韓志遠(yuǎn)
(內(nèi)蒙古大唐國(guó)際托克托發(fā)電有限責(zé)任公司,內(nèi)蒙古 呼和浩特 010206)
大型火力發(fā)電機(jī)組熱力系統(tǒng)復(fù)雜且龐大,熱力系統(tǒng)中循環(huán)的水質(zhì)比較純凈緩沖性差,系統(tǒng)中漏入少量的氧氣和二氧化碳就會(huì)導(dǎo)致熱力系統(tǒng)管道腐蝕,腐蝕產(chǎn)物會(huì)隨著給水進(jìn)入鍋爐引起結(jié)垢和腐蝕,危及熱力設(shè)備的安全。為防止熱力系統(tǒng)腐蝕產(chǎn)生的雜質(zhì)進(jìn)入鍋爐同時(shí)避免給水泵損壞,在給水泵前設(shè)置了濾網(wǎng),根據(jù)給水泵的結(jié)構(gòu),將濾網(wǎng)孔徑設(shè)置為約0.3 mm。給水泵若在運(yùn)行期間濾網(wǎng)污堵,給水泵就需退出運(yùn)行對(duì)濾網(wǎng)進(jìn)行清理,對(duì)機(jī)組安全及經(jīng)濟(jì)運(yùn)行造成極大影響。因此需要對(duì)給水泵濾網(wǎng)污堵發(fā)生的原因進(jìn)行深入分析,采取措施避免濾網(wǎng)發(fā)生污堵,這對(duì)保證機(jī)組的安全、經(jīng)濟(jì)、穩(wěn)定運(yùn)行非常重要。
某廠1號(hào)機(jī)組鍋爐為東方鍋爐公司制造的600 MW亞臨界、自然循環(huán)、前后墻對(duì)沖燃燒、一次中間再熱、單爐膛平衡通風(fēng)、全鋼構(gòu)架的∏型汽包爐,與之配套的汽輪機(jī)為東方汽輪機(jī)廠生產(chǎn)制造的亞臨界、直接空冷凝汽式汽輪機(jī)。給水泵是上海KSB泵業(yè)有限公司生產(chǎn)的臥式多級(jí)雙殼芯包式,共設(shè)計(jì)1臺(tái)電動(dòng)給水泵2臺(tái)汽動(dòng)給水泵,正常工況為汽動(dòng)給水泵運(yùn)行,電動(dòng)給水泵備用。
一般情況下給水泵濾網(wǎng)在正常運(yùn)行工況下壓差均小于15 kPa,但在1號(hào)機(jī)組運(yùn)行過(guò)程中汽動(dòng)給水泵(以下簡(jiǎn)稱給水泵)入口濾網(wǎng)差壓持續(xù)升高,通過(guò)對(duì)給水泵入口濾網(wǎng)差壓趨勢(shì)進(jìn)行分析,發(fā)現(xiàn)負(fù)荷越高入口濾網(wǎng)差壓升高越快,平均每天增長(zhǎng)約0.4~0.5 kPa,差壓上升情況見表1。
表1 給水泵入口濾網(wǎng)壓差統(tǒng)計(jì) kPa
給水泵的入口濾網(wǎng)差壓在持續(xù)增高,2017-12-01濾網(wǎng)壓差已經(jīng)超過(guò)最大量程150 kPa,不得不退備給水泵對(duì)濾網(wǎng)進(jìn)行清理。
堵塞物是紅棕色粉末狀,給水泵濾網(wǎng)堵塞物取樣經(jīng)X-射線熒光能譜儀分析,通過(guò)分析可知堵塞物主要化學(xué)成分是四氧化三鐵(Fe3O4),分析結(jié)果見表2。
表2 濾網(wǎng)堵塞物化學(xué)成分分析結(jié)果 %
1號(hào)機(jī)組停備檢修時(shí)對(duì)除氧器內(nèi)部進(jìn)行檢查未發(fā)現(xiàn)有銹蝕及沉積物。
通過(guò)對(duì)濾網(wǎng)及骨架材質(zhì)的光譜分析確認(rèn)其為TP304不銹鋼是非磁性的,具體成分如表2所示。
表2 濾網(wǎng)及骨架材質(zhì)的光譜分析結(jié)果 %
1號(hào)機(jī)組凝汽器熱井中的磁棒是由不銹鋼管內(nèi)套裝多塊磁石(材料:釹鐵硼),磁石之間加導(dǎo)磁板、封堵而構(gòu)成。如果不銹鋼棒的焊點(diǎn)、接頭等部位發(fā)生泄漏,水滲漏到磁棒內(nèi),磁石遇水就會(huì)腐蝕,腐蝕產(chǎn)物溶出并帶有磁性。磁棒吸鐵,應(yīng)呈“冰糖葫蘆狀”,否則,就可以確定磁棒損壞漏水,通過(guò)檢查并未發(fā)現(xiàn)大量磁棒有失磁現(xiàn)象,但磁棒氧化鐵已經(jīng)吸滿,吸附能力減弱。
如果凝結(jié)水精處理出水和給水加氨量不足或不穩(wěn)定,將會(huì)出現(xiàn)低壓給水含鐵量升高的現(xiàn)象,但該機(jī)組凝結(jié)水和給水加氨量控制穩(wěn)定,通過(guò)定期檢測(cè)凝結(jié)水精處理出水的鐵均在5 μg/L以下。
根據(jù)濾網(wǎng)污堵的物取樣分析結(jié)果,主要成分是Fe3O4,它是磁性的、易自身吸附并粘結(jié)的微小顆粒。產(chǎn)生Fe3O4的主要原因是給水中氧濃度低。而在有適當(dāng)?shù)娜芙庋鯘舛鹊那闆r下,鐵的腐蝕產(chǎn)物是三氧化二鐵(α-Fe2O3),是非磁性的,不易粘結(jié)。目前GB/T 12145—2016《火力發(fā)電機(jī)組及蒸汽動(dòng)力設(shè)備水汽質(zhì)量》及DL/T 805.4—2016《火電廠汽水化學(xué)導(dǎo)則 第4部分:鍋爐給水處理》均規(guī)定,給水采用AVT(O)時(shí),需要控制給水溶解氧小于10 μg/L。標(biāo)準(zhǔn)沒有規(guī)定下限,只規(guī)定了上限但并不是“溶解氧越低越好”,因?yàn)榈脱醺菀资硅F腐蝕產(chǎn)物的溶出、沉積、粘結(jié)。
通過(guò)上述分析,確定是凝結(jié)水和低壓給水管道的腐蝕形成的氧化鐵細(xì)小顆粒在給水泵濾網(wǎng)聚集造成污堵。
(1) 除氧器內(nèi)加裝高溫磁棒。進(jìn)入除氧器的各種疏水含鐵量較高,加之來(lái)自空冷凝汽器及低加給水系統(tǒng)含鐵量也相對(duì)較高,可以在除氧器水箱安裝耐高溫的除鐵裝置吸附氧化鐵顆粒。
(2) 提高除氧器出水溶解氧的濃度。根據(jù)GB/T 12145—2016《火力發(fā)電機(jī)組及蒸汽動(dòng)力設(shè)備水汽質(zhì)量》及DL/T 805.4—2016《火電廠汽水化學(xué)導(dǎo)則 第4部分:鍋爐給水處理》的規(guī)定,需要控制給水氧濃度,而并非控制除氧器出口氧濃度,在凝結(jié)水溶解氧不是很高(30 μg/L左右)的情況下,除氧器排氣門基本可以完全關(guān)閉或微開,只要給水溶氧合格,就可以減緩給水系統(tǒng)的腐蝕。
(3) 除氧器水箱防腐。由于除氧器在壓力約為0.8 MPa,溫度為170~180 ℃的條件下運(yùn)行,需要對(duì)除氧器水箱內(nèi)部防腐時(shí),要對(duì)防腐材料的適用條件(溫度,附著力)進(jìn)行嚴(yán)格的監(jiān)督。
(4) 給水加藥控制。采用凝結(jié)水精處理出水加氨或凝結(jié)水加氨量達(dá)到總加氨量的90 %以上,pH值宜控制在9.4左右,可減少低壓給水系統(tǒng)的腐蝕。
(5) 停機(jī)檢查。利用機(jī)組停備和檢修機(jī)會(huì)檢查凝汽器熱井磁棒的吸附情況,并及時(shí)清理磁棒上吸附的鐵的氧化物,以恢復(fù)其正常吸附功能,對(duì)存在問題的磁棒進(jìn)行更換。每次機(jī)組停機(jī),應(yīng)清理磁棒吸附的鐵的腐蝕產(chǎn)物,否則長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行可能會(huì)使吸附的氧化鐵重新進(jìn)入到給水中。
(1) 給水泵濾網(wǎng)堵塞物主要來(lái)源于凝結(jié)水和低壓給水管道的腐蝕產(chǎn)物形成的顆粒狀鐵的氧化物。
(2) 通過(guò)調(diào)節(jié)低壓給水加氨提高低壓給水pH值減輕低壓給水管道的腐蝕,從而抑制鐵的氧化物生成造成給水泵入口濾網(wǎng)污堵。
(3) 保證凝結(jié)水磁性除鐵棒處于良好的可吸附狀態(tài),減少凝結(jié)水?dāng)y帶鐵的氧化物。