)質(zhì)量以及鉆進(jìn)速度效果。