郭可濤 孫海燕
摘 要:本研究針對(duì)某型號(hào)小速比客車(chē)車(chē)橋速器降噪問(wèn)題進(jìn)行探討,分析了噪聲產(chǎn)生原因,并提出了降噪措施,最終實(shí)現(xiàn)了降噪目的。
關(guān)鍵詞:客車(chē)車(chē)橋;減速器;噪聲
在原有車(chē)橋的基礎(chǔ)上,開(kāi)發(fā)了一種小速比客車(chē)車(chē)橋。在試驗(yàn)過(guò)程中,整個(gè)橋出現(xiàn)了減速機(jī)總成噪聲過(guò)大的問(wèn)題。
1 噪聲產(chǎn)生原因分析
1.1 靜態(tài)噪聲測(cè)試結(jié)果
在半靜音室中檢測(cè)到三個(gè)編號(hào)為7、10和12的減速器的靜態(tài)噪聲。在1 600 r/min的輸入速度下,測(cè)試橋達(dá)到90dB(A)以上的噪聲水平,靜態(tài)噪聲較大,但靜態(tài)噪聲測(cè)試結(jié)果無(wú)法確定噪聲的原因。
1.2 動(dòng)態(tài)噪聲測(cè)試結(jié)果
半靜音室檢測(cè)整個(gè)減速器的動(dòng)態(tài)噪聲。輸入軸轉(zhuǎn)速的10級(jí)和20級(jí)噪聲最大,這兩個(gè)等級(jí)對(duì)應(yīng)于主減速器齒輪頻率的1級(jí)和2級(jí),表明齒輪副的齒輪噪聲大于總噪聲[1]。
1.3 主減速齒輪拆檢分析
為了找出齒輪箱噪聲產(chǎn)生的原因,對(duì)齒輪箱進(jìn)行了分解和分析。
(1)報(bào)告準(zhǔn)確性驗(yàn)證結(jié)果。齒輪精度等級(jí)見(jiàn)表1。齒輪評(píng)定等級(jí)應(yīng)符合DIN3965。
測(cè)量結(jié)果表明,齒輪扭矩精度等級(jí)較低,不適合客車(chē)車(chē)軸。
(2)檢查兩個(gè)齒輪之間的接觸區(qū)域。給出了兩個(gè)齒輪之間接觸面積的檢查結(jié)果。齒輪箱前端面與后端面接觸面積小,接觸面積長(zhǎng)度不超過(guò)齒長(zhǎng)的40%,所有接觸面積均為橋接式,齒根與齒尖接觸痕跡較重。這會(huì)在檢查滑行控制機(jī)器時(shí)產(chǎn)生很大的噪音。接觸區(qū)條件不適用于客車(chē)車(chē)軸。
(3)齒面粗糙度檢測(cè)。表2所示的粗糙度試驗(yàn)結(jié)果表明,切割頭粗糙度不足,粗糙度較低,這也是切割頭噪聲較高的原因。
表2的檢測(cè)結(jié)果表明,齒輪的精度、接觸面積和表面粗糙度對(duì)保持架的聲學(xué)性能有影響,需要進(jìn)一步改進(jìn)。
2 降噪措施制定
從以上討論中可以明顯看出,變速箱噪聲是整個(gè)變速箱噪聲問(wèn)題的關(guān)鍵噪聲源,因此需要采取以下降噪措施。
(1)重新設(shè)計(jì)齒輪副以優(yōu)化其設(shè)計(jì)聲學(xué)性能。(2)優(yōu)化速度轉(zhuǎn)矩的聲學(xué)性能。
3 降噪措施實(shí)施過(guò)程
3.1 齒輪副的設(shè)計(jì)優(yōu)化措施
以下是對(duì)齒輪扭矩優(yōu)化設(shè)計(jì)的改進(jìn)。
①用等速對(duì)更換齒輪副。②如果結(jié)構(gòu)允許,將驅(qū)動(dòng)輪齒面寬度從70 mm更改為72.5 mm。③非洲之角是43.6°到45°的滑輪螺旋,相應(yīng)地是車(chē)輪螺旋。④非洲之角齒輪的副壓力為42.5°。⑤將齒輪副齒高系數(shù)從3.9增加到4.1。
通過(guò)改進(jìn),齒輪對(duì)的總重疊系數(shù)從1.974增加到2.128,齒輪對(duì)設(shè)計(jì)的聲學(xué)性能得到改善。然而,改變螺旋角和壓力角,可以在優(yōu)化一對(duì)齒輪的聲學(xué)性能的同時(shí)減小一對(duì)齒輪的負(fù)載能力。為此,有必要重新計(jì)算齒輪對(duì)的阻力計(jì)算。表3顯示了優(yōu)化設(shè)計(jì)前后各組件中的應(yīng)力比較。
表3中可以看出,在相同負(fù)載下,優(yōu)化速度轉(zhuǎn)矩所支持的作用力略有降低。因此,采用ONE優(yōu)化設(shè)計(jì),可同時(shí)提高變速箱的聲學(xué)性能和負(fù)載能力。
3.2 齒輪副的工藝優(yōu)化措施
(1)齒輪副加工調(diào)整卡優(yōu)化。在調(diào)整卡的設(shè)計(jì)中考慮了齒輪對(duì)的聲學(xué)性能。該調(diào)諧卡是使用American Gleason CAGE4WIN軟件設(shè)計(jì)的。實(shí)驗(yàn)表明,接觸長(zhǎng)度系數(shù)為0.5可以減少齒輪副的噪音,其總值V最終設(shè)計(jì)為1.91 mm。這種齒輪的接觸區(qū)域的長(zhǎng)度比較長(zhǎng)。同時(shí),設(shè)計(jì)了30μrad齒輪對(duì)運(yùn)動(dòng)誤差,以從技術(shù)上保證齒輪對(duì)運(yùn)動(dòng)的穩(wěn)定性并進(jìn)一步改善其聲學(xué)性能。
在計(jì)算了圖形擬合后,利用美國(guó)Gleason公司的T900軟件進(jìn)行了有限元計(jì)算。測(cè)試齒輪副在載荷作用下的承載能力和聲學(xué)性能。計(jì)算結(jié)果表明,在優(yōu)化設(shè)計(jì)參數(shù)和調(diào)整板形后,在相同載荷下,下主動(dòng)輪的彎曲應(yīng)力顯著降低,而下主動(dòng)輪的最大彎曲應(yīng)力降低了17%左右[2]。
從以上分析可以明顯看出,在最大負(fù)載下優(yōu)化齒輪對(duì)的幾何尺寸和加工參數(shù)可以顯著改善齒輪的聲學(xué)和強(qiáng)度性能。
(2)加工過(guò)程中的精度控制。齒輪副的齒形精度也是影響齒輪副噪聲的一個(gè)重要方面,控制措施如下。
①精加工時(shí),將主動(dòng)輪的定位直徑和中心孔定位端的移動(dòng)分別限制在0.015 mm。在最后一次加載操作中,確定了高精度數(shù)控車(chē)床的驅(qū)動(dòng)輪定位孔和定位面,以保證工藝基準(zhǔn)的精度。②安裝齒輪副切割、滾壓檢查和研磨裝置后的精度檢查和調(diào)整,徑向運(yùn)動(dòng)設(shè)置為0.007 mm,軸向運(yùn)動(dòng)設(shè)置為0.005 mm。③內(nèi)、外刀的徑向輸出精度在插齒刀桿后限制在0.002 5 mm以內(nèi)。
通過(guò)這種過(guò)程控制,獲得了較好的牙列精度。單個(gè)齒的軸距精度對(duì)齒輪的噪聲有很大的影響,在進(jìn)行齒形切削加工時(shí)應(yīng)注意這一問(wèn)題。
動(dòng)輪后端面齒距誤差FP在DIN 4級(jí)以內(nèi),量程精度為2級(jí)。前刀面齒距的FP誤差略低,但也在DIN標(biāo)準(zhǔn)的5級(jí)范圍內(nèi),精度為2級(jí)[3]。主動(dòng)輪前后尺寸的齒距誤差僅限于DIN 5級(jí)和DIN 6級(jí)。主動(dòng)輪后端面齒距誤差較小,主要是刀具磨損引起的粗糙度稍低。熱處理后,齒輪精度降低,通過(guò)工藝控制,齒輪副的精度水平略有提高。
(3)接觸區(qū)控制。齒輪副接觸區(qū)的狀態(tài)對(duì)齒輪副的噪音影響很大。在加工過(guò)程中,首先將可動(dòng)錐齒輪的齒形調(diào)整為基本與理論齒形匹配。主動(dòng)輪齒形根據(jù)接觸面和熱處理變形的變化進(jìn)行調(diào)整,與理論計(jì)算值略有不同。齒表面的磨削過(guò)程不僅影響齒輪副的微觀形態(tài),而且影響齒輪副接觸區(qū)的最終狀態(tài),并且對(duì)齒輪副的最終噪音水平有很大影響。在準(zhǔn)備磨削過(guò)程中,在中間位置添加了大約2.5 s的延遲,以保持接觸區(qū)域盡可能長(zhǎng)。磨削后,正面的接觸區(qū)域的長(zhǎng)度約為牙齒長(zhǎng)度的65%,背面的接觸區(qū)域的長(zhǎng)度約為70%[4]。兩側(cè)齒面的接觸面積形成一定的內(nèi)部對(duì)角線。在滾軸控制機(jī)上進(jìn)行檢查時(shí),其噪聲靈敏度明顯低于優(yōu)化前的速度轉(zhuǎn)矩,因此更適用于汽車(chē)車(chē)軸。
最后,對(duì)軋輥控制機(jī)進(jìn)行了噪聲測(cè)試,并與優(yōu)化后的前向轉(zhuǎn)矩轉(zhuǎn)速進(jìn)行了比較。
4 降噪效果
在完成上述齒輪箱噪聲優(yōu)化工作后,對(duì)減速器進(jìn)行了改造,并進(jìn)行了新的臺(tái)架噪聲試驗(yàn)。降噪措施明顯降低了減速器的噪聲。優(yōu)化后的減速機(jī)動(dòng)態(tài)噪聲試驗(yàn)表明,采取降噪措施后,齒輪箱鎖定頻率噪聲沒(méi)有明顯加重,減速機(jī)整體噪聲降低。
5 結(jié)束語(yǔ)
通過(guò)分析小速比客車(chē)車(chē)橋減速器噪聲產(chǎn)生的原因,提出了降低減速器噪聲的措施。通過(guò)這些措施的應(yīng)用,降低了客車(chē)輪軸減速器的噪聲。同時(shí),這些降噪措施可為其它減速機(jī)的降噪提供參考。
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